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6.0 Mt/a 礦井改造主要問題方案探討及對策

2023-10-19 10:34:32王永明張弘毅
山東煤炭科技 2023年9期
關鍵詞:系統

王永明 張弘毅

(1.中煤科工開采研究院有限公司,北京 100013;2.天地科技股份有限公司開采設計事業部,北京 100013;3.南方科技大學理學院數學系,廣東 深圳 518055)

“雙碳”高質量新發展理念是當今主旋律。由于我國以煤為主的基本國情短期內難以改變,預計在2030 年前煤炭消費量仍將持續上升[1]。尤其全國“疫情”整體向好后,復工復產提速,煤炭供給緊張,價格漲幅較大[2]。釋放煤炭先進產能,顯然是解決經濟發展與能源供需矛盾的重要途徑之一[3],提出“高碳行業、低碳技術、綠色礦山”[4]產能基礎好、安全、環保等社會責任強的國有煤礦“保供”任務“責無旁貸”。山西某國有煤礦2016 年核定生產能力為4.0 Mt/a,根據發展要求,需要對礦井進行“有限資源”創造更高效益改造、擴能至6.0 Mt/a 進行預估。

1 概況

礦井采用立井單水平分區式開拓,主井工業場地內設主、副、風三個井筒,中部風井場地內設進風立井(正建)、回風立井(投用)兩個井筒。現開采3 號煤層,采厚6 m,生產能力大,裝備大采高綜采和綜放工作面各1 個,具備實現6.0 Mt/a 煤層條件[5-7]。目前礦井可采儲量、提煤能力是制約產量提高的主要因素。

2 可采儲量制約問題及對策

解放“三下”煤炭資源,國內外均有大量研究及實踐成果[8-10]。尤其我國生產礦井“三下”壓煤總量高達140 億t[11]的現狀,既往相關研究人員對留煤柱開采法、充填開采法、離層注漿法等工藝方法做了大量工作[12],并推動了其發展。因此,解決“三下”資源方法無論搬遷模式[13]還是進行開采均有成功經驗案例。該礦井受42 個村莊、縣城、公路及漳河的影響,壓覆資源量占總資源量一半,且縣城與村莊的擴張致使可采資源量日益嚴峻,若不采取切實有效措施,礦井將面臨“資源雖在卻無煤可采”的困難境地。

2.1 實現礦井6.0 Mt/a 服務年限分析

1)不考慮井田內部分村莊搬遷的情況

根據礦井2017 年底儲量及擬改造時間2 年計,井田內剩余具備6.0 Mt/a 可采塊段煤量為73.79 Mt,扣除工作面留巷煤柱45 m(按照煤量的82%計)及工作面開采損失(按照放頂煤回采率取85%)的煤量為51.43 Mt,按6.0 Mt/a 計算可采年限為8.57 a,之后礦井進入建(構)筑物下充填開采以及各種煤柱與邊角煤回收。

2)考慮井田內部分村莊搬遷的情況

設計考慮井田內部分村莊搬遷可解放的煤量,按照原初步設計村莊搬遷計劃,未采動區域內預計可搬遷村莊有5 個,按照其村莊影響范圍統計村莊搬遷解放可采塊段的煤量為24.41 Mt,加上村莊以外可采塊段煤量73.79 Mt,合計可采煤量98.20 Mt,計算的可采年限為11.41 a,之后礦井進入建(構)筑物下充填開采以及各種煤柱與邊角煤回收。

3)礦井提高能力后期服務年限情況

礦井現有可采儲量為182.10 Mt,扣除2 年改造期開采動用的可采儲量1.04 Mt,剩余可采儲量為181.06 Mt。一是不考慮井田內部分村莊搬遷的情況,6.0 Mt/a 生產消耗的可采儲量73.79 Mt,剩余儲量的可采儲量為108.31 Mt,之后按照礦井3.0 Mt/a 生產能力,剩余的服務年限為27.77 a。二是考慮井田內部分村莊搬遷的情況,6.0 Mt/a 生產消耗的可采儲量98.20 Mt,剩余儲量的可采儲量為95.06 Mt(其中原初步設計村莊煤柱按照50%留設,剩余可采儲量相當于增加為12.2 Mt,(即181.06-98.2+12.2),之后按照礦井3.0 Mt/a 生產能力,剩余的服務年限為24.37 a。另外在配合其他不搬遷的村莊下充填開采,礦井的服務年限還可適當延長。

2.2 “峰谷”、均衡生產的經濟分析

煤炭市場興衰有其一定的規律,一般來講,總是在10~15 a 左右出現一次反復。在這周期循環中,總有8~10 a 的興盛期和3~5 a 的低谷期。自2016年起煤炭市場又進入了一個興盛期,煤炭價格又出現高位。就本礦井來講,若采取“峰谷”的生產方式,即行業興盛期增產、低谷期維持的方式,按照當前礦井實際情況,設定時間13 a 的生產周期進行對比。經過測算,均衡生產模式下4.0 Mt/a 規模的利潤95.7 億元;興盛期生產6.0 Mt/a,10 年利潤148億元與1.5 Mt/a盈虧平衡點生產3年無利潤的模式,利潤148 億元;兩種方式靜態利差達52.3 億元。

