呂大凱
(山西長平煤業有限公司,山西 高平 048400)
晉能控股煤業集團長平煤業1#軌道石門布置在3#煤層內,蓋山厚度680~733 m,位于一采區東部,巷道東側為采區保護煤柱,西側為規劃的1#運輸石門,南側與副斜井相接,井下位置詳情如圖1(a)。3#煤層最大厚度6.23 m,煤層結構4.57 m(0.11 m)1.38 m。3#煤層基本頂為砂質泥巖,厚6.13 m,普氏硬度平均4.9,抗壓強度4.90~104.30 MPa,平均48.79 MPa,抗拉強度0.20~5.20 MPa,平均為1.81 MPa;直接頂為泥巖,厚1.90 m,普氏硬度平均3.53,抗壓強度4.30~70.50 MPa,平均35.41 MPa,抗拉強度0.20~1.50 MPa,平均0.84 MPa;直接底為泥巖,厚2.50 m,普氏硬度平均3.5,抗壓強度5.6~77.2 MPa,平均35.34 MPa,抗拉強度0.5~2.2 MPa,平均1.17 MPa;基本底為砂質泥巖,厚3.95 m,普氏硬度平均4.18,抗壓強度23.5~68.8 MPa,平均41.25 MPa,抗拉強度1.1~3.0 MPa,平均1.81 MPa。1#軌道石門沿3#煤層底板布置,巷道頂板及兩幫均為煤體,較松散破碎。設計巷道采用拱形斷面,凈寬、凈高=5.6 m、3.8 m,永久支護方式為“36U型鋼棚+錨桿+噴漿”,鋼棚排距800 mm,錨桿直徑20 mm、長2.4 m。支護詳情如圖1(b)。

圖1 1#軌道石門布置剖面圖
在1#軌道石門掘進初期對巷道表面變形量進行長時間的監測,測站布置在距開口位置100 m 處。通過為期300 d 的監測,得到巷道圍巖變形規律如圖2。由圖可以看出,巷道頂底板移近及兩幫移近變形具有明顯的時效特性,隨著成巷時間的延長,圍巖收斂量逐漸增大。經過為期300 d 的監測,兩幫收斂變形量881 mm,頂底板收斂變形量310 mm,兩幫變形接近頂底板變形的3 倍。成巷的前30 d 內,兩幫收斂變形量605 mm,頂底板收斂變形量248 mm,圍巖變形已達到總體變形的70%左右。該階段圍巖變形速率較大,波動幅度大,變形速率逐漸減小。在成巷約60 d 時,巷道圍巖變形速率迅速降低,且在60~300 d 期間的圍巖變形量僅占總變形量的15%左右,表明巷道的變形可分為兩個階段,前60 d 的減速大流變階段和60~300 d 的等速緩流變階段。結合現場情況可知,該煤巷具有變形速度快、時間長、變形量大、支護系統破壞較多的特征,現有支護無法有效控制巷道圍巖,急需更為合理高效的圍巖控制方案。

圖2 礦壓監測結果
根據1#軌道石門掘巷初期礦壓顯現特征可知,巷道流變顯現凸顯,采用傳統的架棚、錨噴等手段控制困難,圍巖收斂變形較為嚴重,巷道在未投入使用前需多次返修,嚴重影響生產效率及安全。隨著近年來對于深部軟巖流變特性巷道控制技術的研究發展[1-2],注漿技術常用于巷道圍巖的改性加強。以提高松散煤體自身物理力學性質為出發點,將注漿作為基本手段,并借鑒巖土工程中成熟的高壓旋噴預注漿技術進行1#軌道石門圍巖的控制。為考察高壓旋噴注漿在松散煤層加固時的可行性,在1#軌道石門已掘段距開口130 m 處進行現場試驗,通過初步試驗觀測松軟煤層中旋噴樁的成樁質量、直徑、滲透加固情況。旋噴工藝主要工序如圖3 所示,先由鉆具在煤幫上鉆出一個近水平的鉆孔,然后將鉆具的鉆頭更換成高壓旋噴頭,將高壓旋噴頭送至鉆孔底部,鉆桿的尾部用高壓管與高壓水泵相連,高壓管放入預制的水泥漿液中,開啟高壓水泵和鉆具,鉆桿不斷緩慢回退,高壓水泥漿由高壓旋噴頭噴出,漿液切削、沖蝕、滲透鉆孔周圍松散煤體,凝固后即為旋噴加固體。現場用鉆頭直徑為123 mm,旋噴后斷面呈現完整圓形,樁體直徑達到420 mm 左右,水泥漿與鉆孔黏結完全,質地堅硬,強度較高,基本滿足預期設計。高壓旋噴預加固松軟煤層技術應用是可行的。

