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燃氣輪機排氣溫度監視和保護功能研究

2022-11-28 02:35:40北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司牛興偉庫國亮
電力設備管理 2022年20期
關鍵詞:故障

北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司 牛興偉 庫國亮 丁 哲

燃氣輪機內部配備軸流式壓氣機、燃燒室、透平等子系統,將燃料的能量轉變為內燃式動力機械能,最終帶動發電機轉化為電能,同時具有高效率和低排放,運行環保的優點。

1 燃氣輪機排氣溫度對設備運轉的影響

燃氣輪機是在空氣動力學原理和能源學基礎上誕生的,最初按照等容加熱循環工作,效率僅有13%左右,后期設計、制造技術發生極大改觀,設備裝置效率、功率均有顯著提升。燃氣輪機開啟運作環節,壓氣機抽取大量空氣壓縮并送入燃燒室,在燃氣渦輪作用下膨脹,并推動渦輪葉輪旋轉,設備內部溫度極高,燃燒室溫度高達1240℃、排氣段溫度可以達到大約585℃。作為燃氣輪機的主要被控對象,如果監視保護不及時有可能造成運行缺陷及故障,并且進一步導致燃燒器噴嘴、動靜葉部件等設備損傷,最終導致故障停機及安全事故風險。

基于此,一些燃氣輪機配備了監視保護功能,可以在監控內部溫度上限的同時,把握排氣溫度分散度變化情況。分散度參數主要負責描述獨立燃燒室中的均勻狀況,燃燒分布越均勻,顯示的分散度數值就越小。就案例所采用的SGT5-4000F燃氣輪機來說,當機組進入滿負荷狀態時,分散數值進入穩定狀態,一般應在0~30℃,若內部構件出現故障,該數值有可能上漲。分散度的監視是非常有必要的,分散度異常增大時,可能間接反映了如下幾種情況。

1.1 天然氣分配孔道異常

分散度增加說明燃燒室燃燒均勻度下降,究其原因可能出現在空氣、燃料供應通道上,要及時檢查燃燒器以及進氣通道是否有污染或者雜物等,其會隨著氣流進入從而導致旋流器孔堵塞,或者是否存在運行異常、相關設備磨損差異等問題。

1.2 燃燒器或過渡段裂紋

燃燒器、過渡段是燃氣傳送、轉換的必經通道,當構件中出現裂紋情況時,會造成冷卻空氣進入燃燒空間、熱通道溫度下降,分散度升高,嚴重時會給機組安全運行帶來安全隱患。

1.3 壓氣機以及燃燒器的安裝情況

其運行狀態對于燃氣輪機燃燒效率的提升是至關重要的,安裝不良,會造成燃燒動態不穩定、溫度場分布不均衡等問題[1]。因此,只有通過自動化、動態化的監測防護,才能最大限度保證故障響應時效性,降低燃氣輪機部件損壞概率,減少因熱通道部件更換造成的經濟損失。

2 燃氣輪機排氣溫度監視與保護算法設計

2.1 SGT5-4000F燃氣輪機排氣溫度保護邏輯

受燃氣輪機制造工藝、工作環境的限制,通常無法使用直接測量手段,對燃燒室溫度進行監控保護,因此需要借助專門的溫控系統觀測,SGT5-4000F燃氣輪機中,主要由SPPA-T3000執行控制操作,從24個元件中選擇6個代表性測點,配備相應的保護措施,當任意3個測點溫度達到658℃以上時,就會觸動保護機制。作為自動控制系統核心,溫控子系統由OTC(排氣溫度)控制器、IGV(可轉導葉)控制器組成,前者負責進料量調節,僅在IGV全關、全開狀態下,才會進入工作狀態,后者負責空氣量調節,二者互為配合,確保燃氣輪機排氣溫度始終處于允許范圍內。

2.2 OTC控制器溫度監視及控制運行

燃氣輪機發生故障危害較大、影響廣泛,有的故障初始表現并不明顯,但會在載荷持續影響下出現惡化趨勢,由量變轉化為質變后,才會引發明顯的排氣溫度、分散度異常問題,因此對其開展運行監測時,不可采用靜態化、刻板化思路,而是要加強跟蹤和分析,爭取在系統保護動作發生前、設備停運前,對相關故障進行篩查、排除,最大限度發揮監視、保護功能效用。

