李志國
(晉能控股煤業集團北辛窯煤業有限公司,山西 忻州 036000)
礦山日常生產活動中,北辛窯水患作為其常見的致災因素,主水倉清理工作量較大,通過現場反復實踐,采用單一清倉機,須采取其他如人工、挖掘機械等輔助方法,對主水倉循環清理[1-3]。但是水倉內煤泥沉積的程度、煤泥含水率等因素,易造成清倉設備工藝參數不配套,清倉效率下降,無法滿足實際需求[4-5]。北辛窯礦井采用清倉壓濾機協同作用,加裝連接裝置,設計礦井清倉壓濾裝置,達到省時省力清掏的目的。
北辛窯礦井屬于晉能控股煤業集團,設計產量0.4 Mt/a,可采煤層2#、5#、6#煤,目前采掘活動主要在2#煤層中進行,礦井采掘過程中容易受到斷層構造帶以及奧灰水的影響。礦井廢水主要來源于各斷層構造帶砂巖裂隙水的涌水、采掘過程進行的探測回水、采空區廢水等,綜合導致水倉內泥沙沉積量較大,每年礦井主水倉需至少清掏一次。礦井目前主要采掘活動停留在2#煤層,礦山日常每小時涌水量正常為520.25 m3,每小時涌水量最大為780.38 m3。礦井副斜井底井下共布置主、副3 個水倉,總長1118 m,有效總容積8360 m3,其中:1#水倉全長265 m、容積2100 m3;2#水倉全長398 m、容積2786 m3;3#水倉全長455 m、容積3474 m3。
清倉壓濾機主要組成為MQCY-30/90L 煤礦清倉機、XMY40/800-U 型液壓壓濾機及連接裝置。MQCY-30/90L 煤礦清倉機由行走裝置、挖裝裝置、泵送壓力裝置等部分組成。水倉堆積的淤泥通過集泥裝置的螺旋葉片的集聚作用,由泵送壓力裝置通過水倉煤泥專用鋼制管道運送至清倉壓濾機連接裝置處,將煤泥送往壓濾機,進行壓榨工序,形成“濾餅”,再轉運至主斜井帶式輸送機出井,廢水經管路引至水倉內。清倉壓濾機的裝置設計原理如圖1。

圖1 清倉壓濾機設計原理示意圖
MQCY-30/90L 煤礦清倉機額定壓力32 MPa(可調),清倉能力30 m3/h,電機90 kW。該清倉機體積不大,便于井下輔助運輸,能夠實現“一體化”運輸入井;采用履帶式前進,適應井下復雜的條件,牽引力大,行走靈活,爬坡力強;借助雙壁式螺旋形式運行方式,收集清理煤泥,雙懸臂可實現機載控制升降結構,靈活可靠,取得高效清理效果;通過下方位鏈式刮板輸送機,能夠對礦山煤泥等物質實現強載運;機運煤泥量大,可以遠距離運送,通過控制泵送裝置,便于實現隨機調節;液壓組成機構采用全液壓調節方向,受到的調向阻力小;分配閥采用先進的“盤旋式管閥”,能夠自動補償間隙,不易漏液;具有反泵功能。MQCY-30/90L 清倉機行走方式借助機身兩側“左或右”液壓馬達直接行進,操作靈活方便,僅僅通過操作手柄便可實現。清倉機進行挖裝作業時,驅動能量是由兩排環狀鏈帶動前部螺旋葉片提供,將水倉煤泥等雜物收聚至機身中間,再通過刮板作用滑動將雜物帶入到物料收集裝置。通常情況下,水倉煤泥等雜質集聚厚度多變,清挖裝置上配有調節升降功能的液壓油缸,可適應雜物沉積厚度低于1.6 m。MQCY-30/90L 清倉機動力系統全部采用開式液壓動載工作過程。液壓結構組成及功能見表1,清倉機原理示意圖如圖2 所示。

表1 液壓系統組成及功能

圖2 清倉機原理示意圖
XMY40/800-U 型液壓壓濾機,濾板外形800 mm×800 mm,過濾面積40 m2,壓濾板配置40 塊,濾室總容積0.62 m3,過濾壓力為0.5 MPa,最大行程800 mm。機身整機尺寸約為5260 mm×1500 mm×1400 mm,進料口為3 寸管。液壓壓濾機原理如圖3。壓濾機進料前緊壓濾板,把全部濾板壓向固定壓板一側至預緊力,等濾板與固定壓板壓緊后,核查各條液壓管路啟停閥門狀態,待正常狀態,出現濾液逐步減少后,不再輸送物料。操作進料過程持續運行,一次壓縮形成“濾餅”形狀,減少含水率。關閉排氣閥或壓榨水排水閥,啟動壓榨閥,高壓水或壓縮空氣通過機內通道,進入壓榨腔,壓縮濾室內的濾餅,擠出水分。壓縮過程完結后,合住壓縮閥門,另啟動排出氣或水閥。卸料時,按下“正拉”按鈕,使兩機械手依次逐一拉開濾板,濾餅由自重從濾布剝離,落入運料刮板機或皮帶上。清理濾渣、平整濾布完成后,重新開始下一步往復過程。液壓壓濾機組成及功能見表2。

