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某660MW前后對沖鍋爐結焦分析及處理

2022-11-28 02:35:20中電華創電力技術研究有限公司劉忠軒蕪湖發電有限責任公司金方舟
電力設備管理 2022年20期

中電華創電力技術研究有限公司 劉忠軒 蕪湖發電有限責任公司 金方舟 王 建

近年來,為了降低燃料成本,國內各電廠普遍燃用經濟煤種,多次出現燃用低熔點煤導致鍋爐結焦嚴重的事件[1-5]。鍋爐結焦將影響受熱面傳熱,降低鍋爐效率,嚴重時會迫使機組降負荷運行乃至停機。影響鍋爐結焦的因素較多,由于各電廠爐膛結構、燃用煤種、運行方式、設備狀況的參數不同,結焦原因也不盡相同。某燃煤電廠煤源以市場煤為主,煤源較雜,煤質變動較大,先后出現兩次結焦情況,影響了機組正常運行。通過對入爐煤的化驗檢測,分析了導致兩次結焦的主要原因,并通過針對性的運行調整基本解決了結焦對于機組運行的影響,保證了機組的安全穩定運行。

1 設備概況

某機組鍋爐型號為B&WB-2091/26.15-M,系北京B&W公司設計的超超臨界參數、螺旋爐膛、一次中間再熱、平衡通風、固態排渣、全鋼構架、露天布置的π型鍋爐,鍋爐配有帶循環泵的內置式啟動系統。鍋爐設計煤種為淮南潘集煙煤,校核煤種為國投新集煤。鍋爐尾部設置分煙道,采用煙氣調溫擋板調節再熱器出口汽溫。鍋爐豎井下設置兩臺三分倉回轉式空氣預熱器。鍋爐采用中速磨直吹式制粉系統,前后墻對沖燃燒方式,鍋爐配有六臺HP1063型磨煤機,正常運行時投運五臺磨煤機,一臺作為備用,每臺磨煤機供一層燃燒器;燃燒器分三層對稱布置在鍋爐的前后墻,每層6只燃燒器,前后墻各18只,共36只燃燒器,配置B&W公司DRB-XCL型燃燒器及NOx噴口(OFA)。

DRB-XCL型燃燒器上配有雙層強化著火的調風機構,從開式環形大風箱來的二次風分兩股進入到內層和外層調風器,少量的內層二次風作引燃煤粉用,而大量的外層二次風用來補充已燃燒煤粉燃盡所需的空氣,并使之完全燃燒。內、外層二次風具有相同的旋轉方向。二次風的旋流強度可以改變,其旋轉氣流能將爐膛內的高溫煙氣卷吸到煤粉著火區,使煤粉得到點燃和穩定燃燒。鍋爐設計煤種見表1。

表1 鍋爐設計煤種參數

2 結焦事件一

2.1 事件經過

受煤炭市場影響,該電廠于某月購入低熔點煤兩批次共約2萬t,當月26日采用爐外摻混的方式,低熔點煤與常用動力煤采用1:1方式加兩臺鍋爐的中層磨。次月1日發現#2爐#3渣井結焦嚴重,擠壓頭部位有一長約2m、寬約1.4m、厚約0.4m的大型焦塊,不得不采用人工搗焦的方式進行清理。由于焦塊硬度過高,在碎渣機處較多焦塊無法破碎,導致碎渣機堵塞。撈渣機擠壓頭頻繁動作,仍然無法確保順利排渣,不得不頻繁進行人工搗焦。

2.2 原因分析

對兩批次低熔點煤分別進行了灰熔點和灰成分化驗,結果見表2和表3。

表2 灰熔點化驗結果

煤的灰熔點作為煤灰顆粒開始熔融、燒結的重要特征溫度,通常被用作評價煤種沾污、結焦傾向的判定依據,此外用于判別煤結焦特性的指數主要有堿酸比、硅比、硅鋁比、綜合指數等。各判別指數的判斷界限見表4。

表4 結焦判別指數的界限

根據灰分化驗結果計算了兩批次煤的判別指數,結果見表5。

表5 低熔點煤結焦判別指數

從表5可以看出除硅鋁比以外,其他結渣特性判別指數均為嚴重。

2.3 運行調整

由煤質分析可知,此次結焦主要原因在于煤質灰熔點較低,遠低于鍋爐設計煤種(>1500℃)。

避免結焦的關鍵在于降低燃用低熔點煤所處區域溫度,進行了如下運行調整:一是后墻中、底層燃燒器的截面熱負荷相對較低,后墻底層磨全部燃用低熔點煤,后墻中層磨采用1:1爐外預混加倉。二是增大兩側外二次風開度,降低燃燒煙氣貼壁,減小側墻壁面還原性氛圍。三是加強鍋爐受熱面壁溫監視,增大受熱面的吹灰頻次,保持受熱面的清潔,降低受熱面的黏結能力。

在進行運行調整后,鍋爐結焦狀況有明顯改善,至兩批次低熔點煤燃盡未發生大面積掉焦和生成大焦塊事件,鍋爐運行穩定,壁溫未發生大的偏差。

3 結焦事件二

3.1 事件經過

電廠新進一批澳洲進口煤,從化驗結果來看,該煤屬于較為優質的煙煤。于當月18日1:40開始澳煤加#1、#2爐各倉。19日10:30發現#1爐有大塊焦掉落至渣井內,落焦呈熔融狀,擠壓頭反復擠壓無法擠碎;其中#1渣井落焦數量多,焦塊較小,#3渣井掉落一塊大焦,焦塊外部堅硬內部呈熔融狀。19日12:00調整澳煤與煤場動力煤1:1加倉,對渣井進行人工清焦;20日9:50#1機組解列調停備用。

