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數控機床常見故障處理方法

2023-01-13 19:25:46閆麗娟
設備管理與維修 2022年1期
關鍵詞:故障

閆麗娟

(常德紡織機械有限公司,湖南常德 415004)

0 引言

隨著科技的進步,尤其是物聯網的推進,使數控機床與企業生產聯系越來越緊密,數控機床在企業生產中擔當著不可或缺的重要地位。由于數控機床柔性好、自動化程度高、勞動強度低、生產效率高、故障率低,能夠產生良好的經濟效益,所以深受企業的喜愛。數控機床的故障停機,直接影響著設備利用率,同時牽動著整個生產進度。及時準確解決機床故障,快速恢復生產是企業發展所需。由于數控機床是集機、電、氣、液、光一體化的產品,結構復雜,變化多樣,同一種故障可能有多種不同的原因,從而導致維修困難。

1 數控機床常見故障分析

1.1 數控機床回參考點故障

數控機床位置檢測裝置如果采用絕對編碼器時,由于系統斷電后位置檢測裝置靠電池來維持坐標值實際位置的記憶,所以機床開機時,不需要進行返回參考點操作。目前,大多數數控機床采用增量編碼器作為位置檢測裝置,系統斷電后,工件坐標系的坐標值就失去記憶,機械坐標值盡管靠電池維持坐標值的記憶,但只是記憶機床斷電前的坐標值而不是機床的實際位置,所以機床首次開機后要進行返回參考點操作。

數控機床回參考點常見故障現象和原因:

(1)機床回零過程沒有減速動作或一直以減速回零,一般是因為減速開關及接線故障。

(2)機床回零動作正常,但系統得不到一轉信號,原因可能是電機編碼器及接線或系統軸板故障。

(3)多次返回參考點重復位置精度很差。原因可能是:伺服電機與絲桿的聯軸器松動;電機扭矩過低或由于伺服調節不良,引起跟蹤誤差過大;編碼器供電電壓太低;零脈沖不良;傳動鏈間隙增大。

(4)數控機床回參考點發生螺距偏移。原因可能是:減速開關和減速擋塊安裝位置不當,使得減速信號與零脈沖信號過近,會發生單個螺距偏移[1]。調整減速開關或減速擋塊的位置,使機床軸開始減速的位置大概處在一個柵距或一個螺距的中間位置。

1.2 數控機床系統報警

數控機床系統報警時,充分利用機床自診斷功能,根據報警提示,查閱資料和機床診斷頁面,結合現場實際情況,由易到難、由外到內、由機械到電氣,同時不要忽略從操作人員那里了解故障發生的過程和現象,一點點排查,找到故障點。

1.3 數控機床絕對位置丟失故障

數控機床位置檢測裝置采用絕對編碼器,系統斷電后位置檢測裝置靠電池來維持坐標值實際位置的記憶,由于電池電壓低原因,導致位置檢測裝置失電,從而丟失坐標位置的記憶。處理辦法:①更換電池;②針對不同數控系統和驅動器的特點,使用不同的方法,重新設置機械軸零點。

1.4 數控機床換刀故障

由于換刀動作在數控機床操作中使用比較頻繁,所以換刀故障是數控機床中比較常見的故障之一。數控機床刀庫故障、主軸故障、機械手故障都會導致換刀失敗。由刀庫故障引起的換刀故障現象有:刀庫找不到刀號,一直旋轉不停;刀庫不轉;刀套擺動故障等。由主軸故障引起的換刀故障現象有:主軸刀具松緊刀故障;主軸定向不準等。由機械手故障引起的換刀故障現象有:機械手旋轉角度不到位;機械手位置錯誤等。針對不同故障現象,根據換刀流程,查找原因,解決故障。

2 數控機床常見故障實例

例1:FP2NC 針模銑床,FANUC-0MD 系統,Z 軸回零過程中一直低速移動,直至超硬限位報警。對于FANUC 系統外圍故障維修,一般通過查閱PMC 狀態參數來查找故障點。FANUCOMD 系統回零對應PMC 的輸入點是固定的:X 軸回零減速信號對應輸入點X16.5;Y 軸回零減速信號對應輸入點X17.5;Z軸回零減速信號對應輸入點X18.5。正常情況下X16.5、X17.5、X18.5 信號為1,只有回零過程中擋塊壓零點開關時候才應該為0。

