999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基底注漿對減小廠房淺基礎沉降的效果分析

2022-12-30 03:28:02孫浩郭立輝劉金龍
安徽建筑 2022年12期
關鍵詞:混凝土

孫浩,郭立輝,劉金龍

(1.安徽水安建設集團股份有限公司,安徽 合肥 230601;2.合肥學院城市建設與交通學院,安徽 合肥 230022)

1 引言

在工業廠房中,通常根據使用需要在廠房內部不同區域堆放不同的物料,不同物料的使用進度不盡相同,造成廠房地面存在局部堆載過高、局部空載的不均勻分布情況。堆載屬于活荷載,設計時荷載取值與實際工況不一定吻合,且作用時間與位置經常發生變化,無規律可循,其對廠房基礎的影響存在不確定性[1-3]。

當廠房采用樁基礎時,堆載對樁基礎產生一定的負摩阻力與側壓力,若樁基礎承載力安全儲備較大,能夠抵抗、承擔堆載產生的不利影響,堆載對樁基礎的影響就非常有限。但堆載過大時,其對樁基礎也將產生較大影響。如周勇等[4]采用現場試驗和數值分析比較的方法研究表明,堆載預壓時間對樁基負摩阻力的發生發展起到關鍵影響,當堆載超過3個月,樁基負摩阻力已不明顯。潘曉東等[5]以杭州繞城高速上發生垮塌的斜交橋梁為案例,考察了土體的物理參數、堆載高度和斜交角對橋梁結構的影響,結果表明土體的彈性模量、堆土高度對橋梁在堆載作用下的橫向位移和內力有很大影響。賀志勇等[6]基于某高速公路匝道橋橋側堆載案例研究表明,橋側大面積堆土后,匝道橋基礎彎矩增加177.7%,基礎軸力增加27.3%,主墩及上部結構內力無明顯變化。其它學者也就堆載對樁基礎的影響開展了深入研究[7-11]。

事實上,堆載對淺基礎的影響可能更大。某些廠房,由于使用性質(如臨時建構筑物)和節約造價的要求,采用了淺基礎型式,堆載可能使淺基礎底部產生較大的附加應力,誘發較大的變形與傾斜,影響使用功能。本文以某獨立基礎的攪拌站廠房為例,探討堆載對淺基礎的影響,并對注漿加固的效果進行分析,為類似工程提供參考。

2 廠房工程概況

某攪拌站廠房長約107.4m,寬約67.1m,占地面積約 7311.6m2,廠房頂部采用網架設計。廠房主要用途為砂石骨料堆場大棚,建筑層數為輕鋼一層。廠房采用柱下獨立基礎,共設26根柱子,邊柱尺寸為600×600,中柱尺寸600×800。采用鋼筋混凝土獨立基礎,基礎埋深約2.0m,基礎尺寸東、西側邊柱為 4.0m×4.0m,其余為 3.6m×3.6m。柱、梁、基礎混凝土強度等級為C30,墊層混凝土強度等級為C15。廠房平面布置如圖1所示,實景圖如圖2所示。

圖1 廠房結構平面布置圖

圖2 廠房內部實況

圖1與圖2所示的擋土墻為鋼筋混凝土結構,墻厚0.50m,墻高3.0m,墻下設置鋼筋混凝土條形基礎,基礎寬度3.70m,埋深 0.50m。內部擋土墻主要起到分隔料倉的作用,不同位置的料倉堆放不同的骨料。

屋蓋采用四角錐網架結構,網架高度1.9m~3.2m,支承形式:柱點,由下部框架柱支承。根據工程地勘報告,自上而下土層分別為(如圖3所示)。

圖3 地質剖面圖

①雜填土(Q4ml):層厚1.10m~1.50m,灰褐、褐黃色,稍濕,稍密~中密狀態,主要由碎磚、碎石子、黏性土組成。

②粉質黏土(Q4al+pl):層厚2.36m~6.44m,層底標高 1.96m~6.12m。灰褐、褐黃色,軟塑~可塑狀態,含氧化鐵等,局部夾有薄層粉土。搖振反應無,切面稍光滑,干強度中等,韌性中等。該層單橋靜力觸探試驗端阻力Ps平均值為0.91MPa,標貫試驗實測擊數N值一般為3擊/30cm~4擊/30cm,平均值為3.5擊/30cm。此層屬中等偏高壓縮性土。

