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固體超強(qiáng)酸C5/C6異構(gòu)化催化劑RISO-C的開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用

2023-03-14 12:01:38劉洪全于中偉張秋平孫義蘭任堅(jiān)強(qiáng)
石油煉制與化工 2023年2期
關(guān)鍵詞:催化劑

劉洪全,于中偉,張秋平,孫義蘭,任堅(jiān)強(qiáng)

(中石化石油化工科學(xué)研究院有限公司,北京 100083)

C5/C6異構(gòu)化是將低辛烷值的C5、C6正構(gòu)烷烴轉(zhuǎn)化為具有較高辛烷值的異構(gòu)烷烴的過程。異構(gòu)化生成油具有硫含量低、不含芳烴和烯烴、研究法辛烷值(RON)與馬達(dá)法辛烷值(MON)差值小(僅2.0左右)、密度低等特點(diǎn),是車用汽油的重要調(diào)合組分,對改善汽油餾分辛烷值的分布,提高汽油的前端辛烷值,改善汽車的發(fā)動性能具有重要作用[1]。近年來,隨著我國汽油升級步伐不斷加快,C5/C6異構(gòu)化作為一種生產(chǎn)清潔汽油調(diào)合組分的技術(shù),重要性日益凸顯。

異構(gòu)化催化劑是C5/C6異構(gòu)化技術(shù)的核心。傳統(tǒng)的C5/C6異構(gòu)化催化劑主要分為低溫型和中溫型兩類。低溫型異構(gòu)化催化劑以氯化氧化鋁為載體,負(fù)載貴金屬鉑,使用溫度為100~150℃。由于烷烴異構(gòu)化為放熱反應(yīng),降低反應(yīng)溫度可提高正戊烷和正己烷的平衡轉(zhuǎn)化率[2],因此低溫型異構(gòu)化催化劑上異構(gòu)烷烴的單程收率較高,一次通過產(chǎn)品的RON可以達(dá)到82~84[3]。但此類催化劑對原料油雜質(zhì)含量要求甚高,尤其對原料油中的水含量和硫含量有嚴(yán)格的限制,且由于必須通過大量注氯來維持催化劑的酸性功能,裝置腐蝕風(fēng)險(xiǎn)高;另外,催化劑價(jià)格高且不能再生,也限制了此類催化劑的廣泛應(yīng)用。中溫型異構(gòu)化催化劑以改性沸石為載體,負(fù)載貴金屬鉑或鈀,使用溫度為250~300℃[4]。此類催化劑對原料油中的水和硫等雜質(zhì)含量要求不高,對裝置無腐蝕,但由于熱力學(xué)平衡的限制,異構(gòu)化單程轉(zhuǎn)化率較低,一次通過產(chǎn)品的RON通常為78~80。

針對低溫型和中溫型C5/C6異構(gòu)化催化劑存在的不足,迫切需要開發(fā)異構(gòu)化活性高且環(huán)境友好的新型C5/C6異構(gòu)化催化劑。近年來研究發(fā)現(xiàn),負(fù)載貴金屬的固體超強(qiáng)酸催化劑不僅具有較強(qiáng)的酸性,而且具有對環(huán)境友好、容易制備與保存、易與反應(yīng)產(chǎn)物分離及可反復(fù)再生使用等優(yōu)點(diǎn),尤其是在較低溫度下具有很高的烷烴異構(gòu)化活性,因而被認(rèn)為是頗有前途的綠色環(huán)保型烷烴異構(gòu)化催化劑[5]。但由于固體超強(qiáng)酸材料本身存在比表面積較低、酸中心易流失、氧化鋯活性相熱穩(wěn)定性差等問題[6],研制高活性、高選擇性、高穩(wěn)定性和良好再生性能的固體超強(qiáng)酸C5/C6異構(gòu)化催化劑充滿挑戰(zhàn)。

