呂曉東,阮 煒,司代均,姜杏輝
(1.廣州西門子變壓器有限公司,廣州 510530;2.蘇州華電電氣股份有限公司,江蘇蘇州 215124)
近年來,隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電力需求逐漸增大,電網(wǎng)容量提升,特別是國內(nèi)直流輸電工程的飛速升級,變壓器產(chǎn)品的容量擴(kuò)大,試驗要求進(jìn)一步提高和細(xì)化。傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組作為試驗電源,存在升級改進(jìn)困難、占地面積大、運行耗能大、安全風(fēng)險高、維護(hù)復(fù)雜等缺點。變壓器長期在諧波環(huán)境下運行時,會產(chǎn)生大量的損耗、發(fā)熱,從而使變壓器絕緣水平下降,降低變壓器的使用壽命,嚴(yán)重時會對電網(wǎng)安全造成影響[1-2]。
目前國內(nèi)外大型變壓器試驗室基本采用傳統(tǒng)電動-發(fā)電機(jī)組作為試驗電源。國內(nèi)大型變壓器制造廠試驗室使用的工頻電動-發(fā)電機(jī)組一般為15 000 kVA、30 000 kVA或60 000 kVA,輸出頻率固定為50 Hz或在45~65 Hz范圍內(nèi)可調(diào),配合中間變壓器和電容器塔組成試驗系統(tǒng),完成電力變壓器/換流變壓器相關(guān)的空、負(fù)載及溫升、有載分接開關(guān)空負(fù)載切換等出廠試驗[3]。倍頻發(fā)電機(jī)組較工頻發(fā)電機(jī)組容量要小的多,輸出頻率固定為200 Hz,配合中間變壓器、電抗器組成試驗系統(tǒng),完成換流變壓器相關(guān)的感應(yīng)耐壓及局放、換流變壓器諧波損耗等出廠試驗。
大型發(fā)電機(jī)組一般需安裝在戶內(nèi),且對基建有很高要求,配套的如起動、控制、監(jiān)測、冷卻系統(tǒng)等,占地面積非常大,系統(tǒng)復(fù)雜。因此發(fā)電機(jī)組存在一些限制,當(dāng)有新類型的變壓器產(chǎn)品對試驗?zāi)芰σ蟾撸F(xiàn)有發(fā)電機(jī)電源容量或功能有所限制時,要進(jìn)行改造或擴(kuò)容極為困難。購置新機(jī)組首先需評估規(guī)劃大量的場地空間,其土建到機(jī)組安裝調(diào)試的周期長、工作量大,當(dāng)客觀條件有限制時,通常無法實現(xiàn)。現(xiàn)有技術(shù)條件下,大型發(fā)電機(jī)類電源設(shè)備幾乎不具備可移動、臨時安裝使用的可能,也使得在故障或應(yīng)急情況下,沒有租借其他機(jī)組的條件,發(fā)電機(jī)組占用的場地空間也無法調(diào)整或改變。由以上原因?qū)е掳l(fā)電機(jī)電源能力不夠或發(fā)生故障受損時,涉及風(fēng)險代價極高,增加相關(guān)問題處理成本和保險成本。
實際使用中,發(fā)電機(jī)組還存在以下不足[4]:(1)發(fā)電機(jī)存在自激效應(yīng),帶較大的容性負(fù)載時甚至可能出現(xiàn)“飛車”事故,在試驗室安全評估上是典型的風(fēng)險點;(2)發(fā)電機(jī)運行損耗高,啟動、停機(jī)耗時較長;(3)旋轉(zhuǎn)電機(jī)存在機(jī)械相關(guān)的安全風(fēng)險,需特別的防護(hù)措施;(4)發(fā)電機(jī)組常規(guī)的監(jiān)控、維護(hù)涉及范圍大,耗費人力、時間較多;(5)發(fā)電機(jī)運行帶來的噪聲、振動污染對周圍環(huán)境的影響明顯。
