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中部槽BTW中板平面加工的創新研究

2022-12-14 09:40:44劉燕鵬
山西焦煤科技 2022年10期
關鍵詞:工藝

劉燕鵬

(山西焦煤 汾西礦業集團設備修造廠, 山西 介休 032000)

BTW是一種新型耐磨鋼,能承受較大的沖擊載荷而不斷裂,抗剝落及抗破碎性能是其它耐磨合金鋼2倍以上,加工性能及焊接性能良好,焊前無需預熱,焊后無需熱處理,是目前國內外其它耐磨板所不具備的特點[1]. 使用 BTW耐磨鋼板,可降低能源消耗,節省原材料和設備的投資,降低工人的維修強度,減少因中部槽更換帶來的間接經濟損失。BTW 耐磨鋼板已廣泛應用于刮板輸送機中板上,由于耐磨板硬度太高,中板接口處利用傳統的銑削加工,效率低、成本高,制約了刮板輸送機的生產周期。在制造刮板輸送機的過程中,為滿足使用要求,必須在中板兩端各加工出一個臺階方便兩節中部槽進行銜接[1-3].

目前BTW耐磨板臺階都是利用銑床加工,由于該材料具有強烈的形變誘導硬化特性,在冷加工過程中加工硬化嚴重,使得刀具損耗快,生產效率低[4]. 為此,需要進行中部槽BTW中板平面加工工藝創新研究。

1 工藝分析與方案制定

1.1 工藝分析

BTW耐磨板屬于高錳鋼,其化學成分及力學性能見表1,表2.

表1 母材的化學成分表 /%

表2 BTW常規力學性能表

通過表1,2可以看出,BTW耐磨板含碳量較高,導致該材料在冷加工的過程中硬度超過了450 HB. 同時該材料具有強烈的形變誘導硬化特性即越磨越硬,所以不適合批量加工生產。

1.2 方案制定

面對BTW耐磨板在冷加工中遇到的問題,提出采用熱加工的方法進行平面加工,即采用碳弧氣刨或等離子弧刨刨槽、清根的原理進行粗加工,留下2~4 mm的余量,再通過銑削進行精加工。

通過對比兩種刨削方法,發現碳弧氣刨的碳棒損耗比較大、煙塵比較多且碳弧氣刨容易夾碳。而等離子弧刨成本低、電弧穩定且電弧溫度高,是一種理想的熱加工方法[5].

為了使等離子弧刨的直線運動實現連續循環運行,借助OTC機器人火焰切割的運行機構,把刨槍固定在機器人手臂上,利用火焰切割的點火系統與等離子弧的引弧開關進行整合,通過機器人穩定的往復運行,最終形成有一定深度且平整度較高的平面。其設備的組成部分及運行軌跡見圖1.

圖1 加工軌跡圖

2 試驗方法

2.1 設備準備

OTC機器人火焰切割手、ESP-150等離子切割/氣刨電源、壓縮空氣機等輔助工具。

2.2 定位措施

為了保證工件的加工平面與機器人手臂的運行軌跡相互平行,設計一種可調節的定位裝置,通過三點定位來滿足工藝要求。

F1=-0.018X1+0.298X2-0.259X3-0.271X4-0.087X5+0.249X6-0.049X7+0.139X8-0.009X9+0.054X10+0.113X11

2.3 加工尺寸

選取刮板輸送機中任一規格的中部槽中板作為加工對象進行實驗。其加工尺寸見圖2.

圖2 試驗加工尺寸圖

2.4 加工過程及效果

BTW耐磨板的加工參數見表3,4.

表3 b=(47+5) mm的加工參數表

表4 b=(25+5) mm的加工參數表

BTW耐磨板粗加工效果圖見圖3.

圖3 工件粗加工效果圖

3 試驗方法

通過對噴嘴傾角、電流大小、刨削速度、偏移量以及排渣情況反復試驗與研究,經過不斷的嘗試與調整,最終成功完成了BTW耐磨板平面的粗加工。同時,對加工出的平面進行了相關的測試與分析,以便進一步驗證此加工工藝的可行性。

3.1 金相組織分析

BTW耐磨板臺階采用熱加工后,影響母材的組織,所以預留了3 mm加工量。經過銑床精加工后,原始母材和臺階的金相組織見圖4.

由圖4a)可知,母材原始組織由等軸狀的多邊形晶粒組成,晶粒內有孿晶,晶粒邊界趨向平直化,其組織為奧氏體組織,其母材沒有磁性。圖4b)是臺階精加工后在20 μm下的顯微組織,也是由多邊形晶粒組成。晶粒內分布著均勻的彌散碳化物,晶粒邊界趨向平直化,其組織與母材組織類似,表面沒有磁性,表明采用熱加工工藝,不會影響母材的綜合性能。

圖4 母材和臺階的顯微組織圖

3.2 硬度檢測

為了保證銑削精加工順利進行,對已加工的平面、母材以及熱影響區進行硬度檢測,檢測數據見表5.

表5 硬度檢測結果表 /HBW

由表5可知,加工面的硬度值比母材低120 HBW,在后續的精加工中,減少了銑刀刀片的消耗量,延長了機床的使用壽命。

3.3 尺寸控制

3.4 效率對比

以一次切削深度4 mm,寬度50 mm,長度820 mm的臺階平面為例,如采用銑床加工大約需要20 min,而采用OTC機器人等離子刨工藝大約需要7 min,生產效率可提高3倍左右,縮短了刮板輸送機的制造周期。

3.5 成本對比

為了能夠更加直觀地顯示出此加工工藝的可行性,與傳統機加工的生產成本進行比較。對圖3的加工尺寸進行成本計算,具體數據見圖5.

圖5 加工成本對比表

采用新加工工藝后,加工一件中板可節約生產成本711.8元。一臺刮板機約由156節中部槽對接而成,按照實際加工能力測算,中板臺階的加工周期為25天,可節約成本11萬元左右。

綜合上述分析結果表明,機器人與等離子刨聯合應用于BTW耐磨板的平面初加工,實現了機器人智能化穩定性和等離子刨工藝高效性的優勢互補。其將等離子刨清焊根,開溝槽的功能,擴展到可以進行金屬平面加工,經過OTC機器人改裝和程序聯動整合,拓寬了OTC機器人的應用領域,提高了設備利用率。

4 結 論

提出對BTW耐磨板臺階采用熱加工方式進行初加工,由銑床進行刀校完成最后加工,即通過OTC機器人智能化操作,在中板待加工位置建立起一個三維空間,這個空間通過連續循環的往復運行軌跡,把單道直線運動軌跡按照機器人的程序要求逐條排列,形成有一定深度且平整度較理想的平面,經過多層疊加,可以得到滿足要求的工件尺寸。

1) 熱加工后的平面硬度值比母材低120 HB,在后續的精加工中,減少了銑刀刀片的消耗量,延長了機床的使用壽命。

2) 母材原始組織為奧氏體組織,初加工后保留3 mm的加工量,在精加工后,臺階的組織仍為奧氏體組織和彌散的碳化物且都沒有磁性,不影響母材的綜合性能。

3) 采用熱加工工藝,加工一個臺階大約只需7 min,生產效率提高了3倍以上。

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