王 能,鄒亞平,田秀明
(大慶鉆井工程技術研究院,黑龍江 大慶 163413)
寧XX-3 井為三開水平開發(fā)井,位于XX 區(qū)塊,是寧XX平臺的第三口井。設計井深4791m,實際完鉆井深4950m,水平段長1400m,完鉆層位志留系龍馬溪組,鉆井周期:49.1d,三開鉆井周期23d。
(1)三開鉆井周期23d,較同平臺鄰井寧XX-1 井三開鉆井周期40.2d節(jié)省了11d,縮短了27.2%;較2020年上半年XX 區(qū)塊三開平均鉆井周期58.2d,縮短了49.8%。
(2)三開平均機械鉆速9.5m/h,較同平臺鄰井寧XX-1井提速13.1%;較2020 年上半年XX 區(qū)塊三開平均機械鉆速6.3m/h,提速50.8%。
(3)優(yōu)質儲層鉆遇率100%。
制定寧XX-3 井地質工程一體化技術方案,進行多方交流和討論,并且在制定工程方案的基礎上,以安全平穩(wěn)為前提條件下,制定寧XX-3 井地質工程一體化施工方案。同時基于地震構造模型,融合測井數(shù)據(jù)及錄井數(shù)據(jù)進行迭代刻畫,實現(xiàn)區(qū)域地震地質模型精細化,對A 靶點進行重新預測,預測A 靶點垂深3151m,較設計A 靶點垂深3113m 加深38m,與實鉆A靶點垂深3154m 誤差僅為3m。同時在精細化地質模型基礎上,編制地質導向方案,進行地質和工程的專業(yè)化討論,修正地質工程一體化方案和形成地質工程一體化施工意見。
通過地震數(shù)據(jù)解釋和地質建模,A 靶點預測為3226m。以預測的A點垂深,結合上部井段實鉆軌跡,重新設計四開待鉆軌跡。韓家店—石牛欄井段,總結平臺前兩口井該地層的自然規(guī)律,自然降斜,減少滑動定向鉆進進尺;造斜段保證井眼軌跡平滑,小狗腿入窗;水平段提前預判地層走向,低狗腿調整,減小摩阻、扭矩和儀器震動,保障后期安全,快速地鉆進。
依托KeepDrilling大數(shù)據(jù),從純鉆時間、機械轉速、趟鉆進尺等方面,分析比較各廠家鉆頭在長寧區(qū)塊的應用情況及寧XX-2 鉆頭使用情況,參照表1,優(yōu)選了NOV 的TK56-Z1 型號鉆頭,該鉆頭型號為目前最新設計,短柄徑、5 刀翼、單排齒、16mm 切削齒,剛體鉆頭,具有很強的攻擊性和穩(wěn)定性,同時具有抗振動強的特性。

表1 XX區(qū)塊三開215.9mm鉆頭使用情況
通過WELLPLAN軟件模擬,推薦鉆井液(密度上限2.09g/cm3情況下)塑性粘度上限為53mPa·s,動切力上限為10.5Pa。
推薦并采用震蕩螺桿,解決韓家店、石牛欄底部,地層硬度高、可鉆性差、滑動鉆進托壓嚴重、造斜困難、機械鉆速低等問題(寧XX-3 的機械鉆速鉆速達到6.51m/h,較寧XX-2機械鉆速3.97m/h提高了64%)。
振動篩200目篩布全部更換為260目。
(1)工程地質多方協(xié)作。
①根據(jù)寧XX-2 井施工效果,龍一12 中部儀器振動超標嚴重,寧XX-3放寬旋轉導向ATC 振動控制級別,由控制在6級以內放寬8.5級以內;震動持續(xù)超標時間不超過30min,既保證機械鉆速,又減小振動對儀器的傷害。將該地層機械鉆速由5~7m/h 提升到9~10m/h。
②地質導向將井斜從84.5°降至83.5°穿層,并結合“多頻次、小傾角”調整措施,保證軌跡平滑,確保施工安全。
