李文忠,張超,張付祥,黃風山
(河北科技大學機械工程學院,河北石家莊 050000)
進入21世紀以來,隨著“中國制造2025”戰(zhàn)略的提出,我國的工業(yè)技術(shù)體系正在逐步向智能化、自動化變革。作為國民經(jīng)濟支柱之一的鋼鐵產(chǎn)業(yè)是傳統(tǒng)的高能耗、高污染重工業(yè),提高鋼鐵企業(yè)技術(shù)效率是鋼鐵工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的根本[1],而且鋼鐵企業(yè)仍然存在生產(chǎn)環(huán)境惡劣、容易造成人身傷害等問題[2],生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能化轉(zhuǎn)變迫在眉睫。目前鋼鐵企業(yè)智能制造整體處于起步階段,智能制造的標準、軟件、信息安全基礎(chǔ)薄弱,實現(xiàn)智能制造轉(zhuǎn)型升級的目標任重而道遠[3]。
在鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程中,完成生產(chǎn)的鋼材需要將生產(chǎn)信息標記在產(chǎn)品上,以方便技術(shù)人員和工人了解產(chǎn)品的詳細生產(chǎn)信息,實現(xiàn)企業(yè)的生產(chǎn)信息化管理,提高工作效率、流程的連貫性和數(shù)據(jù)的可追溯性[4-5]。現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)一般采用人工對圓鋼產(chǎn)品進行標記,所使用的方法主要有手寫、打鋼印、噴碼、貼標、標牌焊接等[6-9]。其中,手寫、打標、噴碼、貼標的標記方法存在標記易模糊、易脫落導致無法辨認的問題。而標牌焊接法是采用焊釘穿掛標牌,然后焊接到圓鋼端面[9],具有標記明顯、焊接牢固等優(yōu)點。但是人工焊標牌過程比較繁瑣,特別是操作環(huán)境惡劣,還存在成本高、效率低、質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。而且該焊接工序要求選擇一根凸出的圓鋼端面焊標牌,傳統(tǒng)的固定流程化機電設(shè)備難以實現(xiàn)這一工序,因此本文作者基于視覺定位配合工業(yè)機器人工作,設(shè)計了一套自動焊接標牌系統(tǒng),以實現(xiàn)這一生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能化。
在傳統(tǒng)的鋼廠生產(chǎn)過程中標牌焊接作為圓鋼生產(chǎn)整體工藝流程的最后一步,通常由工人將成捆圓鋼對應(yīng)的標牌焊接到鋼材端面上。對某鋼鐵公司軋鋼線調(diào)研得知:生產(chǎn)中需要打捆的單根圓鋼直徑為13~110 mm,圓鋼的長度規(guī)格為4~12 m,成捆圓鋼端面各圓鋼的不平齊度在20 mm以內(nèi),成捆圓鋼端面范圍不大于800 mm×550 mm,單捆圓鋼在傳送線上運輸過程中停留的時間為30 s左右。
該標牌[圖1(a)]為鋁制,長105 mm,寬65 mm,厚0.5 mm,上面制有直徑5 mm圓孔,用于穿過焊釘。焊釘[圖1(b)]的上端為尾部,用于夾持,下端為焊接端,直徑為4.5 mm,用于穿過標牌的圓孔,焊接在圓鋼端面。焊接后標牌應(yīng)能夠靈活轉(zhuǎn)動,因此需要焊接在凸出在外的一根圓鋼端面,防止其他圓鋼阻礙標牌。另外,焊接后焊釘尾部突出較長,容易被掛住,因此焊后焊釘尾部需要掰斷,而且在掰斷過程中還可以檢驗焊接是否牢固。圖1(c)為原人工焊接的標牌示意圖。
綜合上述工況條件,所要設(shè)計的成捆圓鋼端面標牌自動焊接系統(tǒng)首先要保證焊接位置準確及牢固性,因此在系統(tǒng)中采用了雙目視覺測量系統(tǒng),準確測量圓鋼端面位置,確定焊接位置,以提高焊接準確度,并且要在規(guī)定的工步時間內(nèi)完成焊接流程。

