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山西建龍5#高爐爐況波動快速恢復生產實踐

2023-01-12 11:51:08李海斌高志軍呂國明
山東冶金 2022年6期

李海斌,高志軍,呂國明

(山西建龍實業有限公司,山西 運城 043801)

1 前言

山西建龍實業有限公司(簡稱山西建龍)5#高爐1 080 m3,南北雙鐵口。2022年7月出鐵時受炮泥質量影響,高爐出鐵不均,冶煉強度逐步降低,爐底溫度持續下行;到9月初,爐底最低溫度505℃,爐況順行狀態變差,9月6—9日累計懸料5次,9月9日16:30-16:48休風堵4個風口后,快速恢復;截止到9月10日13:00,爐底溫度逐步上升到521℃,爐況順行,歷時20 h 12 min,達到全風水平。

2 爐況恢復過程

2022年9月6日15:27 5#高爐風壓409 kPa,風量3 137 m3/min;15:39中壓氧波動,風壓417 kPa,15:53風壓快速升高,懸料,15:58迅速減風處理;21:21崩料、懸料,減風處理,定壓操作,穩定氣流,爐況恢復順利。9月7日2:40風壓380 kPa,風量2 770 m3/min,機前富氧4 286 m3/h,機后富氧5 386 m3/h;7:00加蛇紋石每批200 kg,后續增加到300 kg,16:50加錳礦每批500 kg,后續增加到600 kg。9月8日2:20、10:20風壓加至390 kPa,懸料;9月9日11:25風壓加至382 kPa,11:53懸料,減風,謹慎緩慢加風恢復。13:25風壓353 kPa,風量2 550 m3/min,富氧6 000 m3/h,順行。15:00風壓加至375 kPa,風量2 720 m3/min后,崩料,爐況不穩,減風控制。鑒于爐況順行狀態變差,16:30休風堵4個風口(4#、8#、14#、18#),16:48復風,蛇紋石停用,錳礦每批600 kg繼續搭配使用。爐況恢復順利,截止9月10日13:00風壓405 kPa,風量3 035 m3/min,歷時20 h12 min達到全風水平,爐底溫度上升至521℃,爐況持續穩定順行[1-2]。

2.1 礦批、焦炭負荷調整

礦批、焦炭負荷變化情況見表1。

表1 礦批、焦炭負荷變化

2.2 料制調整

恢復過程料制變化情況見表2。

表2 料制變化

以“穩定邊緣、打開中心”“穩定中心、照顧邊緣”的十六字方針為指導[1],采取上下部調劑相結合,富氧噴煤,維持較高的風速和動能,使爐缸工作均勻活躍,熱量充沛,透氣、透液性良好,形成兩道氣流,快速恢復,確保爐況持續穩定。

3 原因分析

3.1 爐底5.698 m溫度持續降低

爐底5.698 m溫度持續降低,爐缸逐步堆積,如圖1所示。

圖1 爐底5.698 m溫度變化

爐底5.698 m溫度持續降低原因:

(1)風口漏水影響。7月29日發現5#風口漏水,按照水溫差9~10℃進行減水控制,8月3日休風更換,爐缸漏水增加,對爐缸工作狀態產生影響,爐底溫度從538℃下降到527℃。

(2)炮泥影響(主要原因)。8月4日爐前雙場恢復使用A炮泥,全天出鐵次數在18次以上,最多時出20次,19次常態化;鐵口合格率在30%~40%,最低在20%,出鐵時間不穩,導致氣流不穩定,爐缸穩定狀態降低,造成高爐冶煉強度降低。同時,出鐵次數增加以及每次打泥量多,炮泥消耗量多,在爐缸內飄移,渣中Al2O3增加,影響爐渣流動性,從而影響爐缸狀態。8月4—10日,5#、6#高爐出鐵情況對比分析分別見圖2、圖3、表3(5#、6#高爐爐料結構基本相同,6#高爐為1 350 m3)。

圖2 5#爐出鐵次數、產量、爐渣變化

圖3 6#爐出鐵次數、產量、爐渣變化

表3 5#、6#高爐出鐵對比分析

5#爐相對6#爐日產鐵少332.41 t,而出鐵次數多2.8次,打泥多,炮泥帶入渣中Al2O3增加0.31%,對高爐渣相產生不利影響,影響爐缸狀態。從7月下旬到9月初,根據高爐爐況需求,從6#高爐協調B炮泥給5#高爐北場使用,在短時間內改善北場出鐵,但B炮泥主要供應6#爐使用。5#爐北場使用B炮泥不連貫,高爐出鐵沒有從根本上改善,高爐冶煉強度持續降低,爐底溫度持續下降。8月初到9月初,爐底溫度由538℃下降到505℃。

