陳用偉,馮 師,柳滿軍,姚良浩(.杭州市地鐵集團有限責任公司,浙江杭州 38000;.城盾隧安地下工程有限公司,上海 008)
全方位高壓噴射工法(Metro Jet System),簡稱MJS 工法,是高壓噴射注漿工法的改進方法,由日本學者Nakashima 等人所提出,與普通高壓注漿不同點在于主動排泥和地內(nèi)壓力監(jiān)測[1]。MJS 工法具有成樁直徑大,對周邊地層擾動下,污染小等特點[2],我國于 2008 年由日本引進該工法,廣泛應用于樁基加固[3]、盾構工作井基坑加固[4]、隔離樁等工程中。
本文以杭州地鐵 3 號線 SG 3-6 標我間隧道為依托工程,介紹了利用成熟高效的 MJS 工法,采用自行改進的新型小型化 MJS 鉆機及配套設備,在滿足低凈空條件下的鉆進、移位、人工拆裝等施工要求下,開發(fā)了一種適用于地鐵運營盾構隧道內(nèi)的特殊的低擾動高壓注漿系統(tǒng),以期為今后類似工程提供參考。
杭州地鐵 3 號線武林廣場站~西湖文化廣場站我間隧道尚目前未運營。隧道所處地層為淤泥質粉質黏土,因左線隧道東側杭州中心基坑開挖施工導致該段隧道產(chǎn)生較大的差異沉降變形。基坑面積約 2910 m2,開挖深度為6.75~16.95 mm,距離地鐵 3 號線左線最近距離約 38.5 m。為保證地鐵隧道結構安全,開發(fā)了一套基于 MJS 工法的低擾動高壓注漿系統(tǒng)對隧道進行了加固整治。加固范圍為該我間左線 353~401 環(huán),采用 MJS 工法形成的樁體對隧道進行加固,如圖其中隧道所示,底部及兩側 45° 方向布置三根加固體樁,樁頂緊貼隧道外壁,樁徑 1.4 m,底部樁長 6 m,兩側樁長 4 m,樁體縱向間距均為 2.4 m。MJS 加固示意圖見圖 1。

圖1 MJS 加固示意圖
隧道內(nèi) MJS 工法加固原理是直接在盾構管片壁后采用高壓流體切割地層,同時噴射硬化材料,最終形成具有一定強度的緊貼盾構管片的加固樁體。該工法的核心技術是新型小型化 MJS 鉆機在加固過程中的主動排泥和孔內(nèi)壓力監(jiān)測,這主要依靠的是專用的前端施工裝置,該裝置含有一個主動排泥口和地內(nèi)壓力傳感器。
隧道內(nèi)MJS法施工設備主要包括專用小型 MJS 鉆機、泥漿集中管理裝置、高壓泵、水泥漿泵、空氣壓縮機等和其他輔助裝置。其中,專用小型 MJS 專用鉆機是 MJS 法最核心的施工設備,其高度為 930 mm,能滿足在隧道內(nèi)施工的凈空要求,施工鉆桿也采用 500 mm 長,90 mm 直徑的小型化定制鉆桿,相較于普通長 1 500 mm,直徑 142 mm 的施工鉆桿,更適合在隧道內(nèi)的狹小空間施工作業(yè)。
根據(jù)現(xiàn)場情況及已有施工經(jīng)驗,隧道內(nèi) MJS 施工流程主要步驟如下:將整套洞內(nèi) MJS 施工設備吊裝至施工位置,吊運過程中避免造成隧道及設備的損傷;設備吊運同時根據(jù)設計圖紙及現(xiàn)場情況,放樣孔位位置,并用噴漆及鋼釘做好標記。及時對管片進行開孔施工,開孔范圍與預埋件尺寸應保持一致,隧道內(nèi)開孔必須采用二次開孔工藝確保現(xiàn)場安全,開孔施工步驟如圖 2 所示;連接系統(tǒng)電源及數(shù)據(jù)線,校準鉆頭和地內(nèi)壓力顯示器,確認在鉆頭無荷載的情況下壓力顯示器示數(shù)為零。對接鉆桿和鉆頭,對接過程,應認真檢查密封圈情況,看是否缺失或損壞,并應確保地內(nèi)壓力顯示正常;啟動 MJS 系統(tǒng),動力頭 360° 轉動,將專用小鉆桿鉆入防噴內(nèi)。連接水龍頭和鉆管,打開削孔水,切割土體轉動下鉆至設計標高。鉆頭到達設計標高后,開回流氣和回流高壓泵,確認排漿正常后,打開排泥閥門,開啟高壓水泥漿泵和主空壓機,確認各項參數(shù)正常后,在底部噴漿 ≥2 min 后逐步提升鉆桿;施工時密切監(jiān)測地內(nèi)壓力,壓力不正常時,必須及時調整。當提升鉆桿后達到單根鉆桿長度后,對鉆桿進行拆卸。逐次噴漿、拆卸直到單根旋噴樁施工結束,從防噴裝置注漿孔注雙液漿對管片孔道進行封堵。待現(xiàn)場穩(wěn)定,滿足設計要求后采用專用的封孔工藝對該施工孔位進行永久封閉,完成該孔位 MJS 施工。隧道內(nèi) MJS 施工流程示意圖見圖 2。

