初 明
寶武集團梅山鋼鐵股份有限公司能源環(huán)保部
梅鋼公司是一個擁有煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、連鑄、熱軋、冷軋工序的全流程大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。以前西明渠排放的廢水主要來源于電廠、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋等廠的生產(chǎn)廢水和居民生活區(qū)的生活污水(生活污水經(jīng)廠區(qū)污水處理站曝氣、沉淀處理后排入),廢水排放量約8萬m3/天。
梅鋼于2006 年投資1 億元建設(shè)了回用水廠,主要功能是將西明渠污水截留處理并回用。采用的是法國得利滿公司的處理工藝和設(shè)備集成,設(shè)計日處理污水量10 萬t。項目設(shè)計所有污水都要經(jīng)過4 座高密度沉淀池進行處理,每座高密度沉淀池中連續(xù)用電設(shè)備裝機容量為26 kW,每日用電量約600 kWh。
如何處理不同的污水量,合理利用高密度沉淀池的處理技術(shù),在經(jīng)過理論論證及多次實際試驗,結(jié)合高密度沉淀池和V 型濾池相關(guān)運行工藝要求,在確保出水的水質(zhì)達標的前提下,通過工藝改進、操作調(diào)整、適時調(diào)節(jié),在達到污水處理量少于一定量時,減少1座高密度沉淀池運行,最終達到節(jié)能降耗的目的。
完全截流后的西明渠污水經(jīng)過粗、細格柵進入調(diào)節(jié)池混合,混合后的出水經(jīng)泵提升至前混凝反應(yīng)池,在快速攪拌器作用下污水與混凝劑和石灰進行快速混合。混凝后的污水以重力自流入高密度沉淀池的絮凝反應(yīng)池,在絮凝劑和回流污泥的共同作用下增強了污水的沉淀效果,充分混合的污水在高密度沉淀池的斜管沉淀區(qū)進行泥水分離。上清液出水在進入濾池之前,先流經(jīng)后混凝反應(yīng)池。在池內(nèi)投加硫酸以調(diào)節(jié)pH 值和投加混凝劑以增強濾池的過濾效果和延長過濾周期。在后混凝后,澄清后的污水被分配到V 型濾池中以去除殘留的懸浮物,滿足出水要求。污水處理工藝流程見圖1。

圖1 污水處理工藝流程簡圖
高密度沉淀池處于回用水處理工藝中第二個環(huán)節(jié),原水首先流入快速攪拌池,與混凝劑及石灰接觸后進行混凝,一臺快速攪拌器連續(xù)運行,以幫助混凝和堿度去除反應(yīng)并避免礬花沉淀。一臺投加泵(一用一備)將混凝劑投加到快速攪拌池入口;另一臺加藥泵(一用一備)將石灰投加到快速攪拌池進口渠道。通過變頻器按原水流量和需要的投加濃度來控制加藥泵的運行。主要通過絮凝、混凝、沉淀等方式,達到分離水中固體懸浮物、去除漂浮油類、吸附水中大分子物質(zhì)的作用(見圖2)。

圖2 高密度沉淀池功能
高密度沉淀池主要功能是處理調(diào)節(jié)池內(nèi)全部污水。設(shè)計要求為確保水質(zhì),4 座高密度沉淀池及附屬設(shè)備全部投入運行,不能根據(jù)提升泵的實際提升量(即不能根據(jù)污水的實際流量)來控制高密度沉淀池的運行座數(shù)。從數(shù)據(jù)上分析,當(dāng)污水的實際流量偏小時,高密度沉淀池存在過處理情況,浪費了人力與物力。
高密度沉淀池是污水處理工藝中的關(guān)鍵設(shè)備之一,設(shè)計部門和工藝集成考慮其處理污水的去污能力,更多地關(guān)注水的流動性。通過在行業(yè)內(nèi)部了解及上網(wǎng)搜索,僅有如何使高密度沉淀池工作狀況良好,即對高密度沉淀池高效的絮凝及混凝過程控制、污泥層泥位界面控制、高效的斜管分布及設(shè)置、連續(xù)的工況自動監(jiān)控方面的探索和介紹。這也是目前國內(nèi)污水處理工藝中對高密度沉淀池設(shè)備的研究方法。
作為使用單元,工藝確定后,在保證出水水質(zhì)的前提下,做到處理工藝和最經(jīng)濟的運行相結(jié)合,能夠為企業(yè)節(jié)能降耗、帶來很大的經(jīng)濟效益。本文的研究點在于:把沒有引起關(guān)注的根據(jù)不同污水量,合理調(diào)節(jié)高密度沉淀池運行座數(shù)作為研究方向,通過工藝改進和操作改進取得成功。
高密度沉淀池處理工藝分為絮凝反應(yīng)區(qū)、預(yù)沉區(qū)、斜管分離區(qū)。污水在絮凝反應(yīng)區(qū)中的助凝劑和回流污泥的作用下生成比較致密的礬花,通過預(yù)沉區(qū)均勻流速和碰撞濃縮后進入分離區(qū),分離區(qū)的上部活性污泥通過回流系統(tǒng)回絮凝反應(yīng)區(qū),與來水進行充分混合,底部濃縮的污泥被濃縮區(qū)底部的刮泥機刮入泥斗由排泥泵送至污泥處理系統(tǒng)進行脫水處理。沉淀后的清水由集水槽收集后進入后混凝池,進一步完成混合反應(yīng)、調(diào)節(jié)PH后,一部分進入V型濾池進行過濾處理,一部分達標排放。相關(guān)流程見圖3。