圖1 標牌(a)、焊釘(b)與成捆圓鋼手工焊牌效果(c)
人工焊接標牌的過程是:首先在標牌制作室內(nèi)制作標牌,人工送到現(xiàn)場,工人一手持焊鉗、一手取焊釘,夾釘、穿掛標牌,進行焊接,用套管掰斷多余的焊釘尾部。
參考鋼廠人工焊接標牌的工作流程,通過對整個系統(tǒng)的工作情況進行分析,將完整的工作流程分為3個階段,分別是物料準備階段、焊接階段和焊釘尾部掰斷階段。
(1)物料準備階段
①由振動上料器、直振導軌工作,送釘裝置將焊釘有序輸送,以正確姿態(tài)送到機器人夾取位置;
②標牌制備系統(tǒng)與企業(yè)生產(chǎn)信息數(shù)據(jù)庫聯(lián)網(wǎng)獲取當前圓鋼的生產(chǎn)信息,按照設(shè)定好的格式制作在標牌上,并把標牌傳送到機器人吸取位置。
(2)焊接階段
①成捆圓鋼在輸送線輸送到焊接標牌工位,雙目視覺測量系統(tǒng)對成捆鋼材端面掃描測量,數(shù)據(jù)發(fā)送給工控機,處理后得出理想焊接位置的圓鋼端面的三維坐標,將其發(fā)送給工業(yè)機器人;
②由工業(yè)機器人帶動末端操作器到達取釘位置,夾取焊釘;末端操作器移動到吸取標牌位置,吸取標牌;
③工業(yè)機器人帶動末端操作器到達指定空間坐標,控制電焊機給焊釘延時通斷電使焊釘焊接在圓鋼端面,完成焊接。
(3)焊釘尾部掰斷階段
①焊釘焊接完成后,焊鉗張開,掰釘氣缸帶動套筒推出,套住完成焊接的焊釘尾部,由工業(yè)機器人帶動末端操作器做焊釘中心平面內(nèi)的圓弧擺動動作,掰斷多余的焊釘尾部;
②掰斷焊釘后掰釘氣缸帶動套筒收回,工業(yè)機器人帶動末端操作器回到工作初始位置。
成捆圓鋼端面標牌自動焊接系統(tǒng)整體組成如圖2所示,主要由工業(yè)機器人、末端操作器、焊釘供料系統(tǒng)、雙目視覺識別系統(tǒng)、標牌制備系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)以及電氣控制系統(tǒng)等組成。

圖2 系統(tǒng)整體組成示意Fig.2 Overall system composition
目前工業(yè)機器人已成為高端裝備的重要組成部分,是實現(xiàn)信息化、智能化的關(guān)鍵[10]。在自動焊接系統(tǒng)中工業(yè)機器人是核心執(zhí)行部件,需要帶動末端操作器執(zhí)行夾取焊釘、吸取標牌、定位焊接及掰斷焊釘尾部的任務(wù),對定位精度、有效載荷及工作范圍都有較高的要求。選用埃夫特公司的ER7L-6型六自由度機器人,有效載荷70 N,重復定位精度±0.02 mm,最大臂展713 mm。以上參數(shù)滿足標牌焊接的需求。
標牌焊接機器人專用末端操作器主要包括殼體、焊鉗、真空吸盤、滑塊氣缸、掰釘套筒、筆形氣缸等,如圖3所示。末端操作器所需要執(zhí)行的任務(wù)有夾取焊釘、吸取標牌、定位焊接和掰斷焊釘。每一個動作都需要設(shè)計相應(yīng)的執(zhí)行機構(gòu),根據(jù)焊釘和標牌的實際形態(tài)以及實際工況,選擇了滑塊氣缸、筆形氣缸、真空吸盤等元器件,組成氣動回路來完成各動作。
殼體左端面與工業(yè)機器人手臂相連,真空吸盤通過導軌安裝在底盤上,并由彈簧向前壓緊,使吸盤接觸標牌時產(chǎn)生一個壓緊力,以吸住標牌。焊鉗由滑塊氣缸帶動夾持焊釘上端進行焊接,掰釘套筒布置在焊鉗中間,由筆形氣缸帶動,工作時向前伸出套住焊釘上端,擺動掰斷,然后向后縮回。