(2)造斜段精細控制,確保準確入靶。本井實際靶點與設計靶點垂深相差41m,誤差大。通過鉆前地質模擬,預測靶點位置與實際僅差3m,在實鉆中,通過在造斜段確立了5個控制點,不斷修正地質模型,保證了精確中靶。通過對比,5個控制點設計深度與實際鉆遇深度,以及設計鉆遇軌跡和實際鉆遇軌跡高度吻合,軌跡誤差在1.6°以內。
(3)水平段基于地震橫向預判技術,將水平段劃分為“三低兩高”五個區(qū)域,綜合利用伽馬成像和元素錄井進行精細軌跡控制,在整體水平段傾角變化范圍自下傾6.0°至上傾0.5°的大幅度變化范圍情況下,通過提前預判,提前調整,實現(xiàn)水平段軌跡優(yōu)化控制和優(yōu)質儲層鉆遇率100%的“雙優(yōu)”指標,最大狗腿2.1°/30m,超2°/30m只有1個點,有效實現(xiàn)了水平段軌跡平滑效果。
(4)針對寧XX-3井造斜段扭矩波動大的現(xiàn)象,使用WELLPLAN 工程軟件進行分析、模擬并結合實際優(yōu)選最佳的轉速和鉆壓,保證機械鉆速和井下安全,同時模擬井下摩阻和巖屑床位置、厚度,科學指導短起下和起鉆作業(yè)。
(5)遠程進行技術支持,通過Keepdrilling系統(tǒng)實時監(jiān)控錄井數(shù)據(jù)和鉆井參數(shù),及時發(fā)現(xiàn)井上異常情況,同時通過遠程實時伽馬數(shù)據(jù)傳輸,根據(jù)地質模型和地震數(shù)據(jù)對鉆遇情況進行提前預判,針對風險級別及時下發(fā)施工風險提示單。
(6)ATC 旋轉導向精細化操作。通過多方協(xié)調精選技術骨干、精細施工方案、精準控制軌跡,技術專家駐井指導技術難點,積極組織協(xié)調工程地質一體化團結協(xié)作,討論制定了各項保障措施:
①利用導向頭造斜率計算軟件及動態(tài)旋轉方位曲線方向變化趨勢,實時優(yōu)化調整導向頭肋板壓力和電流,盡量避免狗腿度超標和局部超標,保證井眼軌跡平滑。
②合理利用ATC 旋轉導向工具軌跡指令調整模式:造斜段使用Steer Mode,水平段使用Hold Mode,充分發(fā)揮兩種不同模式對軌跡控制的優(yōu)勢,保證井眼軌跡平滑,減小局部狗腿度、減小摩阻、扭矩以及儀器導向頭振動創(chuàng)造有利的井下條件。
③通過提前預測井斜、方位在地層中的漂移量,在立柱打完磨壓過程中,下發(fā)指令,減少單獨發(fā)指令的次數(shù);制定停泵測斜程序,接完立柱直接開泵測斜,減少測斜停關泵的時間(通過這兩個措施,每立柱可節(jié)省15~20min)。
④實鉆過程中,建立地層與機械鉆速、振動的對應關系,如表2所示。結合工程地質一體化,提前調整,避開高振動地層,并且滿足地質導向的硅鋁交匯面積大的要求,優(yōu)選二小層下部為優(yōu)質層位,本井水平段在此層位的鉆遇率為100%,實現(xiàn)機械鉆速13.67m/h。

表2 層位—鉆速—振動對應表
(7)地質錄井公司采取前后協(xié)同作業(yè)模式,保障施工進度。通過收集鄰井地質數(shù)據(jù)和元素數(shù)據(jù),根據(jù)現(xiàn)場巖屑觀察分析判斷,結合元素數(shù)據(jù),同時將數(shù)據(jù)實時回傳至后方專家組,共同分析預判地層變化和走勢,確保井下施工安全。
