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弱堿三元復(fù)合驅(qū)采出液處理系統(tǒng)運(yùn)行效果分析

2022-11-28 02:56:41吳新勃胡登艷張世林
全面腐蝕控制 2022年2期

吳新勃 胡登艷 張世林

(1. 大慶油田有限責(zé)任公司第二采油廠,黑龍江 大慶 163000;2. 大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司,黑龍江 大慶 163000)

1 區(qū)塊概況

SD區(qū)塊于2015~2019年陸續(xù)進(jìn)行前置聚驅(qū)段塞、三元主段塞、三元副段塞、后續(xù)聚驅(qū)開發(fā)。SX區(qū)塊于2016~2019年陸續(xù)進(jìn)行注聚、三元主段塞、三元副段塞開發(fā)。隨著采出液藥劑含量增加,轉(zhuǎn)油站出現(xiàn)污水含油超標(biāo),但總體生產(chǎn)平穩(wěn);脫水站后受收油影響,出現(xiàn)了階段性處理波動(dòng)及外輸油含水超標(biāo)。

LD區(qū)塊于2017年陸續(xù)進(jìn)行前置聚驅(qū)段塞、三元主段塞開發(fā);LX區(qū)塊于2018年陸續(xù)進(jìn)行前置段塞、三元主段塞開發(fā),生產(chǎn)較為平穩(wěn)。脫水站后外輸油含水合格。

QD區(qū)塊于2019年陸續(xù)進(jìn)行前置段塞、三元主段塞開發(fā),生產(chǎn)相對(duì)平穩(wěn)。脫水站后外輸油含水合格。

2 生產(chǎn)運(yùn)行狀況分析

2.1 結(jié)合采出液物性變化,優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行

(1)依據(jù)脫水處理難易程度調(diào)整運(yùn)行模式。采出液三元藥劑見劑前優(yōu)化負(fù)荷運(yùn)行,聚驅(qū)、三元驅(qū)合一運(yùn)行;見劑后分開運(yùn)行,個(gè)性化脫水處理同時(shí)規(guī)范污水處理工藝;

(2)利用老化油工藝錯(cuò)峰管理。夏季污水站統(tǒng)一收油且作業(yè)壓裂井階段性集中開井時(shí),集輸系統(tǒng)來(lái)液量大且成分不穩(wěn)定,實(shí)施“一升一降” 錯(cuò)峰管理,即轉(zhuǎn)油放水站提高三相分離器油水界面,保證放水水質(zhì);脫水站降低游離水界面,保證油相質(zhì)量,利用老化油工藝既保證脫水平穩(wěn),又能實(shí)現(xiàn)外輸水質(zhì)達(dá)標(biāo);

(3)不同開發(fā)階段個(gè)性化應(yīng)對(duì)。采出液中三元藥劑及其它物質(zhì)都會(huì)造成油水乳化程度高,過(guò)渡層的出現(xiàn)增加了油水分離難度。為降低對(duì)脫水站的影響,保證外輸水質(zhì)達(dá)標(biāo),各階段采取個(gè)性化應(yīng)對(duì)優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行。

2.2 加強(qiáng)容器設(shè)備維保,降低損壞故障

開發(fā)見效期加熱爐燒損率為35.8%。受脫水系統(tǒng)處理溫度較低影響,乳化液油水界面膜強(qiáng)度大、粘度高,分離效果差,脫水站二段爐出現(xiàn)故障直接造成外輸原油含水超標(biāo),頻繁停輸。

加熱爐故障率高原因:一是采出液粘度大、裹挾能力強(qiáng),煙火管外壁泥沙淤積、結(jié)垢嚴(yán)重,傳熱不暢;二是清淤除垢頻次低于淤積結(jié)垢速度;三是維修周期較長(zhǎng),為保生產(chǎn)其它加熱爐高負(fù)荷運(yùn)行。采取的措施,一是加大容器清淤力度,增加油水分離設(shè)備有效沉降空間,抓水質(zhì)源頭,同時(shí)加熱爐每年兩次清淤除垢;二是對(duì)淤積結(jié)垢嚴(yán)重加熱爐加裝除垢裝置,延長(zhǎng)使用壽命;三是加快維修進(jìn)程,縮短高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間;四是強(qiáng)化日常管理,嚴(yán)禁突升、突降加熱溫度,集中洗井并嘗試“跨系統(tǒng)共享熱洗”,利用新站新爐的剩余負(fù)荷協(xié)助周邊油井洗井。

2.3 優(yōu)化藥劑投加方式,保證油水分離效果

采出液中的硫化亞鐵和堿土金屬碳酸鹽微粒均具有油水雙潤(rùn)濕性,易吸附于油水界面,阻礙油滴或水珠相互聚并,形成高穩(wěn)定性乳狀液。為保證油水分離效果,選用分水速度快、凈水能力強(qiáng)的藥劑,僅2019年調(diào)整藥劑26次。以XN1脫水站為例,硫化物粘附在電脫水器電極絕緣棒和絕緣吊板上,造成設(shè)備損傷和損壞;污水沉降罐上部硫化亞鐵過(guò)渡層增厚,污水除油效果差。為解決系統(tǒng)內(nèi)惡性循環(huán),在上游轉(zhuǎn)油站投加新型凈水型水溶破乳劑,延長(zhǎng)破乳時(shí)間,同時(shí)調(diào)整藥劑破乳和凈水功能比例,采取源頭治理、前端加藥實(shí)現(xiàn)外輸水質(zhì)改善。

2.4 完善運(yùn)行工藝,保證安全平穩(wěn)生產(chǎn)

由于采出液雜質(zhì)多、結(jié)蠟嚴(yán)重,轉(zhuǎn)油放水站頻繁發(fā)生外輸壓力高,外輸和生產(chǎn)調(diào)控難度大,采取高溫?zé)崴ㄆ跊_洗管道,摻熱水至下游脫水站,提高一段脫水5~6℃,改善脫水效果。

3 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)弱堿三元驅(qū)采出液處理系統(tǒng)的跟蹤并適時(shí)開展保障措施,可以安全平穩(wěn)運(yùn)行,建議今后加強(qiáng)以下工作。開展破乳藥劑配伍性研究,以保證原油含水率和污水含油率,持續(xù)做好采出液物性變化跟蹤,依據(jù)組分變化優(yōu)選破乳劑和投加量,及時(shí)調(diào)整配方、濃度、加藥量。加強(qiáng)容器、加熱爐清淤除垢力度,提高油水分離效果及爐效,適當(dāng)將污水站外輸污水接入轉(zhuǎn)油放水站加熱爐回?fù)街羻尉纳萍訜峤橘|(zhì),降低加熱爐燒損率,確保系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。

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