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槽身長度對南水北調中線工程典型渡槽水位波動現象的影響研究

2023-09-22 01:06:52盧明龍陳曉楠劉高雄尤亞攀許新勇
中國農村水利水電 2023年9期
關鍵詞:模型

盧明龍,陳曉楠,劉高雄,尤亞攀,馬 穎,3,4,許新勇,3,4

(1. 中國南水北調集團中線有限公司,北京 100038; 2. 華北水利水電大學,河南 鄭州 450046;3. 水資源高效利用與保障工程河南省協同創新中心,河南 鄭州 450046; 4. 河南省水工結構安全工程技術研究中心,河南 鄭州 450046; 5. 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司,云南 昆明 650051.)

0 引 言

南水北調中線工程至今已安全運行7 年有余,調水量累計超520 億m3,大流量輸水期間部分渡槽出現了水位波動等流態紊亂現象,加大了局部水頭損失,降低了過流能力,對工程平穩運行產生了一定影響。全線27座大型渡槽工程,其跨度長短不一,現場調研發現,十二里河、刁河等槽身長度較短的渡槽,發生水位波動的現象尤為顯著。這表明該現象與渡槽的跨度或槽身長度有一定相關性。探究槽身長度參數對渡槽水位波動現象的影響,對于確保中線工程安全和平穩輸水具有非常重要的實際工程意義。

目前,針對輸水建筑物水力特性的研究往往聚焦于水流流速、流態、水位變化等方面,對于水位波動問題的研究相對較少。張明恩[1,2]等采用水模型試驗與數值模擬方法,對渡槽、渠道等輸水建筑物水力特性問題進行研究,雖認為數值模擬方法是有效研究手段,但未涉及波動問題;Nektarios Koutsourakis[3-5]等采用大渦等湍流模型對峽谷、便捷式短喉量水槽及開放水域與漂浮植被之間交換流等復雜邊界條件下的流態進行模擬研究,認為針對有渦旋流動模擬問題采用RNG k-ε 湍流模型效果較佳;孫斌[6]等采用了基于跟蹤自由液面的Tru-VOF 方法實現了湍流數值模擬的網格優化,準確的模擬了U 形渠道機翼形量水槽水流情況。可見選擇合適的湍流模型對于水力特性精準數值模擬非常關鍵,文獻多聚焦于水力特性的模擬計算,但涉及發生水位波動問題的研究較少。王松濤[7]等研究了渡槽水位波動并深挖了現象的內在機理與成因,但對不同槽身長度的影響未做深入探討。

本文特此針對渡槽工程的水位波動現象及其與槽身長度的相關性等實際工程問題,采用數值模擬方法開展深入研究,探索不同槽身長度對渡槽水位波動的影響程度,擬為渡槽工程設計和南水北調中線工程平穩調度、安全運行提供科學依據和參考。

1 控制方程

在數值模擬中渡槽水流可視為三維不可壓縮流,本次計算控制方程包括連續性方程、動量方程、k方程和ε方程。其中,連續方程的表達式[8]:

動量方程的表達式:

式中:t為時間,s;ui為速度分量,m/s;xj為坐標分量,m;ρ為密度黏性系數;μ為分子黏性系數;μt為紊流黏性系數,。

RNG k-ε 模型可以考慮有旋流動對湍流的影響,因此在流線彎曲模擬仿真方面,該模型比標準模型在湍流影響上有更好的反應,其擴散方程可表述如下:

對于湍流動能k:

對于消耗率ε:

式中:k為紊動能;ε為紊動能耗散率;Gk表示平均速度梯度所引起的湍流動能產生項;Gb表示為浮升力引起的湍流動能產生項;YM表示為可壓縮湍流動能流動脈動膨脹對總耗散率影響;αk、αs表示計算k、ε有效Prandtl 數的倒數,其中經驗常數C1z=1.42,C2z=1.68。

