李建康
(山西焦煤西山煤電馬蘭礦,山西 太原 030205)
煤礦復合頂板巷道所處的應力環境十分復雜,巷道冒頂、片幫、底鼓,支護體破壞等現象嚴重,復合頂板巷道圍巖的支護技術一直備受眾多專家的關注[1-3]。馬蘭礦18509 工作面運輸巷頂板為復合頂板,巷道頂板易發生冒落,圍巖控制難度較大。采用數值模擬與現場試驗相結合的方法,探究深部復合頂板巷道圍巖的控制技術,為類似工程地質條件下巷道圍巖的支護提供借鑒。
18509 工作面標高724.3~836.9 m,走向長度為1359 m,開采8 號煤層屬穩定可采厚煤層,煤層平均厚度4.35 m,含1~2 層不穩定夾矸,平均厚度為0.20 m,硬度系數f≤3。18509 工作面運輸巷設計長度980 m,凈寬5.1 m,凈高3.0 m。煤層的頂板是由碳質頁巖、砂質泥巖以及泥巖等組成,其間有煤線等軟弱夾層,屬于典型的復合頂板。
18509 工作面運輸巷開挖后,巷道頂板多處頂板離層、錨桿索斷裂,頂板網兜處碎矸較多,巷道頂板維護困難。采用工字鋼梁進行加強支護后,工字鋼梁發生彎曲破壞,補強效果不明顯。采用礦用CXK28 型鉆孔成像儀對巷道頂板巖層進行現場觀測,鉆孔深度為10 m,鉆孔直徑為28 mm。頂板鉆孔窺視結果如圖1。

圖1 巷道頂板鉆孔窺視圖
由圖1 可知,巷道頂部在0~4.2 m 范圍內圍巖破碎,出現較為明顯的離層,4.2~6.5 m 范圍內圍巖破碎程度較小,離層程度減弱,6.5~10 m 范圍內圍巖完整性較0~6.5 m 范圍內圍巖較好,但仍有微小的頂板離層。巷道頂板的整體穩定性較差,隨工作面不斷向前推進,巷道極易發生冒頂、片幫等圍巖破壞現象,應加強巷道頂板的支護。
復合頂板巷道圍巖發生變形破壞,主要是復合頂板由不同巖層的材料組成,各巖層具有不同的撓度,在頂板的變形過程中極易產生離層。同時,不同巖層具有不同的強度,最先會在強度較小的軟弱層產生裂隙并逐漸發生分層、多次的破壞[4]。控制復合頂板穩定性,需要通過支護手段將復合頂板固定為一個整體,避免軟弱層發生破壞。
錨網索聯合支護的錨索具有懸吊作用,可以提高支護體和巷道圍巖的整體穩定性,解決了單一錨桿支護下支護強度不足的問題,對復合頂板巷道具有較好的適用性。
1)錨桿長度
式中:L為錨桿長度,m;L1為墊板厚度+螺母厚度+(0.02~0.03)m,一般L1=0.1 m;L2為錨桿有效長度,m;L3為錨入穩定巖層深度,取值1.2 m。
由普氏自然平衡拱理論可得頂板位置錨桿的有效長度為:
式中:B為巷道掘進最大寬度,取值5.1 m;f頂為普氏硬度系數,取值3.5;H為巷道凈高,取值3.0 m;ω幫為兩幫位置巖體的內摩擦角,取65°。
計算可得頂板位置錨桿的有效長度為L頂板≈0.9 m。
兩幫位置錨桿的有效長度為:
式中:f為普氏硬度系數,取值3;D為煤層的厚度,取值3.0 m;φ為煤的內摩擦角,取值26°。
計算可得兩幫位置錨桿的有效長度為L兩幫≈0.62 m。
所以頂板錨桿長度L≥L1+L2+L3=0.1+0.9+1.2=2.2 m,兩幫錨桿長度L≥L1+L2+L3=0.1+0.62+1.2=1.92 m。考慮到一定的安全系數,故頂板錨桿長度最終確定為2.2 m,兩幫錨桿長度最終確定為2.0 m。
2)錨桿直徑
式中:D為錨桿直徑,mm;Q為錨桿錨固力,取為190 kN;σt為錨桿抗拉強度,取為500 MPa。經計算可得D≈22 mm。
3)錨桿間距
式中:a為錨桿間、排距,m;Q為錨桿設計錨固力,幫錨桿≥90 kN;h為冒落高度,取值2.2 m;k為安全系數,取值1.8;r煤為巖體容重,取值28.5 kN/m3。經計算可得a<0.94 m。
考慮到安全系數,頂板錨桿間排距確定采用900 mm×900 mm,兩幫錨桿間排距采用1000 mm×900 mm。
1)錨索長度
式中:L為錨索長度,m;L1為錨索外露長度,取0.3 m;Lb為不穩定巖層的高度,取5.0 m;Lm為錨固長度,取1.5 m。
計算可得L=6.8 m。
2)錨索間距
由懸吊理論和平衡理論,計算錨索的間距為:
式中:L為錨索間距,m;n為錨索的排數,取值1;F2為錨索的最大承載力,取值300 kN;L1為錨桿排距,取值0.9 m;B為巷道垮落的最大寬度,取值5.1 m;H為巷道冒落的高度,取值2.2 m;γ為巖體容重,取值28.5 kN/m3;F1為錨桿的錨固力,取值90 kN;θ為幫角錨桿與水平方向的夾角,取值60°。
計算可得L=2.05 m,結合煤礦井下工作面實際情況等因素,確定頂板錨索選用Ф21.8 mm×6800 mm 中空注漿錨索,間距2000 mm,排距1800 mm。
運用FLAC3D數值軟件建立長×寬×高=50 m×50 m×40 m 的三維數值模型,計算過程中采用莫爾-庫倫屈服準則,模型的上表面邊界采用自由約束,四周和下表面邊界采用固定約束,煤層埋深為上覆巖層的重力。模型計算所得巷道豎向位移和應力分布云圖如圖2。

