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鍋爐高溫過熱器焊縫裂紋的原因分析與處理

2022-09-27 10:37:34袁懷中
設備管理與維修 2022年16期
關鍵詞:裂紋焊縫

袁懷中

(中國石油四川石化有限責任公司,四川成都 611930)

0 引言

煉化一體化工程自備電站有4 臺蒸發(fā)量為420 t/h 的高壓蒸汽鍋爐,鍋爐設計為單汽包、自然循環(huán)、集中下降管、Π 形布置,前部為爐膛,四周布滿膜式水冷壁,爐膛出口處布置屏式過熱器。水平煙道裝設了一級對流過熱器(高溫過熱器),爐頂、水平煙道轉向室和尾部包墻均采用膜式管包敷,尾部豎井煙道中布置一級低溫過熱器、一級省煤器(分上、下兩段)和兩級臥式管式空氣預熱器。前墻布置兩層8 只旋流燃燒器,燃料為100%燃氣爐2 臺、60%油+40%氣的燃油氣爐2 臺。2012 年9 月,電站開工運行,開始向煉化一體化裝置提供蒸汽。

1 裂紋產生的現(xiàn)象及統(tǒng)計

2014 年1 月22 日,鍋爐外操在巡檢過程中,聽到2 號爐爐頂有明顯漏汽聲音,用紅外線測溫儀測得2 號爐高溫過熱器出口聯(lián)箱處溫度明顯高于其他地方,于是匯報相關人員。經部門專業(yè)工程師現(xiàn)場確認有蒸汽泄漏后,開始執(zhí)行停爐操作。1 月25 日,2 號爐溫度降至常溫,具備檢修條件,將爐頂高溫過熱器出口聯(lián)箱處保溫拆除,發(fā)現(xiàn)高溫過熱器熱段兩根蛇形管與出口聯(lián)箱支管座焊縫處出現(xiàn)裂紋。高溫過熱器共計有119 排管束,每排管束由上中下3 根管子組成。此次出現(xiàn)裂紋的兩處分別是乙側往甲數(shù)第10 排上面1 根,第15 排最上面1 根,現(xiàn)場照片高溫過熱器熱段裂紋如圖1所示,裂紋部位如圖2 所示。

圖1 高溫過熱器熱段裂紋

圖2 具體斷裂部位

斷裂的高溫過熱器蛇形管尺寸42×5 mm,材料為12Cr1MoVG,兩根斷裂部位均在焊縫根部熱影響區(qū),此處過熱蒸汽壓力9.8 MPa,溫度540 ℃。

因生產裝置蒸汽負荷需要,采取24 h 作業(yè)模式對2號爐進行搶修,以便最短時間內恢復2 號爐運行。對斷裂處采取的處理措施是:對焊口前后母材及焊縫進行材質確認,確認與設計材質一致的情況下,切除裂紋處焊肉,重新打磨焊接,焊前預熱,焊后進行熱處理。1 月26 日,兩處裂紋處理完畢,鍋爐水壓試驗合格后,恢復現(xiàn)場保溫,投入2 號爐運行。

2014 年2 月15 日,外操在巡檢過程中,又聽到2 號爐爐頂有明顯漏汽聲音,同時紅外線測溫儀顯示高溫過熱器出口聯(lián)箱處溫度明顯高于其他地方,正常匯報后,安排停止2 號爐運行。待溫度冷卻至常溫后,拆除保溫檢查,發(fā)現(xiàn)乙往甲數(shù)第11 排中間1 根(圖3),第19 排上面1 根焊縫發(fā)生斷裂,其斷口位置和現(xiàn)象與1 月22 日發(fā)生斷裂的管子一致,均是焊縫根部熱影響區(qū)。處理方式和上次一樣:對焊口前后母材及焊縫進行材質確認,確認與設計材料一致的情況下,切除裂紋處焊肉,重新打磨焊接,焊前預熱,焊后進行熱處理。處理完畢,鍋爐水壓試驗合格后,恢復現(xiàn)場保溫,投入2 號爐運行。

圖3 11 排中間一根斷裂

2014 年3 月6 日,巡檢發(fā)現(xiàn)4號爐疑似泄漏,停爐拆保溫后確認4 號爐高溫過熱器管束乙往甲數(shù)第4 排最下面一根焊縫斷裂;2014 年3 月10 日,巡檢發(fā)現(xiàn)3 號爐疑似泄漏,停爐拆保溫后確認3 號爐高溫過熱器管束乙往甲數(shù)第16 排中間一根焊縫斷裂。截止到2015 年4月,2、3、4 號鍋爐發(fā)生高溫過熱器熱段蛇形管束與出口聯(lián)箱支管座焊縫處出現(xiàn)裂紋泄漏7 次,涉及管子13 根,高溫過熱器焊縫裂紋統(tǒng)計見表1。

