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500kV GIL管廊安裝專用工裝的研制

2022-12-21 02:35:52裘亞剛
農(nóng)村電氣化 2022年12期
關(guān)鍵詞:筒體施工

李 歡,王 震,裘亞剛

(國網(wǎng)冀北電力公司北京送變電有限公司,北京 房山 102401)

GIL 作為氣體絕緣金屬封閉輸電線路的簡稱,主要組成部分包括:SF6絕緣氣體、鋁合金導(dǎo)體、環(huán)氧支撐件、鋁合金外殼。與傳統(tǒng)輸電設(shè)備相比,GIL 系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定性高、流通能力強等優(yōu)勢,從而逐漸廣泛應(yīng)用于輸電工程,特別是大負荷、超高壓電力工程。

1 選題背景

北京某500 kV變電站因歷史線路接入布局不合理,分區(qū)存在發(fā)生三級電網(wǎng)事件的風(fēng)險,本期設(shè)計采用GIL 管道母線在站內(nèi)實現(xiàn)間隔對調(diào)的方式來規(guī)避。GIL 全長約1300 m(涵蓋57個氣室),其中間隔內(nèi)GIL 母線長度約330 m。該站負荷大,停電方式及停電時間將影響到運行風(fēng)險,為了合理減少停電時間,須將所有母線管廊對接、抽真空、充氣等工作開展到停電前進行,于3月20日組織土建班組正式開工,4月15日完成轉(zhuǎn)序工作,5月6日具備停電條件。該站500 kV 改造間隔內(nèi)運行設(shè)備現(xiàn)狀如圖1所示。

圖1 500 kV間隔的電氣設(shè)備現(xiàn)狀

在有限的場地空間、施工周期內(nèi),將數(shù)十t 的GIL管廊準(zhǔn)確倒運、安裝到位,對涉及機械的尺寸、起重能力、靈活性都有著極高的要求。現(xiàn)安裝技術(shù)普遍采用行車吊裝的方式進行裝配,但GIL 母線因重量、形狀、尺寸等因素致使行車操作不穩(wěn)定,導(dǎo)電桿進入殼體的過程中發(fā)生晃動偏斜可能,極易劃傷殼體內(nèi)壁。另外,無法一次使導(dǎo)電桿完全進入殼體,安裝效率較低。

因此,探索高效安全的GIL 安裝技術(shù)是十分迫切的。

2 研制方向

本QC 小組成員深入分析500 kV GIL 設(shè)備安裝技術(shù)、場地規(guī)劃、工序調(diào)整和質(zhì)量管控關(guān)鍵環(huán)節(jié),重點研究安裝設(shè)備配置,提前對500 kV GIL設(shè)備安裝工程量進行工作分解,確定合理的工藝路線。最終實現(xiàn)GIL 管廊最大限度的安裝目標(biāo),有效降低機械與帶電體的安全距離,大大降低運行變電站內(nèi)的施工風(fēng)險,保證GIL 單元實現(xiàn)平緩準(zhǔn)確的對接。達到降低安全隱患、保證安裝質(zhì)量、節(jié)約工期的目的,并提高安裝生產(chǎn)效率,減少資源投入,有助構(gòu)建顯著的綜合效益體系。

3 原因分析

針對人員、機械、方法及環(huán)境4 因素,小組成員通過深入剖析、反復(fù)探討,進一步整理因果圖,最終找到6個末端原因,如圖2所示。

圖2 原因分析關(guān)聯(lián)圖

小組針對末端原因制定了要因確認計劃表,如表1所示,通過現(xiàn)場調(diào)查的方法,最終找出2個主要因素:起重機械選擇不當(dāng);作業(yè)空間狹小。

表1 要因確認表

4 方案制定

4.1 方案提出

“作業(yè)空間狹小”是由站內(nèi)運行設(shè)備布局引起的,屬于客觀因素,現(xiàn)條件無法進行改善,因故重點對“起重機械選擇不當(dāng)”這一要因作為突破口,重點處理好當(dāng)前采用行車安裝時效率低、工藝差、操縱不靈活等優(yōu)化難題。

小組成員結(jié)合現(xiàn)場實際情況及施工經(jīng)驗,根據(jù)5W1H 原則,關(guān)于充分降低起吊高度,保證管廊法蘭盤對接平穩(wěn)、操作便捷等細節(jié)展開激烈討論和辯證,最終整理出以下3種方案。

方案1:制作一種集運輸?shù)跹b多功能車,包括下列特征:行走平車;起吊機構(gòu);V型支架;伸縮支腳。結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 集運輸?shù)跹b多功能車大樣

方案2:加工一套與管道匹配的移動工裝,此裝置須經(jīng)驗算滿足各安裝工況時的力學(xué)性能,并具備垂直調(diào)整、軸向平移、徑向移動、延伸支撐的功能。結(jié)構(gòu)如圖4所示。