中石化石油化工科學(xué)研究院有限公司(簡稱石科院)從20世紀(jì)90年代開始開展固體超強(qiáng)酸C5/C6異構(gòu)化催化劑及其應(yīng)用工藝的研發(fā)工作。研究人員在深入剖析比表面積下降、活性組元流失、氧化鋯活性相受熱轉(zhuǎn)晶本質(zhì)原因的基礎(chǔ)上,有針對性地開展了以下研究工作:①發(fā)明納米級細(xì)晶粒氫氧化鋯水熱合成方法,大幅度提高催化劑的比表面積和熱穩(wěn)定性;②創(chuàng)新催化劑制備工藝流程和條件,有效抑制活性組元流失;③采用引入結(jié)構(gòu)助劑的方法,進(jìn)一步提高氧化鋯的熱穩(wěn)定性,延遲氧化鋯的轉(zhuǎn)晶和燒結(jié);④引入改性組元,抑制裂解等副反應(yīng),改善催化劑的異構(gòu)化選擇性。綜合上述一系列創(chuàng)新工作,開發(fā)出固體超強(qiáng)酸C5/C6異構(gòu)化催化劑RISO-C[7],并開發(fā)出配套的催化劑再生技術(shù)[8]及獨(dú)特的原料預(yù)處理技術(shù)[9],形成固體超強(qiáng)酸C5/C6異構(gòu)化成套技術(shù)。以下主要介紹RISO-C催化劑的開發(fā)及首次工業(yè)應(yīng)用情況。

1 實(shí) 驗(yàn)

1.1 試劑與原料

氧氯化鋯(Zr OCl2·8 H2O),分析純,購自北京伊諾凱科技有限公司;氫氧化鋁粉,純度大于99.6%,購自Sasol公司;氨水、濃硝酸和濃硫酸,均為分析純,購自北京化學(xué)試劑公司;氯鉑酸,純度大于99%,購自國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;催化劑評價(jià)所用的正戊烷和正己烷均為分析純,購自北京化學(xué)試劑公司。

1.2 氫氧化鋯合成

將一定量的ZrOCl2·8H2O溶解于去離子水,向其中滴加氨水,調(diào)節(jié)溶液p H,然后將所得沉淀物水熱處理24 h,過濾,用去離子水洗滌,直至濾液用硝酸銀檢測不出Cl-,將濾餅放置于干燥箱中,120℃干燥24 h,然后研細(xì),制得氫氧化鋯粉末。

1.3 催化劑制備

稱取一定量的氫氧化鋯粉末,加入適量的硫酸、氯鉑酸和去離子水,攪拌均勻,形成漿液。將制得的漿液在110℃下干燥24 h。取干燥產(chǎn)物研成細(xì)粉,按照燒殘值將其與一定量的黏結(jié)劑和改性組元混合均勻,然后加入適量硝酸和去離子水進(jìn)行混捏,將濕條在110℃下干燥24 h,并高溫焙燒4 h,制得催化劑。

1.4 催化劑表征

催化劑的物相用日本理學(xué)公司生產(chǎn)的D/MAX-3A型X射線衍射(XRD)儀進(jìn)行分析;催化劑的組成采用日本理學(xué)公司生產(chǎn)的Rigaku 3271型X射線熒光光譜(XRF)儀測定;催化劑上的硫含量和積炭量采用美國LECO公司生產(chǎn)的的CS-444型硫碳儀測定;催化劑的BET比表面積和孔體積采用美國Micromeritics公司生產(chǎn)的ASAP2400型靜態(tài)氮自動吸附儀測定;催化劑形貌采用美國ISI公司生產(chǎn)的ISI-60A型掃描電子顯微鏡(SEM)進(jìn)行觀察,加速電壓20 k V;催化劑酸量在法國Setaram公司生產(chǎn)的Tian-Calvet型熱流式量熱儀上進(jìn)行測定,催化劑先在450℃空氣氣氛中預(yù)處理,然后在150℃進(jìn)行NH3吸附。

1.5 催化劑反應(yīng)性能評價(jià)

采用10 m L固定床微反裝置進(jìn)行催化劑評價(jià)。反應(yīng)評價(jià)裝置主要由進(jìn)料、反應(yīng)、在線色譜分析、產(chǎn)物冷卻收集4部分組成。催化劑評價(jià)操作步驟為:將高溫焙燒后的固體超強(qiáng)酸C5/C6異構(gòu)化催化劑快速裝入反應(yīng)器恒溫段,裝劑完畢后將反應(yīng)器安裝在微反裝置上,用氮?dú)鈱Ψ磻?yīng)器進(jìn)行置換后,用氫氣將反應(yīng)系統(tǒng)充壓至反應(yīng)壓力,用可燃?xì)怏w報(bào)警器對反應(yīng)器及上下游管線、閥門進(jìn)行氣密測試。氣密合格后,設(shè)定氫氣流量和反應(yīng)壓力,待流量和壓力穩(wěn)定后,設(shè)定反應(yīng)器加熱爐目標(biāo)溫度,開始升溫。升溫1 h后開啟進(jìn)料泵,原料經(jīng)計(jì)量泵送入反應(yīng)器,進(jìn)料量用電子秤利用減重法計(jì)量。反應(yīng)產(chǎn)物采用安捷倫7890A型在線氣相色譜儀進(jìn)行分析,分析條件為:載氣N2,PONA柱,F(xiàn)ID檢測器。進(jìn)料后1 h開始采樣,后續(xù)采樣間隔1 h。反應(yīng)數(shù)據(jù)處理方法如下:

