李 娟(山東山水水泥集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南 250307)
我集團(tuán)某5000t/d熟料線配置生料立磨存在臺(tái)時(shí)產(chǎn)量偏低,電耗高的問(wèn)題。分析生料立磨內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在如下問(wèn)題:磨內(nèi)粗粉回料溜子較短,出口端距離磨盤(pán)的高度達(dá)到2.5m,在下落過(guò)程中被磨內(nèi)氣流打散,形成無(wú)效循環(huán),增加了磨內(nèi)通風(fēng)阻力;新入磨物料的溜子口距離磨盤(pán)的高度也接近2m以上,且根據(jù)入料運(yùn)行軌跡判斷落料點(diǎn)不在磨盤(pán)中心,無(wú)法形成周向均勻分布的料層,各輥?zhàn)訑D壓的料層不均勻且不穩(wěn)定;立磨的喂料鎖風(fēng)裝置采用的是回轉(zhuǎn)下料器,由于結(jié)構(gòu)缺陷,鎖風(fēng)效果不佳,漏風(fēng)進(jìn)入磨機(jī)后使磨內(nèi)的粗粉回粉不能完全落到磨盤(pán)上形成穩(wěn)定的研磨料層,且因?yàn)榛剞D(zhuǎn)下料器存在脈沖下料的問(wèn)題,上述問(wèn)題使磨機(jī)的研磨效率偏低狀態(tài)。
將磨內(nèi)的粗粉回料溜子與新料入磨溜子合二為一,直徑按照原粗粉下料口的尺寸Φ800mm,溜子向磨盤(pán)延長(zhǎng)下口至磨盤(pán)的高度800mm。使粗粉回料和新料合并后沿著垂直方向下落近2m的距離,保證物料能夠穩(wěn)定落在磨盤(pán)中心,并向周?chē)鶆虿剂稀?/p>
(1)設(shè)備原理。密封皮帶給料機(jī)的規(guī)格是B2000×1500,變頻調(diào)速驅(qū)動(dòng)。充分利用了拆除的原回轉(zhuǎn)鎖風(fēng)下料器,配套設(shè)計(jì)了約3m3的儲(chǔ)料小倉(cāng)。小倉(cāng)與皮帶機(jī)整體構(gòu)成一臺(tái)設(shè)備。在皮帶機(jī)四個(gè)支腿設(shè)有4臺(tái)承重傳感器,用以稱(chēng)量皮帶機(jī)、小倉(cāng)及倉(cāng)內(nèi)物料重量,在實(shí)際應(yīng)用中可通過(guò)去皮重操作將設(shè)備重量去除,只顯示倉(cāng)內(nèi)物料的重量。
皮帶機(jī)根據(jù)倉(cāng)重大小自動(dòng)進(jìn)行調(diào)速下料,倉(cāng)重高于設(shè)定值時(shí)秤體加快頻率,倉(cāng)重低于設(shè)定值時(shí)秤體降低頻率,時(shí)刻保持倉(cāng)內(nèi)物料在也相對(duì)恒定的位置,由此達(dá)到密封下料的效果。
(2)完善過(guò)程。密封皮帶機(jī)則通過(guò)對(duì)秤體進(jìn)行嚴(yán)密的密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行鎖風(fēng),從現(xiàn)場(chǎng)檢查來(lái)看,基本上沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有漏風(fēng)點(diǎn)。最初開(kāi)機(jī)存在著皮帶磨損嚴(yán)重,部分邊角存在漏風(fēng)點(diǎn)。緩沖小倉(cāng)倉(cāng)內(nèi)結(jié)皮造成倉(cāng)重“零點(diǎn)漂移”,易造成秤體頻率反饋值紊亂,目前通過(guò)增加倉(cāng)內(nèi)環(huán)吹及定期清理措施這一問(wèn)題得以改善。
給料機(jī)原程序是每次啟動(dòng)開(kāi)機(jī)都要進(jìn)行清零去皮,導(dǎo)致出現(xiàn)滿(mǎn)倉(cāng)問(wèn)題,改程序后得到解決,料位控制調(diào)整到2.6±0.1t。
將尼龍膠帶改為鋼絲膠帶提高耐磨性能,增加皮帶壓輥,以防止皮帶因負(fù)壓被吸起而磨損的問(wèn)題,使用不銹鋼板和毛氈配合對(duì)邊角縫隙進(jìn)行密封,降低漏風(fēng)。
(1)改造之后,使用效果良好,生料磨運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,密封效果改善,各項(xiàng)指標(biāo)提升幅度較大。密封秤的使用后秤電機(jī)功率為7.5kW,而回轉(zhuǎn)下料器的使用功率為15kW。
(2)磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由450 t/h增加到了480~490 t/h,循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速下降10r/min以上,功率降了200 kW,現(xiàn)在的功率3 100 kW降至2 900 kW以下。生料細(xì)度0.08mm篩篩余<17.0%,0.2mm篩篩余控制<2.0%。
(3)生料電耗18.6kWh/t降到14.7kWh/t,下降約4kWh/t,系統(tǒng)的阻力并沒(méi)有多大變化。解決了因回轉(zhuǎn)下料器卡料故障停機(jī)的問(wèn)題。磨內(nèi)的下料溜子與回料溜子合并之后,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量從430 t增加到了450 t,解決了階段性的滿(mǎn)磨現(xiàn)象。