圖3 末端操作器結(jié)構(gòu)示意Fig.3 Structure of the end-effector
焊釘供料系統(tǒng)主要由振動上料器、直振導軌、分釘機構(gòu)、夾釘機構(gòu)和送釘機構(gòu)組成,如圖4所示。焊釘放在振動上料器的料盤內(nèi),通過振動上料器的振動在出料口整齊排列輸出;再通過直振導軌的振動送到分釘機構(gòu)的龍門口,分釘機構(gòu)上的滑臺氣缸控制擋片擋在龍門口,每次只允許一個焊釘輸出,并且露出焊釘下端;夾釘機構(gòu)通過手指氣缸夾住焊釘?shù)南露?,在送釘機構(gòu)的無桿氣缸帶動下水平向右移動,準確地將焊釘以固定姿態(tài)運送至指定位置,等待機器人末端操作器來夾取。

圖4 焊釘供料系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意Fig.4 Supplying system of welding nail
視覺測量定位系統(tǒng)為自動焊接系統(tǒng)提供焊牌的焊接位置,采用雙目立體視覺系統(tǒng),主要由雙目相機對同一場景從不同的角度獲取兩幅數(shù)字圖像,然后利用立體匹配算法求出兩幅圖像對應(yīng)像點間的視差,結(jié)合視差圖像與攝像機標定所得參數(shù)求出場景內(nèi)被測物體各點的三維坐標[11-12]。通過雙目相機掃描成捆圓鋼端面,并生成三維點云信息,而后經(jīng)過圖像處理后找出凸出在外的一根圓鋼,作為焊接標牌的位置,計算出理想焊接位置坐標并將其發(fā)送給機器人,引導機器人定位焊接,所以在視覺選擇中需要優(yōu)先考慮精度以及工作范圍。在該系統(tǒng)中選擇埃爾森公司的AT-S1000-01A雙目相機,采用光軸平行的模型,左右兩個相機參數(shù)完全一致,便于搭建模型以及后期深度值計算。此相機的測量精度為±(0.2~2 mm,工作距離為1 050~3 250 mm,視野范圍為1 144 mm×802 mm(距離為1 050 mm時)~3 136 mm×2 464 mm(距離為3 250 mm時),掃描時間為1~2.5 s,可以滿足焊接系統(tǒng)的工藝需求。雙目視覺相機和成捆圓鋼端面的布置距離需根據(jù)成捆圓鋼整體尺寸進行調(diào)節(jié),以獲得更好的視覺效果。
標牌制備系統(tǒng)主要包括激光打標機和標牌上下料機構(gòu)兩部分。激光打標機通過以太網(wǎng)連接鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)信息數(shù)據(jù)庫,獲取當前成捆棒材生產(chǎn)信息,自動按既定格式排版,在鋁制標牌上制作信息。上料機構(gòu)將成摞放置的標牌一張一張地送到打標位置;制作完成的標牌由下料機構(gòu)運送到指定位置,等待末端操作器吸取。激光打標機及標牌上下料機構(gòu)由標牌制備系統(tǒng)自帶的控制器控制。
氣動系統(tǒng)包括空氣壓縮機、吸取標牌的真空吸盤與真空發(fā)生器、控制氣缸的電磁閥以及氣路等元器件。
成捆圓鋼端面標牌自動焊接系統(tǒng)的電氣控制系統(tǒng)主要由上位機與PLC控制,與各部件進行數(shù)據(jù)交換[13],完成整個標牌焊接工作過程??刂葡到y(tǒng)組成如圖5所示??紤]到生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境較差,上位機采用工控機。工控機通過以太網(wǎng)與企業(yè)生產(chǎn)信息數(shù)據(jù)庫相連,接收鋼材的生產(chǎn)信息,并通過以太網(wǎng)與工業(yè)機器人、PLC進行通信,使整個系統(tǒng)協(xié)同工作,控制工業(yè)機器人完成抓取焊釘、吸取標牌、標牌焊接、掰斷焊釘尾部等動作;工控機通過USB接口與雙目視覺測量系統(tǒng)、標牌制備系統(tǒng)進行通信,完成視覺測量定位、標牌制作。圖6為自動焊接流程。

