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汽車發(fā)動機缸體缸孔加工工藝

2023-10-23 02:09:54陳隆
金屬加工(冷加工) 2023年10期
關(guān)鍵詞:發(fā)動機

陳隆

廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉林 537005

1 序言

發(fā)動機缸體缸孔加工對精度要求較高,加工過程中影響因素多,工藝參數(shù)與加工效果之間存在著復雜的映射關(guān)系。當前,一些汽車制造企業(yè)在進行發(fā)動機試制時,對砂條的選擇和工藝參數(shù)的設(shè)定,主要依靠國內(nèi)外供貨商提供的售后技術(shù)支援,對加工參數(shù)和加工質(zhì)量之間的聯(lián)系只有經(jīng)驗積累,而對其之間的多維度作用關(guān)系認識不清,造成了在現(xiàn)場對發(fā)動機缸體缸孔加工存在的問題反應遲鈍,從而影響了產(chǎn)量[1]。為了進一步提高加工質(zhì)量,更好地解決發(fā)動機制造難題,對缸體缸孔加工流程進行分析和改善,制定可行的技術(shù)方案,提高了缸體缸孔加工效率,解決了生產(chǎn)中存在的問題。

2 缸體加工流程

發(fā)動機缸體加工主要包括銑削、鉆孔、研磨和車削等步驟。

(1)銑削 常用于加工平面、棱角和槽等。銑削時要注意刀具的厚度,以避免在加工過程中去除過多的材料。

(2)鉆孔 對套筒定位孔、氣門座等進行鉆孔加工。對于鋁合金材料而言,因其硬度較低,在鉆孔時很容易發(fā)生卡鉆或形成絨毛狀表面。

(3)研磨 研磨的主要任務(wù)是進行表面處理,使之達到所需的表面粗糙度和平整度。研磨時要注意磨盤的選擇,以及研磨軌跡的正確控制。

(4)車削 車削時,要確保機床基礎(chǔ)的承載力和穩(wěn)定性,并注意加工后表面的修整。

3 缸孔加工流程

發(fā)動機上下缸體的壁厚相差較大,上下缸體內(nèi)孔的直徑也存在一定差距,加工時易出現(xiàn)裝夾變形,從而導致后續(xù)工序定位誤差。同時,由于活塞在缸體內(nèi)上下往復運動,因此容易出現(xiàn)活塞環(huán)和缸套的磨損問題。此外,活塞在加工過程中會受到往復運動的影響,容易出現(xiàn)切削溫度高、刀具磨損嚴重等問題。

活塞上下缸體內(nèi)孔的直徑一般為7~9mm,且孔徑偏差較大,需要進行半精加工。活塞的厚度也存在較大差異,在加工過程中需要進行切削參數(shù)的調(diào)整。在粗加工、半精加工時,需要使用不同的刀具和切削參數(shù)進行加工。

3.1 粗加工

由于缸孔結(jié)構(gòu)復雜,且存在較大的裝夾變形,所以在粗加工時需要對缸孔進行找正,并進行徑向、軸向的分度和定位。常用的找正方法包括在缸孔內(nèi)壁表面加墊片、使用卡盤卡爪和鎖緊塊來輔助找正等。鏜孔時,應根據(jù)缸體的形狀與尺寸要求選擇合理的加工機床和切削用量,同時選擇合適的鏜刀,從而提高加工效率和質(zhì)量。

3.2 半精加工

半精加工是在普通銑床上用銑削的方法對缸孔進行加工。將粗加工后的缸孔,通過加磨刀盤的方式進行半精加工,然后再進行精加工。由于缸孔直徑尺寸較小,在銑床上加工時采用徑向切削,刀具只需切削一個方向,因而大大減少了刀具磨損。

3.3 精加工

(1)加工表面 一般采用粗車后用平面磨床精磨,或用小直徑的砂輪在無油狀態(tài)下磨平。要求表面粗糙度值Ra≤0.2μm。

(2)缸孔中心線偏差的測量與調(diào)整 對每一個孔加工完畢后,根據(jù)圖樣要求,利用內(nèi)徑千分尺測量其位置偏差,并利用平板儀進行校準。

(3)加工余量的調(diào)整 由于缸孔在粗車后往往會留有較大的余量,因此在精加工時要加以控制,一般情況下余量為0.05~0.1mm,以保證表面粗糙度值Ra≤0.2μm。

(4)檢查刀具磨損情況 由于缸孔的孔徑較大,切削力也比較大,所以在精加工前應檢查刀具磨損情況。

4 缸體缸孔加工常見問題

4.1 缸體加工常見問題

1)發(fā)動機缸體止推面的加工直徑是130mm,壓力為3.09M P a,加工過程中止推面極易出現(xiàn)磨損,導致加工質(zhì)量降低[2]。

2)主軸孔經(jīng)過加工后,每個擋位的兩邊都有飛邊,組裝后極易脫落,導致燒瓦。

4.2 缸孔加工常見問題

1)在對缸孔進行加工時,由于缸體的種類較多,而且其質(zhì)量要求也比較高,因此在對其進行加工時,需要使用多種不同的設(shè)備和加工工藝,差異性的存在導致加工過程中出現(xiàn)一定的誤差。

