吳 平
(濟寧協(xié)力特種氣體有限公司,山東 濟寧 272000)
氦氣是一種不可再生的稀有氣體,價格比較昂貴,其特殊的理化性質(zhì)決定了某些用途是其它氣體無法代替的。氦氣一般用高壓鋼瓶充裝,鋼瓶在充裝氦氣前必須進行抽真空置換處理,確保鋼瓶處理合格,避免造成充裝后氦氣質(zhì)量不合格,造成資源浪費。在保證鋼瓶處理質(zhì)量的前提下,如何高效率的進行氦氣鋼瓶抽真空置換處理,對氦氣充裝的企業(yè)來說就非常重要。針對這一問題,設(shè)計了不同的實驗,并對氦氣鋼瓶處理效率進行了比對分析,總結(jié)出了一種比較高效的處理方法。
準(zhǔn)備15個40 L的鋼瓶,檢查并確保鋼瓶無漏點,用本公司自主研發(fā)的氣瓶自動烘干處理設(shè)備對鋼瓶進行烘干處理。該設(shè)備通過穩(wěn)定可靠的PLC控制技術(shù)實現(xiàn)處理過程自動化,能耗低、效率高,氣瓶處理合格率可達100%。保證氣瓶含水量<3×10-6,避免氣瓶含水量過高對氣瓶抽真空造成影響。氣瓶自動烘干處理裝置見圖1。

圖1 氣瓶自動烘干處理設(shè)備
所采用的鋼瓶抽真空裝置是本公司自主研發(fā)的,該裝置通過穩(wěn)定可靠的PLC控制技術(shù)實現(xiàn)處理過程自動化。操作人員只需更換氣瓶,即可對氣瓶自動進行抽真空、查漏、置換等處理,處理過程無需人員干預(yù)。真空度、置換氣體壓力、置換次數(shù)等參數(shù)可以根據(jù)需要進行便捷的修改設(shè)定。氣瓶處理完畢后是保持真空狀態(tài)還是墊氣保壓可根據(jù)需要進行選擇。自動化抽真空置換裝置見圖2、處理參數(shù)設(shè)置見圖3。所用的真空泵為30 L/s螺桿泵和150 L/s羅茨泵的組合泵、30 L/s旋片泵和150 L/s羅茨泵的組合泵。

圖2 自動化抽真空置換裝置

圖3 處理參數(shù)設(shè)置
將烘干處理好的15個鋼瓶內(nèi)的氮氣排放至微微出氣,連接到鋼瓶抽真空裝置上進行鋼瓶抽真空操作。裝置處理參數(shù)中抽真空次數(shù)為2次,過程進氣壓力為0.5 MPa,其中最后一次選擇墊氣,墊氣所用氣體為高純氦氣。這樣進行參數(shù)設(shè)置后,第一遍抽真空鋼瓶底氣為氮氣,第二遍抽真空鋼瓶底氣為氦氣,兩遍處理過程僅僅是鋼瓶底氣不一樣,確保了實驗過程單一變量。羅茨泵的啟動真空度為1000 Pa,2次抽真空中羅茨泵的啟動時間分別為7 min和110 min。羅茨泵啟動后每隔10 min記錄一次真空度數(shù)值,實驗結(jié)果見表1和表2。

表1 鋼瓶底氣為氮氣

表2 鋼瓶底氣為氦氣
通過比較表1和表2的數(shù)據(jù)可知,鋼瓶底氣為氮氣和鋼瓶底氣為氦氣,抽到相同的真空度數(shù)值所用總時間相差100 min以上,但是羅茨泵啟動后鋼瓶底氣為氮氣和鋼瓶底氣為氦氣,抽到相同的真空度數(shù)值所用的時間基本相同。由此我們可以得出要想縮短氦氣鋼瓶抽真空處理的時間,關(guān)鍵是要縮短羅茨泵的啟動時間,也就是縮短前級泵螺桿泵抽到真空度1000 Pa(羅茨泵的啟動真空度)所用的時間。
羅茨泵啟動之前,螺桿泵抽鋼瓶中的氦氣是經(jīng)過羅茨泵的間隙進入螺桿泵的。羅茨泵的間隙本身就很小而氦氣的密度也很小,可能是氦氣不容易被螺桿泵抽走,所以用的時間就比較長。基于這方面的考慮,我們用波紋管和氣動閥門將螺桿泵和抽真空匯流排直接相連。螺桿泵啟動時氣動閥門打開,當(dāng)真空度抽到1100 Pa(1000 Pa時羅茨泵自動啟動)時再將氣動閥門關(guān)閉。裝置改造前后見圖4和圖5。