2 結(jié)果與討論

2.1 氫氧化鋯合成技術(shù)

氫氧化鋯是制備固體超強(qiáng)酸催化劑的關(guān)鍵材料。氫氧化鋯的晶粒尺寸、雜質(zhì)含量等對固體超強(qiáng)酸催化劑的性能有重要影響[10]。經(jīng)過多年研究,石科院開發(fā)了一種細(xì)晶粒氫氧化鋯制備技術(shù)[11],就是在氫氧化鋯合成過程中通過一定溫度下的水熱處理,顯著減小固體超強(qiáng)酸催化劑中氧化鋯的晶粒尺寸,從而提高催化劑的比表面積,進(jìn)而提高催化劑的異構(gòu)化性能。

圖1 PSZ固體超強(qiáng)酸催化劑的XRD圖譜

由圖1可知,與PSZ-TC相比,水熱法制備的催化劑中氧化鋯四方晶相衍射峰的強(qiáng)度減弱,同時(shí)衍射峰變寬。從晶相來看,PSZ-TC樣品中含有單斜相氧化鋯,而由適當(dāng)溫度水熱處理的氫氧化鋯制備的催化劑中幾乎不含單斜相氧化鋯;當(dāng)水熱處理溫度超過基準(zhǔn)溫度時(shí),制備的樣品中出現(xiàn)單斜晶相,且隨著水熱溫度進(jìn)一步提高,單斜晶相氧化鋯的衍射強(qiáng)度增強(qiáng)。

采用XRD圖譜中2θ為30.4°處特征衍射峰數(shù)據(jù),由Scherrer公式估算各催化劑中氧化鋯的平均粒徑,結(jié)果列于表1。由表1可以看出:水熱處理明顯減小了氧化鋯的粒徑,未經(jīng)水熱處理制備的催化劑中氧化鋯的粒徑約為23 nm,而由水熱法制備的催化劑中氧化鋯的平均粒徑都小于13 nm;隨水熱溫度的提高,氧化鋯平均粒徑逐漸減小。

表1 催化劑中氧化鋯的平均粒徑

催化劑PSZ-TC和PSZ-H(基準(zhǔn)+20)的SEM照片見圖2。從圖2可以看到,PSZ-TC中有一些大的氧化鋯晶體,而PSZ-H(基準(zhǔn)+20)主要是由小晶粒氧化鋯構(gòu)成的團(tuán)聚體,這進(jìn)一步驗(yàn)證了XRD表征結(jié)果。

圖2 催化劑的SEM照片

對催化劑進(jìn)行氮吸附-脫附表征和硫含量分析,并以正戊烷異構(gòu)化為模型反應(yīng),在反應(yīng)溫度為150℃、反應(yīng)壓力為2.0 MPa、正戊烷質(zhì)量空速為1.5 h-1、氫/烴摩爾比為2的條件下,考察催化劑的異構(gòu)化性能,結(jié)果列于表2。

表2 催化劑的性質(zhì)及活性

由表2可知,水熱處理溫度對催化劑比表面積和硫含量的影響較明顯。隨著水熱處理溫度的提高,催化劑的比表面積先增大后減小,以PSZ-H(基準(zhǔn))的比表面積最大,說明水熱處理制備的催化劑的確具有較發(fā)達(dá)的孔結(jié)構(gòu)。雖然當(dāng)水熱處理溫度提高到(基準(zhǔn)+20)℃后,催化劑比表面積開始減小,但仍然大于PSZ-TC的比表面積。

