王晉宏
(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司大陽煤礦分公司,山西晉城 048003)
煤炭資源在開采過程中,由于井下作業(yè)環(huán)境復雜,隨時面臨瓦斯、粉塵、水火及頂板災害事故。井下采掘作業(yè)的監(jiān)測監(jiān)控對于保障礦井安全生產有著積極的作用,不僅可以在第一時間發(fā)現事故隱患,還有助于煤炭開采效率的提升[1]。傳統(tǒng)的監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)主要具備“監(jiān)測”和“控制”功能,集傳感、通信、遠程控制為一體,具有多設備、多型號、多端口的龐大特點[2]。監(jiān)控系統(tǒng)作為煤礦六大系統(tǒng)之一,所連接設備眾多,傳統(tǒng)的連接電纜需要用到較多的中繼器,在增加硬件投入成本的同時,降低了信息的傳輸效率。因此利用無線信號進行網絡傳播的監(jiān)控系統(tǒng)升級改造勢在必行。
目前煤礦常用的監(jiān)控系統(tǒng)大多采用分頻信號模擬,視頻、音頻、數據等信息相互獨立,通過各自的頻段模擬錄入系統(tǒng)分析。如圖1所示,由于信號處理為各個獨立設備,所以信號傳遞效率較低[3]。

圖1 傳統(tǒng)礦井監(jiān)測系統(tǒng)單元示意圖
礦井監(jiān)控系統(tǒng)通過信息自動化的傳輸,完成安全監(jiān)控、通信控制、生產調度等任務,為保證系統(tǒng)以太網平臺的安全可靠、運行穩(wěn)定,設備的生產商需要擁有煤安認證資質。監(jiān)控系統(tǒng)的有效建立可以對礦井生產數據進行實時監(jiān)測,為事故的預防及應急處理提供基礎數據的支撐作用[4]。
在構成方面,監(jiān)控系統(tǒng)主要由生產調度中心、自動化監(jiān)控網絡、顯示系統(tǒng)、人機定位系統(tǒng)四部分構成,其中生產調度中心作為是監(jiān)控系統(tǒng)心臟,是完成調度指揮執(zhí)令的核心平臺。調度生產中心可分為硬件和軟件系統(tǒng),硬件包括如圖2所示的各類傳感器、監(jiān)視器,軟件則為對采掘工作面、各個巷道通過以太網及軟件的數據分析。硬件設施將信息數據傳輸到監(jiān)控中心,從而方便管理人員實現對全礦井機械設備運轉情況的掌握,有效預防和處理各種事故災害。

圖2 監(jiān)控系統(tǒng)數據采集示意圖
由于井下生產環(huán)境復雜,并且存在瓦斯、粉塵等有毒有害氣體,因此選用的監(jiān)測監(jiān)控設備必須具備故障閉鎖功能。設備正常運行期間保持自動閉鎖,一旦有故障發(fā)生可以在第一時間自動斷電。
由于傳統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)存在信號傳遞不及時、設備雜亂、單一組成單元使用頻率低的情況,筆者通過對相關文獻的查閱發(fā)現,光線網絡傳輸具有延遲短、耐用性強、反應靈敏得多特點,可以在遇到突發(fā)情況及時報警,可以很好地彌補本礦原監(jiān)控系統(tǒng)的不足。
新型KJ83N型煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)采用FSK方式進行數據傳輸,擁有先進的通訊技術、網絡技術、控制技術及圖形圖象處理技術,并結合大陽煤礦煤層地質特點,針對性地升級了對有毒有害、環(huán)境溫濕度及設備運轉狀態(tài)、通風設備等參數的實時監(jiān)測。并可根據監(jiān)測數據進行自助分析,相應地調整電氣設備的工作狀態(tài)。
在3306回風順槽口對面的三采區(qū)軌膠聯(lián)絡巷內設置3306 工作面分站KJ83N(A)-F,采用不間斷電源KDW660/21B,1臺設備開停傳感器GKT5L、1臺聲光報警器KXB(A)、3臺遠動開關KDG1/127。
氣體傳感器主要用于對CH4、CO及粉塵的監(jiān)測,所有傳感器的安裝如圖3所示。傳感器在安裝方面均應做到垂直懸掛,距頂板或頂梁不大于300mm,距巷道側煤壁不小于200mm。

圖3 3306工作面監(jiān)測傳感器布置示意圖
(1)甲烷傳感器。在3306 工作面設有3 個GJC4(B)型CH4監(jiān)測傳感器,記作T1、T2、T3,三部甲烷傳感器全部與監(jiān)測監(jiān)控中心聯(lián)網,獨立安裝有轉述電氣設備的電源,總電源安裝于3306 運輸順槽鉆場機電設備下風側小于10m 處。三部甲烷傳感器安裝如表1所示。

