張均賓,高 正,盧軍波,廖尋志,吳新闖
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司,山東 萊蕪 271104)
山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鐵廠4#高爐有效容積864 m3,18 個風口。2021 年6 月29日,4#高爐利用環保限產休風機會進行休風,處理爐缸鐵口區域爐皮開裂問題,計劃所用時間60 h,實際定修時間為57 h10 min。60 h 左右的休風,對于4#高爐來說尚屬于首次。通過制定詳細休、復風方案,并嚴格按計劃加入高爐休、復風料,做好高爐休風期間保溫工作。復風后,采用堵部分風口,合理控制風量、風溫、噴煤、富氧及出鐵等關鍵環節的操作,實現了復風后爐況的快速恢復。
爐況穩定順行,壓量關系穩定,6 月29 日前風量維持1 950~2 000 m3/min,頂壓165 kPa,熱風壓力290~300 kPa,煤氣利用率穩定在43%~45%。27日降煤比,焦比調整至360 kg/t,28日分批次將焦比逐步退至420 kg/t,維持至休風前兩個冶煉周期。期間渣鐵熱量保持1 490~1 520 ℃。探尺工作均勻,順暢,無崩料滑尺現象。
借鑒萊鋼型鋼煉鐵96 h 和120 h 休復風方案,結合爐況表現,制定4#高爐的60 h休復風方案。
(1)負荷調整。休風前兩天逐步降低煤比至100 kg/t,并運行兩個冶煉周期。27 日,焦比由345 kg/t 調到360 kg/t,28 日21:00 焦比逐步調整至420 kg/t,直到上休風料。
(2)休風料。①凈焦90 t。凈焦加入方式:60 t凈焦+10批500 kg/t輕負荷料+30 t凈焦+550 kg/t全焦料至休風。凈焦位置:第一批凈焦休風時確保凈焦到達爐腰上部。②500 kg/t焦比輕負荷料。焦比500 kg/t,[Si]按1.5%,配料堿度1.05,22 t 礦批,批鐵量12.74 t,5 批料后附加螢石200 kg/批。③550 kg/t 焦比輕負荷料。焦比550 kg/t,[Si]按1.5%,配料堿度1.05,20 t礦批,批鐵量11.55 t,直至休風。
(3)熱制度控制。27 日開始渣鐵熱量按照1 500 ℃平衡燃料比,爐溫服從物理熱,休風前3 d鐵水成分及物理熱平均值見表1。

表1 休風前3 d鐵水成分及物理熱平均值
(4)配加錳礦。27 日中班配加錳礦200 kg/批,至29 日休風時增加至400 kg/批,并配加螢石。配加錳礦后鐵中[Mn]比配加前上升0.1%,取錳礦配加前后爐溫相近生鐵成分各兩爐對比(見表2)。

表2 錳礦配加前后爐溫相近生鐵成分對比
(5)堿度調整。27 日配料堿度由1.20 降至1.18,校核爐溫由0.4%調整至0.5%;休風料配料堿度1.05,校核爐溫1.5%,同時為了保證70%左右的燒結配加比例,配加華聯塊調整,休風料實際燒結配比71%~72%。
休風時減風時間控制在0.5 h左右。鐵口第一次見噴時,立即通知上料控閘門,通知風機風壓降至200 kPa,下調頂壓后,風壓逐步下降至150 kPa左右,等待鐵口再噴。降至100 kPa時,減緩降風壓速度,每次5~10 kPa,直至休風。本次休風過程共用30 min,6:55 鐵口見噴開始減風,風壓200 kPa,隨著下撤頂壓,風壓逐步下降至140 kPa左右,鐵口不再噴濺。此時還剩最后1批料,上料系統發生跳電,鐵口已噴濺,頂溫上升至350~400 ℃,后繼續減風,確認短期無法恢復上料,于7:30完成休風操作。此次減風速度控制較好,沒有出現崩料。