(8)建立遠程技術支持—維修保障—ATC 旋轉導向技術支持中心三方聯(lián)動機制,遠程技術支持對該井施工情況、儀器狀態(tài)、地質信息實施7×24h監(jiān)控,出現(xiàn)異常現(xiàn)象,啟動聯(lián)動機制。遠程技術支持專家分析問題表象,結合Wellplan 模擬,組織維修保障和ATC 旋轉導向技術支持中心三方聯(lián)動,給出指導意見。
(9)運用鉆井液自動檢測系統(tǒng)(DFS)。經(jīng)過多口井的運用,DFS系統(tǒng)關鍵數(shù)據(jù)準確率達到95%以上,運行時間100%覆蓋泥漿泵運轉時間,實現(xiàn)了鉆井液性能的人工檢測與自動檢測“雙監(jiān)測”,能及時判斷鉆井液性能變化趨勢,提前處理,預防鉆井液性能突變。鉆進過程中,在保證井下安全前提下,采取鉆井液低粘切方案,降低壓耗,提升排量,增加鉆頭比水功率。
(10)使用高效油基封堵劑,保證鉆井液高封堵性,針對不同井段,采取不同鉆井液補充維護措施,A 點之前,新、老漿50∶50 配置,A 點到水平段中部,新、老漿70∶30配置,水平段中部之后,使用100%新配鉆井液補充維護,有效維持鉆井液高流變性。
寧XX-3 井從開鉆到完鉆,鉆井周期為36.96d,其中包括因甲方等停、旋導問題等等原因,損失時間8.84d,如表3所示。

表3 非生產(chǎn)時間統(tǒng)計
(1)繼續(xù)提高旋轉導向ATC工具穩(wěn)定性。寧XX-3井有一趟鉆出現(xiàn)旋轉導向儀器故障,共損失時間1d,影響鉆井周期,因此加強質量檢測,找準故障原因,確保出廠質量。保障施工井的工具均需提高至三級維保等級。
(2)加強地質工程一體化技術完善及應用。基于隨鉆自然伽馬的反映物性變化的特征,結合鉆時曲線和旋轉導向振動參數(shù),尋找伽馬響應與工程最優(yōu)之間的對應關系,控制軌跡在地質工程雙甜點區(qū)鉆進,通過對比分析找到1號小層上部為地質工程雙優(yōu)質區(qū)域,利用對應伽馬響應特征以及三維模型的橫向預測,控制軌跡在1 號小層頂部0.5m 范圍內鉆進,保證旋轉導向工具平均機械鉆速在10m/h以上。
(3)優(yōu)化軌跡設計。將三維軌跡優(yōu)化設計為雙二維軌跡,充分利用上部可鉆性好的地層,提前打掉部分偏移距,擺正方位,避免或減少在韓家店和石牛欄等可鉆性差的地層定向,減輕后期定向壓力,降低造斜井段造斜率,進一步降低施工摩阻扭矩。
(4)強化鉆井參數(shù)。一是更換復合鉆具。目前使用的NC52 型127mm 鉆桿,推薦采用139.7mm+127mm 的鉆桿,套管內使用139.7mm 鉆桿,套管外使用127mm 鉆桿。通過軟件模擬計算,更換復合鉆具后,泵壓降低2~3MPa;二是更換為高壓沖管和抗高壓泵配件,提高設備抗高壓的能力,施工泵壓提高5MPa,達到37~38MPa,強化施工參數(shù)。
(5)提高固控設備使用。將原來200目的振動篩篩布換成260目的振動篩篩布,保證高密度鉆井液良好的流變性。合理使用離心機,采用中、高速離心機串聯(lián)模式,提高離心機使用時間和凈化效率,進一步增強劣質固相清除能力和效率。
(6)通過對寧XX-3井工程地質一體化的施工,總結方法與經(jīng)驗,建立該區(qū)塊的學習曲線,優(yōu)化該區(qū)塊的施工方案,推動區(qū)塊的整體鉆井速度,降低鉆井成本。