劉 哲 李麗匣 周明亮 李 楠 劉飛飛 盧冀偉 張 強 張俊飛
(1.東北大學資源與土木工程學院;2.遼寧五寰特種材料與智能裝備產業技術研究院有限公司)
選礦廠磨礦分級作業的目的是使礦石中的目標礦物充分解離,為后續選別作業制備粒度適宜的給料,因此,磨礦分級效果的好壞直接影響著選廠的產品指標[1-2]。在磁鐵礦選礦廠的階段磨礦階段選別工藝中,一段磁選作業的主要目的是充分拋掉脈石礦物,且為有用礦物充分回收創造條件,因此,其處理能力決定著磨選車間的處理能力,并對后續磨礦作業效率形成制約[3-5]。在影響一段磨礦分級處理能力的操作因素中,磨礦濃度、介質充填率、返砂比、分級效率等是主要因素[6]。
某選礦廠處理貧磁鐵礦石,鐵品位為11.66%,磁性鐵品位為5.18%,磨選流程為3 段磨礦、4 段磁選的階段磨選流程,獲得全鐵品位60.13%、回收率42.04%、磁性鐵品位58.49%、回收率88.84%的精礦。目前,選礦廠磨選工藝最突出的問題是一段磨礦分級作業處理能力低。為了了解造成該局面的原因,對一段磨礦分級及一段磁選流程進行了考查,并提出了相應的優化措施。
選礦廠磨選車間工作制度為330 d/a、3 班/d、8 h/班,三段一閉路破碎產品給入磨選車間,分2 個系列,一段磨礦分級采用MQG3600/4000 型球磨機+2FG-30φ3000 型螺旋分級機組成閉路磨礦,一段磁選設備為CTB-1230型濕式永磁筒式磁選機。
取樣制度為2 批/d,時間間隔為8 h,每4 批樣品合并為1 套樣品,共取2 套樣品。對所取樣品進行稱重、烘干、縮分、取樣、化驗、篩析;對一段磁選尾礦篩析產品進行鐵礦物單體解離度分析。
球磨機處理能力估算主要有容積法和功耗法[7],分別按這2種方法進行分析。
通常用返砂比、分級效率、分級機直徑校核、返砂量校核等方法來考查螺旋分級機的處理能力和分級效果[7]。分級效果的好壞用分級效率來評價,包括分級量效率E量和分級質效率E質;分級機的處理能力一般通過校核分級機的直徑與返砂量來進行考查。
礦石的礦物組成較復雜,礦物種類較多,可回收成分主要為鐵,鐵主要以磁鐵礦的形式存在,分布率為44.43%,嵌布粒度主要在0.15~0.02 mm。磁鐵礦在礦石中的嵌布可分為3 種類型:①磁鐵礦顆粒較粗,主要嵌布于輝石、角閃石和已蝕變的礦物粒間,以粒間充填形式存在,但部分粗粒磁鐵礦裂隙發育,具有顆粒孔洞,其中充填有脈石礦物;②磁鐵礦以包體的形式包含于角閃石、輝石中,粒度相對較粗,含量低;③角閃石和輝石被透閃石或滑石、陽起石交代,顆粒中析出針狀、塵點狀和板條狀磁鐵礦,粒度極細,分布于礦物的解理縫隙處,不易與蝕變礦物解離。因此,磁鐵礦的嵌布粒度細且分布不均,加大了選礦回收的難度。
2.2.1 粒度分析
現場一段球磨機處理量為180 t/(臺·h),磨礦濃度為80.73%,介質充填率為45%,一段閉路磨礦系統產品粒度特性見圖1。
從圖1 可以看出,一段球磨機新給礦-0.074 mm占6.55%、F80=11.69 mm;球磨機排礦-0.074 mm 占28.96%;分級機溢流-0.074 mm 占36.79%、P80=0.91 mm,分級機沉砂-0.074 mm占12.59%。
2.2.2 磨礦能力計算[7]
2.2.2.1 容積法
以大孤山選礦廠一段球磨機的磨礦生產指標q0′為參考進行,由于其一段球磨為MQG2700×2100 格子型球磨機,給礦粒度為15~0 mm,-0.074 mm 占4.94%,產品粒度-0.074 mm 占55.25%,對應的q0′=1.575 t/(m3·h)。
根據磨礦對比試驗,現場礦石的磨礦難易度系數K1=0.8,磨機的直徑校正系數K2=1.17,擬選用的磨機型式校正系數K3=1.0,磨機的不同給礦粒度和不同產品粒度差別系數K4=1.07,球磨機計算能力見表1。
從表1可以看出,由容積法計算的球磨機理論最大生產能力為198.54 t/(臺·h)。


