高 江,裴新學,姚首強
(中國石油長慶油田分公司第七采油廠,陜西西安 710299)
油田井下作業(壓裂等)已是油田穩產的主要措施。近年來環境問題也越來越引起人們的廣泛關注,措施作業時的返排液已成為當前油田水體污染源之一。目前,措施井返排液的處理方式有兩種:一是井口連接管線直接放噴,返排液進入井場排污池,這種方式會污染耕地,給油田生產帶來很大的環保壓力;二是在井場放置10 多具30 m3的儲水罐,由罐車拉運到集輸站點使其進入集輸流程處理,此種方法受罐車拉運量的限制,存在著道路安全隱患,還浪費資源。為此,開展了高壓注水井措施返排液回注技術研究,并進行了現場試驗[1-8]。
由儲水罐、沉降罐、快開提籃式過濾器、柱塞泵以及各種連接閥、注水器、高壓軟管組成,并配套有壓力表、流量計等儀器儀表,見圖1。

圖1 措施井返排液處理設備組成圖
污水從井場大罐,利用加長型泥漿泵抽吸,進入撬裝儲水罐,經過沉降、除雜、一級過濾之后,進入精細過濾器進行二次過濾,過濾后的清水經柱塞泵加壓后,通過水射泵“高壓帶低壓的原理”,清水與井場產液有效混合后通過集輸管線輸送至聯合站集中處理。
體積小,質量輕,滿足車載的要求,機動性強;操作簡便,變頻控制,可根據工況調節流量、壓力;運轉平穩,噪聲小,使用維護方便;具有防爆照明裝置,可以滿足夜間連續工作的要求;具有沉降和過濾功能,采用雙級過濾,污水處理效果好,能有效滿足井場流程注水要求;有效的將措施井返排液和井場產液混合,且不會提高井組回壓,不影響井組產量;返排液就地回注,減少了拉運費用,避免水資源的浪費;回注裝置全部為撬裝化,方便井場之間的拉運。
返排液在井場進行多級的物理及化學混合工藝后,預中和酸堿度,降低其雜質(胍膠和高分子聚合物)含有量及黏度,使其達到井場流程能夠輸送的要求。
根據工藝流程設計方案,污水從井場大罐,利用加長型泥漿泵抽吸(泵入口加裝初級過濾網),進入撬裝儲水罐,經沉降、一次過濾后進入提籃式過濾器,再進入柱塞泵,經增壓后排出。
井場作業污水罐(預中和酸堿度)→供水泵→沉降罐(一次過濾)→過濾器(二次過濾)→柱塞泵→水射泵→井場流程。
沉降罐為返排液的一次過濾裝置,沉降罐的進、排液口通過沉降板和過濾網分別處于罐的底部和中部。在罐的下部設計了一個沉降板,通過回流和沉降作用,使大部分泥砂沉降于錐形罐底。在罐的中部加裝了一道過濾網,進一步過濾體積較大的胍膠、高分子聚合物和大的泥砂顆粒。另外,在罐的底部設有清污口,可以定期對罐內部沉淀的雜質進行清理。返排液通過沉降罐的液體流向見圖2。

圖2 沉降罐示意圖
過濾器為措施井返排液的第二次過濾裝置,本次設計主要考慮了污水的處理量大,胍膠、泥砂要充分得到過濾,以滿足柱塞泵工作的要求,另外要求過濾器的清洗快捷方便,以滿足胍膠堵死時,在短時間內可以清洗過濾器。
本次設計的過濾器為快開提籃式,其工作原理是從沉降罐出來的返排液,通過進口進入過濾器內部,經過擋板,污水從下部到達濾芯底部,進入過濾器內部,污物雜質經過擋板和過濾網的隔離,沉降在過濾器的底部,污水經過濾網的過濾,進入過濾器外部的環形空間。根據井場污水作業的要求,可以變換過濾網目數(本次設計采用10 目),從濾芯出來的液體已經達到了柱塞泵外輸流程污水的要求。
現場工況:需要處理的措施井返排液450 m3。增壓站油氣混輸撬標準處理油氣能力為240 m3/d,實際處理原油為110 m3/d,最大配注能力為240-110=130 m3/d。采用符合井站要求的流量進行污水處理,試驗時通過柱塞泵變頻來改變流程管線注水量,工藝操作流程見圖3。

圖3 返排液回注工藝流程圖
試驗時,柱塞泵壓力控制在3.5~4.0 MPa,注水量控制在5.0~5.4 m3/h,井場原油管線的壓力由原來的0.8 MPa 上升到1.2 MPa,經過連續3 d 的時間,420 m3措施井返排液全部注輸完畢。通過現場試驗,該工藝可以滿足現場工況設計要求。
應用該技術完全改變了傳統的措施井返排液處理工藝,即用高壓泵回注給注水井流程的難題;另一方面返排液回注原油流程管線,減少了污水拉運費用,降低了道路安全風險,同時,避免了環境污染,達到了措施井返排液處理及保護環境的目的。此外,該裝置為撬裝化,體積小、結構簡單、操作方便,便于井場之間的拉運,使用率高。此技術具有較好的應用前景。