雷龍龍
(霍州煤電集團騰暉煤業有限責任公司,山西 臨汾 041000)
在礦井開采過程中,瓦斯問題一直制約著我國煤礦正常開采,而對于厚煤層高瓦斯巷道來說瓦斯超限問題尤為突出,其治理難度也十分復雜,近些年來由于我國開采年限的不斷增加,開采的重點逐步向著大縱深方向發展,使得瓦斯含量及瓦斯的壓力不斷加大,所以對厚煤層瓦斯進行抽排對于礦井安全開采十分重要,此前,劉志偉、張帥[1]利用分源預測法對瓦斯來源進行預測,通過FLEUNT軟件對瓦斯的分布及擴散規律進行研究,提出利用專用巷道密閉大流量的治理方法,有效地消除了放煤后溜通道的瓦斯超限問題。岳乾、李希建、陳守坤[2]針對高瓦斯煤巷掘進過程中的瓦斯超限難題,采取了“雙掛耳”式鉆場,并對巷道鉆孔進行邊鉆邊采,有效提高了瓦斯的抽采效率,實現了巷道高效掘進。本文以騰暉礦2202工作面為研究背景,利用數值模擬對低抽巷抽采效果進行研究分析,并給出最佳布置方案,為厚煤層礦井瓦斯抽采提供依據。
騰暉礦位于山西鄉寧縣棗嶺鄉店溝村,設計年生產能力120×104t。井田結構相對簡單,主要構造形式為單斜延伸構造,井田的地層的坡度均值在5°左右,2202工作面現主要開采2#煤層,煤層厚度3.2~6.0m,煤層的平均厚度為5.6m。
2202工作面所開采的太原組2#煤層屬于單一低滲透性煤層,煤層具有瓦斯吸附性強、衰退快、抽放難的特點,其中2202工作面煤層瓦斯含量約為11m3/t,巷道瓦斯壓力0~9MPa,在巷道進行開挖前需要將巷道內瓦斯含量降低至8m3/t,2202工作面的右側為N2202采空區,左側為北風井東翼回風巷,工作面的頂板由泥巖和粉砂巖組成,目前瓦斯濃度按照其分布情況可分為涌出帶、過渡帶及滯留帶,其中涌出帶位移工作面切眼20m范圍內,此時的瓦斯濃度大致為10%以下,在此區段內瓦斯運動速度較快,且多為層流;過渡帶載開切眼20~50m的范圍內,此時瓦斯濃度大致分布在10%~20%,在此區段內瓦斯多呈紊亂交錯狀態;滯留帶為距離開切眼50m以上,此時的瓦斯濃度分布在20%~30%之間,在此階段內瓦斯流動速度較低[3]。
底抽巷瓦斯抽采的原理是在底抽巷內部施工穿層鉆孔,將鉆孔打入煤層內部,對煤體進行卸壓,此時由于鉆孔的存在使得鉆孔周邊的圍巖應力出現重新分布,鉆孔使得煤巖內部原生裂縫及人工裂縫增多,瓦斯通過裂縫沿著鉆孔進行排除,以此達到瓦斯抽采消突的目的[4]。底板抽采預抽瓦斯示意圖如圖1所示。

圖1 底板抽采預抽瓦斯示意圖
在進行底抽巷位置選定時,較多的因素對其有所影響,因此本文對不同垂距及不同巖性下底抽巷抽采方案進行對比分析,方案1垂距12m,布置于粉砂巖中;方案2垂距15m,布置于粉砂巖中,方案3垂距20m,布置于粉砂巖中,對三種方案進行分析,首先進行模型的建立,結合2202工作面的實際情況,建立長方體模型,模型的長寬高分別為100m×100m×20m,完成模型建立后根據實際地質情況對模型的力學參數進行設定,設定完成后對網格進行劃分,網格劃分后共有88520個單元格,完成劃分后對模型的邊界條件進行設置,固定模型四周的位移,同時對模型上端部施加覆巖自重13MPa,模型選用摩爾庫倫模型為本構模型,完成模型設定后對模型進行模擬計算,應力模擬云圖如圖2所示。

