999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

預燃室參數對射流點火甲醇發動機起動著火性能的影響

2023-01-09 09:24:16龔世華張雨生劉豐年龔英利劉昌文衛海橋
車用發動機 2022年6期
關鍵詞:發動機

龔世華,張雨生,劉豐年,龔英利,劉昌文 ,衛海橋

(1.北京福田康明斯發動機有限公司,北京 102206;2.天津大學內燃機燃燒學國家重點實驗室,天津 300072)

甲醇是一種可再生的清潔能源,被認為是未來最有前途的汽車發動機替代燃料之一[1-3],在化石能源時期可以以相對較低的成本從煤、天然氣和植物中生產合成,而在可再生能源時代,甲醇則可以由大氣中CO2和經過電解或者由光解水產生的氫氣以及可再生的生物資源來合成。甲醇作為極具潛力的替代燃料具有許多理想的燃燒特性:辛烷值高,抗爆性能好;汽化潛熱高,允許高密度的燃料-空氣混合氣充量;稀燃性能好;便于運輸儲存。這些特性使甲醇成為奧托循環發動機的優質燃料[2-3]。因而甲醇發動機是內燃機動力助力實現“雙碳”目標的重要研究方向。

預燃室射流點火是一種高能點火方式,可以提高火焰傳播速度并提升發動機的燃燒穩定性和熱效率。這種點火方式基于一個容積較小的預燃室,預燃室中安裝有火花塞以點燃預燃室內的混合氣,在預燃室內火焰到達與主燃室相連的射流孔時,會因射流孔的節流作用而使火焰大大加速,并且使火焰發生撕裂或淬息,從而形成強烈的高溫活性物質射流,進一步點燃主燃燒室內的可燃混合氣[4-5]。主動供油的預燃室還會在預燃室中安裝小流量噴油器,從而在預燃室內形成比主燃燒室更濃的混合氣,以提高對稀燃工況的適應性?;陬A燃室射流點火的優良特性,某些學者已經將預燃室射流點火引入甲醇燃料發動機領域開展相關研究。Wei等[6]在定容燃燒彈中研究了甲醇射流點火的稀薄燃燒特性,發現通過預燃室產生射流可以提高甲醇混合氣的火焰傳播速度,并且射流速度會隨著射流孔直徑的減小而加快。Wang等[7]在定容燃燒彈中通過甲醇射流可視化試驗發現:相對比于火花塞點火方式來說,射流點火能夠縮短甲醇火焰72%的主燃期,同時提高8%的燃燒效率;加大預燃室體積占比能夠噴出更多的活性基團,射流介質攜帶能量更大,但是相較于容積較小的預燃室設計來說,射流火焰出口時間將有所推遲,主燃燒室內混合氣點燃時間被推遲;預燃室內應保持略濃狀態,使得射流介質以最快速度噴出。Leng等[8]通過計算流體動力學數值模擬將預燃室應用于大缸徑甲醇發動機,通過預燃室射流點火裝置實現了主燃燒室內的分布式多點點火,點燃了過量空氣系數高達2.8的稀薄甲醇混合氣。以上研究表明,預燃室射流點火對于甲醇燃料也具明顯的燃燒加速作用,有助于甲醇發動機實現稀薄燃燒等清潔高效燃燒模式,提高甲醇發動機的性能,并且射流孔徑和預燃室混合氣濃度等參數對射流點火發動機的性能有較大的影響。

而由于甲醇的沸點(338 K)高于汽油的初始沸點(約313 K),并且具有低蒸氣壓和高汽化潛熱的性質,這直接導致了火花點火(SI)甲醇發動機在低環境溫度下出現難以啟動的問題[9-10]。冷起動期間,環境溫度較低導致進氣溫度、機體溫度較低,極少的燃油蒸發進入主燃燒室,而前幾個循環的混合氣制備對于進氣道燃油噴射發動機來說是十分重要的[11],這使得低溫下的SI甲醇發動機相比汽油機更難實現冷起動[12-13]。冷起動失敗意味著大量失火循環的產生,將會產生大量的CO、HC以及未燃甲醇排放,對環境造成嚴重污染。