表1 高溫過熱器焊縫裂紋統(tǒng)計

自備電站鍋爐裝置高溫過熱器在短短的一年多時間內出現(xiàn)如此頻繁的焊縫損壞故障,導致鍋爐多次被迫停運檢修,給煉化裝置的長周期安全連續(xù)運行帶來考驗。必須從根本上找到故障發(fā)生的原因,并采取有效處理手段,以徹底消除此類隱患,方能為煉化裝置的平穩(wěn)運行提供源源不斷的蒸汽動力。

2 裂紋產生原因可能性分析

2014 年1 月22 日2 號爐高溫過熱器發(fā)生焊縫泄漏后,部門就開始分析產生裂紋的原因,結合開工以來4 臺鍋爐的實際運行工況,從以下4 個方面開展原因排查工作。

2.1 鍋爐本體異常振動導致的疲勞損壞

自備電站鍋爐裝置至2012 年投產以來,先后發(fā)生過1、2、3號爐本體振動異常情況,尤其是在蒸汽負荷大于70%后異常振動明顯,是當時鍋爐高負荷生產的一大瓶頸。后經過技術攻關,對1、2、3 號爐燃燒器進行改造調整,鍋爐本體的異常振動問題在2013 年相繼得到徹底解決,解決后鍋爐100%負荷運行不再有任何異常振動現(xiàn)象。

從圖1 可以看出,高溫過熱器蛇形管為垂直走向,通過彎管與水平聯(lián)箱相連,斷裂處在焊縫根部熱影響區(qū),此處所受彎曲應力和熱應力最大,結合前期鍋爐本體的異常振動,該過熱蒸汽管線在運行過程中隨著爐本體一起振動,加劇了斷裂處的受力,使得應力進一步加劇,最終導致應力集中開裂。分析這一可能性在異常振動過的鍋爐中應該都存在,但是統(tǒng)計表明,1 號爐異常振動時間最長,高溫過熱器蛇形管同樣部位卻從未發(fā)生過斷裂現(xiàn)象;3、4 號爐同樣部位發(fā)生裂紋的次數(shù)也明顯少于2 號爐,異常振動導致的疲勞損壞不能完全解釋這一現(xiàn)象。

2.2 膨脹受阻引起應力破壞

自備電站4 臺鍋爐采用的都是懸吊結構,垂直方向正常的受熱膨脹是向下延伸,一旦膨脹受阻,將引起受熱面管線的變形、損壞。對發(fā)生焊縫裂紋的2、3、4 號鍋爐進行全面檢查,對比各膨脹指示點數(shù)據,均未發(fā)現(xiàn)明顯異常,各膨脹指示器指示正確,數(shù)據符合鍋爐說明書要求;鍋爐整體外觀良好,沒有發(fā)現(xiàn)任何變形、損壞的部位,膨脹受阻的可能性基本可以排除。

2.3 焊條及母材使用錯誤

高溫過熱器蛇形管設計材質為12Cr1MoVG,屬于珠光體型耐熱鋼,管子對接焊應采用R317 焊條焊接。對斷裂處焊縫、前后母材均進行化學成分分析,化學成分見表2,依據GB/T 5310—2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》中12Cr1MoVG 的化學成分的規(guī)定,前后母材及焊縫的化學成分滿足標準要求。由此,焊條及母材使用錯誤的可能性被排除。

表2 化學成分

2.4 焊接工藝存在不當行為

12Cr1MoVG 鋼焊接性能良好,手工焊采用E5515-B2-V(熱317)焊條,按照GB 5310—2008 標準規(guī)定,焊前預熱溫度為200~250 ℃,焊后經710~750 ℃回火熱處理。12Cr1MoVG 鋼對熱處理比較敏感,正火溫度、保溫時間,冷卻速度和回火溫度,對鋼的組織和持久強度都有一定的影響。焊接工藝不當,容易在焊接熱影響區(qū)形成粗大的馬氏體組織,在熱影響區(qū)部位沿晶開裂,產生裂紋。

焊接工藝是否存在不當,需從焊縫硬度檢測和金相組織來分析判斷。

3 焊接接頭硬度檢測、金相分析

3.1 硬度檢測

依據GB/T 4340.1—2009《金屬材料 維氏硬度試驗 第1 部分:試驗方法》和參照GB/T 3077—1999《合金結構鋼》標準中12Cr1MoVG 規(guī)定的力學性能,硬度檢測結果見表3,試樣母材硬度值符合標準要求,而焊縫、熱影響區(qū)的硬度值都高于標準要求。