2 計算流體數值模型建立及率定

2.1 幾何模型建立

本文選取中線某典型渡槽為算例,采用Solidwork 軟件建立渡槽全三維數值仿真模型,包括渡槽進出口渠道段、漸變段、閘室段、連接段與槽身段。為確保模型水流條件與工程實際一致,模型上、下游渠道各取200 m,總長度為641 m。以河道順水流方向為X軸正向,垂直于左岸為Y軸正向,垂直向上為Z軸正向,渡槽模型如圖1(a)所示。

圖1 渡槽模型及網格劃分示意圖Fig.1 Schematic diagram of aqueduct model and grid division

2.2 網格無關性驗證

將數值模型導入Flow3d進行網格劃分及流體力學計算,為確保計算的準確性,進行了網格無關性驗證,如表1所示。

表1 渡槽模型網格無關性驗證結果Tab.1 Aqueduct model mesh independence validation results

根據計算值與實測數據對比、渦街模擬情況、計算成本等條件綜合考慮,選擇網格尺寸為0.5 m+局部0.25 加密;網格尺度在出口尾墩及下游漸變段處進行局部加密至0.25 m。模型采用六面體網格,固體網格與水體網格的總數量約935 264 個,渡槽水深測點A、B布置及模型網格劃分情況如圖1所示。

2.3 計算參數及邊界設置

計算參數為水流黏滯系數設置為0.001 N·s/m2,流體性質選為單相不可壓縮液體(One fluid,Free surface or sharp),計算時間設置為1 800 s,初始水體高度根據上下游水位插值計算設定。上游入口邊界設置為流量進口邊界(Volumetric flow rate),下游出口邊界設置為流速出口邊界(Specified Velocity),模型底部及模型左右邊界設置為墻體邊界(wall),模型頂部邊界設置為對稱邊界(Symmetry)。

2.4 現場實測水位波動數據

現場實測南水北調中線工程某渡槽瞬時流量為218.74 m3/s,左閘開度2 125 mm,右閘開度2 129 mm;閘前水位141.95 m,水深7.62 m;閘后水位140.84 m,水深5.61 m。由現場實測數據分析可得距離渡槽進口連接段7 m處左右兩槽中部測點A、B處渡槽水位波動幅值最大,均為0.27 m。測點A、B 具體布置如圖1(a)所示,兩測點測量數據如表2所示。

表2 測點A、B現場實測水深數據 mTab.2 Field measured water depth data of measuring points A and B

2.5 率定模型正確性

為驗證本文計算方法和參數的正確性,根據現場實測數據設置模型參數及初始條件,并將計算結果與現場實測值對比率定,為真實地模擬渡槽水位波動動態過程提供保障。將實測流量218.74 m3/s 作為本次模擬計算工況,為更直觀的體現模擬波動的效果,選取波動幅值較大的測點A、B 進行計算驗證,計算結果如圖2、圖3所示。

圖2 測點A、B水位變化曲線Fig.2 Water level change curve of measuring points A and B

圖3 波浪交替回涌復演(單位:m)Fig.3 Wave alternating repetition

數值模擬計算在400 s 前還未進入穩定狀態,槽內水流狀態變化較大,數據不具有參考性。因此,僅選取400~1 800 s 時長范圍計算結果進行分析。此時,水位波動幅值最大的測點在右槽進口中間觀測點B處,波動幅值最大值為0.25 m,與現場實測值0.2 m 相差7.4%,誤差較小;同時,由圖3 可知數值模擬計算可準確模擬出了大流量輸水期間渡槽明顯的波浪交替回涌現象,表明建立模型和數值模擬的計算結果可信,方法可行。