鑒于發(fā)電機(jī)組作為試驗電源時,在出廠試驗時存在上述“瓶頸”問題,變壓器廠家采用了一種基于“整流-逆變”原理的新型的高壓變頻電源系統(tǒng),用于變壓器出廠試驗和現(xiàn)場交接試驗,使變壓器試驗設(shè)備更安全、高效,操作更簡單,在節(jié)能、空間節(jié)省、靈活性上具有突出的優(yōu)勢,為變壓器試驗室電源提供一種新解決方案。
換流變壓器是直流輸電系統(tǒng)中聯(lián)系交直流電網(wǎng)不可或缺的電氣設(shè)備,由于電網(wǎng)電壓的波動可導(dǎo)致?lián)Q流變壓器運行于過電壓工況,其產(chǎn)生的大量的諧波電流流經(jīng)換流變壓器不但會造成變壓器絕緣的損壞,還會導(dǎo)致變壓器負(fù)載容量下降,影響其安全穩(wěn)定運行[5],因此換流變壓器的空載試驗,特別是空載過電壓試驗成為換流變壓器不可或缺的試驗項目[6-7]。
相比普通電力變壓器,特高壓換流變壓器空載試驗難度更高[8],具體表現(xiàn)在以下3個方面:(1)特高壓換流變壓器容量大,對試驗電源容量要求更高;(2)特高壓換流變壓器空載電流諧波含量高,對試驗電壓波形的影響更大,空載試驗中波形控制難度更大;(3)特高壓換流變壓器除按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行空載損耗和空載電流測量的例行試驗項目,還根據(jù)國內(nèi)慣例要求進(jìn)行1.1Ur下長時間(12 h)空載試驗和空載勵磁特性測量(最大電壓要求達(dá)到1.15Ur甚至是1.2Ur)等特殊試驗項目。
針對換流變壓器空載過電壓的諧波,本文基于大容量的試驗的電源,設(shè)計多個單調(diào)諧濾波器,實現(xiàn)試驗回路中諧波電流最小化[9],諧波電壓畸變率滿足變壓器試驗導(dǎo)則的要求[10],從而保證換流變壓器1.1Ur電壓下的空載試驗順利完成。
對于特高壓換流變壓器,它的空載試驗的主要問題在于:被試變壓器容量大,要求試驗電源有更高的容量;空載電流諧波含量高,對試驗電壓波形的影響更大,更難控制空載試驗中的波形;當(dāng)試驗電壓大于Ur時,空載電流和空載容量都會發(fā)生急劇增加的現(xiàn)象,使得電壓波形的畸變變得更加嚴(yán)重[11]。這就對試驗電源容量和電壓諧波的抑制提出了更高的要求。
空載試驗的目的是通過測量空載電流、鐵心中的磁滯損耗和渦流損耗等變化來發(fā)現(xiàn)磁路缺陷(如硅鋼片間絕緣不良、局部硅鋼片被短路、穿心螺桿或壓板的絕緣損壞造成鐵心的短路等)和電路缺陷(如匝間短路、繞組并聯(lián)支短路以及并聯(lián)支路匝數(shù)不相等)。
通過對比產(chǎn)品參數(shù),可知大型單相換流變壓器空載試驗容量遠(yuǎn)大于同容量的三相變壓器。國家標(biāo)準(zhǔn)要求[12],空載試驗需施加到110%Ur(額定電壓)。查國內(nèi)最高電壓等級的昌吉-古泉工程的高端588 MVA/±275~1 100 kV換流變的設(shè)計技術(shù)參數(shù),并參考以往類似換流變試驗數(shù)據(jù),估算110%Ur下的空載試驗容量:110%Ur時的空載電流預(yù)計為0.7%,則試驗容量S=4520 kVA;考慮因波形畸變導(dǎo)致的有效值電壓和平均值電壓偏差10%,則試驗容量S=4 970 kVA;考慮回路的損耗,和電源輸出的裕度,則電源容量S=5 960 kVA。空載過勵磁下的電流基本為非線性電感電流,功率因數(shù)可低至0.1(滯后),因此電源需具有承擔(dān)較低功率因數(shù)下較大無功負(fù)載的能力。
