郭大海
(山西焦煤霍州煤電木瓜煤礦, 山西 呂梁 033199)
礦井通風(fēng)機(jī)集中控制系統(tǒng)實(shí)際上是一種信息管理系統(tǒng),主要承擔(dān)礦井主通風(fēng)機(jī)的實(shí)時監(jiān)測與控制的工作,以滿足對煤礦主通風(fēng)機(jī)的監(jiān)控管理、故障診斷和處理及其現(xiàn)場設(shè)備維護(hù)管理的自動化需求,在一定程度上提高了對煤礦主通風(fēng)機(jī)以及輔助裝置的統(tǒng)一管理和安全穩(wěn)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)[1]。該控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計,則是在各種協(xié)議及協(xié)同功能的基礎(chǔ)上,與其他控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)信號的通信,將通風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口的風(fēng)速和負(fù)壓、以及電動機(jī)的工作功率及其輸出電壓等實(shí)現(xiàn)了在線監(jiān)控的目的。另外,集中控制系統(tǒng)中的軟件還具有動態(tài)調(diào)整風(fēng)機(jī)的葉片角度等功能,從而調(diào)整風(fēng)速的大小。
現(xiàn)階段,礦井的主通風(fēng)機(jī)主要包括三種供風(fēng)方式類型,即抽出式、壓入式以及混合式,其中較為常用的應(yīng)屬抽出式通風(fēng)。該型號通風(fēng)機(jī)的主要工作原理為:經(jīng)由葉片的持續(xù)性轉(zhuǎn)動,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為動能,將流動的空氣輸送到井下各工作面中。就目前來看,對旋軸流式主通風(fēng)機(jī)已經(jīng)普遍應(yīng)用到了國內(nèi)的各大礦井中,這種類型的通風(fēng)機(jī)有著許多的優(yōu)點(diǎn),比如它供風(fēng)效率高、電能消耗較低、產(chǎn)生的噪聲小,同時設(shè)備在運(yùn)行的過程中有著較高的穩(wěn)定性,較小的體積優(yōu)勢使得其在安裝布置的過程中也十分方便。本文將研究對象定為FBCDZ 型對旋式軸流通風(fēng)機(jī),這也是當(dāng)下最為流行的礦井抽出式主通風(fēng)機(jī)。如圖1 所示,為FBCDZ 型主通風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)組成示意圖。

圖1 FBCDZ 型主通風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
由圖1 可知,風(fēng)機(jī)主要的組成部件包括電機(jī)、中間軸、葉輪以及用于風(fēng)流擴(kuò)散的擴(kuò)散塔。當(dāng)風(fēng)機(jī)在運(yùn)行時,首先風(fēng)機(jī)會將空氣從進(jìn)風(fēng)口吸入葉輪中,葉輪繼續(xù)推動著空氣進(jìn)入葉片,隨后葉片將空氣流動的方向進(jìn)行轉(zhuǎn)換,使其變?yōu)檩S向流動,并最后將空氣輸送到擴(kuò)散塔中實(shí)現(xiàn)井下的風(fēng)流供給。此外,風(fēng)機(jī)中還設(shè)置有三個風(fēng)門,即主風(fēng)門、副風(fēng)門以及檢修風(fēng)門,分別承擔(dān)著風(fēng)機(jī)的進(jìn)風(fēng)、調(diào)節(jié)風(fēng)流的大小以及檢修設(shè)備的作用。礦井主通風(fēng)機(jī)作為井下最關(guān)鍵的供風(fēng)設(shè)備,其運(yùn)行狀態(tài)的好壞將直接關(guān)系到作業(yè)人員的生命安全,因此設(shè)計一套主通風(fēng)機(jī)集中控制系統(tǒng)是十分有必要的。