圖3 水平旋噴樁工藝流程圖
借鑒新奧法理論的要點[3-4],設計采用旋噴加固技術為主并輔以“U 型鋼棚+噴砼”的松散煤巷控制技術。采用旋噴樁替代巷道淺部松散煤體,作為支護的主要結構,不僅能夠控制開挖初期的快速流變,也可提高掘巷階段圍巖穩定性,降低冒頂風險。結合1#軌道石門巷道斷面布置及旋噴樁現場試驗結果,設計其支護詳情如圖4。旋噴樁沿巷道軸線方向施工,仰角控制在4°~5°,設計長度18 m,間距300 mm,預計成樁直徑為400 mm,所有旋噴樁施工完成后形成拱棚結構。旋噴水泥漿液采用P.O 425 硅酸鹽水泥,水灰比0.7:1,旋噴壓力25 MPa。掘巷階段每開挖2 m,在巷道表面噴射C20 混凝土,樁間凹陷找平后再噴50 mm 厚,表面噴層固結后進行U36 可縮性棚式支架施工,布置排距2.0 m。

圖4 大流變巷道圍巖控制方案示意圖(mm)
為進一步驗證大流變煤巷采用高壓水平旋噴樁控制的可行性,借助FLAC3D軟件建立三維數值計算模型,進行原有支護及優化支護條件下的巷道開挖模擬。將旋噴樁區域采取網格加密處理,旋噴樁中部最小網格間距0.1 m。隨著與旋噴樁距離的增大,網格尺寸逐漸增大。模型中煤體本構模型設為前期編制和驗證好的改進型CVISC 流變模型,煤漿固結體的破壞符合摩爾庫倫準則。通過數值模擬研究得到成巷期限為300 d 時巷道圍巖位移分布情況如圖5。在原“U 型鋼棚+錨網”支護條件下,巷道開挖支護完成300 d 后,兩幫圍巖表現為向斜下方向擠出變形的特征,底板出現較為嚴重的底鼓變形,巷道左側幫部、右側幫部表面水平位移分別為587 mm、591 mm,兩幫移近量達到1178 mm,兩幫表面垂直位移達到414 mm,頂板表面垂直位移約350 mm,巷道底板整體底鼓37 mm。原支護條件下圍巖變形較嚴重。采用高壓水平旋噴樁加固后,兩幫圍巖變形形式同樣為向斜下方向擠出,左側幫部、右側幫部表面水平位移分別為231 mm、227 mm,兩幫移近量達到458 mm,相較于原支護降幅達到61.1%,兩幫表面垂直位移最大為231 mm,相較于原支護降幅達到44.2%,底板整體底鼓量約為25 mm,底角處出現輕微的擠出變形。總體而言,支護效果顯著提升,預計可有效控制松散煤巖的大流變破壞。

圖5 原支護及優化支護條件下圍巖位移分布
1#軌道石門采用高壓水平旋噴樁支護技術新掘巷段進行礦壓監測,得到其表面變形規律如圖6。新掘段在成巷約20 d 后,巷道表面變形量基本趨于穩定。成巷40 d 后,圍巖整體步入穩定狀態,表面變形量不再變化,左幫變形量為82 mm,右幫62 mm,頂板115 mm,底鼓59 mm,圍巖總體變形很小,巷道流變得到有效控制,支護效果達到預期目標。采用“高壓旋噴樁+U 型鋼棚+噴砼”支護技術可有效控制巷道的大流變破壞。

圖6 優化支護方案新掘段變形規律
以長平煤業1#軌道石門掘進施工為背景,通過現場調研、礦壓監測、工業性試驗、數值模擬等手段,進行松散煤體巷道圍巖控制技術研究。礦壓監測結果表明,煤巷具有變形速度快、時間長、變形量大、支護系統破壞較多的特征,現有“U 型鋼棚+錨桿+噴漿”支護無法有效控制巷道圍巖。提出了采用高壓水平旋噴樁進行治理,設計具體的旋噴樁布置方案,通過數值模擬研究確定方案具有可行性,巷道表面變形量顯著減小,成巷約40 d 后圍巖整體穩定,達到了預期的圍巖控制效果。