根據(jù)上述估算,換流變壓器空載試驗對試驗電源容量需求應(yīng)不小于6 000 kVA。
根據(jù)試驗導(dǎo)則的要求,空載試驗在100%Ur時,電壓波形畸變(有效值電壓相對于平均值電壓的偏差)不大于3%。大型單相換流變壓器空載試驗時,因鐵心磁密較高,波形畸變比同容量甚至更大容量的三相變壓器還要嚴(yán)重。如表1和圖1所示,空載勵磁電流是隨電壓非線性變化的感性電流。當(dāng)變壓器鐵心勵磁進(jìn)入飽和區(qū)后,空載電流急劇增大,諧波增加,也導(dǎo)致電壓波形畸變。其中電流諧波又以3、5、7次諧波最大,如表2所示。
表1 493 MVA/±800 kV換流變壓器空載試驗實測數(shù)據(jù)
表2 空載電流諧波測量(測量頻率:50 Hz)
圖1 493 MVA/±800 kV換流變壓器空載勵磁特性曲線
由表2可見,空載電流含有以3、5、7次諧波為主的高次諧波電流,這一畸變的高次諧波電流經(jīng)過試品、中間變等試驗回路進(jìn)入電源,使電壓波形發(fā)生畸變,并由此導(dǎo)致空載電壓也發(fā)生畸變。
根據(jù)大型換流變空載試驗特性,試品所產(chǎn)生高含量諧波電流將作用于試品、中間變壓器和電源的自身阻抗,引起試驗電壓波形失真。當(dāng)畸變太大時,不光影響產(chǎn)品絕緣,其無功功率也可能超過電源的輸出能力而使得試驗無法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。為此研制相應(yīng)的空載濾波補(bǔ)償裝置,用于抑制該試驗時出現(xiàn)的高含量諧波電流[13]。
空載濾波補(bǔ)償裝置由電容器和電抗器組成單調(diào)諧濾波器,一般同時配置3次和5次濾波裝置。3次濾波裝置的選型方法參照計算模型如圖2所示,5次濾波裝置選型可參照計算[14]。具體計算步驟如下。
圖2 高壓濾波補(bǔ)償裝置的計算模型
(1)高壓三次濾波裝置的電阻R3、電感L3和電容C3的確定
三次濾波器的電阻、電感、電容部分可由下式確定:
式中:U0為被試變壓器試驗電壓的基波分量;ω0為試驗電壓基波角頻率;Q為高壓濾波器的品質(zhì)因數(shù),Q的取值范圍是40~100,一般取值50。
(2)固定電容器和可調(diào)電抗器的額定電流IN的確定
固定電容器和可調(diào)電抗器串聯(lián)使用,其電流包含基波電流分量和三次諧波電流分量。固定電容器和可調(diào)電抗器的額定電流IN由下式確定:
式中:I3為基波電流分量。
(3)固定電容器的額定電壓ULN和電抗的額定電壓UCN的確定
固定電容器和電抗器所承受的電壓包含基波分量和3次諧波分量。固定電容器的額定電壓UCN和電抗器的額定電壓ULN可由下式確定:
式中:UC3.0為固定電容承受的基波電壓分量;UC3.3為固定電容承受的三次諧波電壓分量;UL3.0為可調(diào)電感承受的基波電壓分量;UL3.3為可調(diào)電感承受的三次諧波電壓分量。