圖2 巷道圍巖豎向位移、應力分布云圖
由圖2 可知,頂板最大下沉量大約為28.6 mm,最大底鼓量約為8.4 mm,圍巖變形量相對較小,同時圍巖豎向應力值約為6.2 MPa,應力分布均勻,無應力集中現象,巷道圍巖的安全穩定性較高,說明采用優化支護方案后,可對18509 工作面運輸巷圍巖變形進行有效控制。
巷道兩幫支護選用Ф22 mm×2000 mm 螺紋鋼錨桿,間排距為1000 mm×900 mm。配合使用BHW-280-4.5×4800 mm 的鋼帶。
巷道頂板每兩排錨桿中間設置兩根Ф21.8 mm×6800 mm 的中空注漿錨索,錨索間排距設計為2000 mm×1800 mm,注漿材料采用水泥-水玻璃雙液漿,水灰比0.8,水玻璃的濃度50 °Bé,水玻璃與水泥漿液的體積之比為0.5:1。
頂板、兩幫鋪設長×寬=2700 mm×1100 mm四邊形金屬網,金屬網搭接寬度設計為50 mm。巷道支護方案如圖3。

圖3 巷道支護方案圖(mm)
在巷道掘進施工過程中采用“十字布點法”監測巷道頂底板及兩幫的圍巖變形情況,巷道變形曲線如圖4。采用兩點位移計以及多點位移計來進行巷道頂板離層量的測量,在運輸順槽中位移計每間隔50 m 布設1 個,每個離層儀布設2 個點,位移計的深度分別設計為2.5 m 、6.5 m。

圖4 巷道掘進期間圍巖變形曲線圖
由圖4 可知,在巷道掘進的前10 d,巷道頂底板及兩幫圍巖變形量不大,10~36 d 巷道底板及兩幫圍巖變形速率較大,在90 d 后,圍巖變形量趨于穩定。頂底板最大變形量分別為26 mm、72 mm,高、低幫最大變形量分別為56 mm、31 mm,運輸順槽整體斷面收縮率約為4.7%,圍巖支護效果良好。
由圖5 可知,頂板離層量與時間存在密切關系,離層量變化具有階梯性。在巷道開始掘進時,錨桿可以發揮其支護作用,直接頂產生較小的離層,隨后,隨掘進時間的發展,頂板淺部離層量開始增大,在20 d 以后,淺部離層量趨于穩定值4.8 mm;頂板深部離層量在巷道開始進行掘進時較小,之后離層量發生較大的跳躍,在60 d 以后,深部離層量趨于穩定值20.5 mm,巷道頂板整體較為穩定。

圖5 頂板離層變化曲線
1)通過采用巷道圍巖錨桿索支護計算公式確定馬蘭礦18509 工作面運輸巷支護參數,數值模擬驗證了“錨桿索+鋼筋網”聯合支護技術參數的合理有效性。
2)采用“錨桿索+鋼筋網”聯合支護技術后,運輸順槽整體斷面的收縮率約為4.7%,且離層量較小,表明該聯合支護技術在深井復合頂板支護中的適用性。