圖4 抽真空裝置改造前

圖5 抽真空裝置改造后
將實驗1結(jié)束后的15個鋼瓶內(nèi)的氦氣排放至微微出氣,進行鋼瓶抽真空操作。裝置處理參數(shù)中抽真空次數(shù)為1次,最后一次選擇墊氣,墊氣所用氣體為高純氦氣。羅茨泵的啟動真空度為1000 Pa,本次實驗羅茨泵的啟動時間為92 min。羅茨泵啟動后每隔10 min記錄一次真空度數(shù)值,實驗結(jié)果見表3。

表3 鋼瓶底氣為氦氣
通過比較表2和表3的數(shù)據(jù)可知,羅茨泵啟動后抽到相同的真空度數(shù)值所用的時間基本相同,真空泵改造后羅茨泵的啟動時間約能縮短18 min,效果不是很理想,處理的時間仍然比較長。
螺桿真空泵的工作原理是利用兩個相平行的等螺距螺桿,在泵腔中作同步高速反向旋轉(zhuǎn)而產(chǎn)生吸氣和排氣的作用。兩螺桿經(jīng)過精細動平衡處理,由軸承支撐,安裝在泵殼中,螺桿與螺桿之間有一定間隙,因此泵工作時運行平穩(wěn),相互之間無摩擦,工作腔無需工作介質(zhì)。
考慮到螺桿泵的結(jié)構(gòu)和工作原理,密度較小的氦氣可能不太適用螺桿泵進行抽真空,采用旋片泵和羅茨泵組成的泵組處理效率有可能會比較好。
筆者用30 L/s旋片泵和150 L/s羅茨泵的組合泵對15個鋼瓶進行抽真空處理,處理前將鋼瓶內(nèi)的氦氣排放至微微出氣。裝置處理參數(shù)中抽真空次數(shù)為1次,最后一次選擇墊氣,墊氣所用氣體為高純氦氣。羅茨泵的啟動真空度為1000 Pa,本次實驗羅茨泵的啟動時間為72 min。羅茨泵啟動后每隔10 min記錄一次真空度數(shù)值,實驗結(jié)果見表4。

表4 鋼瓶底氣為氦氣
通過比較表2、表3和表4的數(shù)據(jù)可知,羅茨泵啟動后抽到相同的真空度數(shù)值所用的時間相差不大,前級泵為旋片泵,羅茨泵的啟動時間約能縮短38 min,效果比較明顯,但是與底氣為氮氣所需7 min相比羅茨泵的啟動時間仍然太長。
經(jīng)過查閱有關(guān)螺桿泵方面的資料并咨詢螺桿泵廠家得知,氦氣密度比較小,氦氣會在螺桿間隙中循環(huán),不能及時排出,所以造成抽真空時間比較長??梢韵蚵輻U泵排氣側(cè)的氣鎮(zhèn)閥通入一定量的氮氣或者氬氣使氦氣能夠被及時排出,達到縮短抽真空時間的目的。見圖6。

圖6 氣鎮(zhèn)閥通入氬氣
準(zhǔn)備一瓶高純氬氣,經(jīng)過減壓器、流量計及軟管與螺桿泵排氣側(cè)的氣鎮(zhèn)閥相連接。當(dāng)螺桿泵啟動后通入一定量的氬氣,待羅茨泵啟動后停止氬氣的通入。
將實驗3結(jié)束后的15個鋼瓶內(nèi)的氦氣排放至微微出氣,進行鋼瓶抽真空操作。裝置處理參數(shù)中抽真空次數(shù)為1次,最后一次選擇墊氣,墊氣所用氣體為高純氦氣。羅茨泵的啟動真空度為1000 Pa,本次實驗羅茨泵的啟動時間為15 min,僅比底氣為氮氣處理時間長了8 min,實驗結(jié)果比較理想。
螺桿泵啟動后通入氬氣,氬氣會不會反流進入待處理的鋼瓶內(nèi)影響鋼瓶處理的質(zhì)量?為此對處理完的墊入高純氦氣的15個鋼瓶進行全面分析,分析
結(jié)果表明15個鋼瓶內(nèi)的氬氣含量跟墊氣用的高純氦氣中氬氣含量一樣,這就證明通入氬氣不會影響鋼瓶的處理質(zhì)量。
1.同一排氦氣鋼瓶的處理時間主要取決于羅茨泵的啟動時間,羅茨泵啟動后鋼瓶內(nèi)無論是氦氣介質(zhì)還是氮氣介質(zhì),抽到相同的真空度數(shù)值所用時間相差不大。
2.相同條件下對氦氣鋼瓶進行抽真空,旋片泵要比螺桿泵所用的時間短。
3.螺桿泵啟動后,通入一定量氬氣可以大大縮短氦氣鋼瓶抽真空時間,提高氦氣鋼瓶的處理效率,同時對鋼瓶的處理質(zhì)量不會造成任何影響。
4.氦氣鋼瓶抽真空處理方法同樣適用于氫氣鋼瓶。