濾波器參數(shù)選擇和系統(tǒng)等值諧波阻抗有關(guān)。在分析中不考慮系統(tǒng)原有諧波恒壓源的作用,將n次單調(diào)諧濾波器以外的支路并聯(lián),作為系統(tǒng)的等值諧波阻抗ZSn[6]。等值電路如圖3所示。可以求得母線n次諧波電壓為:
圖3 在諧波電流源作用下的等值電路
Yfn=1/Zfn,YSn=1/ZSn
如圖3所示,流入系統(tǒng)的n次諧波電流為:
流入濾波器的n次諧波電流為:
將流入系統(tǒng)的n次諧波量ISn與n次諧波量In之比稱為流入系統(tǒng)的n次諧波系數(shù)KSn:
KSn越小,流入系統(tǒng)的n次諧波電流比例就越小。必須指出,KSn的大小不僅決定于Zfn,也決定于ZSn,因為Zfn+ZSn是向量和,不是簡單的算術(shù)和,Zfn最小時不一定使KSn最小。
流入濾波器的n次諧波電流Ifn與In之比稱為流入濾波器的n次諧波系數(shù)Kfn:
將n次單調(diào)諧濾波器阻抗Zfn表示為Zfn=Rfn+j,代入式(13),得:
圖4所示為n次濾波器的KSn、Kfn與δ的關(guān)系曲線。由圖可知,KSn=1是KSn=f(δ)在等效頻率偏差δ無限增大時的漸近線;而Kfn=0是Kfn=f(δ)在δ無限增大時的漸近線。KSn存在最小值(濾波效益最好)和最大值(濾波效益最差),其相應(yīng)的δ值可以從=0中求得:
圖4 KSn、Kfn與δ的關(guān)系曲線(全諧振參數(shù)的單調(diào)斜濾波器)
當(dāng)δ=δemax時,濾波效益最好,KSn值最小。
當(dāng)δ=δemin時,濾波效益最差,KSn值最大。
由式(16)、(17)可知,當(dāng)系統(tǒng)n次等值諧波阻抗是感性(XSn>0),則δemax為正值,δemin為負(fù)值。由圖4(a)可以看出,在δ<0時,不僅KSn大,而且Kfn也大,KSn+Kfn>1,而在δ>0時,KSn+Kfn≈1,這是因為在δ<0時感性等值系統(tǒng)阻抗與容性濾波器阻抗會出現(xiàn)n次諧波電流的放大現(xiàn)象。特別是在δemin處,KSn+Kfn?1,發(fā)生n次諧波電流的嚴(yán)重放大。同理,在XSn<0時,δemax為負(fù)值,δemin為正值,將出現(xiàn)前述相反的情況,如圖4(b)所示。
顯然,考慮了系統(tǒng)諧波阻抗影響后單調(diào)諧波濾波器并不是調(diào)諧在全諧振狀態(tài)時最合理,當(dāng)XSn>0在-δm時濾波效益較+δm時差得多。合理的做法是,使-δm時和+δm時濾波效益相等。因此,濾波器中電感值應(yīng)采用偏諧振值,即
式中:ε為電感偏諧振率。
這樣,濾波器在等值頻率偏差為δ時的阻抗為:
若使+δm和-δm時KSn相等,則ε值可以從下式求得:
得:
式中:XCn=1/(ωnC)
從式(20)看出,當(dāng)XSn為感性(XSn>0)時,ε為正值,按式(18)求得的電感為過諧振值。反之,當(dāng)XSn為感性(XSn<0)時,ε為負(fù)值,求得電感為欠諧振值。
換流變壓器空載時,1.0Ur及以下試驗時,系統(tǒng)等效阻抗為容性,且此時空載電流及試驗容量均較小;超過1.0Ur后,變壓器鐵心進(jìn)入拐點后飽和,系統(tǒng)等效阻抗呈感性,且此時空載電流及試驗容量均非常大,其電流可達(dá)額定電壓下空載電流的8~10倍,因此該單調(diào)諧濾波器的設(shè)計應(yīng)該為過諧振點設(shè)計,從而滿足1.1Ur空載電流的濾波需求。