周立武,蔣靖波
(陜西化工研究院有限公司,陜西西安 710000)
在煤礦挖掘過程中,需要向外排出大量的礦井水,導(dǎo)致淡水資源嚴重污染[1],影響了礦區(qū)居民的生活及煤礦的正常生產(chǎn),制約了煤炭工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展[3-6]。因此,煤炭礦井水資源的處理技術(shù)已經(jīng)成為決定煤礦企業(yè)長久發(fā)展的決定性因素。
例如某煤化工廢水“近零排放”項目系統(tǒng)設(shè)計處理規(guī)模1 200 m3/h,自2015年投運以來,正常處理量為970 m3/h,但由于礦井水地下涌水量增大,該項目急需進行提產(chǎn)改造,實現(xiàn)系統(tǒng)長期穩(wěn)定可靠運行。通過現(xiàn)場調(diào)研及踏勘,并針對性地開展了改造,使系統(tǒng)實現(xiàn)了100%設(shè)計負荷。基于上述原因,本文將該零排放改造項目改造中解決問題的過程進行了簡要介紹,以期為類似項目的及運營提供經(jīng)驗和參考。
本項目設(shè)計處理規(guī)模1 200 m3/h,主要工藝流程分為預(yù)處理段、脫鹽濃縮處理段和蒸發(fā)結(jié)晶段,產(chǎn)生的產(chǎn)品水達到《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標準》(HG/T 3923—2007)),主要用于循環(huán)水及除鹽水的補水,蒸發(fā)結(jié)晶產(chǎn)生的無水硫酸鈉需達到GB/T 6009—2014《工業(yè)無水硫酸鈉》Ⅰ類一等品標準,氯化鈉達到GB/T 5462—2015《工業(yè)鹽》精制工業(yè)鹽一級品標準,實現(xiàn)廢水資源化綜合再利用。
本項目工藝路線具體如圖1所示:即調(diào)節(jié)池+高密度澄清池1+浸沒式超濾+弱酸陽床+反滲透1+反滲透2+高密度澄清池2+浸沒式超濾+催化氧化塔+活性炭吸附+多介質(zhì)過濾器+反滲透3+硫酸鈉MVR+多效蒸發(fā)+冷凍結(jié)晶+母液干化。

圖1 某礦井水零排放系統(tǒng)工藝路線圖
根據(jù)高密池設(shè)計水質(zhì)與實際進水水質(zhì)對比表,見表1及表2,可以看出,該系統(tǒng)基本維持原設(shè)計進水水質(zhì),呈現(xiàn)高硬度高堿度的特點,進水水質(zhì)中堿度離子偏低。

表1 高效澄清池1設(shè)計進出水水質(zhì)與實際水質(zhì)對比單位:mg/L

表2 高效澄清池2設(shè)計進出水水質(zhì)與實際水質(zhì)對比單位:mg/L
本項目系統(tǒng)設(shè)計高密池功能定位為脫除原水中的硬度,在零排放項目中,脫除硬度的組合工藝多為“高密池+離子交換”,高密池作為綜合性處理單元對來水進行水量水質(zhì)的緩沖,并去除大部分硬度,離子交換作為精處理單元,二者搭配,將硬度離子處理至5 mg/L 以下。但由于控制運行成本,高密單元限制投加藥劑,運行效果較差,產(chǎn)水硬度長期>290 mg/L,導(dǎo)致后續(xù)弱酸陽床再生頻繁,且產(chǎn)水指標無法穩(wěn)定,硬度離子經(jīng)常擊穿,導(dǎo)致進入反滲透的硬度離子超過50 mg/L,加劇了膜的結(jié)垢和化學(xué)清洗頻次。
高密度澄清池2 也呈現(xiàn)類似運行特點,二氧化硅去除率不到40%,由于受前端來水中阻垢劑的影響,投加石灰后鈣離子濃度不減反增,盡管能達到≤200 mg/L 的工藝指標,但過高的結(jié)垢性離子濃度仍對后端軟化床的穩(wěn)定運行造成較大的壓力。
高密單元的運行良好可顯著延長樹脂運行周期,可靠保障膜的運行環(huán)境等;故而該單元的運行效果需優(yōu)化并維持,相關(guān)的藥劑投加及維護應(yīng)始終保證。
根據(jù)實際運行數(shù)據(jù)表表3分析,除反滲透3產(chǎn)水量及收率較低外,膜單元基本可實現(xiàn)設(shè)計指標,但由于膜單元投資較高,項目實施過程中一般不考慮備用,導(dǎo)致裝置冗余度較低,抗沖擊性變差,以反滲透2為例,反滲透2中任何一套裝置出現(xiàn)沖洗、化洗或故障維護,整個膜單元的處理能力立即下降50%(下降146 m3/h)。

表3 膜單元設(shè)計參數(shù)與實際運行參數(shù)對比
針對反滲透膜結(jié)垢污染和COD/Si 污染,可以采用添加針對性的阻垢劑、調(diào)節(jié)pH 和進行化學(xué)清洗的方法使反滲透膜維持正常運行。但對于零排放,在水體中添加的任何藥劑都要在末端分離,前端投加的藥劑會給末端分離帶來困難,應(yīng)避免采用。
如表4 所示,本項目脫COD 單元未正常投運,通常COD 過高情況下會導(dǎo)致RO 膜的污堵頻率變大,膜的清洗化洗周期縮短,也會導(dǎo)致蒸發(fā)器霧沫夾帶嚴重,結(jié)晶堵塞風(fēng)險增壓,雜鹽率升高等。

