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剛果(金)某銅鈷礦粗制氫氧化鈷漿化洗滌工藝試驗研究①

2023-01-12 02:15:48張志兵石玉臣張恩普沈金靈
礦冶工程 2022年6期
關鍵詞:工藝效果

張志兵,石玉臣,張 驕,張恩普,沈金靈,孫 劍,劉 冰

(北方礦業有限責任公司,北京 100053)

鈷是一種極其重要的戰略金屬,在電池材料、硬質合金、高溫合金以及磁性材料領域得到廣泛應用[1-3]。近年來,隨著新能源產業的蓬勃發展,鈷冶煉行業對鈷原料的需求也越來越旺盛[4]。我國鈷資源嚴重匱乏,鈷礦品位低,且多為多金屬伴生礦;鈷冶煉工序復雜且成本高,企業綜合經濟效益不高[5-6]。非洲剛果(金)銅鈷資源豐富,鈷儲量占全世界總儲量約50%,國內越來越多的鈷冶煉生產企業在剛果(金)當地直接建廠,加工生產粗制鈷鹽,以降低生產成本及原料運輸費用[7-8]。

剛果(金)鈷資源主要以銅鈷共生型氧化礦為主,其濕法冶煉工藝流程一般采用磨礦-攪拌浸出-萃取-電積流程生產陰極銅,萃取銅后含鈷萃余液再經除雜-沉鈷-漿化洗滌-壓濾-閃蒸干燥等生產工藝流程制備粗制鈷鹽產品[9-10]。

本文利用生產新水對一段沉鈷工序獲得的氫氧化鈷進行漿化洗滌,探索漿化洗滌工藝條件對漿化洗滌效果的影響。

1 原料、設備與試驗方法

1.1 試驗原料

試驗原料為剛果(金)某銅鈷礦經磨礦、攪拌浸出、萃取、沉鈷等工序處理后所獲得的粗制氫氧化鈷,其主要化學成分見表1。

表1 漿化洗滌前氫氧化鈷主要成分(質量分數) %

漿化洗滌試驗用水全部采用生產新水,來自深井泵抽取地下200 m的地表水。生產新水主要化學成分如表2所示。

表2 生產新水主要化學成分 mg/L

1.2 試驗主要儀器設備

試驗主要儀器設備如表3所示。

表3 試驗涉及的主要設備及分析儀器

1.3 試驗原理及方法

通過控制液固比,在漿槽中加入適量生產新水,在一定攪拌強度下,對氫氧化鈷濾餅進行充分漿化,從而將氫氧化鈷中夾帶的硫酸鎂、硫酸錳等可溶性物質轉移至洗水中,達到氫氧化鈷固體產品降鎂的作用,同時產品鈷品位也得到同步提高。

首先對漿化洗滌工藝進行單因素條件考察,得出較佳的工藝條件參數,然后再對其進行多因素正交試驗考察,獲得漿化洗滌最優因素水平組合,并對最優水平組合進行重復試驗驗證。

2 試驗結果及討論

2.1 漿化洗滌工藝單因素條件考察

2.1.1 液固比對漿化洗滌效果的影響

設定漿化時間0.5 h、攪拌強度60 r/min,液固比對漿化洗滌效果的影響如圖1所示。

圖1 液固比對漿化洗滌效果的影響

從圖1可以看出,隨著漿化洗滌液固比逐漸增大,氫氧化鈷中鈷含量逐漸升高,液固比達到5∶1時鈷品位趨于穩定;而氫氧化鈷中鎂雜質含量則隨著液固比增大而降低,液固比達到7∶1后鎂含量趨于穩定。隨著液固比逐漸增大,單位質量氫氧化鈷中投入的洗滌新水量越大,漿化洗滌效果越好,大部分硫酸鎂被洗滌下來進入溶液,氫氧化鈷鈷品位得到逐步提升。考慮到新水用量過大對生產系統水平衡是極大挑戰,而且液固比大于5∶1后對提升產品鈷品位不顯著,因此,漿化洗滌液固比選擇5∶1為宜。