圖5 控制系統(tǒng)組成Fig.5 Composition of control system

圖6 自動焊接流程Fig.6 Flow of automatic welding process
PLC作為下位機,負責控制焊釘供料系統(tǒng)、末端操作器抓取焊釘、吸取標牌及焊機的開關(guān)等工作。此系統(tǒng)選擇了西門子S7-200 SMART ST60,其CPU模塊自帶以太網(wǎng)接口,可以方便地通過交換機連接以太網(wǎng)與工控機進行通信,實現(xiàn)快速的數(shù)據(jù)傳輸。該型號PLC具有36個輸入端口和24個輸出端口,能夠滿足系統(tǒng)的輸入輸出端口需求。
在PLC系統(tǒng)硬件組成中,按照焊接動作流程,根據(jù)控制要求,確定I/O點數(shù)分別為13個和12個,給出相應(yīng)的PLC輸入/輸出端口的地址號和功能說明,確定控制系統(tǒng)的I/O點分配,為編制PLC程序和設(shè)計I/O硬件接線圖提供依據(jù),如表1所示。

表1 PLC的 I/O口分配Tab.1 I/O allocation of PLC
在焊接過程中,工控機與PLC交互信息,調(diào)用PLC子程序來完成不同階段的任務(wù),主要子程序如下:
子程序1:準備焊釘子程序。PLC的Q0.1輸出高電平信號,送釘?shù)幕_氣缸打開,允許直振導軌上的焊釘進入龍門口;當一顆焊釘觸發(fā)龍門口的光電傳感器時,滑臺氣缸下落關(guān)閉,同時手指氣缸夾緊焊釘下端,延時0.5 s后,再由無桿氣缸將手指氣缸及焊釘推到指定位置。
子程序2:夾取焊釘子程序。焊釘?shù)竭_夾取位置,PLC的I2.1收到高電平信號,末端操作器到達取釘位置,Q0.4輸出高電平信號,末端操作器的夾釘氣缸夾緊焊釘上端,觸發(fā)上面的磁傳感器后,送釘機構(gòu)的手指氣缸松開;同時,送釘機構(gòu)的無桿氣缸收回。
子程序3:吸取標牌子程序。標牌滑落到位光電傳感器被觸發(fā)時,PLC的I2.2收到高電平信號,末端操作器到達取牌位置,Q0.3輸出高電平信號,真空吸盤工作,吸住標牌。
子程序4:焊機啟動子程序。末端操作器到達焊接點,Q0.6輸出高電平信號,觸發(fā)焊機的輸出繼電器置位,進行焊接;延時1 s后,末端操作器夾釘氣缸松開。
子程序5:掰釘子程序。焊接完成后,PLC的Q0.5輸出高電平信號,末端操作器上的掰釘套筒氣缸伸出,掰釘套筒套住焊釘尾部;機器人帶動末端操作器左右擺動幾次,將焊釘尾部掰斷。
子程序6:整體復位,所有氣缸類元件復位。復位按鈕被按下,PLC的I0.0收到高電平信號,所有的繼電器輸出點全部復位,接線安裝的時候保證全部的復位點就是初始點。
目前已完成初步樣機(見圖7),試運行結(jié)果顯示標牌焊接牢固、機器人系統(tǒng)運行穩(wěn)定,標牌信息準確率達到100%,且焊接位置中心偏差在3 mm以內(nèi),單捆棒材標牌焊接周期18.33 s,滿足標牌焊接的時間要求。

圖7 樣機Fig.7 Prototype
基于雙目視覺定位引導,結(jié)合工控機與PLC控制,應(yīng)用埃夫特六自由度工業(yè)機器人,開發(fā)了成捆圓鋼端面標牌自動焊接系統(tǒng),實現(xiàn)了標牌制備、焊釘供料、機器人定位引導、焊釘焊接等自動化流程,提高了工作效率,改善了工人工作條件,并完善了鋼鐵企業(yè)信息化、智能化生產(chǎn)。