為了解決甲醇發動機的冷起動困難問題,國內外相關學者已經進行了大量的研究。甲醇發動機冷起動失敗的主要原因是主燃燒室內混合氣過于稀薄,普通的火花塞無法成功點燃稀薄混合氣[14-15]。提高甲醇發動機冷起動性能的方法包括進氣歧管加熱、氫氣或液化石油氣燃料摻燒、進氣充量加熱和燃料加熱[16-19]。目前對于點燃式甲醇發動機冷起動特性和冷起動優化策略的研究都是基于火花塞點火甲醇發動機進行的,而射流點火發動機與火花塞點火發動機的點火和燃燒過程差異較大,目前尚無研究關注預熱室參數對甲醇燃料發動機的冷機著火性能的影響。因此,有必要進行預燃室射流點火甲醇發動機的冷起動性能研究,其中特別需要研究預燃室射流點火裝置特有的射流孔徑等預燃室幾何參數和預燃室噴油時刻和噴油量等預燃室噴油參數對發動機起動性能的影響。

1 試驗裝置及方法

1.1 試驗裝置

試驗發動機由一臺單缸、四沖程、水冷Ricardo E6發動機改裝而成。發動機噴油量、噴油時刻和噴油壓力通過一套自制的電控系統進行控制,點火時刻通過MoTeC 400進行調節,詳細的發動機參數見表1。在本研究中發動機試驗采用無水甲醇作為燃料。

表1 發動機主要參數

試驗中采集的數據包括發動機轉速和扭矩、燃油消耗量、進氣質量流量、缸內壓力、過量空氣系數以及主要排放物濃度。如圖1所示,發動機與一臺直流電力測功機相連,由該測功機控制和測量發動機轉速和扭矩。過量空氣系數利用Bosch LSU4.9系列寬域氧傳感器測量。燃油消耗通過一臺量程為5 kg/h的燃油質量流量計測量。冷卻液和潤滑油溫度通過K型熱電偶進行測量,并利用西門子PID溫度控制器進行控制,控制誤差為±2 ℃。進氣質量流量由同圓LFE060空氣質量流量計測量。缸內壓力信號通過Kistler 6118B缸壓傳感器進行采集,并通過Kistler 5018電荷放大器進行信號放大,然后傳輸至燃燒分析儀。在曲軸上安裝的高精度光電編碼器的協同工作下,缸壓信號以0.1°的采樣間隔進行采集。排氣中的CO、HC和NOx由Horiba排放分析儀進行分析。試驗中所用的采集設備的分辨率和測試誤差見表2。

圖1 發動機試驗臺架示意

表2 測試設備的基本參數

本試驗采用了如圖2所示的預燃室射流點火裝置,該裝置具有一個火花塞、一個噴油器、一個帶射流孔的預燃室和預燃室加熱帶。為了避免預燃室由于較大的表面積造成過多的傳熱損失和節流損失,采用了小容積預熱室設計?;鸹ㄈ蛧娪推鞴餐稍谠撗b置中以保證稀燃或冷起動工況預熱室內的可靠著火。考慮到預燃室容積較小,預燃室內燃油供給量也較小,一般不超過發動機循環供油量的10%,現有商用噴油器無法滿足預熱室內低流量燃油精確控制的需求。因此在本研究中采用激光焊接的方式對Bosch六孔電磁式直噴噴油器進行改造,將其中5個孔堵住,剩一個朝向火花塞方向的噴孔,再配合自主開發的噴油器驅動電路可實現最低0.19 ms的噴油脈寬,最低單次噴油量約為0.5 mg,滿足在冷起動邊界條件下低進氣充量所需要的低燃油流量。

圖2 預燃室射流點火裝置及其在主燃燒室的安裝位置

1.2 試驗方法和測試工況

在實際發動機冷起動過程中,發動機一般先由起動電機倒拖直至起動成功,發動機的轉速存在一個非線性的加速過程。對于本試驗來說,活塞做功和起動電機做功耦合所導致的發動機加速過程會給試驗帶來諸多不確定性,而本試驗的目的主要是探究不同的預燃室參數條件下,預熱室射流點火甲醇燃料發動機的著火性能,故本試驗基于800 r/min的起動轉速[15]開展,試驗中發動機著火性能同樣可以很好地反映實際發動機中的冷起動能力。需要指出的是,本研究用“著火性能”一詞來描述發動機的冷起動性能,定義為發動機成功實現第一次缸內點火燃燒以及達到穩定燃燒狀態的能力。