表3 硬度檢測結果 HBW

3.2 金相分析

3.2.1 金相取樣位置及編號(圖4)

圖4 金相取樣位置及編號

1#——焊縫及焊縫下部管材;2#——焊縫上部殘余管材及焊縫區(qū)域。

3.2.2 檢驗結果

依據GB/T 13298—1991《金屬顯微組織檢驗方法》規(guī)定,取1#、2#試樣的縱截面為檢驗面,試樣經機械拋光,采用4%硝酸酒精對其進行腐蝕,1#試樣對應的金相組織如圖5~7所示。1#試樣焊縫金相組織如圖5所示,對應的金相組織為粒狀貝氏體,圖6 為焊縫與其下部管材的熱影響區(qū),圖7 為焊縫下部管材的金相組織,即:鐵素體+珠光體。1#試樣管內外壁均存在腐蝕產物,腐蝕產物為深灰色且均勻分布。

圖5 1#試樣焊縫對應的金相組織

圖6 1#試樣熱影響區(qū)對應的金相組織

圖7 1#試樣管材對應的金相組織

2#試樣對應的結果見圖8~圖10,圖8 為焊縫組織,圖9 為焊縫與焊縫上部殘余管材之間的熱影響區(qū)的金相組織,圖10為2#試樣焊縫上部殘余管材的金相組織,即金相組織為:鐵素體+珠光體。

圖8 2#試樣焊縫對應的金相組織

圖9 2#試樣熱影響區(qū)對應的金相組織

圖10 2#試樣母材對應的金相組織

3.3 斷口取樣分析

斷口的宏觀形貌見圖11。將管材與焊縫熱影響區(qū)開裂處打開后如圖11 所示,開裂前管材部位及焊縫區(qū)域均未發(fā)現(xiàn)明顯的塑性變形,斷口較為平齊、粗糙,呈脆性斷裂特征。斷口表面覆蓋一層較厚、較致密的黑色腐蝕產物。采用二次電子成像(SEM)對斷口試樣進行觀察,如圖12 所示。斷口試樣表面覆蓋腐蝕產物較厚,腐蝕產物較致密,且難以清洗,清洗后斷口表面晶粒清晰、晶界明顯,斷口呈沿晶斷裂特征。

圖11 斷口的宏觀形貌

圖12 斷口的微觀形貌

綜上分析,斷裂試樣管材焊縫下部熱影響區(qū)以及焊縫硬度值都高于標準要求;斷口較為平齊、粗糙,無塑性變形,斷口表面為沿晶開裂,呈脆性斷裂特征。

最終結論為:焊接工藝不當是導致蛇形管焊縫開裂的主要原因。在焊縫內部或者熱影響區(qū)形成粗大的淬硬組織,增加了組織相變應力,韌性降低,在后續(xù)的受熱過程中發(fā)生沿晶分離導致開裂。

4 采取的修補完善措施

針對2、3、4 號鍋爐高溫過熱器熱段多根蛇形管與出口聯(lián)箱處焊縫相繼出現(xiàn)的熱影響區(qū)裂紋,擴大檢查范圍,對查出焊縫硬度嚴重超標的重新進行正火加高溫回火處理;對發(fā)生裂紋的焊縫,切除原焊肉,根據NB/T 47014—2011《承壓設備焊接工藝評定》進行評定合格的焊接工藝重新進行焊接,按焊前預熱200~250 ℃,保持層間溫度不低于預熱溫度,焊接后進行熱處理,溫度為710~750 ℃。以確保熱處理效果,細化晶粒、穩(wěn)定結構、消除應力。

按照上述處理原則,至2015 年4 月,自備電站4 臺鍋爐全部檢查整改完畢,整改后運行至今焊縫狀況良好,未再出現(xiàn)裂紋現(xiàn)象。

5 結束語

12Cr1MoVG 屬于耐熱合金鋼,廣泛應用于火電廠鍋爐壁溫≤580 ℃的過熱器、再熱器管子。發(fā)生裂紋的高溫過熱器熱段正常運行溫度為520~540 ℃,而400~520 ℃又是12Cr1MoVG材料的敏化溫度,在這個溫度區(qū)時間越長,12Cr1MoVG 越容易產生裂紋。因此,只有嚴格的焊接工藝流程和熱處理工藝控制,才能有效降低焊接應力、細化晶粒、穩(wěn)定組織,也才能使12Cr1MoVG 管子在敏化溫度區(qū)內能長期穩(wěn)定運行,避免產生晶間腐蝕而開裂。

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