催化劑硫含量和催化劑的比表面積與其表面羥基的密度有關(guān)。水熱處理雖然提高了催化劑的比表面積,但催化劑的硫含量并未等比例提高,說明水熱處理降低了催化劑表面羥基的密度。對于PSZ-H(基準(zhǔn)+40)和PSZ-H(基準(zhǔn)+60),由于其比表面積的增幅小于表面羥基密度減少的幅度,故其硫含量下降。從表2還可以看出,在水熱處理溫度高于(基準(zhǔn)+20)℃制備的催化劑作用下,正戊烷的異構(gòu)化率均大于78%,非常接近正戊烷在150℃的平衡轉(zhuǎn)化率(76.1%)[2]。因此,催化劑 RISO-C開發(fā)時(shí)采用溫度為(基準(zhǔn)+20)℃對氫氧化鋯進(jìn)行水熱處理。

2.2 催化劑制備技術(shù)

在氧化鋯的兩種晶相中,四方相為介穩(wěn)晶相,在經(jīng)歷高溫時(shí),會轉(zhuǎn)變?yōu)闊崃W(xué)更加穩(wěn)定的單斜相。在催化劑中,氧化鋯為四方晶相時(shí),催化劑酸性強(qiáng),異構(gòu)化性能優(yōu)異;而為單斜相時(shí),催化劑活性較低。采用水熱法雖然可以合成高純的四方相氧化鋯,但在催化劑制備和使用過程中需經(jīng)歷高溫,四方相氧化鋯易轉(zhuǎn)變?yōu)閱涡毕啵瑢?dǎo)致催化劑性能下降。這就需要采取有效策略穩(wěn)定四方相氧化鋯,從而保持催化劑的高活性。在固體超強(qiáng)酸催化劑制備研究中發(fā)現(xiàn),在固體超強(qiáng)酸中引入適量Al2O3,不但可以解決催化劑成型問題,還可以使催化劑的活性和穩(wěn)定性顯著提高。

表3 氧化鋁引入量對固體超強(qiáng)酸催化劑性能的影響

以NH3為探針分子,通過微量熱法測定NH3在硫酸化氧化鋯催化劑上的吸附量和吸附熱,可表征此類催化劑的酸強(qiáng)度和酸中心數(shù)目[12]。通常吸附熱大于140 kJ/mol為強(qiáng)酸位,在125~140 kJ/mol之間為中強(qiáng)酸位,在80~125 kJ/mol之間為弱酸位[13]。制備不同氧化鋁含量的催化劑(依次記作PSZ-2,PSZ-4,PSZ-5),通過微量熱法考察氧化鋁引入量對催化劑酸性的影響,結(jié)果列于表4。

表4 氧化鋁引入量對固體超強(qiáng)酸催化劑酸量分布的影響

從表4可以看出:氧化鋁的引入對催化劑的酸強(qiáng)度分布影響顯著,當(dāng)氧化鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)從(基準(zhǔn)-30)%提高到基準(zhǔn)時(shí),催化劑的酸強(qiáng)度和酸量都有大幅度提高,特別是中強(qiáng)酸酸量增加幅度最大;進(jìn)一步提高氧化鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)至(基準(zhǔn)+40)%時(shí),所得PSZ-5中氧化鋯的含量已較低,但酸量仍高于PSZ-4,證明氧化鋁的引入增加了單位質(zhì)量氧化鋯所提供的酸中心數(shù)目,從而使催化劑的異構(gòu)化活性顯著提高。因此,催化劑RISO-C開發(fā)時(shí)引入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為基準(zhǔn)的氧化鋁對催化劑進(jìn)行改性。

2.3 RISO-C的穩(wěn)定性

圖3 RISO-C的穩(wěn)定性評價(jià)試驗(yàn)結(jié)果

表5 RISO-C的穩(wěn)定性評價(jià)試驗(yàn)結(jié)果

圖3和表5表明,經(jīng)過1 600 h連續(xù)反應(yīng),C5異構(gòu)化率始終高于70%,C6異構(gòu)化率高于85%,裂解反應(yīng)選擇性(C1~C4產(chǎn)率)低于3%,異構(gòu)化汽油RON高于82,表明本課題開發(fā)的固體超強(qiáng)酸催化劑穩(wěn)定性良好。反應(yīng)后催化劑中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.0%,與新鮮催化劑中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)(2.1%)十分接近,說明長時(shí)間反應(yīng)后催化劑表面負(fù)載的硫酸根沒有明顯流失跡象,表現(xiàn)出較好的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。

2.4 RISO-C的再生性能

固體超強(qiáng)酸催化劑在反應(yīng)過程中失活的原因主要有以下兩種:一種是催化劑表面吸附原料中的微量水,導(dǎo)致活性下降;另一種是催化劑表面積炭失活。