基于此,SGT5-4000F燃氣輪機控制邏輯中,引入了溫控模式,當排氣溫度達到設定值時,系統會自動切換到OTC模式,對排氣溫度進行控制調整,防止超溫問題的發生,控制流程圖如圖1所示。其中,設置的“切換條件1”主要指燃機并網協調投入,此時的IGV閥開度應當為最小。當燃氣輪機冷態啟動且余熱鍋爐、汽輪機工作溫度均呈上升趨勢,那么系統切換并對溫升曲線、排氣溫度設定值進行調節。

2.3 OTC控制器參數補償運算

此外,燃氣輪機工況變更也會影響監視、保護系統運行穩定性,如設備啟動之初,燃料供應系統會經過一段時間的快速變化調整,此時監測保護更容易導致頻繁報警、跳閘等問題,燃機轉速、大氣環境露點溫度等,同樣會影響透平膨脹比,因此在排氣溫度采集過程中,還需要引入OTC補償機制,對相關數據進行修正。在SGT5-4000F燃氣輪機中,共配備了24個雙支熱電偶元件,系統測得平均溫度后,對數值開展修正補償,補償過程如下:

其中,Z0,S0,S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7均代表中間變量,Z代表燃氣輪機轉速,T代表排氣機入口溫度,T0則表示環境露點溫度,最終計算得出的TC即為補償值,將其與平均溫度值相加,即可得到修正后的溫度值。

2.4 IGV控制器溫度監視及控制運行

為確保燃氣輪機溫控系統適用性、高效性,SGT5-4000F燃氣輪機除了配備OTC控制器外,還增加了IGV控制器,通過調節進入燃燒室的空氣質量流量來控制燃氣輪機排氣溫度。當燃機運行在部分負荷階段,IGV溫度控制器將控制空氣質量流量隨著燃料量成比例變化,將燃機排氣溫度控制在有效設定值。同時,壓比控制器和冷風限制控制一定情況下也會作用于IGV溫度控制器,環境影響因素,如大氣壓力,大氣溫度對其控制進行實時矯正,從而確保排氣溫度對當前燃機的適用性及安全性。進氣壓力的影響:(1+(PVI-1,01|3bar)×PPVO01);進氣溫度的影響:(1-(TV-15K)×TTVO01-(TV-15K)2×TTVO03)。

2.5 熱電偶元件故障監視功能

在SGT5-4000F燃氣輪機中,以環形結構布設了24個燃燒器,配備多個熱電偶監測元件負責數據監控,采集燃氣輪機排氣溫度。排氣溫度數據采集完畢后,直接按照既定算法進行統籌運算,得到的單個參數可以用于判斷溫度上限是否達標,出現異常后可以自動發出報警、跳機等指令,正常數據傳遞給下一環節,用于進一步分析計算。在排氣溫度計算回路中,熱電偶元件采集的數據篩選出質量不佳數值后,對余下數值展開平均值運算,所有計算結果同步、記錄在系統中,可以生成事件提醒、報警信號等,為后續的狀態監視、閉環控制、保護控制以及后期分析評估提供可靠依據。

作為燃機重要運行數據,熱電偶元件的狀態至關重要,會直接影響控制的精確性、可靠性,因此燃氣輪機排氣溫度計算過程中,需要配備元件檢測邏輯,通過控制器卡件獲取相關驗證信息,通過邏輯運算對變化幅度、變化率的波動進行分析判斷,不同故障情況對應差異化模擬值。

控制保護項目主要包含以下三種,一是燃氣輪機排氣溫度高保護,量程為0~700℃,汽輪機的熱負荷和熱應力與燃料總量緊密相關,為防止燃氣輪機過燒而給熱部件帶來風險,排氣溫度選取6個具有代表性的測點進行保護配置,燃氣輪機排氣溫度離散值低的情況下,當6個測量值中超過3個超過限制值時,就會觸發報警或者燃氣輪機跳閘事件。

二是冷點保護,通過監測透平出口溫度分布的對稱性來檢測燃燒器熄火現象。其數量決定了燃燒器熄火的數量。為此,將每支熱電偶B和C與24個測點平均值作比較,連續比較過程中,若發現相鄰2個相鄰測點均低于定值,則發生警報。若相鄰3支測量值低于定值,則燃氣輪機停運。如果有連續4支電偶低于定值,燃機觸發跳閘保護。

三是熱點保護,熱點的識別是通過檢測燃氣輪機出口溫度分布來實現的。燃機運行過程中,每支熱電偶的B和C通道測量值與燃機出口溫度平均值比較,當結果超過限值后,系統將發出報警或者保護跳閘。燃氣輪機運行工況復雜,并且各個運行階段存在較大差異,因此燃機排氣溫度場的分布非常不規則,各限制值針對性加入動態愛偏差。