2.2.2.2 功耗法
通過標準邦德功指數試驗獲得現場球磨機給礦的邦德球磨功指數為12.58 kW·h/t,由圖1 可知一段球磨機給礦F80=11 690 μm,分級溢流P80=910 μm,現場一段球磨機安裝功率為1 000 kW,在現有工藝參數條件下,通過功耗法計算的一段球磨機能力見表2。

從表2可以看出,采用邦德功指數法計算的球磨機理論最大能力可達209.2 t/(臺·h),目前可以達到的平均處理能力為180 t/(臺·h),負荷率為86.04%,即一段球磨機處理能力偏低,負荷率僅為86.04%。
2.3.1 返砂比與分級效率計算
一段分級原設計返砂比為250%、溢流-0.074 mm占52%。
根據圖1 的分級機給礦-0.074 mm 占28.96%、分級機溢流-0.074 mm 占36.79%,分級機返砂-0.074 mm 占12.59%,按-0.074 mm 計的一段磨礦分級返砂比與分級效率見表3。

從表3 可以看出,一段分級機的返砂比為47.83%、返砂量為86.10 t/h、量效率E量為85.93%、質效率E質為25.75%。根據對返砂比、分級效率的考查,兼顧細粒級的分級情況與溢流中粗粒級的混雜情況,可知一段螺旋分級機的分級效率低,分級效果差,分級溢流中粗粒級混雜嚴重。分級溢流是磨礦循環的最終產品,不合格粗粒級混進分級溢流,勢必影響分級溢流的質量,影響分選指標。而且大量粗顆粒進入溢流,導致返砂比小,僅為47.83%,與當初設計的250%相差甚遠。返砂比的大小對球磨機的生產率有著直接影響,較大的返砂比標志著球磨機通過量大、通過速度快,物料在磨礦機中滯留時間短,有利于減少過磨,使更多的磨礦功用于粗顆粒的磨碎。
2.3.2 分級能力計算
按溢流中固體質量計,每臺分級機的生產能力Q為180 t/h,計算結果見表4。

從表4 可以看出,按照目前的溢流量和細度,分級機適宜的螺旋直徑為2.58 m,校核返砂量為1 210.14 t/h,遠高于表3中的實際返砂量(86.10 t/h)。
根據一段分級設備處理能力校核結果,目前,選礦廠一段分級采用2FG-30φ3000 型高堰式雙螺旋分級機偏大,影響了分級效率的提高。
在現場選別流程中,一段磁選處理量最大,一段磁選拋尾產率為67.36%,總體單體解離度為54.80%;一段磨礦分級與一段磁選產品的品位分析結果見表5。

從表5 可以看出,分級溢流的TFe 品位為12.50%、MFe 品位為6.83%,均低于沉砂的對應品位,說明分級機有反富集現象[8];雖然一段磁選尾礦MFe品位僅為0.45%(鐵礦物單體解離度達到了54.80%),但由于該尾礦量大,因而鐵礦物流失不容忽視。
(1)某貧磁鐵礦石選礦廠的礦石礦物組成復雜、嵌布粒度細、分布不均、可磨性差,屬難處理礦石。一段磨礦分級系統工作效率低,產品指標未達到原設計值,需在查明原因的基礎上進行優化改造。
(2)一段閉路磨礦系統由球磨機與雙螺旋分級機組成,磨礦濃度為80.73%,介質充填率為45%,負荷率為86.04%,返砂比為47.83%,分級量效率為85.93%,分級質效率為25.75%。磨礦濃度與介質填充率均在合適范圍內,但返砂比、分級質效率過低。通過磨礦分級能力校核,發現螺旋分級機型號偏大,導致返砂比低,返砂量小,分級效果差,較多粗顆粒進入到溢流中,降低了球磨機的處理能力和負荷率。
(3)分級質效率低,溢流中混雜大量未單體解離的粗顆粒影響了一段磁選效果,導致一段磁選尾礦中有用礦物流失較嚴重。
(4)對于一段分級效率偏低的現狀,建議將螺旋分級機更換為水力旋流器,以提高分級效率,進而增強一段磨礦能力,提高磨礦效率和選礦廠的生產能力;建議將一段磁選機更換為大包角、選別帶長、選別效率高的磁選機,以提高磁鐵礦的回收率,降低金屬損失率。