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超低滲油藏氮氣泡沫驅合理交替周期研究

2023-08-04 06:54:46郝杰代曉旭霍萍萍武金衛(wèi)涂彬
石化技術 2023年7期
關鍵詞:實驗

郝杰 代曉旭 霍萍萍 武金衛(wèi) 涂彬

1.延長油田股份有限公司七里村采油廠 陜西 延安 716000

2.中國石油大學(北京) 北京 100000

超低滲油藏氮氣泡沫驅通常采用氮氣和泡沫液交替注入的方式,交替周期及段塞組合方式對氮氣泡沫驅效果有重要的影響。如果交替周期過于頻繁,由于超低滲油藏滲透率低,往往造成井筒附近多相流嚴重,注入壓力增加,引起注入困難;如果交替周期過長,長時間注泡沫液或者注氣,在毛管力的作用下,單一注入某種流體都將沿著大孔隙運移并最終造成竄流,這種水竄或氣竄現(xiàn)象也會造成開發(fā)效果變差[1-3]。

1 實驗設備

空氣-泡沫巖心驅替實驗用到的主要設備及參數(shù)包括:100DX型雙缸控制泵;GCS10空氣壓縮機;TY-4型巖心夾持器,承壓50MPa,巖心規(guī)格φ25×25—100mm;2XZ-2型旋片真空泵,極限壓力6×10-2Pa,抽速2L/s,轉速1400r/min;ZR-Ⅲ型中間容器3個,容積1000ml,壓力小于70MPa;JB-50型高壓手動計量泵,容積210mL,工作壓力80MPa;D07系列質量流量計,流量規(guī)格5SCCM;精密壓力表2個,量程為25MPa;WH-30L電子天平;計量管等;

在保證實驗可行性的基礎上為了盡可能地接近實際儲層條件,根據(jù)延長七里村采油廠某油藏儲層物性,制作人造低滲巖心若干,具體參數(shù)見表1。實驗用油由煤油與實際原油配制而成,使其盡可能在物性及組分上接近實際油藏,模擬油密度為0.79g/cm3,黏度為4.3mPa·s。泡沫液體系起泡劑濃度為0.8%,穩(wěn)泡劑濃度為0.1%,實驗用水為模擬地層水。巖心參數(shù)見表1。

表1 巖心參數(shù)

2 氣液比優(yōu)選實驗

為了優(yōu)選最優(yōu)的氣-泡沫液交替最佳注入氣液比,設計了5組實驗,注入?yún)?shù)如表2所示。選擇巖心建立束縛水飽和度后,在圍壓為5MPa條件下,首先以0.2mL/min的速率注水驅替,在產(chǎn)出流體含水率達到90%左右時,從注入端分別向1、2、3、4、5號巖心交替注入水氣比分別為1∶5、1∶3、1∶1、3∶1、5∶1的模擬泡沫液和氮氣,將1、2、3、4、5號巖心氣-液交替的段塞尺寸控制為0.3PV,實驗方案設計見表2,氮氣與泡沫液的注入速率均為0.2mL/min(地層條件下),實驗過程中記錄出口端產(chǎn)油量、產(chǎn)水量、產(chǎn)氣量,以及注入端與出口端壓力表讀數(shù)。

表2 氣液比優(yōu)選實驗方案設計表

不同氣液比條件下的實驗結果統(tǒng)計見表3。由表3可知,水驅之后轉為氮氣-泡沫液交替驅能夠顯著提高微觀驅油效率。幾種氣液比段塞組合下,整體增油效果都較好,相比而言,提采幅度最高的為氣液比5∶1和氣液比1∶5,氣液比1∶1情況下效果偏差。

表3 不同氣液比條件下的實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

圖1和圖2所示分別為不同水氣比條件下采出程度和含水率隨注入量變化曲線。可以看出,隨著注氣段塞增加,含水率降幅逐漸增大,但也同時造成含水率波動較大。在現(xiàn)場應用中,可根據(jù)水源和氣源情況,如果水源充足,可以選擇注入較長的水段塞和較短的注氣段塞;如果水源不足、氣源充足,可以選擇較長的注氣段塞和較短的注液段塞。

圖1 不同氣液比條件下采出程度隨注入量變化曲線

圖2 不同氣液比條件下含水率隨注入量變化曲線

3 段塞尺寸優(yōu)選實驗

為了優(yōu)選出超低滲油藏氮氣泡沫驅最佳注入段塞尺寸,將巖心6、7、8、9分別按照實驗準備步驟建立束縛水飽和度后,控制出口端回壓維持在原始地層壓力5 MPa條件下,首先進行水驅,在水驅含水率達到60%時,分別從注入端向長巖心交替注入氣液比為5∶1的氮氣和地層水,4個巖心分別控制氣水交替段塞尺寸為0.1PV、0.2PV、0.3PV、0.4PV,段塞尺寸設計見表4,氮氣與泡沫液的注入速率均為0.3 mL/min(地層條件下),實驗過程中記錄長巖心夾持器出口端產(chǎn)油量、產(chǎn)水量、產(chǎn)氣量,以及注入端與出口端壓力表讀數(shù),實驗結果見表5。

表4 段塞尺寸優(yōu)選實驗方案設計

表5 不同段塞尺寸下驅替實驗結果數(shù)據(jù)

可以發(fā)現(xiàn),在水驅轉為氮氣泡沫驅后,采收率明顯增加,但不同段塞尺寸條件下,累計采收率不同,隨著段塞尺寸的增加,氮氣泡沫驅采出程度先增加后減少,在段塞尺寸為0.2PV時達到最大。

這是由于段塞越小,交替次數(shù)越頻繁,這樣會導致液或氣無法形成有效的穩(wěn)定段塞,注入液體無法發(fā)揮對氣體的液阻效應,造成氣、液仍以連續(xù)相在巖心中流動,從而不利于發(fā)揮氣、液交替的調驅作用。隨著注入時間的增加,氣液交替壓差快速增大且段塞尺寸越小,交替次數(shù)越頻繁,注入壓差越大,這是因為交替次數(shù)過多,油氣水三相充分接觸,三相流動的特征與混相驅特征更加明顯,難以發(fā)揮氣液交替非混相驅補充能量的優(yōu)勢,反而導致三相滲流狀態(tài)相對單純氣驅更為復雜。在現(xiàn)場實施過程中,注入設備也很難滿足短周期的注入?yún)?shù)要求。

隨著注入段塞的增大,交替周期越長,單個周期注入氣的時間也越長,進而導致氣體快速推進,氣竄風險也開始加大,當段塞尺寸大于0.2個PV后,氣體過早突破,從而降低了氣水交替的驅油效果。綜上所述,為了充分發(fā)揮氣水交替非混相驅補充地層能量的優(yōu)勢,在較小注入壓差下,最大程度地提高采收率,優(yōu)選段塞尺寸為0.2 PV,即注采井間注入1個有效波及孔隙體積的周期數(shù)建議為5個。

4 結束語

巖心驅替實驗結果表明,氣液比1∶5和5∶1時提采幅度最高。在現(xiàn)場應用中,如果氣源不足、水源充足,可以選擇注入較長的水段塞和較短的注氣段塞;如果水源不足、氣源充足,可以選擇較長的注氣段塞和較短的注液段塞。

通過開展氮氣、泡沫液交替段塞尺寸優(yōu)選實驗,優(yōu)選了最佳段塞尺寸為0.2 PV,即井間注入量達到1PV時的合理交替周期數(shù)為5個。

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