陳火木,徐彥飛,陳 亮,胡春麗
(1.云浮聯(lián)發(fā)化工有限公司,廣東云浮 527300;2.廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司,廣東云浮 527300)
試劑硫酸廣泛用于電子行業(yè)清洗、電池制造、電鍍工業(yè)、電解液生產(chǎn)等領(lǐng)域。在廣東省試劑硫酸在電池制造業(yè)的用量最大,占市場總量的70%,其次在電鍍工業(yè)用量約占市場總量的20%,在電子工業(yè)中用量約占市場總量的10%。幾年前廣東省試劑硫酸的生產(chǎn)規(guī)模以20~30 kt/a居多,生產(chǎn)工藝主要以燃煤蒸餾、電熱蒸餾法為主,部分使用轉(zhuǎn)化煙氣吸收法,由于生產(chǎn)工藝的局限性,產(chǎn)品質(zhì)量大多只能達到GB/T 625—2007《化學(xué)試劑 硫酸》分析純指標(biāo)的要求。隨著技術(shù)和裝備水平的不斷提升,發(fā)煙硫酸蒸發(fā)法制備試劑硫酸已經(jīng)成為試劑硫酸生產(chǎn)的主流方法,該方法生產(chǎn)安全、無“三廢”排放,產(chǎn)品質(zhì)量能達到HG/T 4559—2013《超凈高純硫酸》EL級要求(超過GB/T 625—2007《化學(xué)試劑 硫酸》優(yōu)級純標(biāo)準(zhǔn)),后續(xù)對設(shè)備材料和生產(chǎn)場所加以特殊設(shè)計,產(chǎn)品質(zhì)量可達到HG/T 4559—2013 UL級以上。
云浮硫鐵礦企業(yè)集團公司(以下簡稱云浮硫鐵礦)下屬的云硫化工廠原有1套30 kt/a試劑硫酸裝置,該裝置使用的是電加熱蒸餾法,由于蒸餾法試劑硫酸生產(chǎn)裝置產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,規(guī)模小,只能間歇性生產(chǎn),能耗高[1],近年市場價格處于成本倒掛,生產(chǎn)裝置基本處在停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài),并逐步被淘汰。2016年云浮硫鐵礦在考慮充分發(fā)揮裝置規(guī)模效應(yīng)、提高產(chǎn)品附加值、降低生產(chǎn)成本的情況下,在其控股的云浮聯(lián)發(fā)化工有限公司400 kt/a工業(yè)硫酸生產(chǎn)裝置上技改增設(shè)了1套80 kt/a發(fā)煙硫酸蒸發(fā)法試劑硫酸裝置。該項目是國內(nèi)試劑硫酸生產(chǎn)規(guī)模較大、產(chǎn)品質(zhì)量等級較高的技改項目。
80 kt/a發(fā)煙硫酸蒸發(fā)法試劑硫酸項目技改工藝由蘇州雙獅環(huán)境科技有限公司設(shè)計,非標(biāo)設(shè)備制作與安裝由江蘇江安集團有限公司承接,凈化低溫位熱量回收由云浮聯(lián)發(fā)化工有限公司自建,整個項目建設(shè)周期4個多月,總投資約1 500萬元。
生產(chǎn)裝置主要由發(fā)煙硫酸吸收及SO3蒸發(fā)、SO3吸收及產(chǎn)品生成、去離子超純水生產(chǎn)、產(chǎn)品儲存、凈化工序低溫位熱量回收等組成。生產(chǎn)過程中SO3蒸發(fā)系統(tǒng)的溫度、濃度、流量、液位采用自動控制,SO3吸收系統(tǒng)的溫度、濃度、加水量和硫酸液位采用自動調(diào)節(jié),各運行參數(shù)、信號參數(shù)等在DCS電腦控制屏上監(jiān)控。
試劑硫酸裝置設(shè)計能力為80 kt/a,即240 t/d,系統(tǒng)抽取硫鐵礦制酸裝置省煤器后的部分煙氣,經(jīng)發(fā)煙硫酸循環(huán)吸收得到w(SO3)為30%左右的發(fā)煙硫酸,經(jīng)預(yù)熱后進入SO3蒸發(fā)器中,用省煤器前的煙氣加熱到125 ℃以上,游離SO3被蒸發(fā)出來,氣態(tài)SO3隨即進入w(H2SO4)98%硫酸吸收塔,在吸收塔內(nèi)用w(H2SO4)98%的硫酸噴淋吸收SO3,加入超純水生產(chǎn)試劑硫酸。工藝流程見圖1。