2)在對缸孔進行加工時,需要將缸孔的尺寸和形狀精度控制在一定范圍內(nèi),如果控制不好,則會導致缸孔出現(xiàn)較大誤差。

5 缸體加工工藝優(yōu)化

5.1 優(yōu)化方案

1)對缸體鏜桿進行改造,編寫加工程序,使止推面直徑130mm增加至136mm,使壓力降至2.3MPa,從而解決了止推面易出現(xiàn)的質(zhì)量問題。

2)增加用于切削主軸孔兩個端部的倒角工具,并編制相應的程序,以解決在切削過程中出現(xiàn)的飛邊問題[3]。

5.2 機床和鏜桿改造

由于缸體止推面磨損問題,導致曲軸軸向竄動間隙大的質(zhì)量故障,因此需要加大止推面,將止推外徑由110mm增大到116mm,機體止推槽由φ130mm更改為φ136mm,壓力由3.09MPa下降到2.3MPa。目前,鏜桿推力直徑可達132.75mm,這已是鏜桿的極限。φ132mm鏜桿的長度已經(jīng)為極限長度,為了確保鏜桿的安全,需要對其重新加工,才能達到止推槽直徑為136mm的要求[4]。

(1)機床鏜桿整改 鏜桿的沖程與滑塊橫切進給的沖程比是2∶1,止推槽的直徑要從130mm增大到136mm,則滑塊的橫切行程要增加3mm,鏜桿的沖程要增加6mm。針對該問題,需要整改滑塊及鏜桿限位擋銷。

(2)機床U軸限位整改 U軸傳動結(jié)構(gòu)如圖1所示,U軸絲杠后備量19.3mm大于止推面,止推槽直徑由130mm增加到136mm后,U軸需要增加6mm的沖程,只需要將U軸脹刀限位的長度減短6mm即可滿足加工要求[5];滑塊的橫切沖程要增加3mm,需要將滑塊脹刀的軟限位從原來的14.9mm修改為17.9mm;并需要對NC加工程序進行相應修改。

圖1 U軸傳動結(jié)構(gòu)

(3)優(yōu)化倒角刀具及程序 半精鏜、精鏜主軸孔工序,刀具磨損后,在每擋兩側(cè)都會擠壓出外翻飛邊,后續(xù)的去毛刺清洗工序不能將其去除,必須人工去除,否則組裝后有可能出現(xiàn)脫落,導致燒瓦故障[6]。

針對主軸各擋口兩側(cè)飛邊不能完全去除的問題,擬在加工工藝中,對各擋口兩側(cè)倒角進行0.5mm×45°的切削處理,并通過切削方式去除飛邊。為了達到這一目的,設(shè)計倒角刀具如圖2所示,并編寫倒角NC加工程序,分別從前后端偏心進刀,然后完成主軸孔飛邊的去除。

圖2 主軸孔倒角刀具

6 缸孔加工工藝優(yōu)化

6.1 優(yōu)化方案

1)根據(jù)發(fā)動機缸孔尺寸和形狀要求,調(diào)整機床和夾具等,保證缸孔的形狀精度。

2)對缸體缸孔結(jié)構(gòu)特性和切削刀具磨損情況進行研究,改進缸孔切削工藝。

6.2 專用鏜床的使用

發(fā)動機缸體缸孔主要采用專用鏜床進行加工,這是因為專用鏜床具有一定的優(yōu)勢,其采用鏜桿進行切削,不會產(chǎn)生較大的誤差,而且對于發(fā)動機缸體的表面粗糙度和圓度不會產(chǎn)生較大影響[7],能夠?qū)l(fā)動機缸體的尺寸精度、圓度和表面粗糙度控制在一定范圍內(nèi),使發(fā)動機的質(zhì)量水平得到提高。但是在使用專用鏜床加工時,需要保證專用鏜床具有良好的剛性和精度。

6.3 夾具的使用

每一種類型和型號的缸體缸孔加工時所使用的夾具不同,需要根據(jù)其形狀和尺寸要求選擇相應的夾具。例如,如果需要對缸孔進行倒角處理,則使用套筒式夾具。

通常情況下,發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)為了提高生產(chǎn)效率和工作質(zhì)量,通常會采用機械或者是人工定位的方式來完成工件的定位[8]。加工時需要將工件放置在專用夾具上,并用螺釘進行固定。

不同類型和型號的發(fā)動機缸體缸孔加工完成后,發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)會使用專門的工裝來拆卸和重新安裝夾具。

7 結(jié)束語

本文主要分析了汽車發(fā)動機缸體缸孔加工中存在的問題,通過工藝優(yōu)化和措施改進,得出以下結(jié)論。

1)針對缸體止推面易磨損和主軸道有切屑、無法清洗干凈的問題,對機床鏜桿進行改造,并編制加工程序等,增大止推面直徑,降低壓力;優(yōu)化倒角刀具及程序,分別從前后端偏心進刀,完成主軸孔飛邊的去除。

2)針對缸孔尺寸和形狀精度差的問題,根據(jù)形狀和尺寸要求選擇合適的機床和夾具,采用機械或人工定位方式,提高缸孔加工精度。

該文分析了汽車發(fā)動機缸體缸孔加工中存在的問題,通過機床鏜桿改造、倒角刀具優(yōu)化、編制加工程序、選擇合適的機床和夾具并采用人工或機械定位,解決了止推面磨損、主軸孔有切屑及缸孔尺寸變形等難題。

文章的亮點是細致入微、措施得力。提高產(chǎn)品質(zhì)量不僅需要工藝創(chuàng)新和經(jīng)驗積累,更要掌握加工參數(shù)和加工質(zhì)量之間的多維度作用關(guān)系,抓住問題的關(guān)鍵采取改進措施,問題自然會迎刃而解。

專家點評

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