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一臺硫鐵礦制酸焚燒爐余熱熱電聯(lián)產(chǎn)技改設計

2023-03-01 06:54:32魯金燦何旭剛
關鍵詞:煙氣

魯金燦,何旭剛

(徐州工業(yè)鍋爐有限公司,江蘇 徐州 221000)

引言

2021年10月24日,國務院關于印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》的通知,我國碳達峰、碳中和的雙碳目標和具體實施日漸清晰。隨著碳達峰、碳中和納入生態(tài)文明建設整體布局,能源、化工等多個重點行業(yè)將迎來新一輪變革。碳達峰、碳中和“雙碳”目標的提出,標志著我國對綠色發(fā)展提出了新的、更高的要求,鼓勵企業(yè)節(jié)能升級改造,推動能量梯級利用。

2000年原國家計委、國家經(jīng)貿委、國家環(huán)保總局、建設部四部委為落實《節(jié)約能源法》,提出國家鼓勵發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱,提高熱電機組利用率。目前,區(qū)域熱電聯(lián)產(chǎn)工程、余熱余壓利用工程、能量系統(tǒng)優(yōu)化(系統(tǒng)節(jié)能)工程等和熱電聯(lián)產(chǎn)有關的工程已被國家列入重點實施工作內容。

1 工程概況

湖北某化肥廠現(xiàn)有1臺硫鐵礦制酸焚燒爐,焚燒爐硫鐵礦石處理能力為700 t/d,出口煙氣含塵量為200~400g/m3,煙氣量為50000m3/h,煙氣溫度為900℃。

原工程在焚燒爐后配套1臺余熱鍋爐,該余熱鍋爐采用純對流受熱面,自然循環(huán)。對流區(qū)為管屏結構,臥式順列布置,在運行過程中管屏間積灰搭橋嚴重,局部形成煙氣走廊,引起管屏迎風面局部不定期磨損爆管,爆管后泄露的大量水蒸氣和硫鐵礦高溫煙氣中的SO2產(chǎn)生化學反應(SO2+H2O→H2SO3),形成亞硫酸,并氧化成硫酸(H2SO4),對管屏進一步形成化學腐蝕。在這種惡性循環(huán)的情況下,該系統(tǒng)已經(jīng)不能安全穩(wěn)定運行,開車困難,經(jīng)濟效益極差。

為推動企業(yè)節(jié)能措施順利實施,擬通過設備升級改造,并利用其硫鐵礦焚燒爐余熱挖掘節(jié)能減排能力,形成能量梯級利用,達到節(jié)能減排之目的。經(jīng)公司技術團隊對原有設備運行參數(shù)及設備本體情況進行研判,擬定以下技改方案:

1)鍋爐改造。對鍋爐煙氣流程進行優(yōu)化,增加煙氣沉降室,對原有對流區(qū)受熱面進行改造優(yōu)化。

2)過熱器。增加過熱器受熱面,將額定蒸汽參數(shù)由原來的2.5 MPa/225℃升高到2.5 MPa/400℃。

3)增加背壓汽輪機組。新建1臺B1-2.35/0.98型背壓汽輪機組,配套1000 kW勵磁發(fā)電機。背壓發(fā)電后低參數(shù)乏汽供給生產(chǎn)工藝用汽。

4)改造環(huán)保設備。增加1臺多管除塵器,配套原有袋式除塵器,減少顆粒物排放。脫硫塔前增設洗滌塔,并增加除霧裝置,提高SO2的吸收率和含水率。

2 余熱鍋爐技改設計

2.1 鍋爐結構

原焚燒爐配套余熱鍋爐型號為QCF50/900-30-2.5,采用全水管、自然循環(huán)、平衡通風。鍋爐安裝在沸騰焚燒爐后面,旋風除塵器之前。它把從沸騰焚燒爐送來的約900℃高濃度含塵煙氣冷卻到350~400℃左右,并通過灰斗除去部分礦塵,產(chǎn)生飽和蒸汽用于生產(chǎn)工藝用汽[1]。鍋爐設計參數(shù)如表1所示。

表1 鍋爐設計參數(shù)

余熱鍋爐布置為L型直角煙道結構,煙氣自硫鐵礦沸騰焚燒爐上部出來,經(jīng)過煙道由上進入余熱鍋爐水平流動,依次橫向沖刷各級對流管束,進行換熱,煙氣溫度逐漸降低。

對流管束下部設有落灰斗,慣性沉淀的飛灰由螺栓輸灰機集中送往爐外處理。

2.2 鍋爐改造方案

根據(jù)硫鐵礦煙氣特性,該煙氣具有煙氣量大、含塵量高、SO2含量高和煙塵磨損性強的特點,為滿足技改后的余熱鍋爐可長期穩(wěn)定、安全、經(jīng)濟運行,鍋爐共設置4個煙道受熱區(qū)域。