(3)其他原因,如原料變化、氣溫變化、爐齡等。

3.2 采用熔劑料洗爐,渣鐵比相對增加

9月3—5日每批配蛇紋石200 kg,爐底溫度由505℃逐步上升至510℃,初見效果。

9月6日為加大高爐降本增效幅度,煤比由155 kg/t提升至160 kg/t,塊礦配比增加1%,提高冶煉強度(高爐風壓410→415 kPa),高爐出現2次難行,爐底溫度下降。

9月7日7:00蛇紋石每批200 kg,后續增加到每批300 kg。16:50錳礦每批500 kg,后續增加到每批600 kg進行洗爐。爐底溫度逐步上升,截止到9月9日爐底溫度上升到516.1℃。相對9月7日上升6℃,初見效果。熔劑料用量增加后,渣鐵比變化見表4。

表4 配熔劑渣鐵比變化

渣鐵比較正常生產配料增加12~23 kg/t,下部透氣性降低,渣量過大,產生液泛[2],惡化下部透氣性及爐缸堆積,鼓風動能增加,需要較大的風速。9月7—9日風加到380~390 kPa后,高爐相對初始煤氣量增加,但風速217 m/s較正常風速251 m/s低,鼓風吹向中心穿透力減弱、邊緣煤氣增加,持續提高冶煉強度,邊緣煤氣量增加造成邊緣上升煤氣流通路不暢,惡化下部透氣性,出現爐況難行懸料。

9月9日16:30—16:48休風堵4個風口(4#、8#、14#、18#),提高風速,增加鼓風動能,以及復風后停用蛇紋石,保留錳礦600 kg/批,渣鐵比降低,相對正常配料只增加3~8 kg/t。加風恢復過程,風速維持在240~250 m3/s,爐況恢復順利。截至9月10日13:00,風壓405 kPa,風量3 035 m3/min,爐況順行,達到全風水平,爐況持續穩定順行。14:30風口全開,爐底溫度上升至521℃,中班第46批錳礦停用。

4 技術總結

4.1 關注爐缸狀態

(1)結合高爐爐缸實際狀態,有計劃排堿。爐渣堿度比基準堿度降低0.03~0.04,渣中鎂鋁比按照0.70~0.75選擇蛇紋石配比量;輕負荷,煤比降低5~10 kg/t,[Si]0.40%~0.60%,[S]0.025%~0.045%,以物理熱≥1 490~1500℃為準,密切關注渣襯變化,異常情況果斷采取控氧、減風,確保熱量充沛。

(2)采取用蛇紋石、錳礦相結合洗爐。爐渣堿度R2=1.10~1.15、料制進行微調;渣中鎂鋁比按照0.65~0.70,選擇蛇紋石配比量;鐵水[Mn]0.70%~0.90%選擇錳礦配量,富氧控制<(6 000~7 000)m3/h。

(3)輕負荷,煤比(120±5)kg/t,[Si]0.45%~0.65%,[S]0.025%~0.045%,以物理熱≥1 490~1 500℃為準,密切關注渣襯變化,異常情況果斷采取控氧、減風,確保熱量充沛。

(4)洗爐過程出現爐況波動,懸料、崩料,造成冶煉強度持續降低,果斷休風堵4個風口,提高風速,增加鼓風動能;并結合實際情況,適當降低熔劑用量。

4.2 料制調整

料變差時及時把礦石平臺縮小1~3°,以“穩定邊緣、打開中心”“穩定中心、照顧邊緣”的十六字方針為指導,上下部調劑相結合,富氧噴煤,維持較高的風速和動能,使爐缸工作均勻活躍,熱量充沛,透氣、透液性良好,形成兩道氣流,確保爐況穩定。

4.3 改善炮泥質量

加快對南場試驗炮泥工作,持續改進炮泥質量,鐵口合格率達到85%,保持出鐵時間≥(60~70)min,出鐵均衡。全天出鐵次數15~16次,以減少炮泥消耗,降低高爐成本,為爐況持續穩定創造條件。

4.4 降本措施

(1)降本增效是當前企業生存之本,各項降本措施應主次分明,循序漸進、逐步穩妥推進,要以高爐“持續、穩定、順行”為前提條件。

(2)根據市場變化情況,先確定主流礦結構,然后需要建立合理庫存量,最大減少燒結變料頻次,穩定燒結理化性能,保持良好粒級,保證料柱透氣性。同時,要增加焦炭采購量,確保主焦結構穩定。

5 結語

山西建龍5#高爐于2022年9月6日爐況波動難行懸料,主要原因是爐缸堆積,強化冶煉造成難行懸料,9月9日采取堵風口與加熔劑料搭配使用處理爐缸,高爐快速恢復,爐況順行。經歷20 h 12 min達到全風水平,后續爐況持續保持穩定順行。

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