圖1 試劑硫酸生產(chǎn)工藝流程
抽取現(xiàn)有硫鐵礦制酸省煤器后的160 ℃的一次轉(zhuǎn)化煙氣為原料,在發(fā)煙硫酸吸收塔中用w(SO3)28%的發(fā)煙硫酸循環(huán)吸收其中的SO3,吸收過程為放熱反應(yīng),在吸收系統(tǒng)管路上設(shè)置發(fā)煙硫酸冷卻器。
一部分w(SO3)28%發(fā)煙硫酸循環(huán)泵出口的發(fā)煙硫酸被送至發(fā)煙硫酸預(yù)熱塔中,被預(yù)熱到100 ℃左右進入SO3蒸發(fā)器,從蒸發(fā)器頂部分離出SO3氣體,用管道輸送至下游的w(H2SO4)98%硫酸吸收塔。蒸發(fā)所剩余的w(SO3)20%的發(fā)煙硫酸進入發(fā)煙硫酸預(yù)熱塔,與從w(SO3)28%發(fā)煙硫酸吸收塔循環(huán)泵出口來的發(fā)煙硫酸換熱,溫度降低后再進入發(fā)煙硫酸循環(huán)槽。從省煤器前抽取265 ℃的一次轉(zhuǎn)化煙氣作為SO3蒸發(fā)的加熱介質(zhì),溫度降低后并入一吸塔煙氣進口管道。
SO3蒸發(fā)器頂部出來的SO3氣體進入w(H2SO4)98%硫酸吸收塔用w(H2SO4)98%硫酸循環(huán)吸收。吸收為放熱過程,在循環(huán)酸管道上設(shè)置硫酸冷卻器,吸收過程所需去離子水來自工廠除鹽水站新增加的超純水裝置。
w(H2SO4)98%的硫酸吸收SO3產(chǎn)出的初品高純硫酸中溶有二氧化硫,需用潔凈空氣吹出。脫氣系統(tǒng)設(shè)置了脫氣塔、循環(huán)泵、循環(huán)槽、酸冷卻器等設(shè)備。脫氣合格的產(chǎn)品輸送到成品罐內(nèi),脫氣塔出口含有二氧化硫氣體的尾氣送入硫酸主裝置干燥塔。
為補償發(fā)煙硫酸法生產(chǎn)試劑硫酸消耗的部分轉(zhuǎn)化工序省煤器的煙氣熱量,提高凈化工序煙氣低溫位熱量的利用率,在原工業(yè)硫酸生產(chǎn)裝置并聯(lián)的2臺電除塵器后各新增1臺省煤器。
80 kt/a發(fā)煙硫酸蒸發(fā)法化學(xué)試劑硫酸裝置主要設(shè)備清單見表1,現(xiàn)場建成效果見圖2。

表1 主要設(shè)備清單

續(xù)表1

圖2 現(xiàn)場建成效果
該技改項目于2016年4月開展調(diào)試及試生產(chǎn)各項工作,6月24—26日進行了72 h的連續(xù)穩(wěn)定運行生產(chǎn)性能考核測試,72 h性能測試期間硫酸生產(chǎn)能力為253.2 t/d,超過了設(shè)計值240 t/d。經(jīng)過廣東省佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心檢測,產(chǎn)品硫酸符合GB/T 625—2007規(guī)定的優(yōu)級純要求。
新增試劑硫酸生產(chǎn)裝置區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品電耗小于10 kWh/t,硫酸主裝置凈化工序低溫位熱量回收效果較好,發(fā)電量在原有基礎(chǔ)上增加了約18 kWh/t,一方面很好地補償了發(fā)煙硫酸蒸發(fā)所消耗的熱量,另一方面抵消了試劑硫酸裝置新增的動力能耗。
由于近年試劑硫酸產(chǎn)能逐步過剩,裝置大部分時間未滿負荷運行,年平均銷售量約50 000 t,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定并得到市場的廣泛認可。裝置運行過程中也發(fā)現(xiàn)一些問題,主要有:
1)發(fā)煙硫酸預(yù)熱器采用316L不銹鋼材質(zhì),發(fā)煙硫酸回酸在高溫條件下對該材質(zhì)的腐蝕情況比低溫狀態(tài)明顯加劇,預(yù)熱器回酸端換熱通道腐蝕穿管現(xiàn)象偶有發(fā)生。
2)SO3蒸發(fā)器換熱管采用20鋼,蒸發(fā)器內(nèi)發(fā)煙硫酸雜質(zhì)含量和溫度均處于相對高位,點腐蝕和高溫腐蝕等同時作用于相對薄弱的3.5 mm換熱管,蒸發(fā)器使用一定年限后出現(xiàn)頻繁的腐蝕穿管現(xiàn)象。
3)試劑硫酸成品儲罐采用鋼襯聚乙烯材質(zhì),使用初期性能良好,超過2年后聚乙烯內(nèi)襯的內(nèi)表面出現(xiàn)炭化發(fā)黑和老化現(xiàn)象,很多微小的黑色塑料顆粒被沖刷到成品試劑硫酸中,影響產(chǎn)品質(zhì)量。為保證出貨質(zhì)量,在成品酸泵出口增設(shè)1套陶瓷濾芯過濾器,較好地解決了該問題。如資金允許的情況下,將鋼襯聚乙烯儲罐更新為鋼襯聚四氟乙烯儲罐會避免類似問題的產(chǎn)生。
4)發(fā)煙硫酸結(jié)晶溫度比較低,正常生產(chǎn)過程中要保持相關(guān)管線的發(fā)煙硫酸溫度在35 ℃以上,才能避免出現(xiàn)發(fā)煙硫酸結(jié)晶影響到生產(chǎn)運行的問題。因該套裝置設(shè)置在室外,在冬季環(huán)境溫度較低時,裝置的部分管道、閥門、泵體等會出現(xiàn)發(fā)煙硫酸結(jié)晶現(xiàn)象。另外,在系統(tǒng)意外停機時,發(fā)煙硫酸無法降低濃度和保持溫度的情況也可能發(fā)生。
根據(jù)80 kt/a發(fā)煙硫酸蒸發(fā)法試劑硫酸裝置72 h的性能測試結(jié)果,結(jié)合6個月的試生產(chǎn)情況及近年來的生產(chǎn)實際運行情況判斷,該裝置設(shè)計及運行是成功的,裝置的主要設(shè)備、主體工藝、安全、環(huán)保設(shè)施等能夠滿足試劑硫酸生產(chǎn)的各項要求,裝置的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量超過了設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),取得了明顯的經(jīng)濟效益。