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數據分析在水電站調速器壓油泵故障處理中的應用

2022-10-25 05:27:46張學軍
水電站機電技術 2022年10期

張學軍

(1.五凌電力有限公司五強溪水電廠,湖南 沅陵 419642;2.湖南省水電智慧化工程技術研究中心,湖南 長沙 410004)

1 引言

水電站調速器是水輪發電機組非常重要的輔助控制設備之一,它的運行品質好壞直接決定了機組運行的安全和穩定。通常而言,調速器故障的發現主要通過計算機監控系統、巡視巡查手段實現,但該手段發現問題時,往往在故障發生之后,不符合電站關口前移、防范隱患的理念。

通常而言,故障的出現,往往伴隨著不良的預警特征值,如軸線問題伴隨著機組運行振動偏大,泵體卡澀伴隨著電機運行電流偏大,基于這一理念,遠程運維系統通過大數據統計分析及趨勢預警功能,實現關鍵特征值的統計分析,進而通過數據變化趨勢,完成特征值的不良變化預警,幫助電站工作人員實現關口前移,防范隱患,同時也為電站鎖定問題癥結,遏除隱患提供理論基礎。

2 實例概述

2021年,遠程運維系統預警電站2、5號機組調速器壓油泵啟停時間間隔縮短,存在較低下限。

根據GB/T 9652.1-2019《水輪機調速系統技術條件》4.4.14要求,在調節系統穩定狀態下,對于間歇運行的油壓裝置,油壓從正常操作油壓上限降至正常操作油壓下限的間隔(油泵啟動間隔)時間應大于30 min[1]。

針對這一現象,電站立即調取2號、5號機調速器2021年3月~11月壓油泵啟停時間間隔數據,按開、停機工況區分,繪制曲線圖,逐一分析如下:

(1)2號機:

圖中較低位置均為開停機瞬間或調頻期間,調速器動作消耗油壓造成,過高位置為系統誤差,停機態下啟停時間趨勢重點關注直線段(非峰值),開機態下因峰值較多,重點關注曲線平均值,依此繪制平均值曲線如圖1重黑實線所示,由趨勢線可知,在停機狀態下,如圖1所示,2號機調速器壓油泵啟停時間間隔情況變化較為平穩,基本穩定在2~3 h之間,2號機調速器壓油泵起停時間沒有惡化趨勢;在開機狀態下,由2020年分析結果,穩定工況下(機組不參與調頻工作),2號機調速器壓油泵啟停周期由4 h逐步縮短至3 h以內,巡屏檢查機組運行時,油泵啟停間隔最短縮短至2 h,由圖2可知,2021年2號機調速器壓油泵起停時間間隔處于2~3 h之間,與去年數據和圖形相比近似,無惡化趨勢。

圖1 2號機調速器開機時壓油泵時間間隔曲線

圖2 2號機調速器停機時壓油泵時間間隔曲線

結合數據分析,2號機調速器壓油泵啟停時間間隔沒有繼續惡化的趨勢,但同比于1號、3號、4號機組,2號機調速器壓油泵啟停時間間隔相對較短,因此還需進一步分析原因,排查問題情況。

在滿負荷穩定工況下,電站對2號機、4號機調速器回油箱進行了觀察,如圖3所示,發現2號機組主配回油管上方液面存在翻油現象,即當主配處于中位時,主配回油腔排油口有油液流出;同比相同工況下4號機組,主配回油管上方液面較為平靜,基本可確定無油液流出,該現象說明2號機主配壓閥中位可能存在漂移情況,該漂移情況導致主配壓閥活塞存在向關機腔或開機腔偏移,壓力油不斷通過因偏移連通的閥腔回油,形成回油箱油面翻油現象,但該原因僅為該現象的初步分析,后續實際情況,還需進一步驗證。

圖3 調速器穩定狀態下回油箱主配位置情況對比

圖3左為2號機組滿負荷穩定工況下回油箱狀態,可明顯看到油面波動,內部持續有油涌出,圖3右為同狀態下4號機組,作為對比,油面安靜,無異常現象。

(2)5號機:調取5號機調速器2021年3月~11月壓油泵啟停時間間隔數據,按開、停機工況區分,繪制曲線圖如圖4。

圖4 5號機調速器開機時壓油泵時間間隔曲線

圖5 5號機調速器停機時壓油泵時間間隔曲線

圖中較低位置均為開停機瞬間或調頻期間,調速器動作消耗油壓造成,過高位置為系統誤差,與2號機分析過程類似,從圖像中可知,5號機在停機時,油泵啟停時間間隔變化平穩,在3~4 h之間,無惡化趨勢,開機過程因圖4坐標軸區間過大,不易觀察,現截去大于5 h的誤差值,重新繪制圖像如圖6所示。

圖6 5號機調速器停機時壓油泵時間間隔(<5 h)曲線

從圖6中可以看出,5號機開機過程油泵起停時間間隔趨勢較為平穩,無明顯惡化趨勢,均值在2 h左右,而此前報警時間段為圓圈圈中部分,查閱該時間段機組工況及壓油槽油壓數據,截取圖形如圖7所示。