圖2 不同底抽巷布置方案下巷道應力云圖
從圖2可以看出,在回采及地應力的作用下,底抽巷的兩幫位置出現一定的應力集中,且隨著垂距H的增加,巷道圍巖的垂直應力值呈現增大的趨勢,當垂距H為12m時,此時的垂直應力最大值為20.48MPa;當垂距H為15m時,此時的巷道垂直應力最大值為22.11MPa,此時較垂距12m應力值降低了1.63MPa;當垂距H為20m時,此時的巷道垂直應力最大值為26.27MPa,此時較垂距15m應力值降低了5.79MPa。同時隨著垂距的增大,巷道兩幫的應力集中范圍有一定的減小,所以底抽巷距離煤層距離越近,受到掘進的影響越大。根據對比分析最終選定底抽巷的布置位置為垂距12m,布置于粉砂巖之中,此時的巷道施工成本最低且巷道的圍壓應力良好,有利于煤層瓦斯的抽排[5-6]。對底抽巷鉆孔影響直徑進行分析,選定抽采負壓為15kPa,抽采的直徑分別為94mm,抽采天數分別選擇30d、60d、90d、120d、150d,抽采有效半徑隨瓦斯抽采時間變化曲線見圖3(a),在一定抽采天數下不同負壓抽采有效半徑變化曲線如圖3(b)所示。
從圖3可以看出,當鉆孔直徑和抽采負壓一定時,此時隨著抽采時間的增加,底抽巷鉆孔抽采有效半徑呈現逐步增大的趨勢,當抽采時間為30d時,此時的鉆孔有效抽采半徑為0.97m,當抽采天數增大至60d時,此時鉆孔有效抽采半徑為1.23m,當抽采天數增大至150d時,此時的巷道抽采有效半徑為4m。同時對比不同抽采負壓下的鉆孔抽采有效半徑發現,隨著負壓的增大,抽采有效半徑幾乎類似于平行直線,所以負壓對鉆孔抽采有效半徑的影響較小,所以在進行現場實踐時可以充分利用模擬結果進行設計[7-8]。
根據模擬研究進行現場實踐,選定2202工作面的回風順槽進行驗證研究,底抽巷布置按照模擬選定的方案進行設置,在底抽巷進行鉆孔,鉆孔直徑選定為94mm,抽采的負壓選定為15kPa,分別設定11個鉆孔,在第5至11個鉆孔進行水力沖孔,完成沖孔后進行瓦斯抽采,瓦斯抽采曲線如圖4所示。

圖4 瓦斯抽采曲線
從圖4可以看出,經過水力沖孔后瓦斯抽采的濃度及瓦斯純量均有了明顯的增加,在前四個鉆孔抽采的濃度均值為44.8%,抽采的純流均值為0.18m3/min,而經過沖孔后瓦斯抽采的濃度均值為75%以上,瓦斯抽采的純流均值為0.33m3/min,可以看出經過沖孔后鉆孔瓦斯抽采濃度較未經水力沖孔提升了30%,而抽采純量同樣提升了15m3/min,所以底抽巷水力沖孔效果明顯,抽采效果極佳[9-10]。
(1)通過數值模擬對不同底抽巷布置方案下巷道應力云圖進行分析,確定了當垂距H為12m時,底抽巷布置于粉砂巖中時,此時的垂直應力最大值最小,此時的垂直應力最大值為20.48MPa。
(2)利用數值模擬軟件對抽采參數對有效抽采半徑的影響進行分析,發現隨著抽采時間的增加,底抽巷鉆孔抽采有效半徑呈現逐步增大的趨勢,而隨著抽采負壓的增大鉆孔抽采有效半徑幾乎不變。
(3)利用模擬計算結果對騰暉礦2202工作面進行底抽巷布置,并對鉆孔沖孔前后瓦斯抽采曲線進行分析發現,底抽巷鉆孔經過水力沖孔后抽采效率有了明顯的提升,抽采效果極佳。