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水輪機(jī)多個(gè)活動(dòng)導(dǎo)葉剪斷銷同時(shí)剪斷事故分析及處理

2023-11-29 01:56:22黃大俊田吉軍李星宇
水電站機(jī)電技術(shù) 2023年11期

黃大俊,田吉軍,李星宇

(湖北能源集團(tuán)溇水水電有限公司,湖北 恩施 445801)

導(dǎo)葉剪斷銷是一種水輪機(jī)通用機(jī)械保護(hù)裝置,安裝于導(dǎo)葉拐臂與連板之間,正常情況下,剪斷銷有足夠強(qiáng)度帶動(dòng)導(dǎo)葉轉(zhuǎn)動(dòng)[1],當(dāng)出現(xiàn)導(dǎo)葉被卡住等情況,控制環(huán)操作力增加達(dá)到一定程度時(shí),剪斷銷薄弱斷面剪斷,從而保護(hù)其他轉(zhuǎn)動(dòng)部件不受損壞,同時(shí)剪斷銷信號(hào)裝置向監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出信號(hào)[2]。某水電站裝機(jī)2臺(tái),所采用的為常規(guī)結(jié)構(gòu)形式的導(dǎo)水機(jī)構(gòu)和導(dǎo)葉剪斷銷,2023年5月某日,在2號(hào)機(jī)組負(fù)荷調(diào)整過(guò)程中,發(fā)生瞬間多個(gè)剪斷銷同時(shí)斷裂、機(jī)組被迫停機(jī)的事件。本文針對(duì)上述事件的原因進(jìn)行分析并提出改進(jìn)意見,供同類型機(jī)組借鑒。

1 導(dǎo)水機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)

導(dǎo)水機(jī)構(gòu)為常規(guī)型式,控制環(huán)由2個(gè)接力器操作(調(diào)速器額定油壓16 MPa),通過(guò)連板(厚度16 mm)、拐臂帶動(dòng)16片活動(dòng)導(dǎo)葉,連板與拐臂之間設(shè)剪斷銷,剪斷銷與連板為間隙配合、與拐臂為過(guò)渡配合。為防止剪斷銷剪斷后活動(dòng)導(dǎo)葉撞擊相鄰導(dǎo)葉發(fā)生連鎖反應(yīng),設(shè)置了導(dǎo)葉限位裝置,限位裝置由導(dǎo)葉拐臂上焊接的鐵塊和導(dǎo)葉上軸套壓蓋上的限位螺栓組成,導(dǎo)水機(jī)構(gòu)俯視圖見圖1,活動(dòng)導(dǎo)葉限位裝置如圖2,接力器作用平面與拐臂平面高度差約500 mm,如圖3。控制環(huán)安裝于頂蓋上焊接的導(dǎo)向環(huán)內(nèi),導(dǎo)向環(huán)設(shè)置了徑向和軸向底部抗磨塊,上部設(shè)置了內(nèi)徑小于控制環(huán)底部直徑5 mm的壓環(huán)(或防跳塊),限制控制環(huán)上抬或軸向跳動(dòng),壓環(huán)與控制環(huán)之間留有2 mm垂直間隙,抗磨塊厚度3 mm,其表面耐磨復(fù)合材料厚度1mm,用沉頭螺釘固定在導(dǎo)向環(huán)上,垂直抗磨塊和控制環(huán)徑向間隙1 mm,如圖4。

圖1 導(dǎo)水機(jī)構(gòu)俯視圖

圖2 活動(dòng)導(dǎo)葉限位裝置

圖3 導(dǎo)水機(jī)構(gòu)剖視圖

圖4 控制管底部詳圖

2 事故現(xiàn)場(chǎng)概述

2023年5月某日,機(jī)組根據(jù)調(diào)度指令調(diào)整負(fù)荷,負(fù)荷調(diào)整過(guò)程中巡檢人員聽到水車室有異響,值班員通過(guò)視頻監(jiān)控畫面發(fā)現(xiàn)水車室有大量水向上噴出,為避免事故擴(kuò)大,值班員發(fā)正常停機(jī)指令,機(jī)組停機(jī)。機(jī)組停機(jī)后水車室仍有水噴出,值班員隨即關(guān)閉了蝶閥切斷來(lái)水,并開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。現(xiàn)場(chǎng)情況為:圖1中②~⑧號(hào)拐臂上限位塊斷裂,①、②、③及⑦、⑧、⑨號(hào)剪斷銷剪斷,④、⑤、⑥號(hào)剪斷銷與連板脫離,仍在拐臂上,剪斷銷信號(hào)線被扯斷,上述失控的活動(dòng)導(dǎo)葉拐臂將4根頂蓋平壓管中3根撞擊斷裂,導(dǎo)致水從頂蓋平壓管斷裂處噴出,2根補(bǔ)氣管被撞擊斷裂1根。本次事件監(jiān)控上位機(jī)未報(bào)剪斷銷剪斷信號(hào)。