圖3 高密度沉淀池流程
高密度沉淀池設(shè)計為4 座并列運行,平均處理水量約為80 000 m3/天,按照工藝要求投運了4 座高密度沉淀池。由于實際運行過程中,回用水的處理量隨時在變化,若在處理流量偏小時,減少1座高密度沉淀池投入運行,必須改變運行方式、改變加藥工藝并優(yōu)化操作。
通過以上分析,我們采用改變加藥濃度及周期;調(diào)整系統(tǒng)排泥時間及排泥頻次,提高排泥濃度;增加系統(tǒng)內(nèi)污泥回流泵的運轉(zhuǎn),提高污泥回流比來確保處理能力和出水水質(zhì)。
1)目前公司回用水廠高密度沉淀池投加的混凝劑是聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)。PAC 溶于水后,即形成聚合陽離子,對水中膠粒起電性中和及架橋作用。PAM 混凝效果在于對膠體表面具有強烈的吸附作用,在膠粒之間形成橋聯(lián)。如果優(yōu)化高密度沉淀池運行方式,實現(xiàn)3 座高密度沉淀池運行,則由于進水懸浮物總量提高,必須對PAC 和PAM 的加藥方式進行相應(yīng)的調(diào)整,以確保出水水質(zhì)。
(1)為了確定藥劑的投加量,我們進行了凝聚試驗來確定藥劑的用量以及適宜的凝聚條件。將試驗水樣置于一組燒杯內(nèi),每個燒杯內(nèi)放入一攪拌器。為了模擬水與藥劑的快速混合,先將轉(zhuǎn)速調(diào)在100~160 r/min范圍內(nèi),待攪拌穩(wěn)定后,再向各個燒杯里添加不同劑量的藥劑。快速混合的時間最少為30s,通常為1~3 min。隨即將轉(zhuǎn)速調(diào)到20~40 r/min,以模擬慢速混合,持續(xù)15~20 min,讓絮凝物與懸浮顆粒充分接觸。然后停止攪拌使之靜置,讓絮凝物在重力作用下沉淀,仔細觀察直到所有的絮凝物沉降到燒杯底部為止。從開始觀察時起,每隔一定的時間間隔測定一次清水與沉渣層界面的高度。根據(jù)燒杯內(nèi)清水層高度達到所需要的時間,把絮凝物的沉淀效果分成四個等級(見表1)。在沉降結(jié)束或沉降15 min 后,對各燒杯內(nèi)上部清水進行分析。

表1 絮凝物的沉淀效果
(2)運行3座高密度沉淀池,每座高密度沉淀池進水量相應(yīng)增加,勢必影響高密度沉淀池斜管區(qū)域的表面負荷。因此在試驗調(diào)整藥劑投加方式同時,我們對斜管沉淀區(qū)域表面負荷q 進行了測試計算,并通過雷諾數(shù)Re、弗勞德數(shù)Fr、斜管中的沉淀時間T進行了核算。
通過計算,在來水量低的情況下,運行3座高密度沉淀池滿足必要的表面負荷。根據(jù)以上理論計算及試驗結(jié)果,最終確定將PAC、PAM 藥劑投加量下降10%,同時污泥回流比從4%降低至2%。
2)對排泥周期和排泥時間進行調(diào)整,通過摸索將排泥周期由原來進水量4 000 m3排泥一次增加至5 000 m3排泥一次,排泥時間由5 min 增加至6 min,因此提高了排泥的濃度,減少排泥量。
3)運行操作人員密切關(guān)注提升泵提升量,在保證出水質(zhì)量的前提下,根據(jù)來水水量調(diào)節(jié)高密度沉淀池的運行。通過多次試驗,確定在提升量低于3 542 m3/h時,改為3座高密度沉淀池運行。
1)在確保水質(zhì)的前提下,調(diào)整了運行控制方案,設(shè)備運行和操作安全沒有受到影響;由于改善了控制工藝,對高密度沉淀池排泥進行調(diào)節(jié),調(diào)整了排泥周期,根據(jù)實際情況進行排泥,減少了排泥量及外運污泥,對于環(huán)保起到了積極的影響。
2)通過高密度沉淀池精益運行調(diào)整,根據(jù)回用水廠不同進水量及時調(diào)整運行方案,年節(jié)約電量約240 000萬kWh。
回收治理綜合污水并進行科學(xué)合理的循環(huán)利用,不斷提高水資源的綜合利用水平,是創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的必然要求。梅鋼公司回用水廠從2006 年運行至今,對于高密度沉淀池精益運行方案進行了仔細、嚴謹?shù)姆治觯岢隽讼鄳?yīng)的運行改進措施。回用水廠在實施了這些措施后,在有效保障出水水質(zhì)的情況下,達到了節(jié)能降耗的目的。