趙蒙嶺
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
中國石油寧夏石化公司廢酸裝置設(shè)計規(guī)模為1.5×104t/a,是16×104t/a 烷基化的配套裝置[1]。廢酸再生是一種處理含硫和有機成分廢氣和廢液的先進工藝,原料是硫酸法烷基化產(chǎn)生的廢酸及來自硫磺裝置的酸性氣,其中廢酸含有質(zhì)量分數(shù)約為90%的硫酸,酸性氣主要成分為硫化氫、二氧化碳、氨、水等。
原料進入焚燒爐焚燒,將含硫物質(zhì)轉(zhuǎn)化為SO2,之后采用雙級濕硫酸法處理工藝氣,在一級反應(yīng)器完成SO2氧化為SO3的大部分反應(yīng),生成的SO3轉(zhuǎn)化率高于95%。經(jīng)過一級冷凝器除去SO3之后才可以在二級反應(yīng)器中以良好的反應(yīng)性能進行反應(yīng),二級反應(yīng)器出來的過程氣經(jīng)過二級冷卻器,為了使轉(zhuǎn)化率進一步提高,保證尾氣排放符合國家標準,在反應(yīng)末端使用低溫碳反應(yīng)器,SO2的總轉(zhuǎn)化率為99.9%。
導(dǎo)熱鹽系統(tǒng)是廢酸裝置重要的組成部分,導(dǎo)熱鹽為硝酸鹽和亞硝酸鹽的混合物,是廢酸裝置熱交換的媒介,在180 ℃到550 ℃之間進行換熱。初裝的導(dǎo)熱鹽為固態(tài),導(dǎo)熱鹽罐外設(shè)蒸汽盤管,用于加熱融化導(dǎo)熱鹽,溫度達到140 ℃以上導(dǎo)熱鹽開始融化,導(dǎo)熱鹽系統(tǒng)通過導(dǎo)熱鹽泵來實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)的循環(huán),通過控制導(dǎo)熱鹽的流量,從而控制爐膛出口、反應(yīng)器入口以及各催化劑床層的溫度。
近期,廢酸裝置檢修結(jié)束開車過程中,二級反應(yīng)器出口溫度高報警,雖及時調(diào)整二級反應(yīng)器導(dǎo)熱鹽調(diào)節(jié)閥開度直到100%,但二級反應(yīng)器出口溫度卻無下降趨勢,懷疑閥門卡澀,現(xiàn)場比對閥位正常;10 min 后二級反應(yīng)器出口溫度高觸發(fā)聯(lián)鎖動作,裝置退守。
首先將二級反應(yīng)器翅片管換熱器入口溫度提至188 ℃,化鹽24 h 后出口溫度無上漲趨勢。又對翅片管換熱器管箱出入口集合管氣焊加熱1 h 仍無效果。從而判斷二級反應(yīng)器換熱器有堵塞現(xiàn)象,裝置降溫、退鹽,查找堵塞位置。在對翅片管換熱器入口線進行開孔檢查,通氮氣后,開孔位置不見氣,確認換熱器管束或出口堵塞。又對換熱器出口管板位置開孔,通氮氣后有氣體冒出,確認出口正常。因此,確定堵塞位置為翅片管換熱器管束。開始對翅片管換熱器管箱進行切割,并通過高壓水槍對翅片管換熱器管束逐一進行疏通,疏通結(jié)束裝置重新投料,生產(chǎn)恢復(fù)正常。
翅片管換熱器的主要作用是吸收二級反應(yīng)器底部催化劑床層的熱量加熱二級反應(yīng)器入口溫度。介質(zhì)由底部兩處入口管進入管箱,通過集合管逐層到達上部出口集合管流出。
(1)導(dǎo)熱鹽熔點監(jiān)控不到位。導(dǎo)熱鹽熔點設(shè)計值是138~142 ℃,在開車操作中導(dǎo)熱鹽熔點溫度控制偏高,增加了凝結(jié)風(fēng)險。
(2)蒸汽進廢酸裝置溫度過低及翅片管換熱器蒸汽盤管覆蓋不全。蒸汽盤管只對前8 層管箱覆蓋,出口集合管處第一層管箱未完全覆蓋,在低溫狀態(tài)下管箱得不到加熱,導(dǎo)熱鹽有凝結(jié)的風(fēng)險。
(3)退鹽過程未識別到系統(tǒng)降溫,增加了翅片管換熱器導(dǎo)熱鹽凝結(jié)風(fēng)險。停鹽系統(tǒng)時,焚燒爐由900 ℃降溫至500 ℃,二級反應(yīng)器入口溫度由235 ℃降至178 ℃,翅片管換熱器出口導(dǎo)熱鹽溫度由260 ℃降至197 ℃,溫度降低引起導(dǎo)熱鹽凝結(jié)風(fēng)險增加。未能及時調(diào)整閥門開度,增加導(dǎo)熱鹽循環(huán)量,防止產(chǎn)生凝結(jié)。
(4)翅片管換熱器的作用是利用二級反應(yīng)器放熱對煙氣進行加熱,其位置在系統(tǒng)的最高處(框架12層),是鹽系統(tǒng)溫度最低、流量最小、流速最慢的位置,導(dǎo)熱鹽里含有的雜質(zhì)易在此沉積,引起熔點上升,導(dǎo)熱鹽容易凝結(jié)在翅片管換熱器管口處。
(5)鹽系統(tǒng)啟動過程對四路導(dǎo)熱鹽流量分配不合適,導(dǎo)熱鹽比例分配不均,進入二級反應(yīng)器的導(dǎo)熱鹽流量過低。
(6)退鹽操作吹掃時間過長,導(dǎo)致冷氮進入系統(tǒng)時間過長,加劇了結(jié)鹽風(fēng)險。
(7)啟動導(dǎo)熱鹽過程中,未及時發(fā)現(xiàn)二級反應(yīng)器導(dǎo)熱鹽循環(huán)異常并進行處理。啟動導(dǎo)熱鹽后翅片管換熱器出口溫度未見提升,溫度反而從176 ℃下降到173 ℃,通過翅片管換熱器入口溫度上漲至185 ℃判斷該路導(dǎo)熱鹽過量,說明翅片管換熱器流量已經(jīng)變小,具有結(jié)鹽風(fēng)險,未能采取有效措施處理。
(1)將導(dǎo)熱鹽啟動條件、啟動后各換熱器溫度控制參數(shù)、閥位分配等操作內(nèi)容細化,增加建立導(dǎo)熱鹽期間的操作提示項。
(2)加強導(dǎo)熱鹽的品質(zhì)管控,并按照相關(guān)標準進行存儲。
(3)對翅片管換熱器蒸汽盤管進行加長,消除伴熱缺失現(xiàn)象。
(4)提高外供蒸汽溫度,保證導(dǎo)熱鹽夾套蒸汽溫度,防止出現(xiàn)結(jié)晶現(xiàn)象。
(5)對翅片管換熱器出口增加蒸汽吹掃線,在每次退鹽過程中進行吹掃,防止管束在低溫狀態(tài)下堵塞。
(6)對導(dǎo)熱鹽定期進行清潔、更換,及時清理系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì)。
在生產(chǎn)過程中對影響生產(chǎn)的參數(shù)必須準確判斷,對操作的調(diào)整必須準確迅速。同時要對產(chǎn)生非正常工況的原因進行正確分析并及時處理,防止因誤判致使事態(tài)擴大,影響裝置的安全穩(wěn)定運行。