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煤巖分離排矸系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計

2023-07-26 06:38:48劉全勝
山東煤炭科技 2023年6期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計

劉全勝

(潞安化工集團寺家莊煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 陽泉 045000)

煤礦安全高效生產(chǎn)及智能化礦山建設(shè)是煤礦近年來的一個重要發(fā)展目標(biāo)[1-3],各大煤礦企業(yè)不斷升級生產(chǎn)機械,引入先進技術(shù),優(yōu)化生產(chǎn)工藝,取得了事半功倍的生產(chǎn)實效。煤礦安全高效生產(chǎn)及智能化礦山建設(shè)是以良好的生產(chǎn)系統(tǒng)為基礎(chǔ)的,專家學(xué)者針對在設(shè)計之初及后期升級改造中煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)的合理性規(guī)劃問題進行了大量研究。朱學(xué)龍[4]針對古城煤礦的生產(chǎn)系統(tǒng)線路長、環(huán)節(jié)多、巷局部失修,給生產(chǎn)系統(tǒng)的安全運行及可靠性帶來隱患等問題,提出了采用安全高效生產(chǎn)高速線的理念,用以解決多水平礦井復(fù)雜生產(chǎn)系統(tǒng)的現(xiàn)狀。王飛飛[5]在充分考慮井下既有巷道布置方式的基礎(chǔ)上,充分利用舊巷,實現(xiàn)新舊巷道的有序銜接,提出了盤區(qū)巷道優(yōu)化設(shè)計方案。目前,由于各礦區(qū)在地質(zhì)條件、工藝、產(chǎn)量等方面存在較大的差異性,對不同條件下生產(chǎn)系統(tǒng)的再優(yōu)化設(shè)計工作的重要性日益凸顯。

寺家莊煤業(yè)公司小斷面巖巷設(shè)計較多,生產(chǎn)系統(tǒng)中高抽巷、低位抽放巷單進水平低,無法達到煤巖分離,產(chǎn)矸量大;出矸系統(tǒng)維護時間長,影響掘進進度。為增產(chǎn)提效,礦井選用綜掘機械化系統(tǒng)對巖巷掘進設(shè)備進行了升級,對高抽巷、低位抽放巷支護方案設(shè)計從支護排距、支護材料兩方面進行了優(yōu)化,但這些措施使得巖巷單進水平提高至180~200 m/月,依然無法解決工程銜接緊張問題。同時,因受到經(jīng)濟和地質(zhì)條件的限制,前期不完善的生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計造成了人力、物力資源的大量浪費。因此亟需進一步優(yōu)化巷道生產(chǎn)系統(tǒng),完成特定環(huán)境下的煤巖分離排矸系統(tǒng)設(shè)計,以提高礦井的生產(chǎn)效益。

1 工程概況

寺家莊煤業(yè)公司北一盤區(qū)為雙翼盤區(qū),兩翼共用一組盤區(qū)準(zhǔn)備巷道?;夭上锏乐械倪M風(fēng)巷、回風(fēng)巷、進風(fēng)底抽巷從北一盤區(qū)輔助運輸巷或帶式輸送機巷開口,低位抽放巷與回風(fēng)巷連通,高抽巷獨立系統(tǒng)。該巷道設(shè)計方案存在諸多問題:1)高抽、低位抽放巷存在多次揭煤;2)回風(fēng)巷與低位抽放巷共用回風(fēng)系統(tǒng);3)無法滿足掘進過程中的煤巖分離;4)每日皮帶檢修2~3 h,無法滿足掘進機的連續(xù)掘進。

