王歡,王禮梅,宋駿,趙元熠,閆韜,付博
(1.中國石油西南油氣田公司天然氣凈化總廠,重慶 401120;2.中國石油西南油氣田公司通信與信息技術中心重慶總站,四川 成都 610000)
天然氣工業撬裝裝置具有模塊化、撬裝化、工廠化的優勢,通過三維建模實現裝置的可視化設計與施工,便于工藝管道、設備布置,提高施工質量;同時,裝置撬裝化后,更有利于材料、設備的批量化采購,有效地節約了成本;工藝裝置的“工廠化”減少了現場施工的工作量,減輕工人室外勞動強度,提高施工效率。此外,撬裝裝置具備結構緊湊、節約空間、拆遷方便、便于流動等優勢,在石油天然氣領域中有廣泛的應用前景。但其缺點是維修空間狹小、檢修施工難度大,特別對于橇內大型設備部件的安裝與維修,常用的吊裝設備,如汽車起重機無法作業,通常采用手動葫蘆等起重方法進行施工,導致勞動強度大、安全性差以及效率低下,極不利于人員、設備的安全。因此設計一種橇裝裝置大型設備檢修吊裝工裝結構,解決現存施工難題,提高對橇內大型設備的檢修效率與能力是極為必要的。
該天然氣凈化廠硫磺回收單元采用超級克勞斯(SuperClaus )硫磺回收工藝,包括一個熱轉化段,3個克勞斯催化段和1個超級克勞斯段。在正常運行條件下,超級克勞斯硫磺回收裝置的回收效率可達到99.2%以上,熱轉化段的反應如下所示:

其后,廢熱鍋爐移走過程氣部分熱量,將氣相硫冷凝回收。通過以上可見硫磺冷凝器在系統中重要性,該設備采用撬裝結構安裝,工藝布置共3層,其中硫磺冷凝器4臺,位于撬裝的底層(層高6M),固定管板式硫磺冷凝器外形尺寸為2100/2300×12292mm,設備總重量52300kg,前端距橇裝邊緣為870mm,上部被4臺對應布置反應器遮擋,尾端盲板直徑為2590mm,厚度為147mm,單塊重量為6.08T。受撬裝結構的影響,在對設備進行年度檢維修時,無法采用常規的汽車起重機作業。操作人員花費大量時間及精力,采用2個5T手拉葫蘆為主吊,將盲板直接放置于平臺格柵板上,再用1個3T手拉葫蘆往后拉0.5m固定(如圖1、2),存在手拉葫蘆超極限使用情況,安全、進度受到嚴重影響。

圖1 盲板打開方式
(1)盲板無穩定固定點,尾端承重葫蘆為3T,盲板重量超葫蘆最大能力200%,存在重大安全隱患。(2)無設備維護操作空間,捕霧網檢查更換,流體管疏通等無法進行。(3)盲板復位不能上、下、左、右實現微調,本設備密封面臺階間隙為2mm,安裝難度大。(4)盲板自重大,人工吊裝耗費大量時間與體力,不利于快速復工復產。

圖2 盲板固定方式
吊裝工裝設計:經測量現場量跨度、計算吊件重量,選定吊梁規格。
計算載荷標準值:Qk=(g+q)×b
式中,g為永久載荷;q為可變載荷;b為簡支梁間距。
載荷設計值:qd=(1.3g+1.5q)×b
最大彎矩:Mmax=1/8qd×b2
截面抗彎模量:W=Mmax/rxf
式中,rx為塑性發展系數;f為抗彎設計值。
根據需求,在該橇裝裝置內硫磺冷凝器盲板正上方安裝對應規格的H型鋼作為軌道,選用市場上已成熟應用的GCL型手拉單軌小車,吊掛安裝在H型鋼下翼緣板上,結合手拉小車,實現設備部件左右、上下平穩移動(如圖3)。軌道采用焊接方式連接,通過力學計算確定軌道補強位置并進行補強,

圖3 手拉小車與軌道安裝圖
采用兩個單軌小車平行起吊,小車設計能力應不小于被吊部件最大重量,從而保證在單邊失穩情況下可安全操作。
(1)軌道力學校核(要求同上)。該硫磺冷凝器端蓋重量為6.08t,擬選材質為Q235的300×200×8×12mm H型鋼作為小車軌道,吊裝時可視為簡支梁受力模型,滑動小車在軌道中點時受力最大。受力分析如下(圖4、5)。

圖4 Q235 型材力學性能

圖5 Q235 H型鋼受力分析
由Q235型材力學性能表與H型鋼受力分析表可知,300×200×8×12mm的H型鋼在中點承受6t重量時強度為68.52N/mm2,小于Q235材質抗壓、抗彎強度215N/mm2(安全系數3.13),能夠滿足該天然氣凈化廠硫磺冷凝器盲板吊裝需求。(2)軌道安裝位置力學校核。軌道與橇裝裝置采用焊接連接,通過ANSYS進行建模分析,得出在部件吊裝移動過程中,軌道兩端與橇主梁連接位置因結構不連續,是整個吊裝工裝受力薄弱點,應進行相應補強(如圖6)。補強板采用與H型鋼翼緣板等厚度(12mm)原則,單邊大于焊接熱影響區尺寸貼焊可保證強度及其穩定性要求。

圖6 軌道補強位置
焊接采用手工電弧焊,焊接前清除焊縫周圍20㎜范圍內油污、鐵銹等并顯現金屬光澤。擔任工程焊接焊工必須持證并經考核合格,焊接過程中嚴格控制層間溫度≦250℃。焊接完成后焊縫表面不得有裂紋、氣孔、未熔合、未焊透等缺陷并清理焊渣、飛濺等。焊接參數見表1。

表1 焊接參數
在對硫磺冷凝器檢修時,安裝2臺5T手動葫蘆在單軌小車上,懸掛在設備盲板兩邊吊耳正上方;手動葫蘆稍稍受力,待拆除設備盲板連接螺栓后完全受力;水平移動手拉小車,打開盲板(圖7、8)。待維修結束后回裝時螺孔對位可實現毫米調節。

圖7 設備打開前

圖8 設備打開后
通過該吊裝工裝的設計及使用,能夠實現撬裝裝置大型設備部件的吊裝,較現有的施工手段如人工吊裝、大型吊車吊裝等,有更高的經濟性和安全性,降低勞動強度,提高工作效率,在同類型設備檢修中具有推廣意義。