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催化裂化主分餾塔塔盤改造

2023-08-04 06:54:44郗艷龍
石化技術(shù) 2023年7期

郗艷龍

中石化催化劑有限公司 北京 100000

某催化裂化裝置由SEI設(shè)計(jì),主分餾塔1-2#層塔盤采用固舌型塔盤,其余30層為固定閥塔盤,在實(shí)際運(yùn)行中分餾塔熱分配及產(chǎn)品分離精度不理想,因此在大檢修期間,將主分餾塔的部分ADV固閥塔板堵孔或更換為ADV浮閥塔板。改造結(jié)果表明,生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定,在主分餾塔壓力降未見明顯增加前提下,低溫?zé)岽蠓鶞p少、冷回流停用,產(chǎn)品分離精度增加,質(zhì)量容易控制。

1 主分餾塔改造內(nèi)容

在分餾塔設(shè)備不更新的情況下,固定件利舊,1至2層不變,分別將3至5層、29至32 層塔盤板堵孔,6至28 層固定閥塔盤板更換為高性能ADV浮閥塔盤,詳見表1。改造的目的是減少頂循熱負(fù)荷同時(shí)增加產(chǎn)品分離精度,提高塔盤板的操作彈性,使一中以上段的操作更容易控制,減少油漿中輕組分。

表1 分餾塔改造內(nèi)容

2 改造后生產(chǎn)運(yùn)行情況

2.1 主要操作條件

從表2可以看出主分餾塔改造后,分餾塔壓力降沒有增加,均為13Kpa,其它變化參數(shù)主要表現(xiàn)在:(1)改造后,分餾塔頂冷回流由12t/h到停止使用,頂循量下降73t/h,一中、二中、油漿循環(huán)量分別增加了50、71和66 t/h;(2)全塔整體溫度下降明顯,其中頂循、柴油、一中、二中抽出溫度分別下降了15、17、10和5℃ ;(3)全塔溫度梯度發(fā)生大幅變化,頂循抽出氣液相溫差下降8℃,柴油與頂循抽出溫差下降8℃,19與28層氣相溫差增加12℃,15與18氣相溫差下降14℃。

表2 改造前后主要運(yùn)行參數(shù)

2.2 分餾塔改造后離精度的變化

從表3可以看出主分餾塔改造后,粗汽油、輕柴油的質(zhì)量合格,并且在柴油汽提蒸汽由2.5t/h下降至2t/h后,輕柴油的初餾點(diǎn)和粗汽油的終餾點(diǎn)重疊度降低12.2℃,減少了柴油中攜帶的汽油組分。19層抽出輕柴油的分餾精度大幅提高,15至19層由改造前沒有精餾效果到分餾出,餾程基本滿足提升管回?zé)捯蠼M分的輕柴油,為裝置進(jìn)一步降低柴汽比打開了空間。回?zé)捰透脑旌?60℃餾出比改造前減少約14%,回?zé)捰椭胁裼徒M分明顯下降。

表3 改造前后熱產(chǎn)品分離精度變化

2.3 分餾塔改造后產(chǎn)品分布變化

改造前后在原料性質(zhì)變化不大和反應(yīng)深度基本一致的條件下,因回?zé)捰椭胁裼徒M分的減少,不僅使柴油收率增加,還使至提升管的回?zé)捰陀?.5t/h減少到停止回?zé)挘覂?nèi)回流也下降了23t/h。由于停止回?zé)捠垢蓺夂蜕褂辛瞬煌潭认陆担瑫r(shí)內(nèi)回流下降也使油漿收率大幅下降2.2%。

2.4 分餾塔改造后熱分配變化

改造前后分餾塔的熱量下移明顯,頂循占全塔取熱負(fù)荷下降12.5%,一中、二中、和油漿分別增加7.2%、1.3%和4.1%,全塔熱分配更加合理。頂循空冷負(fù)荷由改造前的六臺(tái)風(fēng)車全開到只開一臺(tái),一中從熱量不足到改造后可以發(fā)蒸汽約4.6t/h。

3 改造后增效

3.1 節(jié)能效果

改造后由于全塔熱量下移,節(jié)能主要體現(xiàn)在:(1)停用10t/h的冷回流減少塔頂油氣低溫?zé)?120mj/h;(2)頂循空冷冷卻負(fù)荷下移20930mj/h,其中12181mj/h轉(zhuǎn)移至一中汽包發(fā)生約4.6t/h蒸汽,其余7502mj/h轉(zhuǎn)移至油漿增加中壓產(chǎn)汽約3.6t/h;(3)頂循空冷負(fù)荷下降后減少運(yùn)行空冷風(fēng)車5臺(tái),節(jié)電150kw;(4)改造后分離精度增加,柴油初餾點(diǎn)提高后使柴油汽提蒸汽下降0.5t/h。這幾項(xiàng)合計(jì)降低裝置能耗694公斤標(biāo)油/小時(shí)。

3.2 分餾塔分離精度增加

由分餾塔分離精度增加而產(chǎn)生的效益體現(xiàn)在:(1);柴油與粗汽油的重疊度下降12.2℃,柴油中攜帶的汽油組分減少;(2)使裝置具備回?zé)捿p柴油的潛力,為日后降低柴汽比提供可了選擇手段;(3)減少了油漿輕組分的含量,使油漿下降收率2.2%柴油相應(yīng)增加,按柴油與油漿差價(jià)500元/噸計(jì)算,增效2475元/小時(shí)。

4 結(jié)論

(1)改造后全塔熱量下移,低溫?zé)岽蠓鶞p少,發(fā)汽量增加,降低裝置能耗3.01公斤標(biāo)油/噸。

(2)分離精度增加后使柴油中汽油組分和油漿中柴油組分減少,增效2475元/小時(shí),并為以后投用輕柴油回?zé)捊档筒衿葎?chuàng)造了條件。

(3)改造后由于停用了冷回流,分餾塔壓降沒有增加。

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