煤業(yè)公司15114 工作面出矸系統(tǒng)設(shè)計是通過進料系統(tǒng)進行出矸。原設(shè)計安裝了兩部800 mm 皮帶、一部1 m 皮帶,對15114 工作面回風(fēng)巷、低位抽放巷、高抽巷掘進期間進行排矸(煤),3 個迎頭一圓班出矸(煤)420.03 m3,出矸(煤)量較大。其中,15114 工作面高抽巷日掘進8~10 m,斷面4.2 m×3 m=12.8 m2;15114 工作面低位抽放巷日掘進7~8 m,斷面4.8 m×3.3 m=15.84 m2;15114 工作面回風(fēng)巷日掘進7 m,斷面4.8 m×3.3 m=19.68 m2。原設(shè)計排矸倉深11 m,有效容積188.4 m3。此設(shè)計方案存在如下問題:1)無法滿足掘進過程中的煤巖分離和排矸量要求;2)每日皮帶檢修2~3 h,無法滿足掘進機的連續(xù)掘進。

基于上述問題,為了滿足生產(chǎn)接續(xù)及生產(chǎn)需要,寺家莊煤業(yè)公司在進行北一盤區(qū)及15114 工作面巷道系統(tǒng)設(shè)計時,需充分考慮該工作面區(qū)域內(nèi)原有巷道的布置情況,優(yōu)化15114 工作面出矸系統(tǒng)巷、北一盤區(qū)高抽集中巷施工方案,以期實現(xiàn)煤巖分離排矸系統(tǒng)設(shè)計。

2 排矸系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計

2.1 北一盤區(qū)排矸系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計

北一盤區(qū)設(shè)計時在原有準(zhǔn)備巷道基礎(chǔ)上,增加高抽集中進、回風(fēng)巷。低位抽放巷、高抽巷從北一盤區(qū)高抽集中巷開口(形成出矸及運料系統(tǒng)),如圖1。在高抽集中巷施工倉深29 m、直徑10 m、有效容積2000 m3的矸倉,矸倉設(shè)計如圖2。

圖1 北一盤區(qū)高抽集中巷出矸系統(tǒng)設(shè)計

圖2 北一盤區(qū)高抽集中巷矸倉設(shè)計(mm)

北一盤區(qū)排矸優(yōu)化路線:盤區(qū)工作面高抽巷或低位抽放巷經(jīng)高抽集中進風(fēng)巷到達矸倉,然后通過下方的礦車經(jīng)輔助運輸大巷到北翼風(fēng)井(副立井)提升至地面,最后排到矸場。

北一盤區(qū)運煤路線:盤區(qū)工作面煤巷、回采煤炭經(jīng)相應(yīng)煤巷或煤倉到達北一盤區(qū)帶式輸送機巷,然后通過皮帶運輸至北一盤區(qū)大煤倉,最后經(jīng)北翼帶式輸送機大巷、主斜井運輸至井上煤場。

現(xiàn)有北一盤區(qū)高抽集中巷內(nèi)同時4 條巷道進行掘進,分別為15303 工作面高抽巷、15303 工作面低位抽放巷、15309 工作面高抽巷、15309 工作面低位抽放巷。系統(tǒng)設(shè)計優(yōu)點:1)一次性實現(xiàn)北一盤區(qū)20 個工作面高抽、低位抽放巷不揭煤。2)掘進過程中的煤巖分離,減少運輸系統(tǒng)和選煤廠的負荷,降低選煤費用。3)檢修可以根據(jù)生產(chǎn)需要進行調(diào)整,掘進機不受大皮帶影響,每天多開2 h,滿足掘進機的連續(xù)掘進。4)北一高抽集中進風(fēng)出矸系統(tǒng)煤倉投用后,低位抽放巷比原來增加進尺39 m/月,高抽巷增加進尺71 m/月。低位抽放巷施工后基本能夠滿足巷道超前回風(fēng)巷(回風(fēng)巷單進180~200 m/月)4~5 個月以上,滿足回風(fēng)巷連續(xù)掘進要求,保證工作面根據(jù)銜接要求出煤,減少回風(fēng)底抽巷2000 m。