試驗中的冷機著火測試方法具體為:首先將發動機倒拖至800 r/min的起動轉速,同時將節氣門調整到冷起動所需的小節氣門角,約為5%節氣門角,并在之后的試驗運行中保持不變。等待發動機轉速穩定一段時間后,同時開啟點火與噴油功能,并向采集電腦發出缸壓信號。在冷機著火試驗過程中,為了盡可能減少主燃燒室內的熱量損失,促進著火成功率,冷卻水循環處于關閉狀態,缸套冷卻水不流動,這與實際發動機在冷起動時采用的策略相同。為了保證試驗的可重復性,每個邊界條件下的試驗都會重復三遍。每次測試結束后,發動機斷油倒拖幾分鐘,同時開啟冷卻水循環,將上一次試驗中累積的熱量帶走,當發動機排氣溫度與進氣溫度保持基本相同并穩定不變后再進行下一次試驗,從而保證在相同邊界條件下的每次試驗都具有相同的初始狀態。

為了檢測發動機從開始噴油點火至穩定燃燒這一段瞬態過程,本研究采用平均指示壓力(IMEP)作為監測指標。采用平均指示壓力而沒有采用平均有效壓力是因為在冷機著火這一瞬態測量過程中發動機扭矩的數值傳遞并不夠準確且存在滯后,而缸壓測量是實時的,不存在滯后,因此采用基于缸壓計算得到的平均指示壓力作為監測指標。當平均指示壓力隨著循環數的增加沒有明顯波動時,認為發動機起動成功。測試工況見表3。

表3 測試工況參數設置

2 試驗結果分析

2.1 預燃室孔徑及孔結構對著火性能的影響

如圖3所示,使用預燃室點火裝置的發動機在進氣歧管開始噴油的數個循環之后實現了第一次成功點火,但第一次成果點火和穩定點火之間出現了點火與失火交替的現象,表現為IMEP大幅度振蕩。這種現象主要是因為預燃室較為封閉,在一次成功著火之后,預燃室中不僅有預燃室燃燒產生的廢氣,還會存在主燃燒室燃燒后回流進預燃室的廢氣。這些廢氣在排氣循環中不能很好地排出預燃室,只能依靠進氣循環活塞下行過程將一部分廢氣帶出預燃室。不可避免的是,預燃室中會殘余一部分廢氣,這就直接導致了一次成功點火之后的下一循環會出現點火困難的情況,進而產生失火循環。

圖3 不同預燃室孔徑和孔結構條件下前100個循環的平均指示壓力

當預燃室使用單孔2 mm的孔徑時,預熱室射流點火甲醇發動機在點火后會出現大量的失火循環,并且在第一次成功點火后出現了持續性的IMEP振蕩現象,在兩個著火循環之間平均會出現3~4個失火循環。對比圖4與圖5中出現IMEP振蕩現象時的連續缸壓曲線可以看出,射流孔徑較小時,失火循環顯著多于射流孔徑加大的工況??s小預燃室射流孔孔徑降低了預熱室射流點火器的點火性能。這一方面是由于更小的孔徑導致火焰在通過射流孔的時候發生了更多的淬息現象,容易導致火焰熄滅;另一方面由于射流孔徑減小使得預燃室內上一循環產生的廢氣排出更加困難,需要經過3~4個循環的氣流運動才能使預燃室內重新達到可燃環境,預燃室無法實現穩定點火。結果表明孔徑2 mm的單孔預燃室無法應用于實際甲醇發動機。

圖4 使用單孔2 mm預燃室時,第14至第25循環的連續缸壓曲線

圖5 使用單孔4 mm預燃室時,第11至第22循環的連續缸壓曲線

觀察單孔4 mm、單孔6 mm及三孔2.3 mm預燃室冷機著火過程的IMEP趨勢,可以看出,這三種預燃室所表現出的冷機著火模式基本相同,在開始噴油數個循環之后產生第一次成功點火,并經過3~5次失火—點火—失火循環后,發動機達到穩定燃燒狀態。其中具有相同總流通面積的單孔4 mm及三孔2.3 mm預熱室起動過程相似程度極高,均在第9個循環第一次成功點火,并同時在第18個循環之后達到穩定燃燒狀態。而使用單孔6 mm預燃室的試驗組冷機著火性能最佳,在第13個循環之后就實現了穩定點火。射流孔流通總面積隨著預熱室孔徑和射流孔數量的增加而增大,出現的失火—點火—失火循環數逐漸減小,這進一步表明IMEP振蕩現象出現的主要原因是預燃室內部的廢氣不能很好地排出,而射流孔流通總面積的增大提高了預燃室與主燃燒室的換氣效率,改善了預燃室中的混合氣狀態,從而改善了預燃室的點火性能。