2.6 計算工況

為詳細研究槽身長度對渡槽水位波動程度的影響,建立5種不同槽身長度的渡槽數值模型進行仿真模擬,具體計算工況如表3所示。

表3 計算工況Tab.3 Calculation conditions

3 計算結果與分析

3.1 流速分析

圖4 給出了各工況渡槽計算穩定后的進出口流速分布,由圖4可得:各工況下渡槽進口處水流流速均勻,基本保持平穩一致,而在漸變段內流速由平緩急劇地變為湍急,水流進入槽身進口處時變得更加湍急。槽身內較大的流速將使左右槽水流在尾墩處交匯發生邊界層分離,在半圓形尾墩左右側逐個生成兩列交替排列的線性漩渦,形成卡門渦街現象。而尾墩一側形成渦旋時,墩體表面會形成回流區域,渦旋前后出現較大速度差。D1 工況(原始槽身長度)時,卡門渦街強度較大,出口漸變段內有較明顯的流速變化現象,流速最大值達到3.0 m/s 左右,且存在明顯的周期性旋渦,當槽身長度增加到1 500 m(D5 工況)時,卡門渦街強度顯著減弱,流速最大值明顯減小,為2.5 m/s以下,且沒有明顯的水位波動。

圖4 不同槽身長度工況渡槽進出口流速分布規律(單位:m/s)Fig.4 Velocity distribution at the inlet and outlet of aqueduct under different length conditions

3.2 不同槽身長度的水位波動現象

為研究不同槽身長度對水位波動的影響,選取波動較明顯的右槽進口中部測點B 作為觀測點。由圖5(a)可知,工況D1(即工程現狀)的測點水位最大波動幅值為0.63 m。由圖5(b)~(e)可知,隨著槽身長度增加,波動幅值逐漸減小,D2~D5 工況的最大波動幅值分別為0.21、0.08、0.05、0.01 m。圖5(f)給出了隨槽身長度變化的渡槽水位最大波動幅值曲線,增加了槽身長度100、500、1 200 m 的工況,以細化其幅值變化規律。由圖可知,在槽身長度超過800 m 后,波動幅值迅速下降為0.08 m,并且在槽身長度繼續增加過程中波動降幅趨于穩定。

圖5 不同槽身長度與渡槽水位波動關系Fig.5 Relation between flume length and flume water level fluctuation

圖6 為各工況下渡槽槽身段水深分布,圖6 中紅色為波峰、淺黃色為波谷,更能夠直觀的看出隨著槽身長度的增加,波動幅值強度均明顯減弱。在槽身長度超過工況D3(800 m)后,槽身接近上游進口部分的水位波動現象基本消除。

圖6 不同槽身長度工況下水深分布規律(單位:m)Fig.6 Water depth distribution rule under different groove length conditions

綜上所述分析,出口尾墩處產生的卡門旋渦,使水流局部受阻水體壅高,形成波動并向上游傳遞,到槽身長度較短時,波動傳導至進口影響入槽流量,導致波動進一步增大。當槽身長度增加后,波動向上游傳遞的過程中能量逐漸耗散,超過800 m后,波動基本在槽身段消耗完成此時,渡槽進口處水流狀態將脫離下游水位波動的影響,槽身內不再出現波動共振現象,相較于工程現狀的水位波動現象基本消除。

4 結 論

本文針對南水北調中線工程大流量輸水時出現的渡槽水位波動現象,開展了不同槽身長度對其影響的研究,綜合分析流速變化、波動幅值的水力特性,可得如下結論。

(1)建立的渡槽不同槽身長度全三維數值模型,經網格無關性驗證和與實測數據對比分析,誤差較小,可認為能夠準確模擬工程實際和水位波動現象。

(2)渡槽出口左右兩股水流交匯出現邊界層分離,形成了出口半圓形尾墩處的規則雙線性卡門渦街現象,是渡槽槽身發生水位波動現象的策源地。

(3)典型渡槽槽身長度過短是引起較大水位波動的重要原因之一,針對該渡槽而言,槽身長度超過800 m 后,波動幅值迅速減小并趨于穩定。建議中線工程運行中重點關注槽身長度較短的渡槽水位波動問題。

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