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耐高溫共軛傳動鱗斗輸送技術(shù)研究與工程實踐

2022-11-24 07:37:12周新明許杰孔令法
新型工業(yè)化 2022年9期

周新明,許杰,孔令法

1.內(nèi)蒙古北方蒙西發(fā)電有限責任公司,內(nèi)蒙古鄂爾多斯,016014; 2.國家能源集團寧夏煤業(yè)有限責任公司煤制油分公司,寧夏銀川,750000

0 引言

循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)是近十幾年來迅速發(fā)展的高效低污染清潔燃燒技術(shù),在電站鍋爐、工業(yè)鍋爐、廢棄物處理利用等領域得到廣泛應用。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2020年6月,全國已投產(chǎn)100MW以上等級循環(huán)流化床機組約420臺,總裝機容量超過70GW,循環(huán)流化床發(fā)電的主力機型是135MW等級機組和300MW等級機組,占總裝機容量的82%、裝機總臺數(shù)的79%[1]。

某公司在國內(nèi)首次使用由上海電氣集團股份有限公司采用法國ALSTOM技術(shù)制造的300MW循環(huán)流化床鍋爐,并配套上海汽輪機廠制造的直接空冷凝汽輪發(fā)電機組。工程于2004年8月破土動工,2007年年底兩臺機組相繼投產(chǎn)。鍋爐采用雙側(cè)排渣,每爐配置四臺滾筒冷渣機,下游設兩臺平行刮板輸送機,無備用,底渣經(jīng)斗提機提升至渣倉內(nèi)存儲,定期裝車運輸?shù)娇蛻暨M行綜合利用。

1 問題分析

刮板輸送機是在封閉或半封閉料槽中,依靠無端循環(huán)運動的刮板鏈條輸送物料。本工程刮板輸送機采用中單鏈上回程全密封結(jié)構(gòu),鏈條為鍛造叉型鏈,如圖1。運行中出現(xiàn)磨損大、刮板變形、傳動噪音大等問題,1~2個月就需要更換一次刮板鏈條[2],影響正常工業(yè)生產(chǎn)。出現(xiàn)這些問題的原因分析如下。

圖1 刮板輸送機問題實拍

(1)工況原因。受市場影響,鍋爐摻燒劣質(zhì)煤和污泥等導致排渣量增大,加之滾筒冷渣機磨損老化出力減小,且污泥燃燒使排渣粒度減小易產(chǎn)生渣自流等問題,導致實際排渣溫度有時會超過500℃。經(jīng)綜合考慮,上述為鍋爐的客觀因素,不易解決,擬通過底渣系統(tǒng)升級改造,解決輸送問題。

(2)嚙合傳動分析。刮板機采用叉型鏈條的外圓輪廓與鏈輪輪齒嚙合傳動。經(jīng)測量發(fā)現(xiàn),叉型鏈鏈孔到嚙合外圓的偏差在-0.5~0.7mm,精度很差。主要原因是叉型鏈嚙合部位鍛造成型,不進行加工。所以,叉型鏈同圓環(huán)鏈傳動一樣,為非共軛嚙合傳動。非共軛嚙合傳動穩(wěn)定性差,噪音大,磨損大。

(3)鏈條磨損分析。本工程采用叉型鏈,成型工藝主要有鍛造、加工、熱處理和組裝。經(jīng)熱處理后鏈條表面硬度可達60HRC。隨機取得10件新購置鏈節(jié)和磨損后替換的鏈節(jié),測量其節(jié)距數(shù)據(jù)對比如圖2。使用前節(jié)距平均為200.2mm,使用近2月后為201.5mm,平均磨損拉長1.3mm。

圖2 使用前后鏈節(jié)節(jié)距對比

分析鏈條磨損的主要原因是上游滾筒冷渣機出力不足,大量紅渣落入輸送機中,導致鏈條硬度下降,且灰渣落入摩擦副,使得鏈條磨損拉長。部分鏈節(jié)磨損拉長超過2.5mm,導致嚙合傳動出現(xiàn)跳鏈、夾鏈等不穩(wěn)定現(xiàn)象,影響工業(yè)生產(chǎn)[3]。