圖6示出不同預燃室孔徑和孔結構條件下,前100個循環的最高燃燒壓力及其對應曲軸轉角的對比??梢钥闯?,使用單孔6 mm預燃室的最高燃燒壓力出現最為集中,這說明每個點火循環之間的燃燒過程差異較小,燃燒穩定性強,這主要是因為預燃室換氣充分,產生射流火焰能量高,使得氣缸內燃料燃燒充分,不存在未燃甲醇。使用單孔2 mm預燃室時,出現接近3 MPa的最高燃燒壓力,明顯高于使用其他預燃室的測試工況。結合圖3可以看出,這些著火循環出現在失火循環之間,多次失火循環導致預燃室以及主燃燒室內積累大量的甲醇燃料,使得成功點火后產生強力的射流火焰并引燃過量的甲醇混合氣,最高燃燒壓力增加。

圖6 不同預燃室孔徑和孔結構條件下,前100個循環的最高燃燒壓力及其對應的曲軸轉角

2.2 預燃室噴射時刻和噴油量對著火性能的影響

主動式預燃室射流點火(TJI)系統使用獨立的噴油器供油,噴油時刻對預燃室內混合氣的形成起關鍵作用。圖7示出不同預燃室噴射時刻下前100個循環的平均指示壓力變化。由圖7可以看出,各個工況下IMEP的變化趨勢十分相似,都經歷了“失火—失火著火振蕩—穩定著火”這一發展過程,同時第一次成功著火循環出現的時刻也大致相同,說明預燃室燃油噴射時刻對于甲醇TJI的冷機著火性能的影響并不關鍵。

圖7 不同預燃室噴射時刻條件下,前100個循環的平均指示壓力

圖8示出不同預燃室噴射時刻下,前100個循環的最高燃燒壓力及其相位。由圖8可看出,4個噴射時刻下最高燃燒壓力的分布規律區別不大,此種現象也表明冷邊界條件下預燃室的噴射時刻對預熱室射流點火甲醇發動機的冷機著火性能影響不大。這是由于在25 ℃的冷機狀態下,最初幾個循環噴入預燃室中的甲醇并沒有完全蒸發,而是逐漸積累在預燃室內直至甲醇濃度達到可燃條件,實現第一次成功著火循環。所以第一次著火循環的出現更多地與預燃室內甲醇噴射量有關,而與噴射時刻關系不大。該結果與預燃室射流點火發動機穩態燃燒的經驗略有不同,在穩態試驗中,預熱室環境溫度較高,噴入預燃室的燃油能夠以較快的速度蒸發形成燃油蒸氣,因此預燃室內過早的燃油噴射會導致混合氣隨著活塞下行被泵出預燃室,而過晚噴油則會導致燃油蒸發時間不足,導致預燃室內混合氣濃度不足。

圖8 不同預燃室噴射時刻條件下,前100個循環的最高燃燒壓力及其相位

通過控制噴油器的脈寬來改變預燃室內甲醇噴射量,進一步研究預燃室內甲醇噴射量對發動機起動性能的影響。圖9示出不同預燃室噴油量條件下前100個循環的平均指示壓力的變化趨勢。由圖9可以看出,隨著預燃室噴油量增加,首次成功點火循環逐漸提前,當預燃室內循環噴油量增加至4 mg時,在第5個循環就出現了第一次著火循環。圖10示出前100個循環的CA50和燃燒持續期,可以看出預燃室噴油量增加至4 mg可以使穩定著火初期的CA50明顯提前,而對燃燒持續期影響不明顯。這種現象說明向預燃室內加濃噴油的做法會使預燃室內積累燃油的速率加快,甲醇油膜蒸發出足量的甲醇蒸氣,在預燃室內形成理想的可燃混合氣從而縮短了冷機狀態下發動機的起動時間。