表2 液壓壓濾機組成及功能

圖3 液壓壓濾機原理示意圖
連接裝置由三通、閘閥(手動或電動)、壓濾表和緩沖漏斗等組成。由清倉機從水倉內將煤泥通過輸送管道送達連接裝置處,觀察連接裝置壓力表或壓濾機出水口,及時控制壓濾機進料閘閥。連接裝置如圖4。開啟連接裝置進料閘閥,漿液流過進料孔,通過固定壓板施加壓力作用后,再通過過濾裝置,依據現場經驗,再調整固定的壓力載荷作用,成功完成壓力施加、濾渣過濾作用后,“煤泥濾餅”即可形成。壓濾完的濾餅通過壓濾機機身下的轉載運輸機轉運至主斜井帶式輸送機,并由主皮帶轉運出井。壓濾后不含泥沙的廢水經管路引至水倉內。

圖4 清倉壓濾機連接裝置示意圖
入井前,在地面查驗清倉機、壓濾機以及連接裝置的設備運行狀態。將清倉機、壓濾機以及連接裝置裝運至主水倉組裝連接,確保試運轉成功。
1)依次啟動設備。先啟動MQCY-30/90L 煤礦清倉機電機,通過電機驅動液壓泵帶動兩個主油缸工作,進而驅使活塞反復循環動作;然后啟動輔油泵,帶動挖裝裝置運轉,再帶動內部刮板動作,進而驅動收集煤泥集中管理機構的螺旋葉片運轉,輸送至物料倉內;啟動操作手柄,驅動整個清倉機行走,將礦山主水倉內煤泥等雜物送至連接裝置處。
2)XMY40/800-U 型液壓壓濾機被送入物料前,將壓濾機過濾板全部壓實后,擠壓固定壓板,直至設定的壓緊力。核實各液壓管路啟停閥狀態正常后,打開清倉壓濾機連接裝置送料閥,觀察連接裝置壓力表或壓濾機出水口,及時控制壓濾機進料閘閥。
3)啟動清倉壓濾機的連接裝置,由清倉機挖裝作業帶動過來的煤泥進入緩沖漏斗。此時開啟入物料功能閥組,需逐步放緩調節。含有液體的煤泥等雜物由進料孔至各過濾裝置,在初始設定的壓力下,完成加壓過濾,形成“濾餅”。當煤泥雜物量小時,停止入料。整個入料過程需注意連續不間斷,確保一次成“餅狀”,減少水分。關閉排氣閥或壓榨水排水閥,啟動壓榨閥,高壓水或壓縮空氣通過機內通道進入壓縮板和壓榨隔膜形成的壓榨腔,使壓榨腔壓縮裝置內的濾餅壓出部分水分。整個動作結束后關閉液壓控制閥,再進行排水排氣動作。
4)壓濾動作結束后,啟動按鈕,松開壓力板,再將油泵開啟,帶動壓板復位。卸料時,按下“正拉”按鈕,液壓馬達運轉,使兩機械手依次逐一拉開濾板。濾板拉開后,“濾餅”自動從濾布上脫落,至皮帶輸送機上。卸料前及進料前必須開啟壓榨排氣通道或壓榨水排水閥,排除高壓水或氣,以免隔膜內積存大量高壓壓榨水、氣影響進料及其隔膜使用壽命。壓濾完的濾餅通過壓濾機機身下的轉載運輸機轉運至主斜井帶式輸送機,并由主皮帶轉運出井。壓濾后不含泥沙的廢水經管路引至水倉內。
1)整套裝置人工和管理費用與傳統工藝對比,經濟效益顯著,操作簡單,運行可靠,便于管理維護,節約人工成本,適用性強,推廣空間大,降低勞動強度,“濾餅”含水率<30%。購置清倉機及改造費用約85 萬元,該裝置屬永久類設備,相較傳統清掏工藝,節約投資成本200 萬元。
2)“水倉清倉壓濾裝置”投運后提高了礦井水倉清掏效率,大幅度提高了水倉清掏的實時性及便利性。按照20~30 m3/h 的清掏能力,每天清掏10 h,相較傳統清掏工藝,水倉清理用時1.5 個月,真正保障了礦井實現平穩動態運行和排水系統功能性正常,取得了較好的經濟效益及社會效益。
結合礦井主水倉實際情況和礦井水成分,設計并提出的“礦井水倉清掏壓濾裝置”,使得主水倉清理實現機械化作業,替代了傳統的人工清理。依據礦井水倉結構和水倉泥沙含量自由組合,解決了一次選型投資永久使用的問題,有效節約生產成本,減輕了工人勞動強度,更好地服務于礦井安全生產。