王云
中國能源建設集團山西電力建設有限公司,山西太原,030031
H型鰭片式省煤器在保持工質吸熱量不變的前提下,可增大橫向節距,降低煙速,在同一空間可布置較多的受熱面,使工質的吸熱量增加,以達到降低排煙溫度、提高鍋爐效率的目的[1]。省煤器常見的泄漏原因有原始缺陷、氫腐蝕、垢下腐蝕、氧腐蝕等,關于省煤器等四管泄漏原因的研究一直以來備受重視[2]。某電站鍋爐運行中發生H型鰭片式省煤器鰭片端部開裂,泄漏失效事故。本文對開裂的省煤器鰭片端裂紋進行宏觀檢測及金相檢測,對管材進行化學成分分析以及力學性能檢驗,分析研究省煤器鰭片端泄漏失效的原因,避免同類事故的發生[3]。
對送檢的兩根試樣管段外部進行宏觀觀察,可見管段外壁腐蝕嚴重,裂紋在H型鰭片端部,見圖1。

圖1 H型鰭片省煤器樣管外觀(a-c)
對A管裂紋解刨后宏觀觀察,可發現裂紋周向分布,外壁測量長約15mm,內壁測量長約7mm。裂紋形態曲折,中間部位位移量大于兩側。裂紋尖端外壁較尖,內壁較圓鈍。此外,裂紋開裂面上無嚴重泄漏沖刷痕跡,裂紋附近的外管壁有沖刷減薄。鰭片處焊縫表面有焊接孔洞,見圖2。

圖2 A管裂紋外觀(a-g)
對B管裂紋解刨后宏觀觀察,可發現裂紋周向分布,外壁測量長約25mm,內壁測量長約15mm。裂紋形態沿焊接鰭片端部略有弧度彎曲,中間部位位移量大于兩側。裂紋尖端外壁較尖,內壁尖度減弱[4]。此外,裂紋開裂面上無嚴重泄漏沖刷痕跡,裂紋附近的外管壁有嚴重沖刷減薄,見圖3。

圖3 B管裂紋外觀(a-e)
裂紋剖開后,兩斷口均銹蝕嚴重,流水沖刷痕跡不顯著。紋理觀察可確定,斷口無明顯塑性變形,為由外而內開裂,見圖4。

圖4 裂紋剖開后的斷口(a-b)
試樣管斷口面被厚厚的腐蝕產物覆蓋,斷口細節無法分辨。根據斷口紋理,可觀察到外壁裂源處斷口起伏大,類似疲勞裂紋的疲勞溝線特征,見圖5a、5b。近內壁處較平坦,內壁為剪切平面,見圖5c、5d。原始裂紋與人工壓開處裂紋休止線呈光滑曲線狀,見圖5e。人工新開斷口為韌窩,見圖5f。能譜見圖5g。斷口腐蝕產物能譜分析為O、Na、S、P、Si等元素,見表1。

表1 斷口腐蝕產物能譜分析表

圖5 試樣管斷口微觀分析
試樣管化學成分分析見表2。采用直讀光譜儀進行光譜分析,檢驗結果表明,試樣管化學成分符合GB/T 5310-2017《高壓鍋爐用無縫鋼管》表7對20G材質元素含量的要求。

表2 省煤器試樣管化學成分表
1.4.1 拉伸試驗
對管件向火面(A1-A4)、背火面(B1-B4),各取4根試樣進行拉伸試驗,結果見表3。拉伸試驗結果表明,符合GB/T 5310-2017《高壓鍋爐用無縫鋼管》表7對20G的要求。

表3 試樣管拉伸試驗結果
1.4.2 硬度檢驗
環狀試樣進行顯微維氏硬度檢驗,檢驗結果見表4。試驗結果表明,硬度符合GB/T 5310-2017《高壓鍋爐用無縫鋼管》表7對20G的要求。

表4 試樣管維氏硬度值
1.4.3 尺寸測量
對試樣進行尺寸測量,結果見表5。測量結果表明,省煤器管已經減薄,可能導致減薄的原因有內部沖刷和外部煙氣沖刷。

表5 試樣管外觀尺寸
依據DL/T 674-1999,對試樣管向火面、背火面,進行組織評定。顯示球化級別:1.5級,組織特征:珠光體中的碳化物部分開始分散,珠光體形態明顯,見圖6。

圖6 試樣管斷口金相圖樣(a-b)
鰭片與省煤器管角焊縫有多處孔洞、夾渣等缺陷,焊縫組織呈粗大柱狀晶排布,見圖7。

圖7 試樣管鰭片角焊縫金相圖樣(a-f)
垂直人工剖開斷口,試樣鑲嵌后觀察,斷口旁無夾雜物,無微裂紋。試樣經4%硝酸酒精溶液浸蝕后,裂源尖端材料損傷,殘留部位未發現焊接熱影響組織。斷口面穿晶擴展,斷面平齊,見圖8。
試樣管材質所含元素符合20G材質范圍要求;力學拉伸性能合格、硬度合格;金相組織球化級別為1.5級,合格。鰭片焊接質量差,夾渣、孔洞類缺陷多。焊接組織粗大,熱影響區范圍較寬,焊接熱輸入量偏大。
裂紋位于焊接鰭片端部,為由外壁向內壁開裂。裂紋中間開口較寬,兩端尖細,說明在裂紋擴展過程中,省煤器管持續受到張開型拉應力;打開裂紋后的斷口無宏觀塑性變形;微觀觀察,裂紋旁無夾雜物、無微裂紋,呈穿晶擴展。斷口腐蝕產物為O、S、Cl、Pb等元素,為裂紋開裂后,煙道中煙氣進入所致。這一系列特征可以排除夾雜物等純冶金缺陷或腐蝕疲勞開裂,可以確定開裂模式只有脆性開裂或機械疲勞兩種模式[5]。
省煤器管采用懸吊結構,且每兩根采用鰭片焊接相連,裂紋開裂位置正是位于焊接端部區域。當兩根管因熱膨脹不同而存在收縮變形差異時,此處恰好是宏觀應力集中區域,同時此處也是焊接殘余應力較高的區域。省煤器管服役過程中,多次性地頻發此種泄漏事故,說明存在一定共性的原因。
省煤器管鰭片端部裂紋系應力偏大引起的脆性開裂或機械疲勞開裂。應力偏大系此處結構設計方面為宏觀應力集中區域,疊加焊接殘余應力等綜合因素導致。建議優化省煤器管固定結構;焊接時合理控制焊接熱輸入量,嚴格控制焊接條件,提高焊接質量。