表4 脫COD單元設(shè)計參數(shù)與實際運行參數(shù)對比
根據(jù)實際運行數(shù)據(jù)表表5分析,蒸發(fā)結(jié)晶單元四效有效溫度差較設(shè)計溫度差偏小,蒸發(fā)處理負荷偏小,主要由于前端硬度離子控制不利,系統(tǒng)結(jié)垢嚴重,導(dǎo)致?lián)Q熱效率下降,蒸發(fā)負荷不足。此外原系統(tǒng)一效、二效強制循環(huán)泵運行時容易跳停,影響正常操作,根據(jù)工程設(shè)計經(jīng)驗,蒸發(fā)器循環(huán)管流速最佳取值范圍為2.0~2.2 m/s,超過此流速,循環(huán)管直徑增大,投資成本增加,低于此流速,則循環(huán)管中溶液容易結(jié)晶進而阻塞循環(huán)管路。根據(jù)強制循環(huán)泵參數(shù)及循環(huán)管管徑核算,循環(huán)管流速約1.76 m/s,流速稍低,且一二效蒸發(fā)器循環(huán)管中硫酸鈉濃度較三四效蒸發(fā)器更高,硫酸鈉晶體容易析出,流體密度增加,管阻增加,進而使泵功率增加,導(dǎo)致電機超負荷跳停。

表5 蒸發(fā)結(jié)晶單元設(shè)計參數(shù)與實際運行參數(shù)對比
對于項目改造,基本原則是在現(xiàn)有條件下,對既有構(gòu)筑物、設(shè)備不大改的前提下確保系統(tǒng)處理達到原設(shè)計100%負荷。考慮到目前系統(tǒng)最大的問題是降硬效果差和系統(tǒng)冗余度差。因此,可行的方案是提高高密降硬效果、擴大膜濃縮系統(tǒng)冗余度和四效蒸發(fā)器的產(chǎn)能,從而實現(xiàn)系統(tǒng)中的水平衡及鹽平衡。
高密除硬單元主要問題在于全面改善高密池的工藝和運行工況,優(yōu)化礦井水高密的加藥種類和配比,采用雙堿法,使高密產(chǎn)水硬度降至20×10–6以內(nèi);徹底解決硬度限制因素,進而解決離子交換再生頻繁問題。
通過現(xiàn)場小試實驗,調(diào)整加藥量,其中液堿投加量1 890 mg/L,純堿投加量830 mg/L,反應(yīng)pH 在10.5左右,并最終控制高密產(chǎn)水硬度<25 mg/L(CaCO3計)。
為了保證系統(tǒng)達到100%設(shè)計負荷,根據(jù)系統(tǒng)核算結(jié)合運行實際數(shù)據(jù),浸沒式超濾1、反滲透1、反滲透2、浸沒式超濾2、反滲透3等單元已接近系統(tǒng)處理能力上限。為保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行,需增設(shè)備用設(shè)備,主要新增設(shè)備如下:浸沒式超濾增加300 m3,處理能力增加到250 m3/h×6;反滲透1新增一套,單套進水量235 m3/h,回收率74%,膜通量≯18 L/m2.h,選用高抗污染、高除鹽率高壓聚酰胺復(fù)合膜;反滲透2新增一套,單套進水量175 m3/h,回收率50%,膜通量≯14 L/m2·h,選用高抗污染、高除鹽率高壓聚酰胺復(fù)合膜;反滲透3新增1套,單套進水量46 m3/h,回收率65%,膜通量≯14 L/m2·h,選用高抗污染、高除鹽率高壓聚酰胺復(fù)合膜。
目前裝置COD 單元未投運,系統(tǒng)仍可正常運行,但產(chǎn)品鹽白度存在超標現(xiàn)象,故系統(tǒng)脫COD 裝置需正常投用,降低系統(tǒng)COD 含量,以便提高成品鹽的回收率。
蒸發(fā)結(jié)晶裝置,當前工況下,各蒸發(fā)器可達到設(shè)計處理能力,但為了保證并提升全系統(tǒng)的運行能力,四效裝置檢修時需注意清理管壁結(jié)垢,確保管路清潔,同時更換一二效強制循環(huán)泵電機,確保裝置正常運行。
本次改造工程的建設(shè)投資額為2 730.64萬元,其中,設(shè)備費用為1 863.66萬元,材料費用為235萬元,建筑工程費用為57.6萬元,安裝工程費用為256.40萬元,其他費用為317.98萬元。改造后本裝置系統(tǒng)運行成本合計為11.23元/m3。
礦井水系統(tǒng)來水水質(zhì)穩(wěn)定,硫酸根、氯離子含量穩(wěn)定,微量離子波動有限,難降解有機物組分含量低,系統(tǒng)未能滿負荷原因在于預(yù)處理未達到精致化要求,樹脂再生廢液量較大,造成系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)水量增大,內(nèi)耗增大,膜系統(tǒng)設(shè)計冗余程度偏低,影響系統(tǒng)處理能力。通過上述改造,成功將系統(tǒng)的穩(wěn)定處理能力提高到100%設(shè)計負荷,且系統(tǒng)穩(wěn)定性明顯提升,可長期穩(wěn)定可靠運行,實現(xiàn)了礦井水的近零排放,帶了良好的社會效益和環(huán)境效益。