2.2 15114 工作面排矸系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計

為了實現(xiàn)15114 工作面在掘進過程中的煤巖分離及掘進機的連續(xù)掘進,特設(shè)計出矸系統(tǒng)巷,使15114 工作面低位抽放巷和15114 工作面高抽巷掘進過程中的巖石經(jīng)15114 工作面出矸系統(tǒng)巷、煤倉(倉深34.7 m,直徑6 m,有效容積608 m3)至15116 工作面進風(fēng)巷口,如圖3。

圖3 15114 工作面優(yōu)化排矸系統(tǒng)設(shè)計

15115 排矸系統(tǒng)巷排矸優(yōu)化路線:15115 工作面高抽巷、低位抽放巷施工所出矸石經(jīng)排矸系統(tǒng)巷到達矸倉,然后通過下方的礦車經(jīng)輔助運輸巷到中央副立井提升至地面,最后排到矸場。矸倉設(shè)計如圖4。

圖4 15114 工作面矸倉設(shè)計(mm)

該系統(tǒng)的優(yōu)點為:1)掘進過程中的煤巖分離,減少運輸系統(tǒng)和選煤廠的負荷,降低選煤費用。2)檢修可以根據(jù)生產(chǎn)需要進行調(diào)整,滿足掘進機的連續(xù)掘進,掘進機不受大皮帶影響每天多開2 h。3)通過進尺對比,低位抽放巷比原來增加進尺35 m/月,高抽巷增加進尺127 m/月。低位抽放巷施工后基本能夠滿足進尺超前回風(fēng)巷4~5 個月以上,滿足回風(fēng)巷連續(xù)掘進要求,保證工作面根據(jù)銜接要求出煤,同時減少一條回風(fēng)底抽巷。

3 設(shè)計應(yīng)用效益分析

北一盤區(qū)排矸系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計后,18 個工作面按照平均2000 m 計算,減少底抽巷36 000 m,節(jié)省費用26 280 萬元;減少選煤廠篩選矸石255.96 萬t,節(jié)省費用4 607.28 萬元;進尺增加后每個工作面減少設(shè)備使用時間3 個月,18 個工作面可減少使用時間54 個月,租賃費用節(jié)省12 130.56 萬元;施工北一盤區(qū)高抽集中進、回風(fēng)巷及矸倉掘進期間投入費用9 352.23 萬元。節(jié)支總額為33 665.61 萬元。

15114 工作面排矸系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計后,工作面按照3500 m 計算,減少底抽巷2000 m,節(jié)省費用1460 萬元;減少選煤廠篩選矸石20 萬t,節(jié)省費用360 萬元;進尺增加后減少設(shè)備使用時間13 個月,租賃費用節(jié)省324.48 萬元;施工15114 工作面出矸系統(tǒng)巷及矸倉掘進期間投入費用703.34 萬元。節(jié)支總額為1 441.14 萬元。

此外,煤巖分離排矸系統(tǒng)的設(shè)計構(gòu)建,滿足了連續(xù)化掘進要求,保證了工作面之間生產(chǎn)的正常銜接,礦井多巖巷排矸系統(tǒng)工作效率低、成本高、難維護等系列問題得到解決,經(jīng)濟與安全生產(chǎn)效益得到有效提升。

4 結(jié)論

1)寺家莊煤業(yè)公司在北一盤區(qū)原有準(zhǔn)備巷道基礎(chǔ)上通過增加高抽集中進、回風(fēng)巷,從高抽集中巷開口施工矸倉,在15114 工作面通過增設(shè)出矸系統(tǒng)巷和煤倉,設(shè)計構(gòu)建了煤巖分離排矸系統(tǒng)。

2)煤巖分離排矸系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)用,優(yōu)化了礦井生產(chǎn)系統(tǒng),實現(xiàn)了掘進過程中的煤巖分離,降低選煤成本,實現(xiàn)了掘進機的連續(xù)掘進,低位抽放巷與高抽巷施工增加進尺分別為35~40 m/月、70~120 m/月,經(jīng)濟效益顯著;解決了多巖巷礦井出矸系統(tǒng)問題,有助于進一步推動煤礦安全高效生產(chǎn)及智能化礦山建設(shè)。

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