正?;貐⒖键c過程是:機床Z 軸向參考點方向移動,擋塊壓回零開關,常閉點斷開,診斷參數X18.5 由1 變為0。機床開始減速前行,脫離零點開關常閉點閉合,X18.5 由0 變為1。開始尋找一轉信號,以低速移動一個柵格偏移量,找到參考點,回零完成。機床出現回零故障時,打開機床診斷畫面,發現X18.5 一直為0。拆下Z 軸罩殼,檢查零點開關,開關一直壓下,用手反復按壓,沒有彈回。經判斷是開關損壞,更換開關,回零正常。

例2:QTN150/500U 數控車床,馬扎克640T NEXUS 系統,出現刀塔驅動器報警。經過診斷,刀塔驅動器損壞,需要更換新的驅動器。新的驅動器需要設置參數和機械零點。刀塔采用三菱MRJ2-CT 驅動器,新驅動器設置需要3 步[2]:

(1)驅動器初始化。關機情況下,將旋轉開關旋至【7】,開機,驅動器開始初始化,完成初始化后出現報警。關機,參照拆下來的驅動器設置,將旋轉開關旋至【1】。

(2)驅動器參數寫入。由于驅動器參數曾經在機床電腦里做過備份,只需要利用軟件MR-J2-CT software 進行參數寫入即可。參數寫入方法:進入機床電腦界面→點擊開始菜單→選擇所有程序→選擇MR-J2-CT Setup Software→點擊MR-J2-CT Setup Software→彈出軟件畫面→點擊軸選擇菜單→選擇刀塔→打開參數→點擊文件→選擇打開→找到文件夾J2ctbus→選擇TURES.PRM→選中所有帶*的文件→點擊全部寫入菜單→寫入完成后退出軟件→關機10 s→開機,驅動器參數設置已經完成。

(3)刀塔零點設置。此時驅動器報警零點丟失,需進行刀塔零點設置。方法如下:手動模式→刀塔松開→點擊MACHINE 按鍵→點擊維修菜單→按壓MF1 鍵和刀箱模式菜單鍵,直到點亮刀箱模式→按ToolSELEECT(F/H)鍵,使刀塔旋轉至零點(此機床刀塔零點為1 號刀位置,零點曾經做過刻度標記。)→按壓MF1 鍵和刀箱模式鍵,直到刀箱模式熄滅→點擊MACHINE 按鍵→點擊刀塔夾緊→點擊刀塔松開→按壓MF1 鍵和刀箱模式鍵,直到點亮刀箱模式→按壓MF1 鍵和刀箱原點設定鍵→按壓ToolSELEECT(F/H)鍵不松開,一直等到刀塔旋轉到自動停止為止→按ToolSELEECT(F/H)鍵,使刀塔旋轉至零點→按壓MF1 鍵和刀箱模式鍵,直到刀箱模式熄滅→點擊MACHINE 按鍵→點擊刀塔夾緊→關機,零點設置完成。對于三菱MR-J2-CT 驅動器,由于參數需要電池保持,需要定期更換電池,發現驅動器顯示AL 23 01報警時,要及時更換電池,防止因電池電壓低導致的零點丟失。