圖2 隧道內(nèi)MJS施工流程圖
隧道內(nèi) MJS 施工采用了獨特的小型化多孔管和前端造成裝置,實現(xiàn)了孔內(nèi)強制排漿和地內(nèi)壓力監(jiān)測,并通過調整強制排漿量來控制地內(nèi)壓力,使深處排泥和地內(nèi)壓力得到合理控制,由于地內(nèi)壓力的穩(wěn)定減小了施工中出現(xiàn)的各種變形,大幅度減小了對隧道的影響,而地內(nèi)壓力的降低也進一步保證了成樁直徑。其主要的工藝特點如下。
(1)可以實現(xiàn)全方位高壓噴射注漿施工,隧道內(nèi)水平、傾斜、垂直方向等任意角度的施工。
(2)傳統(tǒng)高壓噴射注漿法僅僅通過氣升作用自然排泥,通常會造成孔內(nèi)壓力偏大,容易使地表隆起,MJS 法可通過孔內(nèi)壓力監(jiān)測和主動排泥進行壓力精確管理,可以較穩(wěn)定地控制孔內(nèi)壓力,對加固隧道的影響很小。
(3)通過地內(nèi)壓力的精準控制,能保證較大的噴漿壓力,提高噴嘴處工作效率,確保加固樁徑較大,樁身質量較好。
(4)泥漿污染少,有專用的排泥管進行排漿,有利于泥漿集中管理,可保證隧道內(nèi)施工無污染。
隧道內(nèi) MJS 施工是鉆穿管片,在緊鄰管片外側土層中進行加固樁體施工,如何選擇在隧道管片開孔位置而不損害管片,保證隧道結構安全是隧道內(nèi) MJS 施工的關鍵工序,也是本工法施工過程中最大風險源。參考運營隧道內(nèi)“微擾動”注漿開孔施工經(jīng)驗,在避開管片主筋的前提下,利用專業(yè)開孔設備開孔并及時做好防水滲漏處理,施工過程中應確保開孔位置準確且復核無誤,如圖 3 所示。

圖3 隧道內(nèi)MJS開孔位置示意
開孔設備為 D 800 喜利得鉆孔系統(tǒng),孔徑為 80 mm,孔深 200 mm(預留 150 mm 管片保護層),成孔后清理干凈,埋入專用預埋件,并在預埋件與孔口管片間灌入植筋膠。植筋膠采用錨固植筋膠,能穩(wěn)定牢固將預埋件與管片連接為一個整體,并保持較好的抗?jié)B防水效果。灌入植筋膠24 h 后,待其強度達到要求即可安裝防噴閘閥,并通過閘閥和預埋件,采用取芯鉆鉆穿管片,并及時安裝專用防噴裝置,確保 MJS 施工過程中漿液不外溢,如圖 4 所示。

