郭 勇,王 帥,李東彬,顏雄偉
(湖南華菱漣源鋼鐵有限公司,湖南婁底 417000)
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司2#30 000 m3/h 制氧機組的QY-1 200/30 液氬立式水浴蒸汽氣化器由于運行時間長,效率下降。該氣化器通過蒸汽加熱水換熱使液氬氣化,正常運行時,氣化器上部溫度達65 ℃,底部溫度為25 ℃,溫差較大。在冬季外部溫度較低的情況下,已多次發生因氣化器底部溫度過低而結冰的異常情況,存在設備損壞風險。
氣化器是一種工業和民用的節能設備,作用是把液態氣體如液氧、液氮、液氬、液態二氧化碳等轉化為氣態氣體。按換熱交換介質主要分為水浴式氣化器和空浴式氣化器。水浴式氣化器又分為電加熱式水浴式氣化器、蒸汽式水浴式氣化器和循環熱水水浴式氣化器。其中電加熱式水浴式氣化器需要消耗較多能源,而循環熱水式水浴式氣化器則需要大量熱水。蒸汽式水浴式氣化器是通過蒸汽加熱水浴式氣化器中的水,再通過熱水加熱盤管中需要氣化的液體,使之轉化為氣態的氣體[1],其優點是供氣量充足,壓力穩定。
QY-1 200/30 氣化器的蒸汽管道從頂部中心位置進入,為一根無縫鋼管,從上部深入到氣化器底部。從管道中部至下部每隔100 mm 左右在管道上均勻開4 個直徑約為10 mm 的孔。隨著管道使用年限的增加,管道及孔洞逐漸出現腐蝕。其中,中部位置的第一、二排管孔由于該處蒸汽壓力高、流速快,管孔和管道腐蝕最為嚴重,管孔增大,管道嚴重腐蝕穿孔,大量蒸汽從中部位置進入水中,下部蒸汽變少,導致中、上部水溫升高,下部水溫下降。上部水加熱汽化后,從頂部蓋板溢出,同時冷凝水通過溢流管道中、下部腐蝕穿孔點漏出,存在水位異常降低的安全隱患。
拆除原碳鋼材質的蒸汽管道,更換為不銹鋼材質的蒸汽管道分配器,可有效降低管道腐蝕風險。
3.2.1 溢流方式改造
對原氣化器頂部取樣筒內布管溢流方式進行改造,在底部溢流排污管口焊接一根豎直管,引至氣化器頂部溢流高度位置。在頂部溢流位置開設三通,三通上方管道為防止虹吸效應,采取對空方式,三通另一個管道垂直引至地面進行溢流,管道改造示意圖見圖1。在持續使用水浴式氣化器時,不斷通入的蒸汽與水換熱后會出現冷凝,從而造成水浴腔內水量增加,這時就可以通過排污管及時將增多的冷凝水排放出去。

圖1 管道改造示意圖
3.2.2 優化水流及水溫分布
優化氣化器水流分布及水溫分布,可以增強換熱效能[2]。原氣化器通過頂部溢流,各區溫度自下向上逐步升高,而水流體方向與熱量分布也自下向上流動變化。通過改變溢流口位置,可以對流體方向同步進行優化。當氣化器水溫達到氣化低溫液體所需溫度時,可以暫停通入蒸汽,以減小熱能浪費。當底部水溫過低時,可通過排污口將低溫水外排,并適當增補新水。當中部溫度降低時,通過補充蒸汽進行加熱,同時由底部小量溢流,可改善氣化器溫區,增強水浴腔內液體介質的流動性,使腔內液體介質的溫度更均勻,從而減少外排液體介質造成的熱量損失,提高熱能利用率,減少熱能浪費[3]。水浴式氣化器上、下部溫區均勻,既可以減少補水率,也可以防止在冬季水浴式氣化器底部因溫度過低而產生結冰的現象。
將原氣化器頂部溢流方式改為底部排污管與筒體外溢流管并聯后,在排污管增加自動控制電磁閥。該電磁閥可根據氣化器下部溫度自動進行控制,如底部溫度<10 ℃時,設定自動排污,從而實現溢流和排污功能合二為一,降低操作人員勞動強度,提高排污操作效率。
通過對2#30 000 m3/h 制氧機組QY-1 200/30 液氬立式水浴蒸汽氣化器現狀分析,在管道、結構等方面采取了改進措施,使氣化器運行更加穩定可靠、安全可控,同時減少了蒸汽消耗量,降低系統能耗,為企業降本增效提供了有效助力。