3 燃氣輪機排氣溫度監視與保護功能運行案例

為直觀說明燃氣輪機排氣溫度監視保護功能運用方法,提升數據分析和故障響應能力,引入某電廠運行案例輔助論述,該廠裝配三臺SGT5-4000F燃氣輪機,從2020年6月開始,三臺設備相繼出現排氣溫度異常問題,冷熱點均超出了設定限值參數,最高達到了54℃,控制系統頻繁報警,機組因為冷熱點引起燃燒不穩定,進而導致機組降負荷事件。咨詢廠商技術人員之后,將跳機值升至70℃,并對24個熱電偶元件參數進行分析比較,發現負荷達到120MW時,這種偏差可以達到56℃,遠超出偏差保護上限。

3.1 故障定位及分析

對該問題進行深度排查分析,發現無論是啟停階段,還是正常負荷階段,目標燃氣機均存在冷熱點偏差分布問題,難以通過參數調整來排除,現場調查后初步考慮燃燒器堵塞的可能,基于此對3號燃氣輪機開展內窺鏡檢查,結果發現預混燃燒器硬件損傷較為明顯,多處可見結垢、結焦,伴隨輕微銹蝕,在燃燒器壓縮空氣流量測試中,發現值班燃燒器整體狀況較好,但預混燃燒器偏差過大,多個節點出現了偏差超限問題,對流量測試值進行分析后,發現平均值為1.878cm2,最小值為1.431cm2,相比較之下,新燃燒器流量測定值大約為2.3cm2,整體差異較大。在此基礎上對一、二號機展開同樣的檢查、測試工作,均發現了結垢情況,據此確認燃燒器堵塞是冷熱點不均的重要誘因。

3.2 故障成因探究

對結垢成因進行探究,發現部分設備為連續運行、部分則為調峰運行方式,因此不能簡單將之歸結為長時間停機,且SGT5-4000F燃氣輪機中,裝配了精細濾網構件,設備中的精過濾器、ESV閥狀態也并無異常,據此推斷,堵塞物質并非外力帶入,而是內部自發燃燒產生。對堵塞物進行取樣化驗,發現其中硫化鐵占比較高,已有的氣源報告中,顯示硫化氫含量在10ppm以下,且總硫在20ppm以下,基本符合設備燃料要求。對預混燃燒器噴口進行檢測,發現其噴口部分中,采用了鎳基高溫合金,其中鉻、鎳的含量明確,分別為17.09%和75.04%,對環形腔室內部檢測后,定位為碳鋼,而結垢物檢測中多數成分為氧化皮,據此可以推斷,是腔室材質與燃燒模式不適配,加劇了燃氣輪機內部腐蝕進程,進一步導致了堵塞問題的發生。至于氧化皮脫落的具體原因,可以歸結為以下三點。

一是組件材質配備不當。可能在高溫區域以外的部分,配備了抗氧化性能較差的材料;二是機組養護不當。調峰運行環節部分機組長時間停機,控制閥內部殘留天然氣未排泄干凈,溫度下降后凝結生成水分子,并誘發銹蝕問題。三是天然氣成分影響。氣源中殘留有微量硫元素,燃氣輪機運行環節,設備進入高溫狀態,與硫元素配合加劇裝置腐蝕。

3.3 故障處理及成果驗收

確定故障類型、成因之后,采用超聲波清洗方式,對三臺SGT5-4000F燃氣輪機展開系統化的故障處理和清潔,先啟動加熱爐開關,預熱至430℃左右停止,待其自然冷卻到室溫后,用壓縮空氣簡單吹掃,隨后開展檸檬酸池超聲波清洗,按照規定流程執行清潔操作,完成后依次開展水洗、鈍化處理和干燥工序,最后再次進行內窺鏡檢查,并手動清理剩余的殘留附著物,流量測試合格方可驗收。為防止后續運行過程中,再次出現類似的堵塞問題,制定了系統的保養、改善措施,錯峰運行環節,要求對停機時間較長的設備進行干燥養護,確保進口空氣濕度始終處于較低水準,設備停機后,采用氮氣置換技術,對預混管道、值班管道進行養護,排出其中殘余的天然氣。對于ESV閥前天然氣管道,則要加強疏水管控,防止水分隨氣流涌入,同時強化對排煙溫度的監視,出現冷熱點分布不均、差異擴大等情況時,及時開展內窺鏡探測及異物清理工作。

4 結論

綜上所述,燃氣輪機排氣溫度監視及保護功能適配度高、時效性強,能夠較好地適應固定工況、變工況下的燃氣輪機安全運行和控制需求,為企業生產的平穩運行提供助力。

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