沈鵬飛
(湖南長煉新材料科技股份公司,湖南岳陽 414012)
老化污油主要來自儲罐和艙底長期沉降的污油泥,含有大量的水、瀝青質和機械雜質等,且可以與油之間形成穩定的乳化狀態[1]。因此,老化污油具有黏稠度高、品質差以及難回煉等特點。老化污油如不及時處理,長期占用罐容會影響裝置的正常運行,同時還存在重大的安全環保隱患[2-3]。
某煉油廠前期主要是將老化污油輸送至常減壓裝置回煉,或將其作為危廢外委處理。然而,污油少量回煉對裝置運行影響較小,長期大量回煉會導致膜脫鹽反應器壓降升高,電脫鹽裝置電流波動以及氯離子腐蝕等問題[4-5]。另外,老化污油作為危廢外委處置,不但會增加企業成本,還會因危廢焚燒增加環保負擔。因此,對老化污油進行脫水、脫固凈化處理,使其滿足直接回煉要求,對于解決老化污油去向問題具有重要意義。
膜強化傳質技術已應用于污油凈化處理,建成了多套工業裝置,并取得了較好的成效[6-8]。雖然解決了污油處置問題,但裝置主體占地超過了350 m2,而在某煉油廠老化污油凈化現場無法提供如此大的場地。通過對工藝設備分析發現,占據空間最大的是兩級油水沉降分離器,共占地約200 m2。基于此,將油水沉降分離器進行了升級,占地降低至12 m2的同時,更加快速使老化污油完成油水分離。
2021 年初,以老化污油高效分離凈化技術為支撐,同時借鑒前期工業應用的經驗,在某煉油廠構建了一套2×104t/a 老化污油凈化裝置,占地約150 m2。老化污油高效分離凈化技術是膜強化傳質凈化處理技術的升級,核心技術同樣是由兩部分組成,只是將兩級油水沉降分離器升級成為兩級離心設備。從油水分離原理上,是由靜態沉降變成動態分離的過程。本裝置選擇了立式離心機作為動態分離的主要設備,即污油經膜強化傳質作用和藥劑充分混合傳質后,通過立式離心機完成油相、水相和固渣的分離。與之前的油水沉降分離器相比,立式離心機具有占地小、效率高以及控制方便等優點[9-11]。
工藝流程上包括固液分離、膜強化傳質高效分離凈化、污水凈化處理以及尾氣凈化吸收等組成部分(圖1)。

圖1 裝置運行工藝流程
(1)固液分離流程。老化污油來自廠區污油儲罐,首先通過籃式過濾器過濾掉較大固渣后,進行固液兩相分離,脫除的固渣裝桶外委。
(2)膜強化傳質高效分離凈化流程。濾液輸送至膜接觸器與藥劑充分傳質混合后,經立式離心機快速油水分離,獲得凈化污油輸送至常減壓裝置回煉。
(3)外排污水凈化處理流程。立式離心機產生的含油污水經氣浮凈化處理,達標廢水排放至污水池,通過污水泵將其輸送至污水處理系統。上層浮渣進入浮渣槽,通過疊螺脫水機進行脫水,脫水后的固渣裝桶,濾液返回氣浮。
(4)尾氣凈化吸收流程。固液兩相分離和氣浮設備與尾氣凈化吸收處理單元連接,通過抽風機將尾氣送入凈化單元后達標排放。
截至今年5月,裝置已凈化處理老化污油近2×104t/a,各項指標均滿足技術指標要求。以下選取2022年8~9 月裝置標定期間的數據進行考察分析。
標定期間,共處理老化污油1 310 t,回收凈化污油465 t,產生了油泥75 桶。共采樣分析168 頻次,總體樣品合格率為100%,具體分析情況如下。
3.1.1 輸入原料 輸入物料中水和沉淀物含量最大值為95.4%,最小值為43.2%,水和沉淀物含量平均值為65.3%。隨著罐位降低,物料中水和沉淀物含量由大于80.0%降低至小于50.0%,隨后基本穩定在40.0%~50.0%。另外,單日進料量在56.6~61.0 t 波動,平均進料量為59.6 t/d,即使物料性質變化較大,裝置仍能穩定運行,單日處理量波動較小(圖2)。

圖2 老化污油性質及處理量監測
3.1.2 輸出凈化油 標定期間回收凈化油中水含量為0.2%~0.8%,平均值為0.5%,固體質量分數為0.1%~0.3%,平均值為0.2%。凈化油回收率為90.0%~98.0%,平均回收率為96.4%(圖3)。

圖3 凈化油性質及回收率監測
3.1.3 輸出含油污水 外排水外觀澄清,懸浮物較少,分析結果水中油含量為10.7~121.5 mg/L,平均值為56.8 mg/L,可直接輸送至污水處理系統(圖4)。

圖4 外排水中油含量監測
3.1.4 輸出油泥 裝置運行期間固液分離器出泥(左一)與脫水機分離出油泥(中間),黏稠度較低,將油泥烘干,從圖5 右圖可以明顯看出,油泥中油含量明顯減少。另外,工藝升級后脫水機油泥水含量為37.5%~51.5%,平均值為44.0%,固液分離油泥水含量為35.0%~43.8%,平均值為39.6%。油泥中油含量均低于5.0%(圖6),可直接輸送至干化裝置進一步減量化。

圖5 分離出油泥和烘干后圖片

圖6 油泥中水含量(左圖)和油含量(右圖)監測
物料衡算(表1),能耗(表2)。

表1 輸入與輸出物料衡算

表2 主要公用工程消耗
與前期裝置運行相比[12],升級后新鮮水用量大大降低,蒸汽基本不需使用,來料溫度下完全可以滿足工藝需求。
(1)以老化污油高效分離凈化技術為支撐,構建了一套2×104t/a 工業裝置,占地面積大大縮減,新鮮水和蒸汽用量大大降低。標定期間,裝置平均進料量為59.6 t/d,且單日處理量波動較小,即使物料性質變化較大,裝置仍能穩定運行。
(2)回收凈化油中水含量低于1.0%,固體質量分數小于0.3%。污油回收率均值超過96.0%,回收凈化油可全部回煉。
(3)分離油泥中水含量均值低于45.0%,油含量低于5.0%,可直接輸送至干化裝置進一步減量化,對于企業降本增效和節能降碳工作發揮了積極的推動作用。