*李樹青 孟航
(河北省國控礦業開發投資有限公司 河北 050000)
無底柱分段崩落法自20世紀60年代從瑞典引進以來,因其操作簡單,安全可靠,效率高,成本低在我國金屬礦山得到了廣泛應用[1]。然而在覆巖下放礦,礦石損失貧化率高,特別是分段高度、進路間距、崩礦步距三者匹配關系不當時,問題更為突出。許多學者對無底柱分段崩落法采場結構參數進行了大量的研究工作,取得了良好的成果[2-4]。
目前對崩礦步距的優化研究主要以實驗室相似材料試驗研究[5]、基于示蹤劑回收的現場試驗研究[6]以及基于放礦理論的數值模擬試驗研究[7]。郭進平應用實驗室相似物理實驗優化了四方金礦17m×20m結構參數下的崩礦步距[8]。董振民、行鵬飛分別進行了工業試驗和現場出礦跟班標定,確定了最優崩礦步距[9,10]。安龍聯合應用相似材料試驗方法和數值模擬方法,對梅山鐵礦18m×20m結構參數下的崩礦步距進行了優化研究[11]。周寶坤等基于響應曲面法對弓長嶺鐵礦采場結構參數進行了優化[12]。
本文以小寺溝銅鉬礦為工程背景,基于放礦橢球體理論和現場出礦試驗,對該礦無底柱分段崩落法15m~17m分段高度下的結構參數進行優化研究,改善放礦技術指標。
小寺溝銅鉬礦開采礦體是以銅為主,鉬為副的銅鉬共、伴生礦體。鉬礦體主要賦存在接觸帶內側巖體內,銅礦體與鉬礦體緊密相依,位于鉬礦體下盤。鉬礦體:走向呈北40°~50°西方向展布,傾向南西,傾角50°~80°,走向長度2000m,厚度70m~760m,平均厚度150m。銅礦體:走向與鉬礦體基本一致,呈北45°~50°西方向展布,傾向南西,傾角55°~83°,走向長度1200m,厚度20m~87m,平均厚度38m。礦體頂底板巖石本身有輕微的蝕變作用,但巖質較為堅硬,鉬礦體內及銅鉬礦過渡地帶圍巖極不穩固。目前主要開采615m中段以上13線~14線之間的銅鉬礦體,礦石散體流動參數α=1.594、β=0.127;α1=1.668、β1=0.046。
礦山兩率指標高,大塊率高,出礦效率低。礦山貧化率指標偏高,目前礦山采礦綜合貧化率為19.83%,出礦品位偏低,采選成本偏高,企業效益下降;損失率偏高,目前平均損失率為30.56%,使礦山資源消耗過快,生產成本增加;大塊率高,大塊率一般為43.15%~49.84%,經常堵塞出礦口,出礦效率低,每天出礦量不足700噸,選廠生產只能斷斷續續進行,嚴重影響選廠的正常生產。
無底柱分段崩落法主要結構參數由分段高度(H)、進路間距(B)和崩礦步距(L)三者構成。為使經濟技術指標最優化,需要三者合理搭配,但小寺溝礦業無底柱分段崩落法采礦分段高度,是利舊工程,利用原有采礦巷道做為分段巷道,分段高度固定為15m~17m,進路間距12.5m。因此,需要對崩礦步距進行調整,優化開采方案。
無底柱分段崩落法放礦時,垂直進路方向的放出體方程由隨機介質放礦理論[13]給出,即:

式中:
r、z為放出體坐標變量;
h為放出體高度。
根據式(1)可知,放出體與參數α有關。當α>1/ln2時,放出體上部較寬而下部較窄;當α=1/ln2時,放出體為標準橢球體;當α<1/ln2時,放出體上部較窄而下部較寬。因此,隨機介質放礦理論可適應放出體形態的多態性。對于非標準橢球體,合理的結構參數并非放出體五點相切,而可能是下三點相切(圖1)或上三點相切(圖2)的布置方式[14]。

圖1 放出體下三點相切示意圖

圖2 放出體上三點相切示意圖
在圖1、2中,放出體R1、R2、R3的方程分別為:

當放出體下三點相切布置時,R1與R2在A點相切(圖1),則R1和R2在A點的切線的斜率相等,為:


當放出體上三點相切布置時,R2與R3在F點相切(圖2),則R2和R3在F點的切線的斜率相等,為:

因為α=1.594>1/ln2,放出體為非標準橢球體,其合理的結構參數應為放出體三點相切布置方式。當α=1.594、β=0.127、H=15m時,進路間距B=12.48m;當α=1.594、β=0.127、H=17m時,進路間距B=12.54m。因此,分段高度的合理范圍為12.48m~12.54m。原進路間距12.5m在最優范圍之內,基于充分利用現有工程的原則,進路間距不進行調整,仍使用原參數。
如圖3所示,放礦時,沿進路方向的放出體方程為[15]:

圖3 放出橢球體示意圖

式中:
A1、β1為沿進路方向的隨機介質放礦理論散體流動參數;
y、z為放出體坐標變量。
放出體最大寬度ymax為:

代入α1=1.668、β1=0.046計算可得,ymax=2.81m。
放出體軸偏角實測可得θ=5°,放礦步距計算公式為:

式中:θ為放出體流軸與端壁夾角。則放礦步距最優解為2.8m。最優崩礦步距為:

式中:k為巖石松散系數,一般取1.3~1.5。計算可得最優崩礦步距范圍是1.8~2.2m。
在665m中段鉬采場、615m中段銅采場和650m中段銅采場分別設計崩礦步距為1.8m、2.0m和2.2m。中深孔鑿巖采用雪撬式鑿巖臺架,配YGZ-80型回轉式重型鑿巖機,鉆鑿扇形中深孔,釬頭直徑有60mm、90mm兩種。出礦運搬設備型號為ZL30E礦用裝載機,該設備鏟斗寬度為2456mm,鏟取深度為1148mm。采場進路寬度為4.0m,載重10噸礦用汽車運輸礦巖。
原中深崩礦設計,90mm孔大塊率高,一般為43.15%~49.84%,爆下礦石流動性差,經常堵塞出礦口,出礦效率低;60mm孔大塊率極少,粉礦占比大,炸藥單耗高,礦石過度破碎。通過對爆破參數進行改進,爆破效果得到了極大改善,推墻懸頂、眉線破壞現象極少發生,大塊率明顯降低,提高了出礦效率。礦巖破碎效果良好,同時也降低了爆破振動對周邊環境的影響。改進前后參數如表1所示。

表1 中深孔設計參數
615中段銅礦體11#采場中,進路掘進、中深孔施工、裝藥爆破、出礦等工序全部按照新設計的技術要求進行施工。經過30多天的爆破、出礦,大塊率比原設計低,大塊率達到22.75%,平均下降了42.74%,二次破碎時間大大縮短,出礦效率大幅提高,該采場出礦量可達1600t/d,炸藥單耗為0.39kg/t,兩率指標控制良好(如表2)。

表2 小寺溝礦業采場主要技術指標對比表
此后又在665m中段鉬采場和650m中段銅采場相繼將崩礦步距調整為2.0m,均取得了成功。應用新的設計參數后,混入采出礦石的廢石量降低,進而降低了礦石貧化率。礦石的貧化率計算公式為:

式中:ρ為礦石貧化率,%;α為工業儲量礦石品位,%;α'為采出礦石(包括廢石)的品位,%。
礦石貧化率的降低,大大提高了經濟效益。以電解銅市場價按6.8萬元計,在采、選其他指標不變的前提下,礦石入選品位每增加0.001%,每年可增加收入106萬元。按小寺溝銅鉬礦貧化率由之前的平均19.83%降至試驗采場貧化率14.93%計算,只貧化率一項指標就可為公司增加收入5000萬元,效益可觀。
本文根據隨機介質放礦理論計算結果,得到該分段高度下最優進路間距仍為12.5m,最優放礦步距為2.8m,同時考慮最優崩礦步距與最優放礦步距之間的關系,得到崩礦步距范圍為1.8m~2.2m。經過現場放礦試驗,崩礦步距為2.0m時損失率、貧化率低,出礦效率高,各放礦技術指標良好。