黃孝慶
(中鐵十六局集團第三工程有限公司,浙江 湖州 313000)
目前,灰土路基填筑基本采用外運天然填料到現場,再進行現場路拌灰土施工,存在料源供應不及時,運輸及路拌可能存在環境污染等問題。因此,需要結合工程實際進行料源的改良。在湖杭高速TJ01標橋梁樁基的鉆孔灌注樁施工過程中,鉆渣直接轉化為灰土路基填料,是最適用于湖杭高速TJ01 標灰土路基施工的一種工藝,具有提質增效、利于環保的特點。本文就該工程的鉆渣改良灰土的路用性能進行研究,并分析其廠拌施工技術。
湖杭高速公路吳興至德清段工程土建第TJ01標路線起于湖州市吳興區織里鎮盛家橋附近,設織里樞紐與申蘇浙皖高速公路交叉,起訖點里程樁號K0+000~K8+223,終點為跨滬蘇湖高鐵起點,主線全長8.223km。采用高速公路標準建設,設計時速120km/h,雙向六車道。該項目路基工程:路基摻灰土填筑(含臺階回填及沉降土方)507144m3,橋梁工程:特大橋7542.61/3.7(m/座)、互通2 處,鉆孔灌注樁預估方量302462m3。為了節省工程造價,解決灰土路基填料難題,就近將本標段內的鉆孔灌注樁產生的鉆渣、泥漿干化后進行灰土改良利用,選擇ZLK3+510~ZLK3+740 段進行鉆渣改良灰土廠拌施工工藝試驗。
鉆渣改良灰土填料在ZLK3+600廠拌,運輸至現場堆放處取土。經試驗人員檢測該處原材料,其最大干密度為1.78g/cm3,最佳含水量為14.1%,液限WL為36.9%,塑性指數IP為16.5,該土的不均勻系數為12.88,曲率系數為1.00,土壤硫酸鹽含量0.37%,有機質含量0.33%,石灰的有效鈣鎂含量為82%,各項試驗指標均能夠滿足相關規范要求,可用做路基填料[1]。
鉆渣摻5%石灰和摻3%石灰+1%水泥改良后,改良土壓實度如表1 所示,可知經過摻3%石灰+1%水泥改良后,鉆渣具有較好的壓實性能[2]。兩種摻量的改良土的EDTA標定曲線如圖1和圖2所示。從圖1、圖2可知,3%石灰+1%水泥改良土的EDTA的標定曲線平緩,表明石灰中的含鈣量變化幅度較小,即石灰和水泥改良土對灰土路基的灰劑量影響較大,能有效地降低灰劑量的損失,有利于灰土路基填筑過程中摻灰量的控制[3]。
圖1 EDTA5%石灰土標定曲線圖
圖2 EDTA3%石灰+1%水泥土標定曲線圖
表1 各摻灰量對應的固化土物理力學試驗數據一覽表
通過以上試驗參數可知,在對鉆渣進行灰土改良廠拌后,摻灰3%+1%水泥的灰土路基的壓實度CBR達到18.3%,且灰劑量損失較少,提升了灰土路基實體質量。值得注意的是,由于鉆渣中含有較多的粉質黏土,因此在廠拌過程中可以摻1%的水泥提高強度,減少石灰的損失,兩種材料的共同使用,滿足了路基的強度要求,也可以將灰土路基的效益進一步提升。
施工流程:測量放樣→清表、排水溝開挖→鉆渣轉運至灰土拌合站晾曬、燜料→灰土拌和站拌料、運輸→灰土攤鋪→翻曬→灰土整平、檢測灰劑量→碾壓→養生→路基質量檢驗。
按照設計圖紙放線,在路基兩側各加寬50cm,對放好樣的中樁、邊樁做好保護。
路基填筑前先清基,挖除路幅范圍內的草皮、植物根和耕植土,然后進行填前壓實,并做好臨時排水設施,在密實度達到90%以上后再進行分層填筑碾壓路基。