例3:XHZ2316/8 龍門式加工中心,西門子840D 系統,加工中出現報警:“21612 通道%1 軸%2 進給時VDI 信號驅動使能復位”。引起使能關閉的原因有很多,首先從最簡單的外圍開始查找,從PLC 的I/O 狀態診斷里,排除了立臥轉換、松刀和緊刀等外圍信號異?!,F場觀察發現,復位后報警消除,主軸旋轉功率表顯示異常,主軸空轉功率波動很大,主軸一旦帶負載,馬上出現21612 報警。主軸空轉電流測試:主軸轉速S=50 時,用鉗流表測量電機電流為50 A;主軸轉速S=1000 時,用鉗流表測量電機電流為100 A,該電機正常工作電流應該在50 A 左右,電流完全超出正常值。編碼器、電機、驅動器、負載任何一個故障都可能導致這個現象。首先測試負載,脫開機械負載,進行測試,發現電機抖動厲害,經過查閱資料發現,主軸是全閉環控制,有外置編碼器,機械脫開了外置編碼器,所以才會抖動,用手轉動負載,感覺還算靈活。其次更換電機尾部編碼器,故障依舊。借調驅動器進行測試,故障依舊。排除了負載、驅動器、電機尾部編碼器,最后將目標鎖定為電機。電機尾部編碼器安裝在電機的尾部,和電機同軸。為了進一步確定是電機損壞,排除尾部編碼器的干擾,拆下電機,屏蔽編碼器,用V/F 控制方式進行電機測試。修改機床驅動參數:參數1011 由0 修改為1 則為無編碼器模式;控制方式1014 由0 修改為V/F 控制方式有效;1100 由3200修改為8000 此為頻率脈沖數。修改參數后電機啟動測試,主軸轉速S=50 時,旋轉平穩,用鉗流表測量電機電流無顯示;主軸轉速S=100 時,旋轉平穩,用鉗流表測量電機電流為20 A;主軸轉速S=150 時,電機出現飛車,迅速按下急停。通過V/F 控制方式測試,確定電機正常。所有的問題都聚焦于尾部編碼器,雖然尾部編碼器是新的,也不能排除故障的可能性,決定重新更換此編碼器。在拆卸編碼器的時候,發現編碼器和電機連接存在松動現象。拆下編碼器檢查發現,由于新購編碼器配備的固定螺絲和原裝編碼器螺絲長度有5 mm 的差異,導致螺絲長度超過螺孔范圍,螺絲沒有完全擰入軸孔,使安裝的編碼器沒有到位。由于電機和編碼器不同步,導致電機運轉異常,從而出現報警。由于安裝的疏忽,備件的不一樣,導致此次維修多走了很多彎路。拆下螺絲進行修磨,修磨后,編碼器安裝到位,故障解決。

例4:FDX2NC85-A 加工中心,FANUC 0i-MB 系統,是一臺專門用來銑凸輪的設備。換刀過程中機械手旋轉60°后,機械手停止不換刀,換刀超時報警。FANUC 0i-MB 系統,配置A 點報警,可以通過查找PMC 的I/O 點狀態和根據梯形圖分析故障原因[3]。打開A 點報警,發現A2.3 點亮,打開PMC 梯形圖,查找A2.3 線圈,發現A2.3 線圈被點亮,經過邏輯分析,線圈得電的原因是X1.4 被點亮。查閱電氣原理圖,找出相關I/O 點對應的動作:X1.4 刀套夾緊、X1.5 刀套松開、Y2.1 刀套松開。Y2.1 刀套松開處于得電狀態,正常情況下X1.4 刀套夾緊檢測開關應該熄滅,X1.5 刀套松開檢測開關應該點亮。根據圖紙找到刀套松開控制閥LS76,用手按壓LS76 閥,X1.4 和X1.5 交替點亮,說明閥沒有損壞。Y2.1 有輸出,控制閥LS76 卻沒有動作,查找線路,最后發現控制LS76 的中間繼電器損壞,更換繼電器。使用PMC 強制輸出功能,當前換刀在第5 步,按控制要求完成換刀流程。步驟如下:①設置參數。允許PMC 停止。打開SYSTEM→PMC→PMCPRM→SETING→修改RAM WRITE ENABLE 由0 改為1→修改ALLOW PMC STOP 由0 改為1→修改PMC STOP PMCDGN 由0 改為1;②停止PMC。在PMC 菜單下找到STOP項,按下STOP,防止強制操作時候PMC 自動運行;③強制輸出。打開PMC 信號狀態欄,光標移動到強制輸出的Y 地址,按下FORCE,即可實現Y 地址的強制輸出。按照換刀流程強制完成換刀;④運行PMC,點擊RUN 菜單;⑤還原參數,把第一步修改的參數進行恢復;⑥關機,開機恢復正常。

對于數控機床維修,當出現故障時,首先要借助于系統的自診斷功能查找故障原因,其次從操作人員處了解機床出現故障的情況。根據故障現象本著由簡到難,由外到內,由機械部分到電氣部分的原則進行。只要掌握數控機床相關工作原理和機床的機械結構,了解其操作方法、動作順序并對故障現象作充分調查和分析,就一定能找到故障的原因所在,檢查修理,排除故障,最終使機床恢復正常[4]。

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