表1 甲烷監(jiān)測傳感器安設表
(2)CO傳感器。CO傳感器共安裝有3個,記作T4-T6,安裝情況如下:T4:安裝位置:距3306回風順槽10~15m處,報警點不小于24ppm。T5:一氧化碳傳感器,安裝位置:皮帶滾筒下風側10~15m 處,報警點不小于24ppm。T6:一氧化碳傳感器,安裝位置:3306 運輸順槽鉆場機電設備下風側小于10m 處,報警點不小于24ppm。
(3)粉塵傳感器。粉塵傳感器1 臺,記作T7,安裝在3306回風順槽回風口10~15m處設置粉塵傳感器,當粉塵濃度達到4mg/m3時傳感器進行報警。
(1)溫度傳感器。溫度傳感器記作T8,安裝在3306回風順槽回風口15m處,為方便清理維修,盡量避免遮擋物,當溫度超過26℃時發(fā)出警報。
(2)煙霧傳感器。煙霧傳感器記作T9,安裝在3306 運輸順槽膠帶輸送機滾筒下風側15m 處,有煙霧出現則立即報警。
(3)皮帶監(jiān)測傳感器。皮帶秤主要用于對工作面煤炭產量的監(jiān)測,此次升級的電子皮帶監(jiān)測傳感器記作T10,將運用數字化和網絡傳輸技術對3306 工作面煤炭產量實施遠程監(jiān)測。
KJ83N 型煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控分站的設置應以易檢性、易測性為原則,安置于專用硐室中,同時保障硐室中無滲水出現、無其他電磁設備干擾。監(jiān)控分站的安設做支架保護,支架高度距巷道底板300mm 為宜。在系統(tǒng)的管理方面主要應遵循以下幾點:①如遇監(jiān)測分站突發(fā)停電時,監(jiān)測分站的備用供電設備需保證2h 內的穩(wěn)定供電;②有關監(jiān)控分站的設備需在地面完成調校測試,在穩(wěn)定運行1~2d 后再投入井下使用;③傳感器需專人維護并進行定期調校;④所有校準資料需技術人員做好書面記錄,以備核查;⑤監(jiān)控設備在發(fā)生故障時需對事故原件進行檢修,如有必要則需更換原件,在更換完成后還需重新調校;⑥監(jiān)測分站在使用期間應保證帶電設備的外部清潔,并保持干燥,避免碰撞損傷;⑦瓦檢員負責瓦檢區(qū)域內所有監(jiān)測設備運行情況的巡查和觀察。如發(fā)現顯示數據誤差大于允許誤差、設備損壞等異常情況,立即匯報礦調度和信息中心,并做好記錄備查;⑧采煤機司機負責采煤機機載斷電儀的維護與檢測,當機載斷電儀與便攜式甲烷檢測報警儀讀數誤差大于允許誤差時,要以讀數最大者為依據采取安全措施,并在時候對誤差源進行分析。
分別在3306運輸順槽、軌道順槽、回風順槽與三采區(qū)膠帶巷岔口處布置KT154-F5無線基站,3306工作面共設置11 臺讀卡分站(3306 運輸順槽4 臺、軌道順槽4臺和回風巷順槽3臺),KT154-F5無線基站信號均來自于四采區(qū)西風井變電所環(huán)網交換機,KJ681-F讀卡分站的信號、電源均來自于KT154-F5 無線基站,精確查詢統(tǒng)計所有作業(yè)點人員分布情況。還具備井下應急情況呼叫功能,當員工在井下發(fā)生緊急情況,可通過隨身攜帶的射頻卡呼叫調度中心,調度中心可以通過發(fā)送指令,呼叫井下員工,增強了抗災預警能力,讀卡分站型號與位置見表2。

表2 定位設備安置點
在3306 工作面的回采過程中,KJ83N 型監(jiān)控系統(tǒng)的應用為資源的安全開采提供了穩(wěn)定的保障,回采期間未有警報、故障的發(fā)生,通訊效率提升了40%。通過監(jiān)視掌握所有設備及系統(tǒng)所處實際運行狀態(tài),并對相關數據進行記錄與處理,根據數據處理結果,在第一時間找出故障。
在礦井生產活動中,安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的智能化水平日益提升,為礦山的安全工作提供了更加有效的保障作用。通過J83N 型煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)在大陽煤礦的實際應用,該系統(tǒng)可以做到運行可靠、快速,并將井下的安全監(jiān)控、通信系統(tǒng)、生產調度等功能綜合為一體,順利地完成了3306 工作面的回采工作的要求。筆者認為,對智能監(jiān)控設備進行信號網絡化的傳輸升級將會是礦山監(jiān)控系統(tǒng)升級的主要發(fā)展方向,同時也是實現礦井安全高效生產的必經之路。