鉆渣改良灰土施工采用廠拌法施工,拌合站需要設置晾曬棚(占拌合站面積的2/3)、悶灰棚、攪拌棚等,且拌合站的設置必須設置噴水降塵措施,符合環保要求。
首先將現場鉆孔灌注樁產生的鉆渣轉運至拌合站晾曬棚內沉淀晾曬3d,然后就地采用3%的石灰進行燜料4d,待鉆渣土含水量不大于25%時再摻入剩余劑量的石灰(生石灰粉)通過強制式拌和機等廠拌設備進行拌和,悶灰每天含水量變化見表2所示。
表2 悶灰每天含水量變化(單位:%)
拌合設備采用自動計量裝置,在拌和設備內拌制改良土混合料時,需拌和均勻,并在拌和的時候加入3%的石灰粉和1%水泥進行充分拌和,攪拌完成后再裝車出倉,出廠的鉆渣改良土含水量不超過21%,灰土出廠到現場攤鋪施工含水率損失見表3所示。
表3 灰土出廠到現場攤鋪施工含水率損失
從拌合站將灰土運輸至現場采用具備防塵罩的自卸車運輸。拌和好的混合料馬上運送到鋪筑現場,混合料在運送過程中應進行覆蓋,減少水分損失和環境污染。
(1)整平:為保證路基的寬度和邊緣的壓實度,施工時在路基兩側增加50cm 的寬度。路基防護工程實施前,按標準寬度對邊坡進行修補。在填筑現場,根據每車土方的數量和攤鋪厚度,用石灰布置網格控制卸汽車的傾倒密度,同時埋樁掛線,標出松鋪的攤鋪厚度;攤鋪好混合料后,用整平機平整成型,如有坑洞及時利用人工進行局部平整。拌合料應先整平,然后再精細整平。分層填筑壓實厚度控制在24cm,松鋪厚度控制在30cm。
(2)布料:混合料采用全斷面均勻攤鋪方式進行布料,不得出現縱向接縫,中途不宜中斷。當因故中斷超過2h 時,設置橫向施工縫,橫向接縫采用放臺階2m 的方式進行搭接施工。整型應按規定的坡度和路拱進行,并特別注意接縫處的整平。在整型過程中,嚴禁車輛通行。
當混合料接近最佳含水率時,用重型壓路機在路基全寬內碾壓至要求的實密度。土體的碾壓順序為:先輕型壓路機(22t)靜壓2 遍,振動壓路機弱振3 遍,最后用光輪壓路壓靜壓3 遍,終凝前碾壓至設計壓實度,且沒有明顯輪跡線。
鉆渣改良石灰土的路基填筑質量的控制指標為:壓實系數、灰劑量兩個指標控制。該項目鉆渣改良灰土路基填筑檢測的具體情況為:采用灌砂法檢測,每層壓實度檢測不少于6 個點,其中臺背填筑范圍不少于3個點,實測值在6%灰劑量的灰土壓實度均大于94%,在8%灰劑量的灰土壓實度均大于96%。
將鉆孔灌注樁施工產生的鉆渣用于灰土路基填筑,解決了湖杭項目的30 萬m3鉆渣處理問題,滿足鉆渣改良石灰土路基填筑設計及規范要求,改良后的路基整體質量較好。一是相比于常規灰土施工,鉆渣改良灰土廠拌施工技術解決了灰土施工的土源問題;二是該施工技術的發展有效地提高了項目整體的質量及效率,不僅縮短了橋梁樁基、路基的施工周期,還保障了橋梁樁基及路基的施工質量,同時還可以消除鉆渣處理的疑難問題;三是鉆渣改良灰土廠拌施工工藝跟常規的灰土施工工藝比較,屬于灰土施工的一個綠色環保的變革,降低了運輸過程的碳排放量,提升了路基填筑的整體質量,符合規范規定的填料強度要求及設計對質量控制指標的要求;四是鉆渣改良灰土廠拌施工工藝,是一項橋梁樁基礎施工+灰土路基填筑施工的資源整合施工模式,施工工藝簡單、機械化和工廠化程度高,質量控制能夠得到保證,施工過程趨近于“零”污染,經濟、社會、環保效益顯著,推廣應用前景廣闊。