在系統(tǒng)的設(shè)計中,采用了PLC 以及上位機(jī)聯(lián)合構(gòu)成的集中控制系統(tǒng),可以在通風(fēng)機(jī)運(yùn)行的過程中完成數(shù)據(jù)的監(jiān)測處理、集中控制及保護(hù)、預(yù)警等工作。對于該系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)主要包括上位機(jī)以及現(xiàn)場控制站點(diǎn)兩個部分構(gòu)成,在現(xiàn)場控制站中選用型號為S7-300型PLC 控制器,在礦井中布置兩臺FBCDZ 型對旋軸流式動葉可調(diào)主通風(fēng)機(jī),一臺工作,一臺備用[2]。其中的驅(qū)動電機(jī)為異步電機(jī),風(fēng)量大小的調(diào)節(jié)可以通過改變?nèi)~片的角度來實(shí)現(xiàn)。此外,對于監(jiān)控信息數(shù)據(jù)的傳輸主要是經(jīng)由以太網(wǎng)傳遞至控制中心。
在該控制系統(tǒng)中,通過圖形界面與用戶交接,從而達(dá)到信息的傳遞與交互的目的。系統(tǒng)的軟件選擇WinCC,它具有集成功能強(qiáng)大、延展性強(qiáng)的特點(diǎn)。通過與數(shù)據(jù)庫相互關(guān)聯(lián),可以將任意種類的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲,同時以服務(wù)器的身份作用到整個信息交換系統(tǒng)中。來源于第三方的軟件可經(jīng)由COM手段對OPC 產(chǎn)品進(jìn)行訪問,從而獲得監(jiān)控數(shù)據(jù)。系統(tǒng)中的信息經(jīng)由操作站中的軟件,通過OPC 的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)的發(fā)布工作,連接方式為以太網(wǎng)。現(xiàn)場控制站點(diǎn)以及調(diào)度中心所需求的數(shù)據(jù)表由軟件進(jìn)行供應(yīng),憑借該數(shù)據(jù)表,調(diào)度中心可以自動化的遠(yuǎn)程控制通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行,從而實(shí)現(xiàn)了無人值守的效果。工作站可以將多種傳感器接口處的信息數(shù)據(jù)展開進(jìn)一步分析工作,并將處理好的數(shù)據(jù)儲存并傳輸?shù)讲僮髡镜臄?shù)據(jù)庫中。對于作用于現(xiàn)場的工作站點(diǎn)則對控制信息進(jìn)行接收,對風(fēng)機(jī)中的重要結(jié)構(gòu)如風(fēng)機(jī)葉片、冷卻泵等進(jìn)行信息采集工作,以便于更好地進(jìn)行控制。對于工作站中高壓柜的電量信息以及故障狀態(tài)的分類等則通過PLC 分站來與計算機(jī)進(jìn)行通信,并進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的采集及處理工作。
在此集中控制系統(tǒng)中,主要通過差壓風(fēng)量監(jiān)控法來對風(fēng)量進(jìn)行在線監(jiān)控,而監(jiān)控信息的強(qiáng)度受流場紊亂程度的影響。將風(fēng)道中的某一局變環(huán)節(jié)的靜壓差進(jìn)行檢測,同時配合精密的測量儀表標(biāo)定工況的風(fēng)速,以此判斷差壓和風(fēng)速之間的相互關(guān)系,并對風(fēng)速大小進(jìn)行在線檢測。對氣流損失可以忽略不計,可以將每個斷面上的全壓看作相等狀態(tài),同時靜壓以及動壓能夠互相變換。所以可以依照該原理,將兩個斷面分別布置在集流器以及動輪周圍,考慮到兩個斷面的面積不同會出現(xiàn)靜壓差,根據(jù)式(1)可知,兩斷面的靜壓差就是其動壓差,即:
式中:Q 為主通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量;ρ 為密度;S1、S2為兩斷面的面積;P 為靜壓力。
在式(2)中只能說明風(fēng)量是可以進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測的,但實(shí)際存在斷面形狀差異以及紊流損失,所以要通過多次實(shí)驗(yàn),最終得到了以下經(jīng)驗(yàn)公式:
式中:C0、C1、…、Cn都是經(jīng)由標(biāo)定后獲取的經(jīng)驗(yàn)系數(shù);q 為傳感器測出的信號。