圖5~6為針對某臺變壓器出廠試驗,進(jìn)行諧振點調(diào)偏,來驗證單調(diào)諧濾波器諧振點的調(diào)整與系統(tǒng)參數(shù)的關(guān)系,圖中K=Umean-Urms/Umean,表征空載試驗電壓的畸變程度,不同電壓下的勵磁程度不同,K值可能出現(xiàn)正負(fù)變化。由圖可知,三五次7串三并,諧振頻率分別為162.4 Hz和268.8 Hz時,1.1Ur試驗電壓下,試驗電壓的有效值和平均值誤差最小,即此時波形最好,同時試驗電流亦是最小的。因此,結(jié)合式(20)與試驗實測數(shù)據(jù),可有以下結(jié)論:
圖5 某換流變壓器1.0倍Ur時單調(diào)諧濾波器不同諧振點濾波效果比較
(1)當(dāng)Xsn為感性(Xsn>0),即試驗系統(tǒng)等效阻抗為感性時,濾波器應(yīng)設(shè)置為過諧振值,即該單調(diào)諧濾波器的諧振頻率應(yīng)大于諧波頻率;
(2)當(dāng)Xsn為容性(Xsn<0),即試驗系統(tǒng)等效阻抗為容性時,濾波器應(yīng)設(shè)置為欠諧振值,即該單調(diào)諧濾波器的諧振頻率應(yīng)小于諧波頻率;
(3)換流變壓器空載試驗時,單調(diào)諧濾波器設(shè)計應(yīng)該為過諧振點,此時效果可以達(dá)到最佳。
圖6 某換流變壓器1.1倍Ur時單調(diào)諧濾波器不同諧振點濾波效果比較
首先是415 MVA/±800 kV的換流變壓器的空載試驗,表3~4分別展示了在不接入和接入濾波補(bǔ)償裝置兩種不同情況下的試驗結(jié)果。
表3 不接入濾波補(bǔ)償裝置
表4 接入濾波補(bǔ)償裝置
以上對比可以看出,接入濾波補(bǔ)償裝置后,電壓波形畸變程度由6.1%降低至1.2%效果明顯;相同的平均值電壓下,對應(yīng)的有效值電壓也明顯降低;根據(jù)空載試驗的要求,加至要求的平均值電壓時,對應(yīng)的有效值電壓有所降低,相當(dāng)于提高了空載試驗?zāi)芰Α?/p>
當(dāng)試驗的換流變壓器達(dá)到額定容量588 MVA,特高壓±1 100 kV時,進(jìn)行不帶濾波器的試驗以及帶有不同參數(shù)濾波器的試驗,可以得到表5~6所示的試驗結(jié)果。
表5 不帶濾波器試驗實測數(shù)據(jù)
表6 帶濾波器試驗實測數(shù)據(jù)
由以上試驗結(jié)果對比可以看出,當(dāng)濾波器參數(shù)為3次:7串3并時,其1.05Ur以下試驗電流數(shù)據(jù)與不帶濾波器相差不大,1.05Ur以上試驗電流數(shù)據(jù)與不帶濾波器相差比較明顯。
針對目前國內(nèi)特高壓大容量換流變壓器生產(chǎn)和現(xiàn)場試驗的技術(shù)要求,為滿足變壓器在110%額定電壓下的空載試驗,研發(fā)項目通過對單調(diào)諧濾波器在過諧振和欠諧振頻率下的理論研究,結(jié)合變壓器的實際試驗需要,進(jìn)行修正和優(yōu)化。該電源系統(tǒng)在全世界最高電壓等級±1 100 kV,588 MVA的換流變壓器出廠試驗中,空載試驗電壓波形完全滿足國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)協(xié)議的要求,解決了以往變壓器廠家和現(xiàn)場電源容量不足的難題[15],同時對變壓器廠家的電源設(shè)備改造升級,提供一種新的解決方案,這對于變壓器的研發(fā)及應(yīng)用具有十分重要的意義。