③淤泥質粉質黏土(Q4al+pl):層厚10.66m~15.34m,層底標高-9.37m~-8.36m。青灰色,流塑狀態,局部軟塑,含大量有機質及貝殼碎屑等,有腥臭味,局部夾有松散狀態的粉砂。切面粗糙,干強度低,韌性低。該層單橋靜力觸探試驗端阻力Ps平均值為0.63MPa,標貫試驗實測擊數N值一般為1擊/30cm~3擊/30cm,平均值為1.90擊/30cm。此層屬高壓縮性土。

④粉質黏土(Q4al+pl):層厚5.50m~6.50m,層底標高-15.37m~-14.56m。灰褐、褐黃色,軟塑~可塑狀態,含氧化鐵等,局部夾有薄層粉土、粉細砂。搖振反應無,切面稍光滑,干強度中等,韌性中等。該層單橋靜力觸探試驗端阻力Ps平均值為2.04MPa,標貫試驗實測擊數N值一般為5擊/30cm~6擊/30cm,平均值為5.70擊/30cm。此層屬中等偏高壓縮性土。

⑤粉細砂(Q4al+pl):此層未揭穿,揭露厚度0.10m~5.80m,揭露層底標高-18.32m~-20.56m。灰色、灰黃色,飽和,中密狀態,含云母、石英及方解石等礦物。局部夾薄層可塑狀態粉質黏土、稍密狀態粉土。搖振反應迅速,切面粗糙,干強度低,韌性低。標貫試驗實測擊數 N值一般為 16擊/30cm~28擊/30cm,平均值為21.2擊/30cm。此層土屬中等壓縮性土。

土層的物理力學參數如表1與表2所示。廠房地下水類型主要是上層滯水和承壓水。其中上層滯水主要分布于①層填土中。地下水埋藏淺,易蒸發,接受大氣降水、地表水補給,其水位、流量隨季節有明顯變化。

各土層強度參數 表1

各土層壓縮模量 表2

3 廠房變形與地基加固方案

3.1 廠房變形情況

廠房投入使用后,多個柱子發生下沉,網架桿件發生變形。其中③軸交軸、?軸柱頂標高沉降超過-0.40m,該位置為料倉填料區,填料高度約為3m~4m;⑦軸交軸、軸軸柱頂標高分別沉降0.28m 和 0.354m,該位置為料倉空倉區。2019年12月26日各柱頂沉降監測值見表3所示,相應沉降等值線分布如圖4所示。

各混凝土柱柱頂沉降值(單位:m,2019.12.26數據) 表3

圖4 柱頂沉降等值線分布圖(單位:m,2019.12.26數據)

廠房開始投入使用時,各料倉不均勻堆載,中間料倉堆載較大,這是導致廠房的不均勻沉降的主要原因。廠房柱子呈現中柱沉降大、邊柱沉降小的規律,間接改變了網架(連續梁超靜定結構)的受力狀態,現場發現③軸交軸柱頂端網架已經與柱端脫離。對部分沉降較大的柱頂,已通過及時釋放柱頂螺栓、采用鋼質楔形墊板墊高支點等措施,防止下沉的基礎將網架拉壞。

當廠房的料倉堆載消除后,部分柱頂回升,說明地基土體在卸載狀態下產生了較大的回彈。結合土層深度及參數可知②粉質黏土、③淤泥質粉質黏土厚度較大,在堆載、卸載作用回彈效應主要發生在這兩層土體中。

3.2 地基加固方案

根據廠房混凝土柱變形情況,一方面除了對柱頂與網架連接處進行墊高處理、釋放不均勻沉降對網架產生的附加應力外,另一方面應對混凝土柱基礎進行加固,減小堆載誘發柱基產生的不均勻沉降。

經過綜合對比,采用袖閥管對柱基一定范圍的土體進行注漿加固,施工方便,綜合費用較低,加固效果能滿足相關要求。注漿參數如下:注漿鉆孔開孔直徑φ110,袖閥注漿管直徑φ50,注漿孔距離獨立基礎外輪廓1.0m,注漿孔間距2.0m,漿液水灰比0.6:1,注漿速度5 L/min~30 L/min,注漿壓力0.5MPa~1.0MPa,最終使注漿加固土體寬度超過基礎外輪廓2.0m、深度不小于3.0m。