圖4 隧道內(nèi) MJS 施工開孔示意圖
待 MJS 噴漿完成后,在噴漿孔位填筑微膨脹水泥止水,并灌注環(huán)氧樹脂二次密封加固。封堵完成后,在確認孔位無涌水風險,及時拆除防噴裝置。在預埋件孔口內(nèi)徑填置專用封孔密封板,密封板與預埋件間滿焊加固,防止漏水;焊接完成后,焊接部位打磨處理,保證干凈清潔;在預埋件上設置 20 mm×20 mm 永久方形鋼蓋板,蓋板厚 10 mm。蓋板四角鉆孔設置膨脹螺栓,確保穩(wěn)定固定。并螺栓孔位灌注專用植筋膠提高抗拉拔穩(wěn)定性。永久蓋板安裝牢固、清理干凈后涂刷防火涂料,確保封孔穩(wěn)定持久,如圖 5 所示。

圖5 隧道內(nèi) MJS 施工封孔示意圖
由于施工過程中,前端的 MJS 主機與后端的壓力泵距離較遠,為保證前端施工時能有穩(wěn)定的高壓水泥漿液,須盡量減小水泥漿液在傳送過程中的能量損耗。傳統(tǒng)的 MJS 施工時由于前后端距離較近,漿液能量損失較小,通常采用水灰比 1∶1。但在隧道內(nèi)施工時,該比例漿液在長距離管路中輸送時黏稠較大,前端壓力下降明顯,且施工過程中極易出現(xiàn)堵管現(xiàn)象。為了確定合適的加固漿液配比,進行了不同配比的現(xiàn)場試驗,主要考察施工漿液壓力損失情況,前端泥漿回漿情況以及試塊強度影響情況。如表 1 所示,最后確定水灰比為1∶1.45~1∶1.51。

表1 漿液配比表
隧道內(nèi) MJS 施工雖然緊鄰隧道盾構管片,但由于其可以實時監(jiān)控地內(nèi)壓力大小及回漿情況,對盾構管片擾動很小且實時可控,為保證成樁半徑及成樁質量,注漿壓力應按照≥40 MPa 施工,為確保施工過程中泥漿回漿通暢,避免產(chǎn)生回漿不暢導致局部壓力過大,經(jīng)過反復試驗總結,確定施工過程中水壓力應控制在 10~20 MPa,且回流氣壓力控制在0.5~0.7 MPa;
施工過程中地內(nèi)壓力的控制,應按照注漿位置深度1.2~1.5 的系數(shù)調整,保證與該處土體自重應力相對應,最大程度減少影響范圍內(nèi)土層的應力變化對隧道的擾動。根據(jù)現(xiàn)場施工情況以及施工過程中實施反饋來的隧道跟蹤監(jiān)測數(shù)據(jù),施工漿液流量應控制在 85~100 L/min,鉆桿提升速度保持在 40 min/m 時隧道狀態(tài)最為穩(wěn)定。
施工結束后,對成樁體進行l(wèi)鉆孔取芯檢驗。結果表明成樁完整性很好,加固體強度也滿足設計及規(guī)范要求,均>1.2 MPa,成樁質量相較于普通的 MJS 有比較大的提升。
4.2.2 隧道監(jiān)測數(shù)據(jù)分析
351~402環(huán)施工前、施工后沉降變形如圖 6、圖 7 所示。

圖6 施工前沉降變形

圖7 施工后沉降變形
由圖 6、圖 7 分析可知:施工前,該我域隧道一直未穩(wěn)定,隧道仍處在持續(xù)下沉中。MJS 施工對該我域隧道有一定的抬升作用,351~402 環(huán)沉降有所減小。施工結束后一段時間該我域隧道沉降變形基本穩(wěn)定,隧道沉降得到了控制,達到施工整治預期目標。
本文以杭州地鐵 3 號線盾構隧道為依托工程,在 MJS工法基礎上對其進行了改進,并提出了施工流程,介紹了該方法施工控制要點。主要得出以下結論:
(1)利用成熟高效的 MJS 工法,采用新型小型化設備,可以直接在隧道內(nèi)對病害進行永久的加固整治,即能實現(xiàn)對隧道的“微創(chuàng)”處理,又能保證穩(wěn)定持久的加固效果。
(2)該工法不但能適用于各類土層及深度條件,也不受施工場地限制的影響,相較于其他隧道加固方法有明顯的優(yōu)點,尤其是在運營地鐵隧道下臥土層永久治理方面更有其獨特的優(yōu)勢。
(3)MJS 施工對隧道有一定的抬升作用,待施工結束后一段時間該我域隧道沉降變形基本穩(wěn)定,隧道沉降得到了控制,達到施工整治預期目標。