圖7 5號機調速器圓圈部分曲線

從圖7中可以看出,該時間段機組開機過程調功頻繁,引起壓油泵啟停頻繁,時間間隔縮短[2],為正?,F象,與此同時,在滿負荷穩定工況下,電站檢查5號機調速器回油箱,內部情況與2號機類似,主配回油管上方液面存在翻油現象。

3 原因分析

根據電站主配壓閥結構,當機組處于開機時,主配在未接收操作指令時處于中位,在停機時由于停機電磁閥投入主配控制腔失壓而處于關機位。調速器壓油泵啟停時間間隔縮短直接原因為壓油槽失壓較快,結合回油箱內主配回油管上方液面翻油現象,可得出以下幾種可能。

(1)主配壓閥活塞與襯套之間因磨損、劃傷等原因導致間隙變大[3](原始間隙0.015~0.025 mm),造成壓力油通過閥芯間隙流入回油腔;因目前可觀測到泄漏量較大,而閥芯閥套磨損所造成的間隙增大是一個長期且不可逆的過程,且往往伴隨著導葉波動增大。

(2)主配壓閥襯套與回油腔O型密封破損,造成回油腔與壓力腔連通,來自壓油槽的壓力油不斷通過該破損處,流入回油箱。

(3)主閥活塞中位漂移[4],即閥芯閥盤與襯套過油口中心未完成對正,因調速器設計考慮調節靈敏度,主配壓閥行程均設計為較小數值,當中位存在微小漂移時,造成主配上、下閥盤不能完全隔離主配閥體各腔。導致開機腔(下漂移)或關機腔(上漂移)與回油腔聯通,壓力油持續泄壓至回油箱,使主配頻繁動作,開始向上述泄壓腔補油,壓油槽壓力消耗加快,壓油泵啟停時間間隔縮短。

此外,在調速器液壓系統油溫度較高時,油的黏度降低,流動性更強,通過活塞與襯套間隙損失至回油箱的壓力更多,壓油泵啟停時間更短,這與停機過程壓油泵啟停時間間隔隨季節變化趨勢相符。

4 處理

針對上述分析,為保障機組安全穩定運行,避免壓油泵啟停時間間隔持續縮短導致的壓油槽補壓故障,調速器液壓系統動力模塊失效,影響機組安全穩定運行,在機組檢修前,電站采取了以下預控措施。

(1)持續關注2號、5號機組壓油泵啟停時間間隔趨勢,提前做好搶修準備,避免啟停時間進一步縮短影響機組調速器正常功能;

(2)持續關注2號、5號機穩定工況下導葉運行規律,將其與壓油槽油壓變化趨勢進行關聯性分析,預防泄壓速度加快造成的波動值擴大;

(3)持續關注2號、5號機穩定工況下回油箱主配下方油面波動情況,結合壓力變化數據,記錄觀測內漏量變化。

通過長時間巡檢觀測,2號、5號機組調速器健康狀態穩定,未出現進一步惡化趨勢,為徹底處理該問題,電站在檢修過程中,逐一完成2號、5號機組主配壓閥解體檢修。

通過解體檢修,主配壓閥活塞與襯套間隙及主配壓閥襯套與回油腔O型密封均正常,但在無水調試中,接力器漂移達標但存在向關機方向移動趨勢(2號機:0.2 mm/30 min;5號機:0.24 mm/30 min),根據DL/T 496-2016《水輪機電液調節系統及裝置調整試驗導則》中4.8.4.4內容:“對于積分式手動操作方式,釋放接力器鎖錠后,先用手動操作機構將主接力器調整至任一位置,然后調整手動操作機構和主配壓閥的中間位置,使主接力器在手動操作機構復中時穩定于任意位置,同時主接力器30 min內位置漂移不得超過±0.2%”[5],電站調速器接力器活塞全行程為860 mm,調整后反復測定漂移速度小于1.72 mm/30 min則為合格可知,電站接力器漂移數據達標,無需調整,但確實存在主閥活塞向下漂移,造成開機腔持續泄壓至回油箱,最終導致壓油泵啟停時間縮短的情況。

主配壓閥活塞向下漂移,主要原因為自復中結構定值發生變化,需在檢修過程中,不斷通過試驗,調整中位定值,最終達到無內泄的理想目的,在檢修過程中,電站通過適宜性調整,最終完成中位定值復歸,壓油泵打油時間間隔延長至4 h,實現隱患排除。

5 結語

本案例借助遠程運維系統趨勢分析預警,通過大數據分析的辦法,提前發現2號、5號機組調速器壓油泵打油時間間隔縮短異常,進而通過原理及結構分析,鎖定機組壓油泵打油時間縮短的根本原因,最終在檢修過程中得以驗證及解決,是遠程運維系統趨勢預警效果驗證的一次良好實踐,不僅對水電站調速器壓油泵同類型故障診斷分析具有借鑒意義,同時對高自動化智慧水電建設及應用,提供了寶貴的實踐經驗。

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