在原有余熱鍋爐前部增設了沉灰室,在沉灰室與對流區(qū)之間增加槽型分離器,以減少臥式布置的對流管束區(qū)的煙氣含塵量,避免大量積灰?guī)淼牟涣加绊憽T诔粱沂宜闹茉O置水冷壁,增加部分輻射受熱面,為第一煙道受熱面,可提高余熱鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量。槽形分離器亦采用水冷結構。

為避免煙氣中的SO2和空氣中的O2進行氧化反應,對鍋爐的保溫和外包進行了優(yōu)化設計。其中,余熱鍋爐的第一煙道(水冷壁輻射受熱面)、二煙道(對流受熱面)為膜式壁全密閉結構設計,第三、第四煙道管束外部采用預制帶保溫層的煙氣護板進行密封,并在外層采用密封波形板護板進行密封。

為滿足熱電聯(lián)產(chǎn)需要,利用原焚燒爐出口煙氣聯(lián)通管道的有限空間,增加過熱器受熱面,將蒸汽參數(shù)由飽和蒸汽溫度225℃(飽和蒸汽壓力2.5 MPa)提高到過熱蒸汽溫度400℃,余熱鍋爐工作壓力不變。過熱器部件采用整體撬裝結構,利于安裝。

另外,新增加了鍋爐控制系統(tǒng),對設備電機采用變頻控制,對過熱蒸汽溫度、蒸汽壓力、水位控制等采用PLC進行自動調整[2]。改造后的鍋爐結構如圖1所示。

圖1 改造后的鍋爐結構示意圖

2.3 改造依據(jù)

依據(jù)國家相關標準對鍋爐結構進行改造,具體標準包括TSG 11—2020《鍋爐安全技術規(guī)程》、TSG 91—2021《鍋爐節(jié)能環(huán)保技術規(guī)程》、GB/T16507《水管鍋爐》、NB/T47034—2013《工業(yè)鍋爐技術條件》、GB/T28056—2011《煙道式余熱鍋爐通用技術條件》、GB50273—2009《鍋爐安裝工程施工及驗收規(guī)范》、GB/T1576—2018《工業(yè)鍋爐水質》、NB/T47055—2017《鍋爐涂裝和包裝通用技術條件》和GB13271—2014《鍋爐大氣污染物排放標準》。

2.4 部件設計

2.4.1 第一煙道水冷壁

在焚燒爐進口區(qū)域設置第一煙道,第一煙道設置有前水冷壁和左右水冷壁,后側設置水冷型槽形慣性分離器,煙氣在第一煙道經(jīng)90°轉向,經(jīng)槽形分離器除塵后,依次水平進入后續(xù)對流區(qū)域受熱管屏。

水冷壁采用膜式壁管屏結構,管子規(guī)格為Φ60mm×5 mm,節(jié)距為120 mm。

槽形慣性分離器基管采用Φ38 mm×6 mm厚壁管,節(jié)距為150 mm,鰭片高40 mm焊接于基管兩側,每500 mm設有2 mm間隙,以備膨脹。

2.4.2 第二煙道對流管屏

第二煙道對流管屏布置在槽形分離器后。管屏上下設有聯(lián)箱,呈組裝出廠,便于安裝。

管屏管子規(guī)格為Φ42 mm×5 mm,橫向節(jié)距為140 mm,縱向節(jié)距為160 mm。

2.4.3 第三、第四煙道對流管屏

第三、第四煙道對流管屏依次布置,管屏上下設有聯(lián)箱,呈組裝出廠,便于安裝。

管屏管子規(guī)格為Φ38 mm×4 mm,橫向節(jié)距為108 mm,縱向節(jié)距為140 mm。

2.4.4 過熱器

過熱器安裝在沸騰焚燒爐出口和余熱鍋爐進口之間,為撬裝結構,部件整體出廠。其支撐框架利用原有鍋爐鋼架,并局部在運轉層增設支撐橫梁。

過熱器采用逆流換熱,順列布置,中間設置一級噴水減溫器。如圖2所示。

圖2 過熱器部件結構示意圖

2.4.4.1 結構布置

過熱器分為高溫過熱器和低溫過熱器,兩級過熱器受熱面均為蛇形管結構,單管圈順列布置。過熱器采用GB/T308720號無縫鋼管,規(guī)格為Φ38 mm×4 mm。管束通過材質為06Cr25Ni20的管夾固定于通風梁上,通風梁由外護板進行支撐。

硫鐵礦焚燒爐出口煙塵濃度大,磨損性強,為防止過熱器管路磨損,煙氣流速設計為7 m/s,并在兩級過熱器的第一排管束迎風面設置耐高溫的防磨護瓦。

過熱器部件蒸汽流速設計約為22 m/s,系統(tǒng)汽水阻力小,避免汽包壓力升高。

過熱器部件采用耐火混凝土、保溫混凝土和硅酸鋁纖維板三層保溫結構,耐火保溫層均在制造廠內施工完成。設計部件外壁溫度≤50℃,具有優(yōu)良的保溫性能。

過熱器框架采用箱式組合梁,由槽鋼和鋼板組合而成。集箱和管束穿墻處全部采用鋼板罩殼密封,氣密性良好。

2.4.4.2 煙氣流程

高溫煙氣自焚燒爐出來自上而下橫向沖刷,依次經(jīng)過高溫過熱器和低溫過熱器,飽和蒸汽自下而上與煙氣方向呈逆流換熱,依次經(jīng)低過進出口集箱、噴水減溫器和高過進出口集箱,由主蒸汽管道將過熱蒸汽引至汽輪機組。