2.4.1 吸水失活催化劑的再生

對于因吸附原料中的水而失活的催化劑,開發(fā)了切換干燥原料油、投用循環(huán)氫氣脫水的再生方法。具體做法為,控制干燥原料油中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于3μg/g,循環(huán)氫中水體積分?jǐn)?shù)小于3μL/L,反應(yīng)器溫度200~220℃。試驗(yàn)考察了原料中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5~30μg/g范圍內(nèi)失活催化劑經(jīng)再生后的活性恢復(fù)情況,結(jié)果見表6。催化劑評價(jià)條件為:反應(yīng)溫度190℃,反應(yīng)壓力1.6 MPa,原料質(zhì)量空速2.0 h-1,氫/油摩爾比2.0。

表6 吸水失活催化劑的再生試驗(yàn)結(jié)果

從表6可以看出:當(dāng)原料中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10μg/g時(shí),催化劑因吸水導(dǎo)致的活性下降幅度很小,且當(dāng)換用干燥原料油和氫氣后,其活性可恢復(fù)到失活前的水平;而當(dāng)原料中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到20~30μg/g時(shí),催化劑因吸水導(dǎo)致的失活比較嚴(yán)重,此時(shí)即使改用干燥原料,活性也無法完全恢復(fù)。

2.4.2 積炭失活催化劑的再生

對于長周期運(yùn)轉(zhuǎn)后因積炭而失活的催化劑,采用燒焦的方法進(jìn)行再生。在恒定的壓力、氣劑比和再生時(shí)間下,改變再生溫度和載氣中氧含量進(jìn)行再生試驗(yàn),結(jié)果見表7。其中失活催化劑的碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.52%,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.54%。從表7可知,采用工況3或工況4進(jìn)行催化劑再生,再生催化劑的硫含量與新鮮催化劑相當(dāng),沒有硫流失跡象,催化劑活性基本恢復(fù),表明在合適的再生條件下催化劑具有良好的再生性能,具備工業(yè)應(yīng)用的條件。

表7 積炭失活催化劑的再生結(jié)果

3 RISO-C的工業(yè)應(yīng)用

3.1 裝置的改造和開工

中國石化湛江東興石油化工有限公司(簡稱湛江東興公司)已建有一套180 kt/a的C5/C6異構(gòu)化裝置。裝置原采用石科院開發(fā)的中溫沸石型C5/C6異構(gòu)化催化劑RISO-B,反應(yīng)溫度較高(260℃左右),一次通過異構(gòu)化汽油產(chǎn)品的RON只能達(dá)到80。為應(yīng)對汽油質(zhì)量升級的需求,需要將異構(gòu)化汽油的RON提高到85以上,為此該公司決定將異構(gòu)化催化劑更換為石科院新開發(fā)的固體超強(qiáng)酸C5/C6異構(gòu)化催化劑 RISO-C[15]。為了適應(yīng)固體超強(qiáng)酸異構(gòu)化催化劑的使用要求,需要對現(xiàn)有異構(gòu)化裝置進(jìn)行必要的改造,主要是增加異構(gòu)化原料及循環(huán)氫系統(tǒng)的分子篩干燥系統(tǒng),目的是滿足異構(gòu)化原料中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于5μg/g、循環(huán)氫中水體積分?jǐn)?shù)低于5μL/L的控制指標(biāo),保證催化劑使用效果。改造建成了國內(nèi)首套固體超強(qiáng)酸C5/C6異構(gòu)化裝置,其工藝流程見圖4。

圖4 固體超強(qiáng)酸C5/C6異構(gòu)化裝置的工藝流程

2016年1月完成RISO-C的裝劑及活化工作,1月24日裝置正式進(jìn)油開工,反應(yīng)器入口溫度160℃,反應(yīng)器出口溫度190~195℃,裝置進(jìn)料量14~15 t/h,脫異戊烷后反應(yīng)進(jìn)料量12~13 t/h。原料油水質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在0.5μg/g左右,循環(huán)氫水體積分?jǐn)?shù)控制在2μL/L左右,均達(dá)到了控制指標(biāo)要求。異構(gòu)化裝置原料為催化重整拔頭油,異構(gòu)化原料和穩(wěn)定汽油的組成及反應(yīng)結(jié)果見表8。由表8可以看出,反應(yīng)后C5、C6異構(gòu)化率分別為74.5%和85.1%,異構(gòu)化穩(wěn)定汽油的RON為85.3,均達(dá)到了裝置改造的預(yù)定目標(biāo),說明裝置開車一次成功。