休風后檢查確認風口大、中、小套有無漏水。對漏水的3根冷卻壁倒沖水在休風后予以關閉。檢查爐頂打水、十字測溫、氣密箱冷卻水及爐頂成像冷卻水進水總閥,確保不向爐內漏水。休風1 h后冷卻系統開始降水量,爐體冷卻水量由正常時的2 100 m3/h降低到1 300 m3/h,并停用所有降溫設備,保持水溫40~42 ℃。爐底冷卻水量保持最低運行。
高爐休風點火后,及時用有水炮泥將所有風口堵嚴,堵完風口后,把所有吹管卸下拉出,所有下節加盲板,立即關閉倒流休風閥。大中套、中小套間用黃油密封。工長負責每小時檢查一次風口密封情況,發現縫隙及時補黃油,確保風口不向爐內漏風。爐頂系統檢修完畢后,及時關閉點火孔,通入氮氣,關閉重力除塵器放散和爐頂南放散,保留爐頂北放散。
4#高爐于6 月29 日7:30 休風至7 月1 日16:40復風,共用時57 h10 min。
復風前堵5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#共10 個風口。16:40 開始送風,料線3.9 m,休風后料線3.3 m,料線只下降了0.6 m,說明休風期間風口密封較好。16:50 加風至550 m3/min,每個風口對應68 m3/min風量,風壓80 kPa,頂壓8 kPa,復風較快,爐前主溝需要烘烤搗打料,間隔時間長,17:20—17:55打開鐵口基本未見渣鐵,噴煤氣火,爐內風壓高,控風至300 m3/min。(18:40—19:15)打開鐵口,出首次鐵,渣鐵量7 t,(19:45—20:45、21:10—21:25)分別打開鐵口,渣鐵量10 t,22:15渣溝見渣,熱量1 380 ℃,流動性較好。
19:15開5#、14#風口,并逐步加風,19:50風量加至1 150 m3/min,20:45開6#、12#風口風量加至1 350 m3/min。21:10 第四次打開鐵口,熱量1 400 ℃,因渣溝溢渣,緊急堵口出鐵10 min,虧鐵30 t,壓量關系越來越緊,爐前清理主溝及渣溝,預計時間長,21:20 主動控風至1 200 m3/min,22:50 再次打開鐵口,熱量1 420 ℃,渣鐵流動性好,隨著出鐵,探尺工作好轉,23:10開始回風,23:15開7#、8#、11#風口,23:30加風至1 680 m3/min。
00:30 開9#風口,并加風至1 900 m3/min,22 日夜班0:50開10#風口,實現全風口作業,冶強恢復到位,爐況順行良好,實現了8 h全風操作。
本次復風后40 min后方才打開鐵口,方案要求打開鐵口后復風,沒有實現在復風后迅速加熱鐵口區域的目的,在一定程度上影響了爐況的恢復進程。復風方案采用偏堵風口,8個風口送風,從結果來看,過于保守,影響初期風量。可以采用12個風口送風,初期風量1 200 m3/min。本次凈焦加入模式為60 t 凈焦+10 批500 焦比輕負荷料+30 t 凈焦+550 全焦料,60 t 凈焦作用后熱量明顯提升,30 t 凈焦作用后,校核爐溫在2.0%以上時間較長,降硅緩慢。可以把第二組30 t凈焦調整為15 t,10批500焦比輕負荷料調整為15批。休風前調整好爐況,確保操作爐型合理、煤氣流分布合理、渣鐵物理熱充沛、爐缸活躍,有利于復風后的爐況快速恢復。爐況恢復的關鍵在于及時將渣鐵熱量恢復到正常水平,根據探尺工作和頂溫受控情況,把握好加風時機與加風速度,控制好上限壓差。在休風時間長、前期渣鐵熱量差的情況下,非常有必要用焦粉和搗打料制作臨時主溝,有效避免撇渣器凝死的情況發生。
高爐長期休風,必須制定好合理的休復風方案;休風前確保爐況穩定順行;休風期間做好密封工作,減少爐缸熱量損失;根據休風時間長短和高爐爐況適當堵部分風口;根據高爐接受風量的能力,把握好加風時機與加風速度,控制好上限壓差,盡快提高爐缸熱量。