(4)刮板結(jié)構(gòu)分析。由圖1知,刮板鏈條為單鏈結(jié)構(gòu),刮板為懸臂結(jié)構(gòu),在高溫和大出力時,非常容易發(fā)生彎曲;彎曲后會導致輸送能力進一步降低,造成惡性循環(huán)[3]。

2 技改方案對比

2.1 技改目標

提高輸送機穩(wěn)定性、壽命、耐熱性,降低維護量和維護費用。

2.2 行業(yè)調(diào)研

對循環(huán)流化床鍋爐底渣處理系統(tǒng)進行了長達一年的市場調(diào)研,系統(tǒng)工藝流程配置如表1。其中在150MW及其以上機組,鏈斗輸送機和刮板輸送機均按規(guī)范要求采用一運一備。特別是某葉集生物質(zhì)熱電項目采用了三臺CFB鍋爐配置六臺冷渣機共用一臺鱗斗輸送機,輸送長度超過80米且運行穩(wěn)定、維護量很小,開創(chuàng)了行業(yè)多爐一機布局的先河[4]。

表1 循環(huán)流化床鍋爐機組底渣系統(tǒng)配置

2.3 鏈斗輸送機

鏈斗式輸送機是以沿軌道運行的料斗來水平或傾斜輸送物料的設備,也是國內(nèi)CFB機組應用最多的輸送機[5]。如圖3為鏈斗輸送機現(xiàn)場運行照片。

圖3 CFB機組底渣用鏈斗輸送機

經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)目前市場存在兩種鏈斗輸送機,如圖4,分別是邊雙鏈(左)和中雙鏈(右)結(jié)構(gòu)。兩種鏈斗輸送機參數(shù)和性能對比如表2所示。

表2 兩種鏈斗機對比表

圖4 邊雙鏈與中雙鏈鏈斗輸送機結(jié)構(gòu)

經(jīng)與使用工程師交流,大多項目鏈斗機運行也不可靠,維護量同刮板機一樣很大;有些出力小的鏈斗機運行較可靠,但爐渣進料時飛濺、機殼底部堆料、鏈條不耐磨且易跑偏,尤其是中雙鏈結(jié)構(gòu)鏈條與爐渣距離近,受高溫影響嚴重,且滾輪容易脫軌導致故障,連續(xù)運行壽命很難超過一年[6]。鏈斗機與刮板機結(jié)構(gòu)和性能對比如下表3。

表3 鏈斗機與刮板機對比

綜上對比分析,鏈斗輸送機造價與刮板機等同,雖采用軸承實現(xiàn)滾動摩擦,但滾輪受粉塵和高溫影響,可靠性低;且鏈條采用板鏈,性能也較差,本工程不能適用。

2.4 鱗斗輸送機

鱗斗輸送機是基于鱗斗干渣機去掉冷卻風系統(tǒng)的輸送設備。鱗斗干渣機作為冷卻和輸送一體機廣泛應用在煤粉爐底渣處理中,且投運近400臺機組均不設置備用。同刮板和鏈斗輸送機一樣,鱗斗輸送機也采用封閉輸送,主要不同的是鏈條輸送裝置:其輸送裝置是介于鋼帶和料斗之間的一種鱗斗,且采用了干渣機特有的軸承外置于機殼外面[7]。其結(jié)構(gòu)如圖5所示。

圖5 鱗斗輸送機結(jié)構(gòu)原理與實物

根據(jù)本工程參數(shù),將鱗斗輸送機與刮板機和鏈斗機的結(jié)構(gòu)性能進行對比,如表4。綜合分析得鱗斗機性能遠優(yōu)于傳統(tǒng)輸送機[8]。

表4 四種輸送機對比表

2.5 鋼帶輸送機

鋼帶輸送機同鱗斗輸送機一樣也廣泛應用在煤粉爐底渣中,某央企萊州發(fā)電廠一期和二期1000MW機組分別采用了這兩種技術(shù)[9]。

如圖6,一期采用三級進倉技術(shù),包括兩級鋼帶輸送機和一級斗提機。系統(tǒng)耗電:一級驅(qū)動19.9A,一級清掃8.0A;二級驅(qū)動14.6A,二級清掃14.2A;三級提升12.4A;共計69.1A。換熱后風溫為94.8℃(測點為干渣機出風口溫度,非入爐溫度)。二期采用鱗斗機一級進倉且無清掃系統(tǒng),系統(tǒng)耗電15.4A。換熱后風溫為:113℃、110.6℃、119.3℃,平均114.3℃。

