張 韜
(鎮城底礦生活公司,山西 太原 030200)
鎮城底礦為基建礦井,開采年限長、設備老舊、自動化程度低。 采煤機的自動化改造過程涉及滾筒調高系統、機身牽引設備以及滾筒轉速三個部分,而實現滾筒調高系統的自動控制是采煤機升級迭代的關鍵一步。
現有綜采工作面滾筒采煤機采用的液壓調高系統,其主控閥類型為電磁換向閥,控制方式為人工控制。 該類型調高系統存在便捷性差、控制精度低的缺點。 通過對電液比例技術的研究分析,借助電液比例方向閥線性輸出、控制精度高、抗油污能力強、投入成本可控等優勢,并且嘗試引入更有效的智能控制策略——單神經元PID 控制策略,實現采煤機自動調高系統的精確控制、快速跟蹤響應的控制效果。
滾筒采煤機生產運行過程中,需對高度進行靈活、快速、精準調節,而實現采煤機高效快速掘進,則需要通過提升設備自動化、智能化水平來實現。 采煤機的調高控制系統設計涉及了機械、液壓、控制等多學科,專業跨度大,復雜程度高。
圖1 為滾筒采煤機調高控制系統閉環示意圖。

圖1 滾筒采煤機調高控制系統閉環示意圖
系統加裝位移傳感器用于采集活塞桿實時位移數據,取采集到的檢測信號與給定信號差值為誤差信號,將誤差信號輸入控制器,由提前設定的控制策略調節電液比例方向閥,達到控制目標。 通過分析不難得出,控制策略的選擇將直接影響響應速度與控制精度;方向閥的設備性能直接決定控制策略是否有效[1]。
為了解決方向閥控制精度與跟蹤響應速度的問題,選擇采用單神經元PID 控制器的控制策略。 單神經元PID 控制是結合了增量式PID 和神經網絡控制得到的,是對傳統PID 控制的優化迭代,實現了控制變量Kp、Ki、Kd的動態調整,具有良好的非線性與魯棒性。 此外,對電液比例技術的選擇,則是為了改變原有采煤機電磁換向閥穩定性差、控制精度低的劣勢,通過引入電液比例方向閥,實現輸入、輸出信號的線性關聯,避免油液污染,兼顧了成本投入與設備性能。
為了確保上述控制系統達到預期目的,需進行關鍵元器件選型。
(1) 電液比例方向閥 電液比例方向閥具有良好的壓力補償能力,不會因負載的波動導致輸出壓力和流量產生較大的變化,連續、按比例的對油流進行控制。 電液比例方向閥通常與功率放大器搭配使用。因系統位置信息采集由位移傳感器負責,方向閥內部不需要再次采集位移信息,最終選擇GDBFW-03-3C4 型隔爆直通式電液比例方向閥。
(2) 調高液壓缸 調高液壓缸主要作用是調節活塞桿,改變截割滾筒的高度和位置,同樣作為調高系統的重要執行部件,結合截割滾筒的工作要求,最終選擇采用W70L-11CA80B7B160AA 型號調高液壓缸。
(3) 位移傳感器 作為反饋數據采集的重要元器件,除了對數據采集進度、行程長度有要求外,同樣需要關注其防爆性與抗沖擊能力,最終選擇M-0250-D300-A01 型位移傳感器[2]。
完成設備選型后,對電液比例調高控制系統進行系統建模與理論驗證。 除了電液比例方向閥、調高液壓缸、位移傳感器,控制系統還包括比較單元、控制器、功率放大器等。 此外,采煤機運行過程中不可避免地受到截割阻力,故還需要將系統外部負載擾動考慮在內[3]。
(1) 功率放大器 功率放大器通過控制信號電流的大小影響作用在方向閥的電磁力,達到比例調節的目的。 功率放大器的調節模型,可視作比例環節。故得到其傳遞函數Gf(s):

式中:Kf為為放大器增益,A/V。
(2) 電液比例方向閥 實際運行過程中,電液比例控制閥響應速度相較于調高液壓缸要快許多,并且電液比例方向閥運行狀態與功率放大器保持一致,故其數學模型可表示為傳遞函數Gdy(s):

式中:Kdy為放大器增益, 單位為m3(s·A)-1。
(3) 調高液壓缸 調高液壓缸作為調高系統物理實現性能的重要部件,其實際運行過程中受到多種擾動因素及變量的影響,為了兼顧模型準確性與建模難度,需要對部分影響采煤機調高系統運行的因素進行理想化處理。 參考文獻[4]中的推導方法,得到調高液壓缸的傳遞函數Gtg(s)為:

式中:Kq為流量增益系數;Am為活塞平均面積;Xv為閥芯位移;A1為無桿腔有效面積;Vt為等效總容積;βe為油液體積彈性模量;FL為活塞伸出時的外負載;Wh為液壓缸固有頻率;ξh為液壓缸阻尼比。
為了便于計算處理,將公式(3)進行如下近似處理: ①視系統油源的供油壓力保持穩定,即Ps為常數;②系統供油的油液溫度與油液密度恒定,可不考慮因油液溫度與密度變化帶來的影響。
(4) 位移傳感器 位移傳感器通過采集液壓缸活塞位移信號作為輸入信號,輸出反饋電信號給控制器,對采煤機調高系統運行狀況進行及時反饋。 得到其傳遞函數Gwy(s)為[5]:

式中:Kwy為增益系數。
(5) 理論驗證 單神經元PID 控制器的相應速度與抗干擾性能可通過系統仿真驗證。 給定系統外部負載為200 kN,對應活塞桿位移量為1 mm,取0 ~10 s 相應曲線,并與傳統PID 控制策略進行對比,取Kp=4、Ki=2、Kd=0.1,可得到圖2 所示的仿真曲線。
對圖2 進行分析,1#實線為傳統PID 控制器的系統響應曲線;2#虛線為單神經元PID 控制器的系統相應曲線。 1#實線超調量為0.24 mm,調整至穩態耗時4.5 s;2#虛線超調量為0.1 mm,調整至穩態耗時1.5 s。 單神經元PID 控制器響應速度更快,控制效果更好。

圖2 系統響應曲線
進一步,驗證其抗干擾性。 在第6 s 將負載增加200 kN,觀察其恢復至穩態的時間,得到圖3 所示仿真曲線。
對圖3 進行分析,1#實線超調量為0.11 mm,調整至穩態耗時3 s;2#虛線超調量為0.04 mm,調整至穩態耗時1.5 s。 單神經元PID 控制器魯棒性更好,恢復穩態速度更快。

圖3 擾動突增響應曲線
通過半實物仿真平臺對單神經元PID 控制策略與電液比例調高技術應用效果進行驗證,單神經元PID 控制器通過Simulunk 仿真平臺模擬,用調高油缸、電液比例發、位移傳感器搭建調高系統,軟硬件之間的信號傳輸通過數據采集卡完成,系統選用的是研華公司的PCL-1800 型號板卡。 半實物平臺如圖4所示。

圖4 電液比例調高系統半實物仿真
電液比例調高控制系統的跟蹤精度、控制效果可通過觀察其跟蹤誤差與采樣誤差得到,為了結果更加直觀,仍選擇傳統PID 控制器作為標定對象。 設定調高油缸的軌跡為正弦曲線,滿足:

式中:x為水平位移量,m;htg表示油缸高度,mm。
水平移動速度設定為4 m/min。 滾筒軌跡跟蹤誤差對比圖如圖5 所示。

圖5 滾筒軌跡跟蹤誤差對比圖
對圖5 進行分析,可觀察到,同一時刻單神經元PID 控制器的跟蹤誤差均小于傳統PID 控制器,單神經元PID 控制器的引入可實現電液比例調高系統的快速響應與運行精度。 傳統PID 控制與單神經元PID 控制采樣誤差如圖6、7 所示。

圖6 傳統PID 控制采樣誤差
通過采樣誤差對比,得出在采煤機運行過程中,同一時刻單神經元PID 控制器的采樣誤差更小,波動更平緩。

圖7 單神經元PID 控制采樣誤差
通過對采煤機調高系統的分析比對,分析了電液比例控制系統的實現原理,確定了采煤機主要元器件具體型號,并分別通過理論仿真與半實物平臺對單神經元PID 控制與電液比例調高系統性能實現進行驗證。 得到如下結論。
(1) 建立的電力比例方向閥到調高液壓缸的數學模型及分析結果,對后續相關研究具有借鑒作用。
(2) 單神經元PID 控制器的引入,能減少人工操作的復雜程度,且響應速度更快,抗擾動能力更強。
(3) 應用電液比例控制系統使得跟蹤能力更快,跟蹤誤差更小,對鎮城底礦現網設備升級改造提供了合理的可行性方案。