3 事故原因分析

本次事故發(fā)生在機(jī)組調(diào)整出力時(shí),接力器動(dòng)作過(guò)程中,接力器左右兩側(cè)推拉桿油缸液壓分別作用在有桿腔和無(wú)桿腔,由于無(wú)桿腔作用面積大于有桿腔,二者作用力存在差異,經(jīng)計(jì)算,二者推力(或拉力)相差約610 N,導(dǎo)致控制環(huán)整體受推出方向的水平推力,且推力作用在控制環(huán)上沿,控制環(huán)水平反作用力受力點(diǎn)在底部,與導(dǎo)向環(huán)接觸部位,二者高差約為控制環(huán)高度480 mm,導(dǎo)致負(fù)荷調(diào)節(jié)時(shí)控制環(huán)存在翻轉(zhuǎn)力矩,控制環(huán)接力器一側(cè)垂直向上抬升。通過(guò)觀察1號(hào)機(jī)組負(fù)荷調(diào)整時(shí)控制環(huán)的情況,油缸一側(cè)確實(shí)存在上抬的現(xiàn)象,從而驗(yàn)證了上述分析結(jié)論。

該機(jī)組2021年3月機(jī)組進(jìn)行了A級(jí)檢修,對(duì)導(dǎo)水機(jī)構(gòu)進(jìn)行了解體檢查和維護(hù),檢修項(xiàng)目包括控制環(huán)底部抗磨塊檢查,抗磨塊基本未磨損。2022年10月開展了機(jī)組C級(jí)檢修,因未拆解控制環(huán),無(wú)法對(duì)抗磨塊磨損情況進(jìn)行檢查。事件發(fā)生后,電廠組織維護(hù)人員對(duì)控制環(huán)解體檢查,經(jīng)測(cè)量,垂直抗磨板耐磨層磨損量已達(dá)0.5 mm左右,壓環(huán)與控制環(huán)對(duì)應(yīng)的間隙處也存在不同程度磨損,同時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)剪斷銷信號(hào)繼電器線圈燒毀。

根據(jù)檢查結(jié)果分析事件原因:機(jī)組經(jīng)過(guò)兩年多運(yùn)行,控制環(huán)與頂蓋上的導(dǎo)向環(huán)長(zhǎng)時(shí)間相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),抗磨塊耐磨層磨損,二者間隙增大。機(jī)組調(diào)整負(fù)荷時(shí),接力器兩個(gè)推拉桿作用力不一致,導(dǎo)致一側(cè)間隙超過(guò)2.5 mm,控制環(huán)單側(cè)上抬時(shí)壓環(huán)失去了限位作用,控制環(huán)帶動(dòng)連板上抬,由于連板與剪斷銷之間為間隙配合,剪斷銷不會(huì)隨連板一同上抬,當(dāng)控制環(huán)一側(cè)(圖中④、⑤、⑥號(hào)導(dǎo)葉)最大抬升幅度大于連板厚度16 mm時(shí),連板與拐臂分離,對(duì)應(yīng)的活動(dòng)導(dǎo)葉失去約束,被水流沖擊后劇烈擺動(dòng),因限位裝置強(qiáng)度不足、限位塊斷裂,導(dǎo)葉劇烈撞擊相鄰導(dǎo)葉發(fā)生連鎖反應(yīng),剪斷銷剪斷后限位塊撞擊斷裂,隨著機(jī)組關(guān)閉以及導(dǎo)葉撞擊力傳遞的衰減,傳遞到第3塊導(dǎo)葉時(shí)(①、⑨號(hào)),限位裝置才發(fā)揮作用。失控的②~⑧號(hào)拐臂猛烈撞擊范圍內(nèi)的頂蓋平壓管、補(bǔ)氣管致其斷裂,反映出導(dǎo)葉動(dòng)作的劇烈程度。