以中柱基礎尺寸3.6m×3.6m為例,注漿加固設計如圖5與圖6所示。注漿需在基礎周邊較大范圍內無堆載時進行,若基礎周邊存在堆載,則不宜進行注漿加固施工。需等注漿體硬化達到設計強度后,注漿加固的基礎周邊方可進行堆載作業。

圖5 袖閥管注漿加固剖面示意圖

圖6 袖閥管注漿加固平面布置圖

4 注漿加固效果分析

現基于有限元方法,探討袖閥管注漿體對減小獨立基礎沉降的效果。各土層參數根據工程勘察報告確定。注漿體可按彈性材料考慮,參考相關文獻數據[12-15],注漿體彈性模量 E=20.0MPa、泊松比v=0.25。所探討問題等效為平面應變問題,采用15節點三角形單元進行劃分,有限元建模如圖7所示。

圖7 有限元數值建模

數值計算考慮的工況為:廠房料倉空倉時,對獨立基礎底部土體進行袖閥管注漿加固,加固結束后,對料倉地表施加堆載,考察堆載作用下土體的豎向沉降分布特征。

圖8給出了2.0m高石料堆載作用下,未注漿加固情況下混凝土柱周邊地基土體的豎向沉降等值線分布圖。計算表明該情況下獨立基礎發生的最大豎向沉降為-12.2cm左右,與現場相同堆載情況下柱基的沉降監測值較接近。

圖8 未加固時堆載導致土體產生的豎向沉降等值線分布圖(單位:cm)

圖9給出了注漿體厚度3.0m情況下,2.0m高石料堆載作用下地基土體的豎向沉降等值線分布圖。可見,注漿加固后,混凝土柱基底加固區域內的豎向沉降所有減小,加固體內的沉降分布較均勻。

圖9 注漿厚度3m后堆載導致土體產生的豎向沉降等值線分布圖(單位:cm)

圖10進一步給出了注漿(厚度3.0m)前后獨立基礎底部水平斷面的豎向沉降分布情況。可見,未注漿時,堆載使獨立基礎產生的豎向沉降為-12.16cm;設置厚度3.0m的注漿體后,堆載使獨立基礎產生的豎向沉降為-10.75cm。袖閥管注漿使獨立基礎豎向沉降減小了11.60%。

圖10 注漿(厚度3m)前后基底水平斷面豎向沉降對比分析

分析地質條件可知,基底存在厚度較大的淤泥質粉質黏土層,堆載作用下的土體沉降主要由其產生。若注漿體厚度增大,可能對減小基礎豎向沉降更有利。圖11給出了柱基豎向沉降與注漿體厚度之間的相互關系,如注漿體厚度為6m、8m時,柱基豎向沉降分別為-9.91cm、-9.18cm。圖12給出了注漿體厚度6.0m情況下地基土體的豎向沉降等值線分布圖。

圖11 基礎豎向沉降與注漿體厚度之間的相互關系

圖12 注漿厚度6m后堆載導致土體產生的豎向沉降等值線分布圖(單位:cm)

總體上看,與傳統工程的注漿加固相比,本工程的注漿效果并不明顯。如設置厚度8.0m的注漿體后,注漿使獨立基礎豎向沉降減小了24.51%。這是由于③淤泥質粉質黏土層厚度較大的緣故,該土層屬于高壓縮性土,如注漿體未透過該土層,注漿體仍會與周邊軟弱土層一起發生較大的變形。對于該類工程地質條件,如果為永久性建(構)筑物,采用樁基礎更合適。

由于本工程早已建成并投入使用,采用袖閥管注漿進行地基補強加固,施工簡便,造價相對較低,對減小基礎繼續惡化變形具有一定幫助。且所提攪拌站廠房屬于臨時性建(構)筑物,在所服務的周邊工程建設竣工后,廠房將不再提供混凝土攪拌服務,后續將進行拆除處理。故對于所提攪拌站廠房來說,采用袖閥管注漿加固地基仍為性價比較高的措施之一。

5 結論

以某廠房獨立基礎為例,介紹了堆載使混凝土柱產生的不均勻沉降情況,并對袖閥管注漿加固的處治措施進行了分析,對比分析表明:

①廠房地基土體中存在厚度較大的淤泥質粉質黏土層,在各料倉較大的不均勻堆載作用下,廠房產生了較大的不均勻沉降。當廠房的料倉堆載消除后,部分柱頂回升,說明地基土體在卸載狀態下產生了較大的回彈。

②廠房獨立基礎底部設置厚度3.0m的注漿體后,獨立基礎豎向沉降減小了11.60%。注漿效果并不明顯,這是由于淤泥質粉質黏土層厚度較大且屬于高壓縮性土,如注漿體未透過該土層,注漿體仍會與周邊軟弱土層一起發生較大的變形。

③所提工程早已建成并投入使用,采用袖閥管注漿進行地基補強加固,施工簡便,造價相對較低,對減小基礎繼續惡化變形具有一定幫助。所提攪拌站廠房屬于臨時性建(構)筑物,采用袖閥管注漿加固地基仍為性價比較高的措施之一。

猜你喜歡
混凝土
混凝土試驗之家
現代裝飾(2022年5期)2022-10-13 08:48:04
關于不同聚合物對混凝土修復的研究
低強度自密實混凝土在房建中的應用
混凝土預制塊模板在堆石混凝土壩中的應用
混凝土,了不起
混凝土引氣劑的研究進展
上海建材(2018年3期)2018-08-31 02:27:52
小議建筑混凝土的發展趨勢
江西建材(2018年2期)2018-04-14 08:01:05
廢棄混凝土的回收應用與分析
江西建材(2018年2期)2018-04-14 08:00:10
淺淡引氣劑在抗凍混凝土中的應用
變態混凝土
主站蜘蛛池模板: 国产激情在线视频| 国产一区成人| 波多野结衣视频网站| 91精品啪在线观看国产91九色| 亚洲欧美极品| 国产日本一线在线观看免费| 亚洲性视频网站| 自拍中文字幕| 国产精品夜夜嗨视频免费视频| a级毛片视频免费观看| 亚洲一区网站| 欧美成人免费| 亚洲高清无码精品| 国产成人高清精品免费5388| 色综合中文| 精品91视频| 亚洲大尺度在线| 思思热精品在线8| 亚洲国产精品无码AV| 国内黄色精品| 国产中文一区二区苍井空| 精品欧美视频| 国产乱子伦无码精品小说| 又爽又大又光又色的午夜视频| 欧美a级完整在线观看| 亚洲妓女综合网995久久| 亚洲a级在线观看| 无码久看视频| 国产精品区视频中文字幕| 在线视频亚洲欧美| 欧美一区二区自偷自拍视频| 亚洲高清无码久久久| 全部免费毛片免费播放| 91久久偷偷做嫩草影院| 在线国产你懂的| 国产交换配偶在线视频| 无码中文字幕精品推荐| 国产成人精品一区二区秒拍1o| 欧美亚洲国产视频| 青草视频网站在线观看| 日本午夜三级| 凹凸国产分类在线观看| 欧美第一页在线| 东京热一区二区三区无码视频| 国产尤物在线播放| 欧美在线视频不卡| 玩两个丰满老熟女久久网| 一区二区三区四区在线| 久久精品丝袜| 精品国产免费人成在线观看| 亚洲人成成无码网WWW| 久久精品中文字幕免费| 天天干天天色综合网| 狼友视频一区二区三区| 91亚洲精品第一| 91丝袜在线观看| 国产在线自乱拍播放| 国产美女一级毛片| a毛片免费在线观看| 欧美不卡视频在线| 少妇人妻无码首页| 国产成人久视频免费| 国产99视频在线| 色欲色欲久久综合网| 亚洲高清在线播放| 免费一级毛片完整版在线看| 亚洲精品桃花岛av在线| 国产成熟女人性满足视频| 国产自无码视频在线观看| 91亚洲影院| 国产成熟女人性满足视频| 99精品免费欧美成人小视频| 91视频精品| 播五月综合| 国产欧美精品午夜在线播放| 精品综合久久久久久97超人| 91欧美在线| 久久夜色精品国产嚕嚕亚洲av| 久久婷婷五月综合97色| 成人精品区| 性做久久久久久久免费看| 国产成人91精品|