表8 原料和異構(gòu)化穩(wěn)定汽油的組成及反應(yīng)結(jié)果

3.2 裝置標(biāo)定

裝置于2017年1月11—13日進(jìn)行了標(biāo)定。1月11日主要進(jìn)行工藝調(diào)整,1月12日和13日兩天進(jìn)行了正式標(biāo)定。標(biāo)定期間的原料組成見表9,補(bǔ)充氫組成見表10。由表9可知,異構(gòu)化裝置在設(shè)計(jì)時(shí)采用了較輕的原料,液化氣和C5含量較高,而實(shí)際標(biāo)定期間加工的原料相對偏重,C5減少,C6增加,會導(dǎo)致異構(gòu)化產(chǎn)品辛烷值低于預(yù)期。從表10可知,標(biāo)定期間采用的補(bǔ)充氫純度(φ)為98.81%,水含量較低,可以滿足異構(gòu)化工藝的要求。

表9 標(biāo)定期間的原料組成

表10 標(biāo)定期間的補(bǔ)充氫組成

標(biāo)定期間裝置的主要操作條件見表11。從表11可以看出,此次標(biāo)定達(dá)到滿負(fù)荷工況,裝置進(jìn)料量為21.5 t/h左右,折算為裝置處理量達(dá)到180 kt/a,脫異戊烷后的反應(yīng)進(jìn)料量達(dá)到17.2 t/h,反應(yīng)質(zhì)量空速為1.26 h-1,除高壓分離器壓力由1.8 MPa降至1.5 MPa外,其余工藝條件均達(dá)到設(shè)計(jì)條件。

表11 標(biāo)定期間反應(yīng)及分餾部分主要工藝條件

標(biāo)定期間連續(xù)兩天采樣的異構(gòu)化穩(wěn)定汽油的組成和性質(zhì)測定結(jié)果見表12。由表12可知,標(biāo)定期間異構(gòu)化穩(wěn)定汽油的RON均為85.0,達(dá)到了RON不低于85的預(yù)定目標(biāo)。

表12 標(biāo)定期間異構(gòu)化穩(wěn)定汽油的組成和性質(zhì)

裝置物料平衡標(biāo)定結(jié)果見表13。表13數(shù)據(jù)表明,標(biāo)定工況下的氫氣消耗(w)為0.28%,此時(shí)的干氣產(chǎn)率為0.34%,液化氣收率為5.88%,異構(gòu)化產(chǎn)品收率為94.06%,扣除異構(gòu)化原料中所含4.40%的液化氣(表9中丙烷、異丁烷、正丁烷),穩(wěn)定汽油收率為98.46%。

表13 標(biāo)定期間裝置的物料平衡

3.3 裝置改造前后運(yùn)行效果對比

將采用RISO-C的裝置標(biāo)定結(jié)果與改造前使用中溫沸石型C5/C6異構(gòu)化催化劑RISO-B的標(biāo)定結(jié)果進(jìn)行對比,結(jié)果列于表14。由表14可知,采用RISO-C催化劑后,反應(yīng)溫度下降90℃,在進(jìn)料空速和液體收率相當(dāng)?shù)臈l件下,異構(gòu)化穩(wěn)定汽油RON從80.2提高至85.0,技術(shù)效果提升顯著。

表14 裝置改造前后運(yùn)行效果對比

4 結(jié) 論

(1)開發(fā)出了固體超強(qiáng)酸C5/C6異構(gòu)化催化劑RISO-C,該催化劑具有較強(qiáng)的C5/C6異構(gòu)化活性和穩(wěn)定性,結(jié)合專用的催化劑再生技術(shù),催化劑再生性能優(yōu)異。

(2)國內(nèi)首套固體超強(qiáng)酸C5/C6異構(gòu)化裝置的工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明,以催化重整拔頭油為原料,使用RISO-C催化劑,在反應(yīng)器入口溫度為170℃、氣液高壓分離器壓力為1.5 MPa、進(jìn)料質(zhì)量空速為1.26 h-1、氫/油摩爾比為1.95的反應(yīng)條件下,裝置一次通過反應(yīng)的C5異構(gòu)化率大于70%、C6異構(gòu)化率大于85%、異構(gòu)化穩(wěn)定汽油RON達(dá)85,催化劑具有廣闊的應(yīng)用前景。

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