圖6 鋼帶機(左)與鱗斗機(右)運行DCS畫面

根據(jù)上述數(shù)據(jù)對比,鋼帶機電流69.1A,鱗斗機為15.4A,降低了77.7%。換熱溫度由94.8℃提高到114.3℃,換熱效率提高20.5%。通過了解鋼帶極易打滑,運維專家也認為鱗斗機性能更優(yōu);主要不足是鱗斗機的造價太高,這也符合價值規(guī)律結(jié)果。

3 工程實踐

3.1 方案確定

先對故障率更高的2#爐進行技改,通過方案論證和公開招標后選用青達環(huán)保GLS12型鱗斗輸送機代替原刮板輸送機,設備出力50t/h,最高耐溫滿足550℃,設備投資為原刮板機的3.7倍。

3.2 工程周期

為保證冬季供暖,工程采用運籌學管理方式,設計、制造、安裝統(tǒng)籌管理。為降低成本保證工期,電機減速器利舊,基礎利舊。設備整個制造周期2個月,安裝1個月,整個工程時間大約3個月,在2021年12月初正式投運。

3.3 磨損拉長測試

至2022年6月底,設備運行7個月,輸送鱗斗未做張緊,所以磨損很輕,壽命已遠超原刮板機的2個月;預計可滿足40000h額定設計壽命,滿足壽命技改目標。

3.4 電耗測試

同期對1#爐刮板輸送機的刮板鏈條進行了更換,具有科學對比條件。DCS截屏如下圖7所示。

圖7 刮板機(上)和鱗斗機(下)電流變化

根據(jù)圖7進行數(shù)據(jù)分析如表5所示,技改后輸送裝置重量增加了351%,運行電流由19A降低為15A,降低約21%,節(jié)能效果顯著。

表5 兩種鏈斗機對比表

3.5 運行穩(wěn)定性測試

鱗斗輸送機采用的模鍛軸心鏈為全加工工藝,節(jié)距最大偏差為0.05mm,為典型共軛傳動。由表5分析可知,其電流波峰波谷波動數(shù)值由刮板機的4A減小為0.5A,降低了88%。共軛傳動的穩(wěn)定性不但減小電流,還可降低磨損,從而提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。

3.6 耐溫測試

鱗斗輸送機用在煤粉爐的爐渣冷卻中,經(jīng)受助了紅渣考驗。經(jīng)7個月運行,無任何燒傷、膨脹等問題;實際運行時,測試鏈條的溫度均在100℃以下,也驗證了邊雙鏈更能承受高溫。

4 結(jié)論與建議

(1)通過運行工況、嚙合傳動、鏈條磨損和刮板結(jié)構(gòu)分析了現(xiàn)刮板輸送機各種問題產(chǎn)生的原因。(2)通過理論和實際調(diào)研,對比分析了鏈斗輸送機、鱗斗輸送機和鋼帶輸送機結(jié)構(gòu)和功能特點,最終技改方向確定為鱗斗輸送機。(3)選用青達環(huán)保GLS12型鱗斗輸送機,額定設計出力50t/h,耐溫550℃。技改后輸送裝置重量增加了351%,但運行電流由19A降低為15A,降低約21%,節(jié)能效果顯著;電流波峰波谷差值由刮板機的4A減小為0.5A,降低了88%;設備連續(xù)運行7個月,未出現(xiàn)拉長、高溫影響和運行問題,實現(xiàn)了技改目標。(4)鱗斗輸送機首次應用在大型CFB并取得了成功,且不設置備用,為后續(xù)我國CFB底渣處理系統(tǒng)提供經(jīng)驗。同時期望鱗斗輸送機技術(shù)能繼續(xù)進步,在保證產(chǎn)品性能前提下,降低制造成本,推動行業(yè)進步。

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