機(jī)組16個(gè)活動(dòng)導(dǎo)葉均安裝有剪斷銷信號(hào)器,以串聯(lián)方式接入剪斷銷信號(hào)繼電器,由繼電器輸出1個(gè)剪斷銷剪斷總信號(hào)至監(jiān)控現(xiàn)地單元LCU,因信號(hào)繼電器線圈燒毀,剪斷銷剪斷信號(hào)未能發(fā)送至監(jiān)控系統(tǒng)。

4 采取的措施及效果

(1)由于電站未存放抗磨塊備件,采取了臨時(shí)處理措施,即在抗磨塊背面加墊厚度0.4 mm的銅片,并立即組織抗磨塊備件采購(gòu),擬在冬季檢修期間予以更換。后期在每年C級(jí)或以上等級(jí)檢修期間將檢查抗磨塊磨損量作為必選項(xiàng)目,根據(jù)磨損情況適時(shí)更換抗磨塊。由于壓環(huán)(防跳塊)與控制環(huán)間有較大的垂直間隙,每次調(diào)整機(jī)組出力時(shí),控制環(huán)均明顯上抬,與壓環(huán)產(chǎn)生干摩擦,不利于機(jī)組長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,后續(xù)擬在壓環(huán)與控制環(huán)之間設(shè)置抗磨塊并減小間隙至0.5 mm以內(nèi),同時(shí)在結(jié)構(gòu)允許的條件下減小壓環(huán)內(nèi)徑,防止控制環(huán)上抬超出壓環(huán)范圍。

(2)加強(qiáng)限位塊裝置強(qiáng)度,增大限位塊厚度,減少或避免1個(gè)導(dǎo)葉失控影響相鄰導(dǎo)葉的連鎖反應(yīng)。

(3)優(yōu)化剪斷銷信號(hào)裝置的配置,采用帶多路獨(dú)立監(jiān)測(cè)、自檢測(cè)功能的信號(hào)裝置,監(jiān)控系統(tǒng)可以獲取每個(gè)導(dǎo)葉剪斷銷信號(hào)。

采取臨時(shí)墊銅片措施后,機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中接力器上抬量被控制在2 mm左右,后期在更換帶耐磨層的壓環(huán)并減小間隙后,接力器上抬量將進(jìn)一步減小。

5 結(jié)論及建議

目前常規(guī)水電站機(jī)組控制環(huán)與頂蓋結(jié)構(gòu)均類似,抗磨塊的檢查大多需要拆解控制環(huán),屬于A、B級(jí)檢修標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目,至少4年才開展一次[3],而一般每年機(jī)組C級(jí)檢修只對(duì)控制環(huán)進(jìn)行普通檢查,無(wú)需拆解控制環(huán)[4,5],因此無(wú)法檢查抗磨板的磨損程度,存在磨損量超標(biāo)導(dǎo)致控制環(huán)上抬量過(guò)大、連板與拐臂分離的風(fēng)險(xiǎn)。為此,有如下建議:

(1)在控制環(huán)和頂蓋設(shè)計(jì)時(shí),抗磨塊應(yīng)有足夠厚度的耐磨層,確保至少使用4年以上,同時(shí)機(jī)組應(yīng)常備1套抗磨塊以便及時(shí)更換。

(2)為避免控制環(huán)在機(jī)組出力調(diào)節(jié)過(guò)程中一側(cè)上抬,導(dǎo)向槽上部壓環(huán)(防跳塊)與控制環(huán)之間最好設(shè)置抗磨塊,二者留有較小間隙能確保控制環(huán)靈活轉(zhuǎn)動(dòng)即可,抗磨塊安裝在控制環(huán)或壓環(huán)均可。

(3)活動(dòng)導(dǎo)葉限位裝置應(yīng)有足夠強(qiáng)度,防止某一個(gè)導(dǎo)葉失控時(shí)限位裝置損壞、限位功能失效,波及相鄰導(dǎo)葉產(chǎn)生連鎖反應(yīng),進(jìn)而導(dǎo)致事故擴(kuò)大。

(4)抗磨塊更換超過(guò)2年后,機(jī)組運(yùn)行期間運(yùn)維人員應(yīng)定期觀察機(jī)組負(fù)荷調(diào)整時(shí)控制環(huán)上抬量。

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