圖4 管道移動工裝大樣

方案3:制作一套GIL 筒體對接安裝的工裝小車。利用現(xiàn)有起重機械(叉車)作為水平移動、豎直高度調(diào)整的主要動力裝置,并在叉夾上牢固安裝獨立調(diào)節(jié)座。調(diào)節(jié)座設(shè)有可在水平方向移動的筒體安裝座,安裝座上設(shè)有水平支撐并在GIL 筒體安裝到位時位置卡死的支撐結(jié)構(gòu)。調(diào)節(jié)座主要通過以下操作來實現(xiàn)GIL 筒體對接找正工作:垂直調(diào)整,通過調(diào)整底座下螺母松緊情況來整平以適應(yīng)不同高度;管道軸向移動,通過軸向滑動機構(gòu)“V”型槽內(nèi)側(cè)對稱安裝滾輪實現(xiàn);管道徑向移動,固定夾具上部設(shè)燕尾槽托板滑臺,控制徑向偏移尺度可通過旋轉(zhuǎn)連接的搖把來實現(xiàn)。

圖5 叉車+獨立調(diào)節(jié)座工裝車

4.2 方案比選

對歸納提出的3 種方案從施工周期、施工成本、安全風(fēng)險、可行性分析4個方面進行綜合評比,結(jié)果如表2、圖6所示。

表2 方案評價選擇表

圖6 3種方案的效益對比條形圖

根據(jù)以上圖表可得結(jié)論如下:方案3(叉車+獨立調(diào)節(jié)座)在施工周期方面較方案2 減少38%,施工成本較方案1 縮減35%,安全風(fēng)險顯著降低,最終選擇使用操作方便、運轉(zhuǎn)靈活、升降穩(wěn)定、經(jīng)濟性好的方案3。

5 制定對策及實施

制作GIL 筒體對接安裝的專用工裝,須完成以下工作:(1)設(shè)計圖紙。小組成員依據(jù)制定的對策,仔細研究獨立支座的功能及特點,精準(zhǔn)核驗配套吊車叉架、管廊外徑及安裝段重量等數(shù)據(jù),確保傳力明確、連接可靠。(2)選擇材料。為保證工裝的使用壽命,托板采用Q345鋼材,其他零部件盡量選用標(biāo)準(zhǔn)元件,方便后期的更換、維護。(3)加工制作。委托技術(shù)人員在工廠按照圖紙進行加工制作,小組成員從旁指導(dǎo),保證關(guān)鍵環(huán)節(jié)工藝質(zhì)量可靠。

叉裝前,檢查啟動后儀表盤上各種儀表顯示是否正常;在行駛過程中,轉(zhuǎn)向、擋位、油門、剎車系統(tǒng)是否正常,供油系統(tǒng)是否通暢。確認無誤后方可將獨立調(diào)節(jié)座可靠固定在叉夾上;叉裝作業(yè)時,設(shè)備應(yīng)盡量接近起落架,重心控制在起落架當(dāng)中,核實無誤后方可提升。安裝過程中,由2人配合廠家完成法蘭盤的對接工作,另外2人互相配合完成GIL筒體的調(diào)整工作。GIL 筒體以插接方式連接,應(yīng)保證接口處相鄰兩段母線的高差控制在允許范圍內(nèi)后安裝定位銷,不得損傷插接結(jié)構(gòu)及插接接觸面。

作業(yè)結(jié)束后,應(yīng)將改造的工裝車開至平坦、堅實的場地,使叉夾落至地面并將車輪可靠制動,然后將調(diào)節(jié)座拆下交付專人保管。

6 效果檢查

方案實施后,小組成員積極收集調(diào)查數(shù)據(jù),記錄現(xiàn)場信息(施工周期、施工成本、安全風(fēng)險等),根據(jù)反饋問題及時改進完善。對接過程中管廊法蘭間隙距離均勻,筒體母線平穩(wěn)插入觸頭座,平均每天可完成14個法蘭口的對接作業(yè),最終各項電氣交接試驗一次通過。“叉車+獨立調(diào)節(jié)座”的綜合應(yīng)用,最大限度將GIL 管廊安裝至改造間隔,把抽真空、注氣、靜止等工序開展到停電前進行,充分節(jié)約了設(shè)備停運時間,為電網(wǎng)的安全運行提供了重要保障。

該安裝工具的研發(fā)大大提高了GIL 管廊安裝的工作效率與安全性,給電網(wǎng)的穩(wěn)定運行提供了技術(shù)保障,并經(jīng)深度優(yōu)化、完善后可在電力基建及技改項目中推廣使用。

7 結(jié)束語

本次活動結(jié)束,小組成員為更有效指導(dǎo)未來QC工作,對年度開展活動進行了總結(jié)評價,并將收集文獻、試驗數(shù)據(jù)及成果資料進行歸檔保存。同時,為規(guī)范工裝車的使用、維護,提高工裝車的生產(chǎn)效率,降低安裝風(fēng)險,有力節(jié)約消耗資源,小組制定《工裝詳細使用手冊及維護指南》,給后續(xù)操作人員提供了極大的便利。

圖7 GIL 管廊安裝效果圖

對于選用的調(diào)節(jié)座,在數(shù)據(jù)可視化和自動化程度方面比較薄弱,小組將以“提高GIL 管廊工裝精益化”作為下一個QC 活動的課題,進一步提高生產(chǎn)效率及經(jīng)濟效益。

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