3 提煤能力制約問題及對策

現主井核定提升能力為4.16 Mt/a,若不考慮設備提升富裕系數并且滿負荷作業(18 h/d、330 d)可達到4.78 Mt/a;只更換27 t 箕斗的情況下,最大提升量可達到5.68 Mt/a,也難以滿足6.0 Mt/a 生產能力的提升要求。井筒提煤能力成為礦井提高產量的瓶頸。解決思路一是加大主提系統能力,二是“減矸提煤”建立井下選矸系統。

3.1 提煤能力改造方案

1)方案一:主提升大改方案

現有主提升系統徹底改造,更換大箕斗至40 t。為了不影響礦井生產,改造風井作為臨時主提升井,主提升轉換至風井后,進行主井改造,主提升改造完成后,風井重新恢復。該方案可永久解決主提升能力不足的問題。主要工程:主井井筒延深及其井底裝載硐室改造,增加井底2 號煤倉及其裝卸載硐室,更換主井裝備、絞車、井下裝卸載系統及主井井塔等,拆除地面提升建構筑物,改為井塔提升方式。為了滿足現有礦井產量,增加部分臨時工程,包括增加風井臨時提升系統與裝備,增加風井上下臨時裝卸載系統、轉載皮帶及配套的臨時巷道與硐室。

2)方案二:新建主井方案

在主井西側工業場地外新打主井井筒(箕斗40 t)、井底主井裝載系統與煤倉。原主井可改造為副井作為輔助提升井。主要工程:增加煤倉、井下裝載硐室及巷道,增加主提升系統、主井配套設施與裝備,地面轉載系統增加主井井架等,需要地面新征地。兩方案比較見表1。

表1 主井提升改造方案比較表

綜上:方案一目標準確、效果契合預期高;方案二后期成本增加,系統復雜。因此推薦方案一。

3.2 主提升改造與井下選矸方案分析

2009 年首個井下選煤系統在協莊礦建成[14],之后部分礦井陸續跟進。表2 為國內部分井下選煤廠及充填開采案例。

表2 國內部分井下選煤廠案例表

該礦“井下選矸方案”是在主提升系統中只更換為27 t 箕斗,其他保持不變的前提下,增加井下洗選車間,排出大量矸石(矸石不升井),達到提升“產品混煤”(排矸后原煤)實現主提升6.0 Mt/a 礦井產量的目的。

具體措施:在井下主運大巷西側增加一個洗選車間,原煤由主運帶式輸送機轉運至原煤上倉帶式輸送機裝入原煤緩沖倉,由倉下運輸機轉載至排矸系統的分配刮板上再進入分級篩(篩孔25 mm)進行干法分級,300~25 mm 級進入動篩跳汰機,分選出塊精煤和塊矸石。透篩物與塊精煤混合排出,與<25 mm 末原煤混合,動篩循環水經高頻篩后,篩上物與<25 mm 末原煤混合,篩下物經沉淀后壓濾回收,壓濾煤泥與<25 mm 末原煤混合。最終,動篩洗后原煤、<25 mm 原煤、高頻篩篩上粗煤泥、壓濾煤泥混合由皮帶運至主運大巷帶式輸送機,由井下運煤系統提升至地面進入地面洗選系統。

井下排矸系統產品見表3,井下排矸系統主要設備見表4,工藝流程如圖1。

圖1 井下排矸系統原則工藝流程圖

表3 井下排矸系統產品平衡表

表4 井下排矸系統主要設備選型表

井下排矸系統,每年產生矸石量50.6 萬t,進入井下矸石填充系統,實現矸石不升井。毛煤排矸后剩下煤量5.49 Mt/a,其中有5.0 Mt/a 進入現有地面選煤廠進行洗選,49.4 萬t 銷售原煤(除矸后)。按照主提升系統只更換箕斗至27 t 的簡單改造,主提升最大提升量可達5.68 Mt/a,滿足6.0 Mt/a 原煤排矸后折算5.49 Mt/a 提升量的要求。

通過方案比較表5 可見,對比“井下選矸方案”,在投資、技術難度、生產成本、對生產影響時間、兼顧長遠等諸多方面都有明顯的優勢,盡管在國內外有多個井下選煤廠成功運營的先例,但目前為止還都以科研名義立項實施,所有井下選煤廠包括洗選設備目前為止沒有煤安標志,也未有井下選煤系統正式審批過。因而井下選煤廠雖然可以實施,但還是要以科研立項。科研鑒定完后,是否能長期使用有一定的不確定性(風險)。

4 結語

1)礦井實現6.0 Mt/a 能力可行,但僅有8~11 a的產量保持期。

2)礦井采取“峰谷”生產比均衡生產的方式靜態利差達52.3 億元。

3)為提高礦井服務年限,需要采取一系列技術措施。如在河床下采取充填開采的方法保持地層穩定、減少地表移動,從而使河流及兩岸壩陵穩固(修復費用最低);在一些低保護等級的建筑物(村莊邊緣突出部分)下采取充填開采的方法,確保建筑物損壞在一級以內;對于一些小的(小于200 戶)且壓煤量較大或影響工作面連續推進的村莊進行搬遷。部分村莊搬遷是最經濟解放煤量的方式,設計建議盡快采取搬遷村莊(結合新農村改造),不能搬遷的村莊下采取充填回采技術方案,是最有效解放資源的方法。

4)提煤能力改造采用主提升大改方案,目標準確,措施得當,效果契合預期高,可永久解決主提升能力不足的問題。

5)“井下選矸方案”作為決策備選方案,需與企業利益最大化兼顧煤炭事業發展進步(綠色開采)統籌斟酌,決定是承擔還是規避風險。

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