鍋筒、過熱器與噴水減溫器之間分別采用導氣管連接。

2.4.4.3 減溫方式

過熱器減溫器布置在高、低溫過熱器中間位置,采用噴水減溫器,減溫水為除鹽水。

噴水量由電動調節(jié)閥進行控制,調節(jié)水溫靈敏,減溫效率高。

2.4.5 吹灰裝置

1)過熱器區(qū)域。在兩級過熱器的進口處設置有吹灰裝置接管,采用空氣激波吹灰器進行定時吹掃清灰。清灰氣源引自空壓站。

2)對流區(qū)域。在水冷壁及三級對流管屏區(qū)域,設置清灰機械振打裝置。機械振打采用振動電機,激振力≥10 kN。

3 汽輪發(fā)電機組

本工程新增1套1000 kW背壓汽輪發(fā)電機組,利于高溫煙氣余熱產(chǎn)生高溫參數(shù)蒸汽,經(jīng)汽輪發(fā)電機組做功發(fā)電后,低壓余熱蒸汽供給車間生產(chǎn)用汽,實現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)。

熱電聯(lián)產(chǎn)利用鍋爐蒸汽源和生產(chǎn)工藝用汽之間的蒸汽參數(shù)差,汽輪機發(fā)電過程中只消耗了蒸汽壓力和溫度,蒸汽量沒有損失,既能滿足生產(chǎn)工藝用低壓蒸汽的需求,又能減少企業(yè)外用電的采購成本,是企業(yè)節(jié)能降耗、內部挖潛、提高經(jīng)濟效益的有效手段。具體參數(shù)見表2。

表2 汽輪發(fā)電機組設計參數(shù)

4 環(huán)保設備改造

本工程新增1套陶瓷多管除塵器,布置在布袋除塵器前,處理煙氣量80000 m3/h,除塵效率>60%,可有效減少袋式除塵器的工作負擔。

原系統(tǒng)設置有1臺玻璃鋼脫硫塔,本次在脫硫塔前增設洗滌塔,采用螺旋實心錐型脫硫噴嘴,提高脫硫效率,并在脫硫塔上方增設一層細分除霧裝置,共設三級。

系統(tǒng)投運后,其排放指標滿足在線監(jiān)測要求。

5 待改進問題及措施

5.1 積灰現(xiàn)象

試運行初期,在過熱器區(qū)域沒有投運吹灰裝置的情況下,實際運行不到20 d的時間,過熱器開始出現(xiàn)堵灰現(xiàn)象,高溫過熱器出口蒸汽溫度逐步下降,發(fā)電功率減小。

在第二、三煙道內,管束間仍然存在積灰現(xiàn)象,其機械振動清灰裝置效果較差。

擬將過熱器預留的空氣激波吹灰裝置盡快裝配完成,并在對流區(qū)域同步加裝激波吹灰裝置。

5.2 排煙溫度偏低

投運初期,因硫鐵礦焚燒爐投料量不足,鍋爐排煙溫度低于300℃,在除塵器區(qū)的煙道內形成低于酸露點的溫度區(qū),對煙道形成一定的腐蝕。

后期根據(jù)生產(chǎn)情況,擬逐步加大投料量,并將煙道更換為玻璃鋼材質,外部全部加裝保溫層。

6 結論及效益分析

本系統(tǒng)技改完成后,經(jīng)過熱態(tài)調試,余熱鍋爐蒸汽參數(shù)基本可達到設計值,滿足汽輪發(fā)電機組投運需求,系統(tǒng)運行正常。

因硫鐵礦焚燒爐投料量穩(wěn)定性不足,鍋爐實際運行中負荷有還一定的波動性。經(jīng)72 h試運行總結,按鍋爐平均蒸發(fā)量25t/h計算,排汽壓力控制在0.7MPa,其平均汽耗為29.5kg/(kW·h),平均發(fā)電量為847kW·h。

煙氣余熱鍋爐配套熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)按每年運行6000 h計算,共計可生產(chǎn)并外輸蒸汽合計15萬t,折合每年減少使用標煤約1.9萬t,減少CO2排放量4.978萬t,減少SO2排放量456 t,減少氮氧化物排放量133 t,其減排量相當于植樹造林3.7萬畝,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。

本系統(tǒng)的成功投運,可為同行業(yè)提供參考。特別是隨著雙碳目標的推進,高耗能企業(yè)壓力巨大,采用余熱技術進行熱電聯(lián)產(chǎn),是相關企業(yè)的最優(yōu)選擇。

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