當(dāng)軸流式通風(fēng)機(jī)在開啟后,要想對風(fēng)機(jī)葉片角進(jìn)行調(diào)節(jié),首先應(yīng)確定風(fēng)機(jī)的實(shí)際工況點(diǎn)。工況點(diǎn)的位置可以通過每個特殊點(diǎn)的值來獲得,但獲得的工況點(diǎn)不一定存在于風(fēng)機(jī)的特性曲線中,實(shí)際工作點(diǎn)應(yīng)根據(jù)風(fēng)機(jī)的工作阻力來確定。風(fēng)機(jī)葉片調(diào)節(jié)的動力來源于液壓驅(qū)動,其調(diào)節(jié)的角度有著精準(zhǔn)的刻度標(biāo)志。葉片角允許的調(diào)節(jié)范圍為-10°~120°[3]。經(jīng)由液壓驅(qū)動的方式將葉片調(diào)節(jié)到反風(fēng)角度,以達(dá)到反風(fēng)的目的,將葉片的給定值以及角度的測量值傳輸至PLC 中。
在對該通風(fēng)機(jī)集中控制系統(tǒng)設(shè)計完成后,又將其應(yīng)用到實(shí)際礦井中。經(jīng)過一段時間后,可以發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)可以對采集的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的搭建。通過液晶屏顯示通風(fēng)機(jī)的工藝流程、配電系統(tǒng)的簡化圖以及各設(shè)備間的工作狀態(tài),針對重要性能參數(shù)實(shí)現(xiàn)動態(tài)的監(jiān)測預(yù)警工作以及數(shù)據(jù)報表的自動生成。此外,集中控制系統(tǒng)還能借助PLC 控制器使得風(fēng)機(jī)的啟動過程變得更加平穩(wěn)。如圖2 所示,為傳統(tǒng)控制方式風(fēng)機(jī)啟動曲線1 以及集控系統(tǒng)控制下的風(fēng)機(jī)啟動曲線2 的對比。從圖2 中可以看出,傳統(tǒng)控制方式下,風(fēng)機(jī)在啟動過程中有一個緩沖的過程,超出了正常運(yùn)行下的額定風(fēng)量,這是對設(shè)備有損害的;而通過采用本文設(shè)計的集控系統(tǒng),可以發(fā)現(xiàn)啟動的過程是非常平滑的,這也驗(yàn)證了系統(tǒng)的可行性。

圖2 風(fēng)機(jī)運(yùn)行曲線對比
原通風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中,需要派遣工作人員對通風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢測與維護(hù)工作,稍有疏忽就會造成安全隱患,威脅井下的安全生產(chǎn);將動葉可調(diào)主通風(fēng)機(jī)集中控制系統(tǒng)應(yīng)用到該礦后,不但對井下主通風(fēng)機(jī)及其輔助設(shè)備的工作狀態(tài)進(jìn)行了實(shí)時監(jiān)測預(yù)警,而且節(jié)省了人工生產(chǎn)成本,真正做到了井下的少人甚至無人值守,保障了生產(chǎn)安全的同時又促進(jìn)了設(shè)備的運(yùn)行效率。
本文針對煤礦動葉可調(diào)主通風(fēng)機(jī)的集中控制系統(tǒng)展開了設(shè)計及研究,又重點(diǎn)分析了通風(fēng)機(jī)主要運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)測與控制、風(fēng)機(jī)葉片的調(diào)節(jié)等系統(tǒng)功能。最后,為了進(jìn)一步驗(yàn)證集控系統(tǒng)的可靠性,又將其應(yīng)用到了工程實(shí)際中,結(jié)果表明,將集中控制系統(tǒng)應(yīng)用到主通風(fēng)機(jī)中,不僅可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行,而且在風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中全程自動化操作,極大地減少了設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用以及人工生產(chǎn)成本。該裝置的成功應(yīng)用,促進(jìn)了礦井的現(xiàn)代化發(fā)展,對相關(guān)企業(yè)的通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化工作提供了借鑒意義,有一定的實(shí)際應(yīng)用價值。