2.1.2 漿化時間對漿化洗滌效果的影響

漿化液固比5∶1、攪拌強度60 r/min,漿化時間對漿化洗滌效果的影響如圖2所示。

圖2 漿化時間對漿化洗滌效果的影響

從圖2可以看出,隨著漿化時間延長,氫氧化鈷中鈷品位逐漸升高,鎂雜質含量逐步降低;當漿化時間達到30 min后,氫氧化鈷鈷品位基本趨于穩定,在41.3%左

右波動;漿化時間達到60 min后鎂雜質含量基本不變。經過綜合考慮,漿化時間選擇30 min為宜。

2.1.3 攪拌強度對漿化洗滌效果的影響

漿化液固比5∶1、漿化時間30 min,攪拌強度對漿化洗滌效果的影響如圖3所示。

從圖3可以看出,隨著攪拌強度升高,氫氧化鈷鈷品位逐漸升高,鎂雜質含量逐漸降低;攪拌強度達到80 r/min后,產品鈷品位基本趨于穩定;攪拌強度達到100 r/min后,鎂雜質含量變化不大。在實際生產過程中,攪拌強度越大,設備運行負荷越大,設備故障率與風險也就越高,同時電力消耗也就越大,綜合考慮,攪拌強度選擇80 r/min為宜。

2.2 多因素正交試驗條件考察

2.2.1 正交試驗因素水平設計

根據上述單因素試驗結果,確定正交試驗因素及對應水平如表4所示。

表4 正交試驗因素及水平設計

2.2.2 正交試驗方案及極差分析

選用L9(34)正交表安排試驗,分別以產品中鈷品位與鎂雜質含量為考核指標,考核指標以較高的鈷品位且較低的鎂含量為優。試驗方案及結果分析如表5所示。

從表5可以看出,各因素對產品中鈷品位指標的影響顯著性優先順序為:液固比>漿化時間>攪拌強度;根據表中極差分析結果得出影響產品鈷品位指標最優水平組合為:A3B3C2。同理,各因素對產品中鎂雜質含量指標的影響顯著性優先順序為:液固比>漿化時間>攪拌強度;根據表中極差分析結果,得出影響產品鎂雜質含量指標最優水平組合為:A3B3C2。由此說明,在漿化洗滌過程中,氫氧化鈷中鈷品位與鎂雜質含量的變化方向剛好相反,即鈷品位逐漸升高,鎂雜質含量則相對應地逐漸降低,從而達到“提鈷降鎂”的目的。通過正交試驗得出最優漿化洗滌工藝條件為:液固比7∶1、漿化時間50 min、攪拌強度80 r/min。

表5 正交試驗方案極差分析結果

2.3 優化工藝條件下制備的漿化洗滌產品

按正交試驗獲得的最優漿化洗滌工藝條件進行驗證試驗,漿化洗滌前后的氫氧化鈷樣品化驗分析結果如表6所示。

表6 漿化洗滌前后產品主要成分分析結果(質量分數)%

從表6可以看出,正交試驗得出的最優漿化洗滌工藝條件下,經過漿化洗滌后氫氧化鈷鈷品位由洗滌前的39.25%升至42.46%,鎂雜質含量由洗滌前的6.89%降至4.72%,即相比洗滌前鈷品位提高了3.21個百分點,鎂含量降低了2.17個百分點,表明該漿化洗滌條件下漿化洗滌效果良好。

3 結 論

1)分別對漿化洗滌工藝條件進行了單因素試驗與正交試驗,得出了最優漿化洗滌工藝條件為:液固比7∶1、漿化時間50 min、攪拌強度80 r/min。

2)各因素對漿化洗滌效果影響顯著性優先順序為:液固比>漿化時間>攪拌強度。

3)優化工藝條件下獲得的氫氧化鈷產品鈷品位為42.46%,比洗滌前提升了3.21個百分點,鎂含量為4.72%,比洗滌前降低了2.17個百分點,表明該工藝條件下漿化洗滌效果良好。

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