滕汶江,許劍
(中國石化西南油氣分公司石油工程技術研究院,四川德陽 618000)
中江氣田沙溪廟組氣藏為復雜構造背景下的窄河道致密砂巖氣藏,儲層孔隙度介于9%~12%,平均值為8.3%,有效滲透率介于0.08~0.32 mD,平均值為0.5 mD,屬于低孔低滲致密儲層[1]。氣藏中后期含水飽和度達到90%以上,根據Bennion DB 的水鎖傷害程度的APTi數學模型計算,該氣藏95%氣井為永久性水鎖。目前80%氣井處于低壓低產階段,氣井能力不足,進一步加劇了儲層水鎖,據統計,每年因儲層水鎖導致的天然氣產量損失達1 000×104m3以上[2]。研究表明,致密砂巖氣藏采用“注氣+注表面活性劑/有機溶劑”解液鎖是最經濟、最有效的手段[3]。為此,開展了新型解水鎖劑研發及應用。
常用水鎖解除法為物理法和化學法,物理法主要有水力壓裂、地層加熱、干氣吞吐等,單純物理法作用有限且成本高,目前以化學解除法為主?;瘜W解水鎖法是借助表面活性劑降低液固界面張力,減小毛管力,提高液相流動性;表面活性劑吸附在巖石表面,改變巖石表面的潤濕性,提高液相接觸角,提高液相的流動性。為此,研發了雙疏性解水鎖劑,表面活性劑分子結構上有一層偶聯劑,能夠緊密吸附在巖石表面,分子表層為輸水層,降低液體附著能力,從而實現解水鎖功能(圖1)。

圖1 新型解水鎖劑分子結構和作用機理
實驗室采用K100C 全自動表面張力儀開展表面張力檢測(圖2),新型表面活性體系在20 ℃環境溫度下,濃度為68.36 mg/L 表面張力降低至15.95 mN/m,目前市面上降表面張力最好的氟碳類表面活性劑為20.75 mN/m,新藥劑體系降低了23%。

圖2 表面張力檢測
致密砂巖儲層為負電性或者中性電性[5](圖3),設計新型表面活性劑為正電性體系,保證藥劑有效地吸附在巖石表面,新型表面活性劑電性為+8.83 mV,具有較強的吸附力。

圖3 體系電性檢測
藥劑的膠束粒徑中值為0.237 μm(圖4),中江氣田致密沙溪廟儲層孔徑介于23.3~109 μm,保證了藥劑能夠進入儲層基質。

圖4 體系膠束粒徑檢測
溶液在溫度為20 ℃、60 ℃、80 ℃、100 ℃,礦化度為0、10 000 mg/L、30 000 mg/L、50 000 mg/L,老化20 d 均能保持均一穩定性,表面活性仍能保持在較高水平(表1)。

表1 不同礦化度和溫度條件下表面張力測試
在濃度為20 m/L,將蒸餾水的接觸角從42.75°提升為71.10°,接觸角增加率達到66.32%,起到了潤濕反轉的作用。
實驗儀器:高溫高壓多功能驅替系統(江蘇博銳思科研儀器有限公司),包括自動泵、手動泵、巖心夾持器、流量計、恒溫箱、中間容器等(圖5)。

圖5 多功能巖心驅替系統
主要試劑及材料:非離子類氟碳表面活性劑FT01(分析純,上海福田化工科技公司);新型解水鎖劑SHY(分析純,西南油氣分公司);甲醇(分析純,川西化工廠);巖心試樣(中江沙溪廟組2.5 cm×3.6 cm);過濾完固體雜質的地層水5 L(中江沙溪廟組)。
(1)將系統升溫至地層溫度80 ℃,保持至少2 h以上;(2)保持地層壓力,采用氮氣正向驅替巖心,測試巖心滲透率;(3)反向注入1 PV 地層流體(水/凝析油),正向氣測滲透率;(4)反向注入1 PV 解水鎖劑,正向氣測滲透率。
采用0.5%SHY01、0.02%SHY02、0.5%FT01 以及100%甲醇4 種藥劑開展解水鎖實驗(表2)。

表2 實驗結果
4 種藥劑均對水鎖有解除效果,解除污染后巖心滲透率有一定程度上升。改善效果從高到低依次是:0.02%SHY02 藥劑解除水鎖后滲透率提高了0.002 3 mD,恢復率為22.688%;0.5%SHY01 藥劑使滲透率提高了0.000 7 mD,恢復率為20.378%;100%甲醇藥劑讓滲透率提高了0.000 5 mD,恢復率為17.648%;0.5%FT01 藥劑解除污染后讓滲透率上升了0.001 8 mD,恢復率為15.955%。
采用新型解水鎖在X 水平井中開展現場應用(圖6),該井在2016 年6~9 月發生儲層水鎖,產氣量從0.99×104m3/d 下降至0.55×104m3/d,施工前綜合表皮系數為4.5,表現為近井帶存在傷害。儲層水鎖發生在基質內,為了讓解水鎖到達基質水鎖帶,設計“注解堵劑(鹽酸+解水鎖劑)+注氣”的施工方案,藥劑體系為:15%HCl+5%解水鎖劑+增效劑+防膨劑。

圖6 X 井試驗前后生產曲線
2020 年7 月1 日先向井筒泵注藥劑34 m3,采用25 m3液氮進行頂替,施工后采用強排和氣舉排液2 個月,產氣量從0.08×104m3/d 增加到0.3×104m3/d,產液量從0.1 m3/d 增加到0.3 m3/d,套壓從3.2 MPa 增加到4.68 MPa,已經連續增產3 個月,累計增產天然氣25×104m3,還持續有效。
(1)研發了新型儲層解水鎖劑SHY 體系,能夠將水溶液表面張力降至15.95 mN/m,潤濕解除角從42.75°提升為71.10°,體系電性達到+8.83 mV,膠束粒徑為0.237 μm,具有高表面活性、潤濕反轉、低膠束粒徑、強吸附性特征。
(2)巖心驅替實驗發現,采用新型SHY 系列解水鎖劑驅替巖心后,滲透率恢復值達到20%以上,解水鎖效果好于甲醇和氟碳類表面活性劑FT01。
(3)在生產后期的X 水平井成功實施“注解堵劑(鹽酸+解水鎖劑)+注氣”儲層解水鎖工藝,產氣量從0.08×104m3/d 增加到0.3×104m3/d,增產率達到270%,累計增產天然氣25×104m3以上。