圖9 不同預燃室噴油量條件下前100個循環的平均指示壓力

圖10 不同預燃室噴油量條件下前100個循環的CA50與燃燒持續期

3 結論

a) 預熱室射流點火甲醇發動機在25 ℃卻水溫度條件下,進氣歧管開始噴油后的數個循環之后才會出現第一個成功點火循環,而從首次成功點火循環到發動機進入穩定燃燒狀態之間存在成功點火與失火交替出現的過渡狀態,表現為IMEP的大幅度振蕩;

b) 射流孔的總流通面積與發動機的冷起動性能相關,單孔2 mm預燃室流通面積過小,一方面由于射流速度過高導致火焰容易淬滅,另一方面由于換氣困難,廢氣無法有效排出,發動機長時間不能進入穩定著火狀態;單孔4 mm與三孔2.3 mm預燃室射流孔流通面積相同,起動性能也基本相同,優于單孔2 mm預燃室;而單孔6 mm的預燃室冷機著火性能最好,這得益于其射流孔截面積較大,在活塞下行時可以有效地進行廢氣排出,預燃室可以產生穩定的射流火焰;

c) 預燃室噴射時刻對首次成功點火循環的出現時刻幾乎不產生影響,對射流點火甲醇發動機的冷機著火性能影響不大;而提高預燃室噴油量則可以明顯提前成功著火循環出現的時刻,并使著火初期的燃燒相位提前,可有效改善射流點火甲醇發動機的冷起動性能。

猜你喜歡
發動機
元征X-431實測:奔馳發動機編程
2015款寶馬525Li行駛中發動機熄火
2012年奔馳S600發動機故障燈偶爾點亮
發動機空中起動包線擴展試飛組織與實施
奔馳E200車發動機故障燈常亮
奔馳E260冷車時發動機抖動
新一代MTU2000發動機系列
2013年車用發動機排放控制回顧(下)
VM Motori公司新型R750發動機系列
發動機的怠速停止技術i-stop
主站蜘蛛池模板: 超清人妻系列无码专区| 久久一日本道色综合久久| 国产一区二区三区在线精品专区| 99精品国产自在现线观看| 一区二区三区国产精品视频| 免费99精品国产自在现线| 亚洲欧美在线精品一区二区| 毛片免费试看| 亚洲国产精品一区二区第一页免| 中日韩欧亚无码视频| 最新国产网站| 四虎影院国产| 亚洲品质国产精品无码| julia中文字幕久久亚洲| 日韩精品无码免费专网站| 色噜噜狠狠色综合网图区| 自拍中文字幕| 丰满少妇αⅴ无码区| 91成人在线免费观看| 国产视频只有无码精品| 无码精品福利一区二区三区| 免费无码网站| 丁香亚洲综合五月天婷婷| 第一页亚洲| 国产欧美日韩18| 女人18一级毛片免费观看| 国产亚洲视频播放9000| 国产幂在线无码精品| 亚洲国产日韩在线成人蜜芽| 日韩欧美综合在线制服| 国产波多野结衣中文在线播放| 999国内精品久久免费视频| 国产99精品久久| 精品久久久久久久久久久| 亚洲一级毛片在线观播放| 激情无码视频在线看| 欧美一级夜夜爽www| 午夜啪啪福利| 华人在线亚洲欧美精品| 狠狠五月天中文字幕| 国产网站一区二区三区| 看你懂的巨臀中文字幕一区二区| 中文字幕亚洲另类天堂| 亚洲黄网视频| 国产精品99一区不卡| 欧美成人h精品网站| 日韩专区第一页| 色精品视频| 亚洲午夜国产片在线观看| 亚洲天堂免费在线视频| 2021国产精品自拍| 亚洲男人天堂2018| 欧美不卡在线视频| 亚洲国产综合精品一区| 国产高清在线丝袜精品一区| 国产嫩草在线观看| 国产精品亚洲五月天高清| 高清久久精品亚洲日韩Av| 999精品色在线观看| 三级视频中文字幕| 亚洲欧美日本国产综合在线 | 人妻精品久久久无码区色视| 国产成人精品在线1区| 欧美激情首页| 找国产毛片看| 久久综合色天堂av| 午夜日韩久久影院| 亚洲无码高清视频在线观看 | 天天操天天噜| 国产免费人成视频网| 91精品啪在线观看国产91九色| 亚洲国产理论片在线播放| 毛片免费在线| 国产成人综合日韩精品无码首页| 国产在线视频导航| 美女潮喷出白浆在线观看视频| 中文字幕乱妇无码AV在线| 国产精品一线天| 久久国产拍爱| 五月天福利视频| 亚洲男人天堂2018| 99re在线免费视频|