19日19:00發現#2爐撈渣機大量落渣堵塞,落渣呈熔融狀,開啟擠壓頭反復擠壓清理,20日14:00開始停止澳煤上倉,改全袞礦動力煤上#2爐各倉;20日15:40大塊焦塊脫落至#2爐渣井,擠壓頭來回擠壓清理,之后#2爐結焦情況有所緩解。24~25日配合盤煤,煤場堆澳煤削頂加#2爐E、F倉,25~26日#2爐再次出現較大焦塊脫落至渣井。

3.2 爐內檢查

#1機組調停后,28日對#1爐內結焦情況進行檢查,前屏、后屏過熱器下方未見掛焦,前后墻水冷壁未見掛焦及結焦痕跡;A側水冷壁冷灰斗區域殘余少量結焦,有多處小塊結焦脫落后殘余痕跡,與停爐前#1渣井頻繁掉落小塊結焦相符;B側水冷壁上層燃燒器至燃燼風噴口區域殘余大塊結焦,焦塊較薄,中層燃燒器至上層燃燒器區域有大塊結焦脫落后殘余痕跡,與停爐前#3渣井掉落的大塊結焦相符。

3.3 原因分析

出現結焦狀況后,懷疑此批澳煤灰熔點偏低導致爐膛結焦。根據上述摻燒低熔點煤的經驗,采取的調整措施如下:一是僅在底層磨一倉燃用澳煤,暫停其他倉澳煤加倉。二是降低兩側燃燒器二次風旋流強度。三是調整二次風門開度,開大靠近側墻燃燒器二次風門。

次月10日6:00,#1爐底層磨一倉上澳煤,11日9:30觀察螺旋水冷壁壁溫測點出現偏差,判斷有可能出現結焦情況,隨后渣井開始出現焦塊,驗證了結焦的判斷。通過上述調整,未能解決結焦問題。

此次摻燒澳煤的結焦原因與摻燒低熔點煤不同。為尋找燃用澳煤結焦的原因,對澳煤進行了煤質分析和灰成分分析,同時化驗了燃用澳煤前的袞礦動力煤以及焦塊作為對比。煤質分析結果見表6,灰成分分析結果見表7。

表6 煤質分析結果

表7 灰成分分析結果

從表6數據來看,澳煤為較為優質的煙煤,澳煤灰熔點稍低于袞礦動力煤,渣樣灰熔點更低一些。盡管澳煤灰熔點稍低于設計煤種,但從前文敘述中可知,該機組采用底層磨燃用低熔點煤的方式順利燃用了ST溫度僅有1100℃左右的低熔點煤,因此判斷灰熔點并不是本次燃用澳煤結焦的主要原因。

根據表3和表7數據,計算了澳煤的各結焦判別指數,結果見表8。

表8 澳煤結焦判別結果

從判別結果來看,各判別指數之間存在顯著差異。澳煤僅有硅鋁比(Nsio2/Nal2O3)一項判別結果為嚴重,其余均為輕微。袞礦動力煤僅有硅比(G)一項為中度,其余均為輕微。渣樣灰熔點為中度,但已達到中度判斷的邊界接近輕微區間,硅鋁比為中度但達到邊界接近嚴重,其余均為輕微。

從化驗結果來看,灰熔點并不是導致結焦的主要原因,因此采用底層磨燃用澳煤未能解決結焦問題。為順利燃用此批次澳煤,需要根據燃燒狀況進一步進行運行調整,避免結焦影響機組正常運行。

3.4 運行對策

從上文分析可知,采用燃用低熔點煤的運行方式無法避免機組在燃用澳煤時結焦,煤質化驗結果顯示各結焦判別指數之間存在顯著差異。為保證機組安全穩定運行,需將機組的結焦情況控制在一定范圍內,防止生成過大的焦塊影響機組正常運行,故制定如下運行策略:一是機組上層磨僅在高負荷時投運,采用澳煤僅加倉上層磨的方式避免澳煤連續燃用。二是定期進行磨煤機組合切換。三是通過改變爐膛負壓、改變配風方式、調整爐膛氧量等方式增加擾動。

在采用新的運行策略后,未再有大的焦塊脫落,機組壁溫未出現長時間大幅度的偏差,說明通過間歇性燃用澳煤、增加機組擾動的形式有效避免了大焦塊的生成,保證了機組安全穩定運行。

4 結論

一是由于中下層燃燒器區域熱負荷較低,后墻燃燒器煙氣行程較遠,采用后墻中下層磨燃用低熔點煤的可有效控制鍋爐結焦。

二是通過間歇性燃用、增大爐膛擾動的方式,有效控制了機組在燃用澳煤時的結焦狀況,保證了機組安全穩定運行。

三是在燃用陌生煤種時要加強對于鍋爐受熱面、渣井等處的監視,通過水冷壁壁溫和渣井落焦情況判斷爐內結焦狀況,及時發現問題避免出現嚴重事故。

四是煤的結渣特性難以判斷,各判別指數之間也會存在較大差異,電廠一般僅具備化驗灰熔點的能力,僅從灰熔點判斷結焦特性可能會與實際情況出現較大偏差。

五是影響鍋爐結焦的因素較為復雜,對于不同煤質引起的結焦并無通用的解決方法,需要根據實際情況采用合適的解決方案。

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