徐 飛 陳 堯
(湖南有色金屬控股集團有限公司)
某硫鐵礦現處于基建階段,未獲批建設尾礦庫。為實現礦山的正常生產,必須實現尾砂的全利用。同時,該礦山還是一個含有煤層的硫礦山,有自燃風險,因此,需要及時充填井下空區,以防井下礦石自燃。
基于礦山的這些基本特征,設計采用充填采礦法開采礦石。目前,礦山已建有尾砂濃密系統,井下巷道開拓工程也已成型,目前尚未確定充填料漿輸送方案。
在充填料漿輸送方面,國內外學者已經做了大量的研究。吳凡等[1-4]的研究表明,料漿濃度是影響料漿流變特性的主要因素。文孝貴等[5-8]的研究表明,流動的膏體是以結構流的形式在管道內運動的,具有初始剪切應力。楊鑫等[9-12]通過環形管道試驗,研究了膏體輸送的沿程阻力損失,并對結構流大流量、低流速輸送的穩定性進行了研究。此外,葉超等[13-15]研究了充填濃度對充填質量的影響,結果表明,適當提高充填料漿濃度可以有效提高充填質量、降低膠凝材料用量、減少充填體泌水。因此,某硫鐵礦的料漿輸送方式優先考慮膏體輸送。
由于該硫鐵礦為緩傾斜薄礦脈,充填倍線較大,充填料漿不僅輸送困難,而且采場內難以實現自流平,對料漿的流平性能要求較高。綜上所述,需對該硫鐵礦的料漿性質進行研究,進而提出經濟合理的料漿輸送方案。
(1)尾砂粒度。尾砂的粒度影響料漿的性狀和輸送濃度,采用馬爾文MS3000 型激光衍射粒度分析儀測定某硫鐵礦試生產尾砂的粒度,結果見圖1。

從圖1可知,尾砂的體積平均粒徑為65.375 μm,細粒級(-20 μm)含量為29.84%、-200 目含量為64.68%,不均勻系數Cu=14.986,曲率系數Cc=1.340。該尾砂為中等偏粗尾砂,其細粒級含量超過15%,滿足形成“結構流”的需求,當料漿處于此流態時,可以保證料漿在管道內長時間輸送不分層離析;Cu≥5、Cc在1~3,也說明該尾砂級配良好,有利于形成“結構流”。
(2)尾砂密度。采用比重瓶法測定尾砂的密度為2.75 g/cm3。
(3)尾砂的化學成分。尾砂的化學成分對料漿的流態存在影響,因此采用X射線熒光光譜法測定了尾砂的主要化學成分,結果見表1。

從表1 可知,尾砂的SiO2、CaO、MgO、Fe2O3、Al2O3含量與大多數尾砂沒有顯著差異,未見明顯的吸水礦物。因此,該尾砂屬于惰性尾砂,影響料漿流態的主要因素是尾砂粒度及料漿濃度。
由于L型管道試驗所需充填材料較多,為節省材料與人工,通過坍落度試驗縮小L型管道試驗的濃度范圍。試驗按采礦方法的要求,配置灰砂比為1∶10,濃度分別為78%、76%、74%、72%、70%、68%、66%的料漿;所用坍落度桶頂部直徑10 cm、底部直徑20 cm、高度30 cm,坍落度試驗結果見表2。

從表2 可知,料漿濃度為70%~74%,料漿處于“結構流”狀態,流動性較好,且不離析,同時滿足采場對料漿流平性的要求。
2.2.1 試驗方法和方案
根據預實驗結果,按照灰砂比1∶10,濃度74%、72%、70%配置料漿,試驗開始時用少量清水潤洗試驗裝置,再依次將配置好的料漿倒入試驗裝置上端,料漿在自重作用下從下端流出,在料漿流動過程中測量料漿流量,料漿停止流動后測量料漿容重和靜止料柱高度,試驗裝置參數見圖2,實物見圖3。


2.2.2 試驗結果
根據相關公式,并結合L型管道試驗所測料漿流量、料漿容重和靜止料柱高度,可計算出不同濃度料漿流動性參數,見表3。

該硫鐵礦年充填量38 萬m3,年工作時間300 d,每天2 班,每班有效充填時間6~7 h,由此可知,料漿輸送能力約為100 m3/h。料漿輸送濃度70%~74%,平均粒徑65.375 μm,依據《選礦設計手冊》可知管道輸送礦漿流速概略經驗值為1.6 m/s,結合尾砂的密度可知料漿的臨界流速為1.647 m/s,為保證料漿輸送的穩定,料漿流速應超過臨界流速15%左右,因此料漿流速取1.9 m/s,不同濃度料漿的單位長度流動阻力見表4。

從表4 可知,料漿濃度由72%升高至74%,料漿的單位長度流動阻力急劇上升,因此,料漿輸送濃度不宜超過72%。
根據礦山的生產情況,充填站服務到第一水平(+610 m)礦體最遠端時,最大輸送距離3 100 m、輸送高差230 m、充填倍線13.5;當充填站服務到第二水平(+350 m 以上)礦體最遠端時,料漿最遠輸送距離4 100 m、輸送高差490 m、充填倍線8.4。充填站服務到第一水平時的充填倍線更大,料漿輸送難度更大,因此,滿足第一水平的充填需求,即可滿足整個礦區的充填需求。經現場地形踏勘,確定了2種可行的料漿輸送方式:①全距離泵送,料漿由充填站經副斜井進入井下,沿開拓巷道輸送至各采場(圖4);②泵送+自流,料漿由充填站泵送至充填鉆孔(+900 m水平),距離170 m,經充填鉆孔自流至+650 m 中段平巷,再沿井下平巷進入各采場,同理料漿可通過鉆孔進入下一中段(圖5)。


根據L型管道試驗所得料漿單位長度流動阻力,料漿濃度不超過72%時,方案一泵送需克服的最大阻力為5.7 MPa,考慮啟動壓力2 MPa,并留有2 MPa富余,充填泵額定壓力應為10 MPa;方案二泵送時須克服的最大阻力為0.8 MPa,考慮啟動壓力2 MPa,并留有2 MPa富余,充填泵額定壓力應為5 MPa,自流時高差形成壓力為5.276 MPa,需克服阻力5.091 MPa,可實現自流充填。
由于2 種料漿輸送方式對充填泵的出口壓力需求相差較大,因而充填泵的價格差異也較大:額定壓力為10 MPa 的充填泵價格在200 萬/臺左右,額定壓力為5 MPa的充填泵的價格在130萬/臺左右,這就構成了2種方案投資的主要差異;再加上方案二需增加充填鉆孔成本約20 萬元。因此,在充填泵一用一備配置下,方案一比方案二的直接投資高120萬元。此外,充填泵低壓輸送的運營和設備維護成本均低于高壓輸送。因此,方案二比方案一更經濟、合理。
(1)某硫鐵礦尾砂密度為2.75 g/cm3,體積平均粒徑為65.375 μm,細粒級(-20 μm)含量為29.84%,為中等偏粗尾砂。其細粒級含量超過15%,級配良好,有利于形成“結構流”。
(2)料漿臨界流速為1.647 m/s,為保證料漿輸送的穩定,料漿流速應超過臨界流速15%左右,據此,料漿輸送最低流速為1.9 m/s。
(3)料漿濃度由72%升高至74%時,料漿的單位長度流動阻力急劇上升,因此料漿輸送濃度不宜超過72%。
(4)全距離泵送和泵送+自流輸送2 種方案在技術上均可實現,但泵送+自流輸送更經濟合理,可節省直接投資約120萬元。